□高學(xué)紅 王 勇
沖壓用熱軋酸洗板為替代冷軋板的系列產(chǎn)品之一,主要用于沖制冰箱、空調(diào)等制冷設(shè)備的壓縮機(jī)外殼。為保證其成形性,一般要求較高的延伸率指標(biāo)。因此,通過成分控制,提高延伸率,是開發(fā)沖壓用熱軋酸洗板的主要研究內(nèi)容之一。
試驗(yàn)鋼的生產(chǎn)工藝為:LD轉(zhuǎn)爐(120t)→預(yù)脫氧(2種方式之一)→或+二次喂鋁線(爐后、LF站)→連鑄→熱連軋(1450)→酸洗(連續(xù)式)→精整、涂油→成品,成品厚度3.0mm,拉伸試樣:L0=50mm(縱向)。試驗(yàn)鋼化學(xué)成分范圍如下:0.02%~0.07%的C,0.19%~0.3%的Mn,0.009%~0.02%的P,0.008%~0.02的S,0.02%~0.06%的Als,另外有Si存在的痕跡。
(一)化學(xué)成分對延伸率的影響。各元素對延伸率影響的多元線性回歸結(jié)果見表1。
[P]對延伸率的負(fù)影響最大,每增加0.01%,延伸率下降1.569%;其次為[C],每增加0.01%,延伸率下降0.652%;[S]為第三,每增加0.01%,延伸率下降0.38%;[Als]為第四,每增加0.01%,延伸率下降0.127%;[Mn]最小,每增加0.01%,延伸率下降0.002%??紤]成分變化的幅度后,[C]為影響延伸率的最大因素,[C]由0.03%變化到0.07%,延伸率降低4×0.652%=2.608%。表1中的判定系數(shù)偏低,說明除成分外,熱軋工藝也顯著影響沖壓用熱軋酸洗板的延伸率。因此,控制成品[C]在較低的水平,是提高沖壓用熱軋酸洗板延伸率的最有效手段之一。
表1 各元素對延伸率影響的多元線性回歸結(jié)果
(二)成品[C]的控制。攀鋼煉鋼廠為120噸的LD轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]最低為0.02%,在不經(jīng)過RH的條件下,要獲得低的成品[C],脫氧過程需保證基本上不增碳,或少增碳、且可控。目前攀鋼煉鋼廠生產(chǎn)低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼采用的脫氧劑為:08Al專用脫氧劑(主要成分為CaC2)或Fe-Mn-Al。預(yù)脫氧采用Fe-Mn-Al時(shí),脫氧反應(yīng)主要為3Al+2[O]→Al2O3,脫氧與合金化一同完成。預(yù)脫氧采用專用脫氧劑時(shí),綜合考慮熱力學(xué)和動力學(xué)條件,Ca(g)、Ca(l)、CaC2均可與[O]發(fā)生反應(yīng)。另外,脫氧劑與合金中的碳元素都導(dǎo)致了鋼液增碳。在脫氧過程中加入鋼包中的碳,將發(fā)生以下反應(yīng):
ΔG1(1873)°=–56094,遠(yuǎn)小于零,而且碳在鋼中的溶解度為5.41%,因此反應(yīng)(1)在鋼液中可進(jìn)行。ΔG2°永遠(yuǎn)小于零,從熱力學(xué)角度上講,在大氣條件下反應(yīng)(2)在鋼液中可進(jìn)行到平衡狀態(tài)(a[O]=400~500ppm時(shí),平衡[C]為0.05%)。但由于鋼液內(nèi)部的靜壓力和形核等問題,使PCO遠(yuǎn)大于1atm,增加了反應(yīng)的難度。也就是說,由于動力學(xué)條件的限制,反應(yīng)(2)通常進(jìn)行的不徹底,或者說脫氧的速度低。宏觀則表現(xiàn)為增碳。
不同脫氧劑在不同加入量時(shí)的最大增碳量可依據(jù)下式計(jì)算,
式中:Δ[C]:增碳量,%;M:08Al專用脫氧劑或Fe-Mn-Al加入量,Kg;C:08Al專用脫氧劑或Fe-Mn-Al中的含碳量,21%或1.17%;η:碳的收得率,100%;K:出鋼量,130000Kg。通過采用Fe-Mn-Al脫氧工藝的煉鋼相關(guān)數(shù)據(jù)和采用專用脫氧劑脫氧工藝的煉鋼相關(guān)數(shù)據(jù),理論計(jì)算的最大增碳量見表2、3。
理論計(jì)算結(jié)果均高于實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù),說明在脫氧過程中,加入鋼包中的碳部分參與了脫氧,與理論分析結(jié)果是相符的。終點(diǎn)[C]的準(zhǔn)確性,將影響成品[C]的控制。由于爐前取樣時(shí)用木棒扒渣,在增碳量不大時(shí),Δ[C]出現(xiàn)負(fù)值;一次倒?fàn)t出鋼,由于增加了[C]的不均勻性,也會導(dǎo)致成品[C]異常增高。綜合考慮各種因素,在不經(jīng)過RH的條件下,控制終點(diǎn)[C]≤0.04%,預(yù)脫氧采用Fe-Mn-Al,可使成品[C]≤0.05%。Fe-Mn-Al為復(fù)合脫氧劑,熔點(diǎn)低,比重大,脫氧效果明顯優(yōu)于鋁塊。為保證Al2O3夾雜的充分上浮,應(yīng)使夾雜的形成過程盡量前移,最好在出鋼過程中完成。在出鋼過程中的鋼水混沖,也有利于Al2O3夾雜的聚集上浮。因此在低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼的生產(chǎn)過程中,應(yīng)盡量保證預(yù)脫氧效果。
表2 Fe-Mn-Al脫氧工藝?yán)碚撚?jì)算的最大增碳量
表3 專用脫氧劑脫氧工藝?yán)碚撚?jì)算的最大增碳量
通過控制終點(diǎn)[C]可獲得低的成品[C],但也會增大終點(diǎn)鋼液a[O]和鋼渣的氧化性。為保證預(yù)脫氧效果,需增大脫氧劑的加入量,但導(dǎo)致成品[Mn]難于控制在較低的范圍內(nèi)。表1中的回歸結(jié)果說明了[Mn]對延伸率的影響。[Mn]為固溶強(qiáng)化元素,隨著[Mn]的增加,延伸率降低。但也不能過低,否則有提高熱脆性的危險(xiǎn),一般為0.15%~0.30%。在圖1中,當(dāng)Fe-Mn-Al加入量≤950Kg/爐,成品[Mn]可控制在0.30%以下。
圖1 成品[Mn]與Fe-Mn-Al加入量的關(guān)系(192爐)
試驗(yàn)鋼成分及工藝條件下,[C]對沖壓用熱軋酸洗板延伸率的影響最大??刂妻D(zhuǎn)爐終點(diǎn)[C]≤0.04%,預(yù)脫氧采用Fe-Mn-Al,不經(jīng)過RH,可使成品[C]≤0.05%;控制Fe-Mn-Al加入量≤950Kg/爐,可使成品[Mn]≤0.30%。