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高爐水沖渣系統(tǒng)節(jié)能改造

2015-01-02 02:40賈友劍薛鵬蔣彥剛
山東冶金 2015年3期
關(guān)鍵詞:圖拉爐渣冷卻塔

賈友劍,薛鵬,蔣彥剛

(山鋼股份萊蕪分公司,山東萊蕪 271104)

節(jié)能減排

高爐水沖渣系統(tǒng)節(jié)能改造

賈友劍,薛鵬,蔣彥剛

(山鋼股份萊蕪分公司,山東萊蕪 271104)

為了有效降低高爐沖渣系統(tǒng)動(dòng)力運(yùn)行成本,采取焦化廢水替代新水、高爐渣溝密封、應(yīng)用管改溝、提高沖渣水泵運(yùn)行效率、利用沖渣循環(huán)水余熱等措施,有效降低了高爐沖系統(tǒng)水電動(dòng)力成本,同時(shí)降低了生活區(qū)域蒸汽消耗量,年節(jié)約動(dòng)力成本2 000余萬(wàn)元。

高爐;渣池;圖拉法;水泵;換熱器

1 前言

山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠現(xiàn)有6座高爐,年產(chǎn)生鐵480余萬(wàn)t,水渣192萬(wàn)t,除3#高爐外其他高爐采用水力沖渣,其中1#、2#、4#高爐共用1座沖渣水池,5#、6#高爐共用1個(gè)循環(huán)水池。高爐沖渣系統(tǒng)循環(huán)水泵20余臺(tái),沖渣系統(tǒng)總循環(huán)水量19 500 m3/h,耗水量200 m3/h。動(dòng)力運(yùn)行成本4 364萬(wàn)元/a,其中電耗成本3 500萬(wàn)元/a,新水成本864萬(wàn)元/a。為此,采取多種節(jié)能降耗技術(shù),尤其是在高爐沖渣系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造,以有效降低高爐沖渣系統(tǒng)運(yùn)行成本。

2 存在問(wèn)題分析

2.1 高爐沖渣系統(tǒng)耗水較高

高爐沖渣系統(tǒng)設(shè)計(jì)噸渣耗水量1 m3,由于高爐沖渣系統(tǒng)循環(huán)水溫高,導(dǎo)致高爐沖渣循環(huán)水泵振動(dòng),效率下降,渣溝泛渣、跑水較為嚴(yán)重,造成不必要的水資源浪費(fèi),高爐噸渣水耗高達(dá)1.4 m3。

2.2 高爐渣溝蓋板密封效果差

1#、2#高爐冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的熔渣,通過(guò)水力沖渣方式對(duì)熔渣進(jìn)行水淬,水淬后的渣水混合物經(jīng)過(guò)高爐渣溝流至高爐水渣過(guò)濾池,過(guò)濾后的沖渣循環(huán)水再被循環(huán)水泵加壓實(shí)現(xiàn)循環(huán)使用,水渣通過(guò)汽車或火車運(yùn)輸外運(yùn)回收利用。熔淬后的渣水混合物在渣溝中的溫度高達(dá)85~108℃,且含有硫等腐蝕物質(zhì),由于蓋板之間及蓋板與溝壁之間的縫隙無(wú)法實(shí)現(xiàn)可靠密封,導(dǎo)致高爐渣溝區(qū)域蒸汽外溢,嚴(yán)重影響渣溝區(qū)域的金屬結(jié)構(gòu)件的使用壽命。

2.3 冷卻設(shè)備老化嚴(yán)重

3#高爐于2002年10月份投產(chǎn),2008年6—7月對(duì)高爐進(jìn)行擴(kuò)容大修改造。3#高爐圖拉法冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)冷卻水泵2臺(tái)、冷卻塔2臺(tái),正常生產(chǎn)時(shí)采用一用一備的運(yùn)行方式。隨著冷卻塔運(yùn)行年限的增長(zhǎng),冷卻塔布水系統(tǒng)及布水噴頭堵塞,無(wú)法形成均勻的霧狀水流,影響冷卻效果;且冷卻塔收水器老化破壞嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)將冷凝水直排至大氣中,增大冷凝水泄漏量。

2.4 回水管道磨損嚴(yán)重

高爐圖拉法回水系統(tǒng)采用DN600的螺旋焊管焊接而成,利用圖拉法沉渣井及渣池的高差自流回渣池循環(huán)使用。由于使用年限較長(zhǎng),管道腐蝕、磨損嚴(yán)重,存在漏水、跑汽現(xiàn)象,嚴(yán)重制約高爐渣處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.5 沖渣循環(huán)水余熱未回收利用

5 座高爐使用水力沖渣,水力沖渣無(wú)冷卻設(shè)備,全部依靠渣池、渣溝自然冷卻散熱。沖渣系統(tǒng)循環(huán)水平均水溫85℃,最高溫度為108℃;老區(qū)渣池總?cè)莘e為5 000 m3,循環(huán)量約為9 000 m3/h;二區(qū)渣池為5#、6#爐共用,總?cè)莘e為6 000 m3,循環(huán)量約為6 000 m3/h。高爐熔渣的比熱容約為1.2 kJ/(kg·℃)[1],其溫度一般在1 400℃左右,年產(chǎn)渣量200余萬(wàn)t,余熱資源豐富,未有效回收利用造成能源浪費(fèi)。

3 高爐沖渣系統(tǒng)節(jié)能改造

3.1 高爐沖渣系統(tǒng)節(jié)水改造

3.1.1 焦化廢水替代沖渣補(bǔ)充新水

焦化蒸氨廢水采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的A2O廢水處理系統(tǒng),處理能力達(dá)140 t/h。焦化蒸氨廢水在通過(guò)厭氧池、缺氧池、好氧池、MBR膜池等廢水工藝,實(shí)現(xiàn)焦化廢水達(dá)標(biāo),滿足高爐沖渣循環(huán)水補(bǔ)水的需要。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,在焦化廠蒸氨廢水排水池處安裝2臺(tái)流量60 m3/h、揚(yáng)程40 m的離心泵,將處理后的蒸氨廢水分別引入老區(qū)沖渣系統(tǒng)和二區(qū)沖渣系統(tǒng)補(bǔ)水池,作為沖渣系統(tǒng)的新水補(bǔ)充,其中老區(qū)節(jié)約焦化廢水342 901 m3,二區(qū)節(jié)約焦化廢水331 5325 m3,有效地減少高爐沖渣系統(tǒng)工業(yè)新水消耗。

3.1.2 提高沖渣水泵運(yùn)行效率

通過(guò)對(duì)1#、2#、4#高爐沖渣循環(huán)水泵現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,水泵運(yùn)行效率下降主要是由水泵產(chǎn)生汽蝕造成的[2]。根據(jù)水泵產(chǎn)生汽蝕的機(jī)理分析,降低沖渣水溫可有效避免水泵汽蝕發(fā)生。1#、2#、4#高爐沖渣循環(huán)水無(wú)冷卻設(shè)備,主要依靠水池表面自然降溫,冷卻效果較差,通常渣池的水溫都在85℃以上,夏季高溫時(shí)水溫能達(dá)到108℃,易產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。由于現(xiàn)場(chǎng)空間無(wú)法滿足新增冷卻塔要求,通過(guò)高爐沖渣系統(tǒng)現(xiàn)有條件進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化,降低高爐沖渣循環(huán)水溫度。

1)在每座高爐沖渣循環(huán)水供水管道上開(kāi)DN150分支管道,高爐不出渣時(shí),打開(kāi)此閥門;利用高爐循環(huán)水泵輸送至廠區(qū)廢水回水溝(長(zhǎng)300 m,深1.5 m,寬2.0 m),在廢水溝自然降溫后流至廠區(qū)廢水回收水池,通過(guò)廢水回收水泵回收至渣池循環(huán)利用。2)應(yīng)用長(zhǎng)臂挖掘機(jī)定期清理渣池邊角及池底殘?jiān)?,確保渣池的有效容積,降低循環(huán)水溫。優(yōu)化改造后,高爐沖渣循環(huán)水溫可下降5~8℃,有效減少水泵發(fā)生汽蝕的概率,提高沖渣循環(huán)水泵的運(yùn)行效率。

3.2 高爐渣溝密封改造

為了解決高爐渣溝跑蒸汽問(wèn)題,將原來(lái)的單一的輕型長(zhǎng)方體蓋板改造為高爐渣溝加重大小頭蓋板,梯形蓋板、自動(dòng)泄壓定向溢流蓋板,有效解決了高爐渣溝蓋板之間以及高爐渣溝曲線部位跑蒸汽問(wèn)題;同時(shí),在高爐渣溝蒸汽大的區(qū)域新增排氣煙筒,高爐渣溝蒸汽由無(wú)序排放轉(zhuǎn)為定向可控排放。高爐渣溝實(shí)施密封后,高爐渣溝蒸汽實(shí)現(xiàn)100%密封,改善高爐渣溝區(qū)域的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。

3.3 冷卻塔升級(jí)改造

為了有效降低圖拉法循環(huán)水溫度,對(duì)圖拉法冷卻塔布水系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。將原冷卻塔支狀布水改為環(huán)狀布水,將散射式噴頭改為吊籃式噴頭,有效增大了水流與空氣的接觸面積,保證了布水量均勻,減少噴頭杜塞、損壞的數(shù)量。同時(shí),對(duì)冷卻塔塔體密封玻璃鋼密封面和收水器進(jìn)行優(yōu)化改型,改造后圖拉法系統(tǒng)循環(huán)水溫下降3~5℃,冷卻能力顯著提高,蒸發(fā)、飄逸損失降低。

3.4 應(yīng)用“管改溝”技術(shù)

4#高爐渣處理系統(tǒng)采用3臺(tái)循環(huán)泵供水,通過(guò)閥門切換可實(shí)現(xiàn)水沖渣及圖拉法的處理工藝。利用4#高爐年修的機(jī)會(huì)對(duì)圖拉法回水管道組織實(shí)施了“管改溝”技術(shù)改造,將回水管道進(jìn)行徹底拆除,清除原回水管道中的垃圾,澆注鋼筋混凝土回水溝(寬0.8 m、深1.0 m、壁厚0.3 m、長(zhǎng)130 m),混凝土回水槽的上方安裝混凝土蓋板及檢修門,根據(jù)圖拉法沉渣井以及渣池進(jìn)水口確定回水溝的坡度,以提高高爐圖拉回水系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低圖拉法系統(tǒng)新水消耗。

3.5 高爐沖渣水余熱回收利用改造

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)可利用空間分析,5#、6#1 080 m3高爐滿足高爐沖渣余熱利用改造條件,即在現(xiàn)有高爐沖渣系統(tǒng)北側(cè)建立換熱站,可滿足周邊4.8萬(wàn)m2生活區(qū)域的采暖要求。主要包括沖渣換熱含渣系統(tǒng)和不含渣系統(tǒng)的改造。

3.5.1 沖渣換熱含渣循環(huán)系統(tǒng)

沖渣換熱含渣循環(huán)水系統(tǒng)主要包括閘板閥、水渠、循環(huán)水泵、換熱器系統(tǒng)。沖渣熱水首先通過(guò)高爐渣池2 m×2 m方孔、閘板閥,自流進(jìn)入新建5 m× 4 m×3 m沉渣池,經(jīng)過(guò)水渠自流進(jìn)入沉沙井,然后通過(guò)渣漿泵加壓進(jìn)入渣水換熱器(參照工業(yè)循環(huán)水冷卻設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T 50102—2003,其換熱量6 000 kW),進(jìn)行換熱循環(huán)利用,沖渣熱循環(huán)水系統(tǒng)流程如圖1所示。

圖1 沖渣換熱水循環(huán)系統(tǒng)示意圖

3.5.2 沖渣換熱不含渣循環(huán)水系統(tǒng)

沖渣換熱不含渣循環(huán)水系統(tǒng)主要包括供熱循環(huán)水泵、供熱管道、散熱設(shè)備以及補(bǔ)水系統(tǒng)。工業(yè)新水經(jīng)換熱設(shè)備換熱后,通過(guò)循環(huán)水泵加壓至0.7~0.8 MPa,通過(guò)供水管道輸送至各采暖用戶。散熱器采用銅鋁復(fù)合柱翼型散熱器。供暖補(bǔ)水系統(tǒng)采用2臺(tái)(1用1備)變頻補(bǔ)水泵,其流量35 m3/h,揚(yáng)程15 m,管道進(jìn)行噴砂防腐保溫處理。

4 結(jié)語(yǔ)

高爐沖渣系統(tǒng)節(jié)能改造實(shí)施后,提高了高爐沖渣系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,降低了高爐渣溝區(qū)域跑水、跑蒸汽現(xiàn)象,徹底消除高爐渣溝區(qū)域的安全隱患;減少渣溝跑蒸汽對(duì)金屬結(jié)構(gòu)的腐蝕性,提高渣溝周圍金屬結(jié)構(gòu)的使用壽命;渣溝周圍的環(huán)境有效改善,促進(jìn)廠容廠貌整體水平的提升;特別是焦化廢水、高爐沖渣循環(huán)水余熱技術(shù)的應(yīng)用,年節(jié)約動(dòng)力成本2 000余萬(wàn)元。

[1]張西鵬,周守航.高爐爐渣顯熱回收前景分析[C]//中國(guó)金屬協(xié)會(huì).第七屆中國(guó)鋼鐵年會(huì)論文集,2009.

[2]王芴槽.鋼鐵工業(yè)給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002:400-490.

Energy Saving Transformation for Slag Flushing Water System in BF

JIA Youjian,XUE Peng,JIANG Yangang

(Laiwu Branch Company of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Laiwu 271104,China)

In order to reduce the power running costs of blast furnace slag system,by taking measures to replace fresh water by coking wastewater,to seal ditch of the slag,to change the ditch to the pipeline,to improve the efficiency of the pump slag,to use waste heat of slag circulating water,it is effectively to reduce the cost of blast furnace system of hydropower power,reduce steam consumption of living area at the same time,save power cost more than 2 000 ten thousand Yuan per year.

blast furnace;slag pool;TYNA;water pump;heat exchanger

TF546.2

B

1004-4620(2015)03-0043-02

信息園地

2014-12-29

賈友劍,男,1971年生,1995年畢業(yè)于鞍山鋼鐵學(xué)院冶金機(jī)械專業(yè)?,F(xiàn)為山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠機(jī)動(dòng)設(shè)備科科長(zhǎng),高級(jí)工程師,從事機(jī)械設(shè)備維護(hù)及管理工作。

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