黃東生
(中國石油大學(xué)山東石大科技集團(tuán) 山東東營)
再生器煙道電液雙動(dòng)滑閥是催化裂化裝置的重點(diǎn)特護(hù)設(shè)備之一,控制著再生器的壓力,保證再生壓力平衡。日常使用中,再生器煙道電液雙動(dòng)滑閥的閥位在28%~34%開度范圍內(nèi)卡阻頻繁,嚴(yán)重影響裝置正常運(yùn)行。
閥為雙動(dòng)液壓結(jié)構(gòu),工作時(shí)液壓系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)兩根閥桿,2根閥桿帶動(dòng)閥板在導(dǎo)軌凹槽內(nèi)做直線運(yùn)動(dòng)。閥板與導(dǎo)軌為間隙配合,之間存在一定縫隙,運(yùn)行中催化劑在高溫下遇到反吹蒸汽結(jié)塊進(jìn)入導(dǎo)軌,2閥板的直線運(yùn)動(dòng)將催化劑不斷推向中間位置,致使催化劑沉積逐漸增多,造成閥板與導(dǎo)軌卡住不能動(dòng)作。
圖1 導(dǎo)軌下表面第四個(gè)U形開口
通過故障原因分析,導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)不合理是造成故障的主要原因。分析導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)與材料并與廠家聯(lián)系,確定導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,將導(dǎo)軌下表面第四個(gè)U形開口加工成50 mm,深度12 mm的矩形開口(圖1)。加大開口后,達(dá)到防止催化劑沉積的目的。同時(shí)將反吹蒸汽改為反吹風(fēng),減少催化劑結(jié)塊的機(jī)會(huì)。改進(jìn)后,經(jīng)4個(gè)月的運(yùn)行,未再發(fā)生過閥板卡澀的故障。