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地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯技術(shù)及工程應(yīng)用?

2015-01-04 11:26:26何宇雄劉應(yīng)科韓
中國煤炭 2015年5期
關(guān)鍵詞:井身固井裂隙

何宇雄劉應(yīng)科韓 巍

(1.山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西省長治市,046100; 2.中國礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221116; 3.中國礦業(yè)大學(xué)煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇省徐州市,221116)

地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯技術(shù)及工程應(yīng)用?

何宇雄1劉應(yīng)科2,3韓 巍2

(1.山西潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西省長治市,046100; 2.中國礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221116; 3.中國礦業(yè)大學(xué)煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇省徐州市,221116)

余吾煤業(yè)公司采用放頂煤開采技術(shù),針對低透氣性煤層提出了地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯技術(shù),設(shè)計了防剪切破斷井身結(jié)構(gòu)和最優(yōu)布井位置,優(yōu)化了鉆井設(shè)計方案。工程實踐結(jié)果表明,地面鉆井單井最長抽采期為57 d,純瓦斯抽采流量最大值為12.94 m3/min,單井累計抽采純瓦斯39.31×104m3,上隅角平均預(yù)警次數(shù)由抽采前8.3次降至1.03次,顯著降低了井下瓦斯超限頻率,保證了礦井安全高效生產(chǎn)。

低透氣性煤層 放頂煤開采 地面鉆井 瓦斯抽采 采空區(qū)瓦斯 預(yù)警次數(shù)

1 礦井及工作面概況

山西余吾煤業(yè)公司是一座高瓦斯礦井,目前,全礦井瓦斯涌出量337.4 m3/min。現(xiàn)主采3#煤層,煤層平均厚6.31 m,平均傾角5°,平均瓦斯含量8.5 m3/t,瓦斯壓力0.42~0.87 MPa,煤體堅固性系數(shù)0.44~0.58,屬低透氣、強(qiáng)吸附性、難抽放煤層。

N2105工作面位于北風(fēng)井東翼采區(qū),東側(cè)、西側(cè)及北側(cè)均為實體煤,南側(cè)為南二采區(qū)5條下山巷(已掘),工作面平均埋深552 m。工作面走向長2170 m,傾斜長285 m,采高3.2±0.1 m,循環(huán)進(jìn)度0.8 m。采用“三進(jìn)一回”的Y型通風(fēng)方式,采用走向長壁、后退式大采高低位放頂煤一次采全高采煤工藝開采煤層,全部垮落法管理頂板。

N2105工作面原始瓦斯含量為10.0496 m3/t,工作面回采期間絕對瓦斯涌出量達(dá)85 m3/min,為了降低瓦斯涌出量,余吾煤業(yè)公司先后采取了采前預(yù)抽、裂隙帶抽采、千米鉆機(jī)抽采等瓦斯抽采方法,但瓦斯治理效果不明顯,回風(fēng)瓦斯?jié)舛热愿哌_(dá)0.96%,工作面瓦斯頻繁超限,嚴(yán)重影響了工作面的安全開采。為提高N2105工作面的瓦斯抽采效果,余吾煤業(yè)公司在N2105工作面開展了地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯的工程試驗。

2 地面鉆井抽采試驗

隨著N2105工作面的回采,采空區(qū)上覆巖層中彎曲下沉帶內(nèi)產(chǎn)生大量離層裂隙和豎向裂隙,溝通了上、下巖層間的瓦斯流動通道,地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯就是通過將地面鉆井打進(jìn)裂隙帶內(nèi),構(gòu)建地面瓦斯抽采系統(tǒng),將采空區(qū)瓦斯抽采至地面。

2.1 地面鉆井布井位置

N2105工作面回采期間,隨著工作面的推進(jìn),采動裂隙不斷發(fā)展,采空區(qū)中部采動裂隙最為發(fā)育,關(guān)鍵層破斷后,位于采空區(qū)中部的采動裂隙趨于壓實,而在采空區(qū)四周則存在一相互連通的采動裂隙發(fā)育區(qū),稱為采動裂隙O型圈。根據(jù)卸壓瓦斯O型圈抽放理論和國內(nèi)其他鉆井工程經(jīng)驗,地面鉆井布置在距回風(fēng)巷一側(cè)20~50 m內(nèi)。根據(jù)N2105工作面實際條件,共布置3口試驗鉆井, 1#鉆井沿走向距切眼469 m,沿傾向距回風(fēng)巷道45 m;2#鉆井與1#鉆井間距303 m,沿傾向距回風(fēng)巷道35 m;3#鉆井與2#鉆井間距494 m,沿傾向距回風(fēng)巷道35 m,鉆井平面布置如圖1所示。

圖1 鉆井布置平面圖

2.2 地面鉆井井身結(jié)構(gòu)

1#、2#鉆井采用常規(guī)直井的鉆井井身結(jié)構(gòu),開孔采用?311.1 mm孔徑穿過松散層,鉆至基巖以下15 m,下入?244.5 mm×8 mm表層套管并固井;二開段采用?215.9 mm孔徑鉆至預(yù)計裂隙帶頂部,下入?177.8 mm×9.19 mm石油套管,采用單層普通水泥固井;三開段采用?152.4 mm孔徑,下入?127 mm×8 mm纏絲篩管。由于N2105工作面開采強(qiáng)度高,推進(jìn)速度快(平均推進(jìn)速度為4 m/d),上覆巖層活動劇烈,對鉆井井身的破壞作用大,因此工作面推過鉆井約60 m時(工作面推過1#鉆井57 m時鉆井發(fā)生失效,推過2#鉆井64 m時鉆井發(fā)生失效,因此,此處取平均距離約為60 m),發(fā)生了鉆井失效,抽采流量大幅度降低。為延長鉆井有效抽采期,提高瓦斯抽采效果,對3#鉆井井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計:增加鉆井孔徑、套管壁厚,開孔采用?570 mm孔徑穿過松散層,鉆至基巖面以下15 m,下入?508 mm×9 mm表層套管并固井;二開段采用?445 mm孔徑鉆至預(yù)計裂隙帶頂部,下入?339 mm×13.06 mm石油套管,采用分段固井技術(shù)實現(xiàn)雙層固井;三開段采用?266.7 mm孔徑,下入?219 mm×12.07 mm纏絲篩管;四開段裸孔段采用?177.9 mm孔徑,不固井。3#鉆井井身結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 3#鉆井井身結(jié)構(gòu)示意圖

3 效果分析

3.1 瓦斯抽采參數(shù)分析

2014年5月5日,3#鉆井開始聯(lián)網(wǎng)抽采瓦斯,至2014年6月30日,3#鉆井抽采天數(shù)為57 d,共計抽采瓦斯量為39.31×104m3。3#鉆井抽采純瓦斯流量、混合流量、瓦斯?jié)舛群统椴韶?fù)壓隨工作面推過鉆井距離的變化見圖3。

圖3 3#鉆井瓦斯抽采參數(shù)隨工作面推過鉆井距離變化曲線

由圖3可以得出:

(1)當(dāng)工作面推過3#鉆井15~20 m,瓦斯純流量和濃度開始上升,表明頂板垮落采空區(qū)形成,鉆井通過裂隙帶與采空區(qū)溝通;與此同時,混合流量與抽采負(fù)壓分別由原來的29 m3/min和13 kPa增大至52 m3/min和35 k Pa,這是由一臺泵運(yùn)行變?yōu)閮膳_泵運(yùn)行抽采工況點發(fā)生變化所致。

(2)當(dāng)工作面推過鉆井20~35 m,由于1#抽采泵出現(xiàn)故障停止運(yùn)行,抽采由兩臺泵變?yōu)橐慌_泵運(yùn)行,導(dǎo)致抽采工況點發(fā)生變化,混合流量與抽采負(fù)壓分別減小至30 m3/min和18 k Pa;當(dāng)工作面推過鉆井35~40 m,故障泵修好,恢復(fù)為兩臺泵運(yùn)行,混合流量與抽采負(fù)壓分別增大至52 m3/min和32 kPa。

(3)當(dāng)工作面推過鉆井24.9~49.8 m,純瓦斯流量和瓦斯?jié)舛染尸F(xiàn)快速下降的趨勢,純瓦斯流量由10.98 m3/min下降至6.4 m3/min,瓦斯?jié)舛扔?5.45%降至12.54%。這段時間可能由于頂板來壓導(dǎo)致采空區(qū)垮塌加劇,裂隙大量閉合所致。

(4)當(dāng)工作面推過鉆井50~70 m,混合流量由50 m3/min降至19 m3/min,負(fù)壓由40 k Pa增加至60 kPa,表明抽采阻力增大、井段開始出現(xiàn)破壞情況。當(dāng)工作面推過鉆井70 m之后,抽采負(fù)壓穩(wěn)定在60 kPa左右,混合流量穩(wěn)定在15 m3/ min左右;純瓦斯流量穩(wěn)定在4 m3/min左右,瓦斯?jié)舛确€(wěn)定在25%左右,表明采空區(qū)上覆巖層活動趨于穩(wěn)定,鉆井進(jìn)入穩(wěn)定抽采期。

3.2 預(yù)警次數(shù)對比分析

經(jīng)統(tǒng)計得到1#、2#和3#鉆井抽采前后N2105工作面上隅角平均預(yù)警次數(shù),如圖4所示。由圖4可以看出,地面鉆井抽采可以大幅度降低N2105工作面上隅角的瓦斯超限預(yù)警次數(shù);1#、2#和3#鉆井抽采后的預(yù)警次數(shù)分別降低為抽采前的55.7%、25.5%和12.4%。1#、2#和3#鉆井的預(yù)警次數(shù)降低幅度依次增加;3#鉆井的瓦斯治理效果最優(yōu)。

圖4 瓦斯抽采預(yù)警次數(shù)對比分析

4 結(jié)語

(1)進(jìn)行地面鉆井抽采后,N2105工作面上隅角平均預(yù)警次數(shù)降低至抽采前的12.4%,平均預(yù)警次數(shù)降低至1.03,表明采用地面鉆井抽采采空區(qū)瓦斯效果顯著,能夠顯著降低工作面瓦斯涌出量,減輕井下瓦斯抽采壓力,保證礦井安全高效生產(chǎn)。

(2)鉆井設(shè)計方案優(yōu)化后,3#鉆井抽采時間和抽采量均遠(yuǎn)大于1#、2#鉆井,表明適當(dāng)增加套管管壁厚度,采用分段固井技術(shù)實現(xiàn)雙層固井能夠增強(qiáng)井身抗剪切破壞能力,延長鉆井抽采時間和增加產(chǎn)氣量。

(3)1#、2#、3#鉆井平均瓦斯抽采濃度分別為35.76%、25.96%、21.08%,表明抽采瓦斯?jié)舛扰c地面鉆井的布井位置及與地面鉆井的井底距采空區(qū)上層高度有關(guān),采用合理的布井位置,更有利于抽出高濃度瓦斯。

[1] 張鐵崗.高瓦斯綜采工作面的瓦斯綜合治理[J].中國煤炭,1999(3)

[2] 林守信,夏洪滿等.大采高高瓦斯綜采工作面瓦斯綜合治理技術(shù)[J].中國煤炭,2009(8)

[3] 李國君,劉正國,范思祥.鐵法礦區(qū)瓦斯抽放技術(shù)綜述[J].煤礦安全,1999(9)

[4] 劉應(yīng)科,周福寶等.新型抗彎、抗剪地面鉆井井身結(jié)構(gòu)研究與應(yīng)用[J].中國煤炭,2012(1)

[5] 梁子明,張斌,吳宏斌.地面鉆孔抽放鄰近層(含采空區(qū))瓦斯的嘗試[J].煤礦安全,1999(11)

[6] 許家林,孟廣石.應(yīng)用上覆巖層采動裂隙“O”形圈特征抽放采空區(qū)瓦斯[J].煤礦安全,1995(7) [7] 胡千庭,梁運(yùn)培,林府進(jìn).采空區(qū)瓦斯地面鉆孔抽采技術(shù)試驗研究[J].中國煤層氣,2006(4)

Gas drainage technique in goaf from ground boreholes and its application

He Yuxiong1,Liu Yingke1,2,Han Wei2
(1.Yuwu Coal Industry Co.,Ltd.,Shanxi Lu'an Mining Group Co.,Ltd.,Changzhi,Shanxi 046100,China; 2.Faculty of Safety Engineering,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China; 3.State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China)

In view of low permeability and the technical conditions of coal occurrence and topcoal caving of Yuwu Coal Mining Company,the ground drilling technique for the gas drainage in goaf was put forward,the anti-shear-fracture borehole and the optimal location of boreholes were designed,the drilling design scheme was optimized,and the engineering practice was carried out.The results show that the longest drainage is 57 days for single borehole from ground,and the maximum drainage rate is 12.94 m3/min.Furthermore,the total flow of pure gas for single borehole was 39.31×104m3,the average number of warning in the upper corner was decreased from 8.30 before drainage to 1.03,significantly reducing the overrun frequency of underground gas, ensuring the safe and high-efficient production in coal mine.

low permeability coal sean,top-coal caving mining,ground boreholes,gas drain age,gas in goaf,number of warning

TD712.6

A

何宇雄(1982-),男,陜西寶雞人,工程師,現(xiàn)任潞安集團(tuán)余吾煤業(yè)有限責(zé)任公司副礦長,長期從事于煤礦一線瓦斯治理工作。

(責(zé)任編輯 張艷華)

中國礦業(yè)大學(xué)煤炭資源與安全開采國家重點實驗室開放基金項目(SKLCRSM13KFB04)

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