谷源海(大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧`大連`116013)
壓力容器部件封頭監(jiān)督檢驗中常見問題分析
谷源海
(大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧`大連`116013)
以封頭監(jiān)督檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題為例,對封頭監(jiān)督檢驗中容易出現(xiàn)的問題加以分析,找出原因,并給出封頭制造下料等方面的建議。
封頭;最小成型厚度;減薄
封頭是組成壓力容器的主要受壓元件之一,封頭壓制的形狀直接影響到封頭元件受力分布狀態(tài),GB150.1-2011中3.1.14中定義最小成形厚度為受壓元件成型后保證設(shè)計要求的最小厚度,封頭壓制完工后的最小厚度直接影響著封頭元件所能承受的最大壓力,因此封頭壓制中材料名義厚度的選擇以及壓制工藝的選擇直接影響到整個壓力容器的使用安全。
新版《特種設(shè)備目錄》中,取消了封頭,根據(jù)質(zhì)檢總局【2015】32號文,滿足相關(guān)條件的封頭已不需要單獨進(jìn)行封頭的監(jiān)督檢驗,但這并不是說封頭監(jiān)督檢驗不必要,而是將封頭的監(jiān)督檢驗轉(zhuǎn)移到壓力容器制造廠來進(jìn)行。
2012年,大連某封頭制造廠壓制的封頭在監(jiān)督檢驗過程中發(fā)現(xiàn)問題,為此,對封頭監(jiān)督檢驗中容易出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析說明。
要求訂購EHA2700X34(29.7)—15CrMoRGB/ T25198-2010封頭1件。橢圓封頭,直徑2700mm,下料厚度34mm,最小成形厚度29.7mm,材料15CrMoR,封頭標(biāo)準(zhǔn)為GB/T25198-2010。
GB150.4-20116.1.1條規(guī)定制造單位應(yīng)根據(jù)制造工藝確定加工余量,以確保受壓元件成型后的實際厚度不小于設(shè)計圖樣標(biāo)注的最小成形厚度。GB25198-20106.2.1條也規(guī)定封頭的毛胚厚度應(yīng)考慮工藝減薄量,以確保封頭成形后的實測成品最小厚度符合6.3.13條的規(guī)定。6.3.13條規(guī)定根據(jù)制造工藝確定封頭的投料厚度,以確保封頭的成品最小厚度不小于設(shè)計要求的最小成形厚度。下料厚度為34mm,若考慮鋼板負(fù)偏差0.25mm,根據(jù)封頭公稱直徑、鋼材厚度、封頭類型查得厚度減薄率為12%,計算得封頭壓制最小厚度為29.7mm,剛好滿足最小成形厚度要求。
該封頭制造單位油壓機生產(chǎn)設(shè)計能力厚度為36mm,為節(jié)省模具成本,使用了較大直徑的封頭下胎壓制,旋壓修口的方案。旋壓修口后,按照工藝進(jìn)行了正火加回火熱處理。
GB/T25198-20106.3.1條規(guī)定封頭成形后,應(yīng)檢測封頭的成品厚度。具體測厚部位與數(shù)量依封頭的形狀與規(guī)格,可由供需雙方訂貨技術(shù)協(xié)議確定,但封頭上易發(fā)生工藝減薄的部位(封頭頂部和轉(zhuǎn)角過渡部位等)以及直邊部位為必測部位。在現(xiàn)場對封頭監(jiān)督檢驗時,對該封頭部分部位厚度進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)在靠近直邊段側(cè)的過渡段存在厚度不滿足要求的點,隨后在相鄰位置又抽查了幾處,依然不滿足,最后重新對該封頭查查測厚發(fā)現(xiàn),在整個靠近直邊段側(cè)的過渡段厚度基本在28mm上下,最小為27.88mm,不滿足封頭訂貨技術(shù)條件要求,而且無法進(jìn)行補救。
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后,立即與該封頭廠相關(guān)人員進(jìn)行了溝通,了解了該封頭從下料、壓制、熱處理及檢驗各個環(huán)節(jié)后,經(jīng)分析后認(rèn)為出現(xiàn)此種情況的原因如下。
1.該封頭為來料加工,壓力容器制造單位在考慮下料厚度時未能及時與封頭制造單位進(jìn)行有效溝通,對封頭的制造工藝不了解,直接按照設(shè)計圖紙及常規(guī)計算給出了下料厚度。
2.該廠檢驗人員檢驗不到位,在對封頭進(jìn)行超聲波測厚時,未按照相關(guān)要求進(jìn)行測量,以致自檢未發(fā)現(xiàn)該問題,直到監(jiān)督檢驗抽查時才發(fā)現(xiàn)該問題。
3.該產(chǎn)品材料為Cr-Mo鋼,強度大,厚度也接近該油壓機的產(chǎn)品設(shè)計能力,造成旋壓機超負(fù)荷生產(chǎn),以致該封頭與一般封頭減薄部位不同。
4.該封頭在旋壓修口后進(jìn)行了正火加回火熱處理,但在正火過程中出現(xiàn)了橢圓度超差問題,便又進(jìn)行了二次修口,且修口部位主要針對的直邊段部位。
發(fā)現(xiàn)問題后封頭制造單位及時與壓力容器制造及設(shè)計單位進(jìn)行了溝通與聯(lián)系,考慮到壓力容器使用單位工期緊等問題,最后設(shè)計單位對封頭的最小成形厚度進(jìn)行了變更,縮短了設(shè)備的使用年限,降低了腐蝕裕量,該封頭才滿足了設(shè)計要求,最終解決了該問題。
盡管該問題最終圓滿解決,但因為封頭下料及壓制中出現(xiàn)的問題,導(dǎo)致設(shè)備壽命縮短,造成資源的浪費,而這個問題是完全可以避免的。壓力容器制造單位和封頭制造單位充分的溝通在整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)還是很有必要的。作為監(jiān)督檢驗部門,因為一直習(xí)慣于封頭已經(jīng)過監(jiān)督檢驗,在壓力容器制造廠一般對封頭的檢驗不是特別的注意,但是現(xiàn)在特種設(shè)備目錄取消封頭后,封頭的監(jiān)督檢驗就落到了相應(yīng)的壓力容器檢驗上,因此,在檢驗中,適當(dāng)?shù)某椴橐院藢嵪嚓P(guān)產(chǎn)品的合格與否還是必要的,當(dāng)然要想徹底解決該問題,還是要企業(yè)提高自我意識,加強檢查力度,這樣才能確保整臺容器的安全運行,也才能最終保證人民的生命與財產(chǎn)不受損失。
[1]中國國家標(biāo)注化管理委員會,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.GB150.1~4-2011壓力容器[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2012.
[2]中國國家標(biāo)注化管理委員會,國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.GB/T25198-2010壓力容器封頭[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2012.
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(2015-08-18)