石相濤
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
設(shè)備與自控
內(nèi)浮頂罐抽癟的原因分析以及預(yù)防措施
石相濤
(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)
對儲罐抽癟以及呼吸閥通氣量不足原因進(jìn)行分析,提出了防止儲罐抽癟的整改措施。
儲罐抽癟;原因;通氣量;整改措 施
內(nèi)浮頂罐是油品儲運(yùn)系統(tǒng)很常見的設(shè)備,在生產(chǎn)過程中起著很重要的作用。但是如果呼吸閥通氣量不足或者油品出罐量太大,很容易在罐內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,嚴(yán)重時造成儲罐抽癟。本文綜合分析了儲罐抽癟的原因以及預(yù)防措施。
2012年2月7號南方某煉油廠儲運(yùn)車間9#罐在向裝置付料期間發(fā)生一起儲罐抽癟事故。罐頂部西北側(cè),面積約占罐頂?shù)?/4發(fā)生塌陷。
9#罐為石腦油加氫原料罐,儲存介質(zhì)為直餾石腦油以及各裝置分餾塔頂液。事故發(fā)生時該罐正在向石腦油加氫裝置供料,供料量大約185m3·h-1。9#罐基本數(shù)據(jù)見表1。
事故發(fā)生后,立即對事故原因進(jìn)行分析。初步判斷是由于呼吸閥的吸氣量小于儲罐的油品付出量,使罐內(nèi)形成負(fù)壓造成罐頂抽癟。為此請專業(yè)機(jī)構(gòu)對9#罐罐頂?shù)暮粑y以及阻火器進(jìn)行了通氣量檢測,檢測結(jié)果見表2。
表1 9#罐基本參數(shù)表
表2 呼吸閥、阻火器通氣量檢測表
由表2可知,在儲罐的設(shè)計負(fù)壓(-490Pa)時,兩套呼吸閥加阻火器的吸氣量只有45.2m3·h-1,遠(yuǎn)低于油品的出罐量185m3·h-1。鑒于事故發(fā)生時天氣以及環(huán)境溫度都沒有明顯變化,可以排除熱效應(yīng)對事故的影響。故呼吸閥的吸氣量小于油品的出罐量,并且長時間運(yùn)行致使罐內(nèi)負(fù)壓超過設(shè)計值是造成儲罐抽癟的唯一原因。
由于9#罐為夜間開始向裝置供料,氣溫低且溫差變化小,故忽略罐內(nèi)氣相溫度的變化及油品組分蒸發(fā)對體積的影響,將罐內(nèi)氣體視為理想氣體。則罐內(nèi)氣相的壓力與體積變化應(yīng)滿足玻義耳-馬略特定律:
式中:P1供料前罐內(nèi)氣相的絕對壓力,取大氣壓力,101.33kPa;V1為供料前罐內(nèi)氣相體積,等于供料前罐內(nèi)油面以上氣體體積(包括罐頂部分球缺體積+罐壁圓柱體氣相體積);P2為供料后罐內(nèi)氣相的絕對壓力;V2為供料后罐內(nèi)氣相體積,等于V1+油品付出體積-呼吸閥付料期間補(bǔ)氣量。
罐頂為球缺狀,依據(jù):
式中:h為球缺高度,2.29m;r為球缺底面半徑,10.5m。
則由式(2)可算出V頂=403m3;付油前罐壁圓柱體氣相體積(罐體直徑21m,罐壁高度15.875m,付油前罐內(nèi)液位13.24m)為912m3,可得出V1=1315m3。根據(jù)呼吸閥和阻火器通氣量檢測表在設(shè)計負(fù)壓-490Pa時,2臺呼吸閥加阻火器的吸氣量為45.2m3·h-1。依據(jù)式(1)則可算出9#罐付料開始后單位時間內(nèi)罐內(nèi)液位和氣相空間的真空度,見表3。
表3 付料后罐內(nèi)液位和氣相空間真空度
從以上分析計算可以看出,由于呼吸閥加阻火器的吸氣量小于物料的付出量,造成罐內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓狀態(tài),付料時間越長則罐內(nèi)真空度越大。在付料時間為0.0457h時罐內(nèi)真空度達(dá)到設(shè)計的490Pa,再持續(xù)付料則必然會造成罐內(nèi)負(fù)壓超過設(shè)計壓力而發(fā)生儲罐抽癟。
關(guān)于儲罐呼吸閥加阻火器的吸氣量不足的原因,經(jīng)檢測分析有以下幾點。
3.1 呼吸閥和阻火器的通氣量不能滿足設(shè)計規(guī)范要求
根據(jù)設(shè)計要求,阻火器應(yīng)符合GB 5908-2005《石油儲罐阻火器》的規(guī)定。該規(guī)定對阻火器通氣量要求見表4。
表4 阻火器通氣量
由表4可知,DN200的阻火器要求通氣量為1800m3·h-1。而根據(jù)表2所示,9#罐阻火器在檢測壓力值為儲罐設(shè)計壓力時(正壓1960Pa、負(fù)壓490Pa)的通氣量沒有達(dá)到規(guī)范要求,特別是吸氣量只有25.5m3·h-1,與規(guī)范要求相差更大。
關(guān)于呼吸閥的通氣量根據(jù)規(guī)范要求應(yīng)符合SY/ T 0511.1-2010《石油儲罐附件:呼吸閥》的規(guī)定。該規(guī)定對呼吸閥通氣量要求見表5。
表5 呼吸閥通氣量
由表5可知,規(guī)范要求DN200的呼吸閥額定吸氣量為900m3·h-1,而表2所示9#罐呼吸閥在檢測壓力值為儲罐設(shè)計壓力時(負(fù)壓490Pa)的吸氣量為158.9m3·h-1,低于規(guī)范要求的吸氣量。
3.2 阻火器腐蝕堵塞造成通氣量降低
2011年11月份曾對9#罐呼吸閥以及阻火器進(jìn)行過檢查,當(dāng)時有腐蝕現(xiàn)象但進(jìn)行了清理。事發(fā)后又對呼吸閥以及阻火器檢查發(fā)現(xiàn)腐蝕仍很嚴(yán)重,特別是阻火器由于殼體采用碳鋼材質(zhì),造成內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重。大量鐵銹堵塞阻火芯,使通氣量減小。
3.3 呼吸閥設(shè)計不滿足規(guī)范要求
根據(jù)設(shè)計要求呼吸閥的設(shè)置應(yīng)符合SH/T 3007-2007《石油化工儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》要求。該規(guī)范中對呼吸閥的設(shè)置要求見表6。
表6 設(shè)有阻火器的通氣管(或呼吸閥)規(guī)定
規(guī)范同時要求,當(dāng)儲罐容量所對應(yīng)的通氣管(或呼吸閥)與進(jìn)(出)儲罐的最大液體量所對應(yīng)的通氣管(或呼吸閥)規(guī)格不一致時,應(yīng)選用兩者中的較大者。9#罐儲罐容量5000m3,設(shè)計最大出罐量260m3·h-1,按要求應(yīng)設(shè)置2臺DN250呼吸閥,而9#罐只設(shè)置2臺DN200呼吸閥,不滿足規(guī)范要求。
根據(jù)儲罐抽癟的原因分析我們采取了以下措施以防止類似事故再次發(fā)生。
1)立即對9#罐進(jìn)行清罐處理并將呼吸閥設(shè)置由2個DN200改為3個DN250,同時在透光孔上增加緊急泄壓人孔,滿足規(guī)范要求。
2)對其他儲罐的呼吸閥、阻火器進(jìn)行檢查、除銹、防腐處理,防止堵塞導(dǎo)致通氣量減少。
3)緊急采購滿足規(guī)范要求的DN200的呼吸閥、阻火器,更換儲罐上現(xiàn)有的呼吸閥系統(tǒng)。
4)在生產(chǎn)條件允許的情況下,盡快安排其他儲罐的清罐工作,達(dá)到動火條件后按規(guī)范要求設(shè)置呼吸閥、阻火器尺寸及個數(shù),增設(shè)緊急泄壓人孔。
5)制定呼吸閥檢查臺賬,保證每半年清理一次,防止呼吸閥出現(xiàn)堵塞。
除上述原因外,在一些極端情況下也可能造成儲罐抽癟,如儲罐物料超出設(shè)計大流量長時間外送,天氣驟變或其他原因使儲罐內(nèi)氣相空間溫度急劇降低,呼吸閥在冬季因凍住或雜物卡死都會使罐內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓,超過設(shè)計壓力就會造成儲罐抽癟。另外阻火器的制造標(biāo)準(zhǔn)相對滯后,GB 908-2005《石油儲罐阻火器》所規(guī)定的阻火器最大規(guī)格為DN250,目前DN300以及DN350等大口徑的阻火器制造仍無標(biāo)準(zhǔn)可依,儲罐使用存在安全隱患。此外還應(yīng)加大對員工的培訓(xùn),增強(qiáng)員工責(zé)任心,規(guī)范操作防止此類事故的發(fā)生。
[1] SH/T 3007-2007,石油化工儲運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范[S].
[2] SY/T 0511.1-2010,石油儲罐附件:呼吸閥[S].
[3] GB 5908-2005,石油儲罐阻火器[S].
Shrunken Cause Analysis of Inner Floating Roof Tank and Preventive Measures
SHI Xiang-tao
(Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)
TE 97
B
1670-9905(2015)05-0067-03
石相濤,男,助理工程師,就職于中國石油廣西石化公司儲運(yùn)一部,電話:15907773019,E-mail: shixiangtao@petrochina.com.cn
2015-03-06