中海石油(中國)有限公司湛江分公司
海底管道解堵措施
李應(yīng)勇中海石油(中國)有限公司湛江分公司
某海上天然氣管道確定其堵塞物主要為蠟和膠質(zhì),采取注入柴油方式精確定位堵塞位置,通過潛水作業(yè)在海底管道上安裝開孔管卡,從拖輪上注入清蠟劑,實(shí)現(xiàn)海底管道的分段解堵。用泥漿泵從平臺(tái)2向海底管道擠柴油,控制泥漿泵出口壓力不超過設(shè)計(jì)壓力2.6MPa,達(dá)到此壓力后從平臺(tái)2給海底管道排氣,如此反復(fù)。確定堵塞起始位置距平臺(tái)2的距離約為8.9 km;確定該海底管道堵塞位置為距離平臺(tái)2大約6.6~8.9 km處。解堵劑主要由四氯乙烯和高分子表面活性劑組成。對(duì)海底管道共安裝5個(gè)開孔管卡,注入清蠟劑11m3,共清理出油泥35m3后疏通了海底管道。如要重鋪該海底管道粗略估計(jì)總體費(fèi)用超過2億元人民幣,本項(xiàng)目花費(fèi)人民幣900萬元即成功疏通管道。
海底管道;堵塞位置;清蠟劑;開孔管卡;分段解堵
南海某海上平臺(tái)1通過一條海底管道向另一海上平臺(tái)2提供電力,該海底管道為4″海底輸油管道,建造于1993年,長度為16 km,設(shè)計(jì)壓力2.6 MPa,設(shè)計(jì)溫度30℃,設(shè)計(jì)壁厚11.1mm,設(shè)計(jì)壽命為15年。該海底管道曾用于輸送原油,受當(dāng)時(shí)生產(chǎn)條件影響,海底管道未經(jīng)徹底清洗,用熱海水掃線至含水達(dá)99.8%,繼續(xù)掃線8 h后停止,然后從平臺(tái)1用天然氣吹掃海水,吹掃1天后恢復(fù)正常輸送天然氣。2008年2月中旬,南海天氣出現(xiàn)歷史性低溫,該海域海床溫度低至15℃,海底管道在排量不變的情況下壓力從1.5MPa上升到2.5MPa,氣量突降,流量計(jì)讀數(shù)從3×104m3/d降至零,海底管道發(fā)生堵塞。天然氣輸送管道堵塞最常見的原因?yàn)闇囟然驂毫ψ兓瘜?dǎo)致水化物的形成,該海底管道為濕氣輸送管道,出現(xiàn)水化物堵塞幾率極大。通過計(jì)算分析排除海底管道水化物堵塞的可能性,并確定其堵塞物主要為蠟和膠質(zhì),采取注入柴油方式精確定位堵塞位置,通過潛水作業(yè)在海底管道上安裝開孔管卡,從拖輪上注入清蠟劑,實(shí)現(xiàn)海底管道的分段解堵。
海底管道輸送的天然氣采用氣相色譜法分析,并進(jìn)行水合物形成特性分析。在壓力為2.5 MPa時(shí),水合物形成的溫度為14℃,由于海底管道所在海域的海底溫度為17~26℃,所以海底管道內(nèi)不會(huì)形成水合物,即不會(huì)有水合物的存在。
海底管道所輸送的原油含蠟量為15%,膠質(zhì)含量9.86%,瀝青質(zhì)4.83%,傾點(diǎn)為30℃,屬于高凝原油,且海底管道屬于單層管沒有保溫層,熱量散失快,溫度下降快,因此原油輸送過程中吸附了大量的蠟晶、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)等,形成一種非致密的海底管道內(nèi)壁吸附層。熱油管道油溫高于析蠟點(diǎn)的區(qū)域,管壁無結(jié)蠟現(xiàn)象,稱為光管段;當(dāng)油溫在析蠟點(diǎn)到析蠟高峰點(diǎn)之間時(shí),結(jié)蠟厚度逐漸增加形成喇叭口狀的結(jié)蠟區(qū),稱為喇叭口段;當(dāng)油溫低于析蠟高峰點(diǎn)之后,結(jié)蠟厚度逐漸與析蠟高峰點(diǎn)的結(jié)蠟厚度拉平,稱為結(jié)蠟后裙段。該海底管道所輸送天然氣為濕氣,天然氣中含有一定量的輕油和水,為了防止海底管道積液,在操作過程中周期性提高輸送天然氣量。該海底管道在恢復(fù)輸送天然氣之前沒有進(jìn)行徹底的清洗,所輸送天然氣中輕油對(duì)海底管道內(nèi)壁吸附層緩慢溶解并脫落,因天然氣推動(dòng)而堆積,并受極端低溫天氣影響,導(dǎo)致海底管道堵塞。
為了確定堵塞位置,采用泥漿泵從平臺(tái)2向海底管道擠柴油,控制泥漿泵出口壓力不超過設(shè)計(jì)壓力2.6MPa,達(dá)到此壓力后從平臺(tái)2給海底管道排氣,如此反復(fù),總共擠入52m3柴油。海底管道總?cè)莘e為127m3,推算出堵塞終止點(diǎn)位置距離平臺(tái)2約為6.6 km。
采用同樣措施,反復(fù)從平臺(tái)1向海底管道擠柴油和排氣,確定堵塞起始位置距平臺(tái)2的距離約為8.9 km。
由于海底管道內(nèi)部殘留液體和天然氣的量無法精確測(cè)定,所以可以初步確定該海底管道堵塞位置為距離平臺(tái)2大約6.6~8.9 km處。
針對(duì)海底管道堵塞原因主要是原油和蠟造成,解堵劑主要由四氯乙烯和高分子表面活性劑組成,為無色至淺黃色液體,不溶于水,和多數(shù)有機(jī)溶劑互溶。清蠟解堵劑配方為純度大于98%的四氯乙烯940 kg,純度大于95%的PR4032高分子表面活性劑50 kg。把定量的PR4032高分子表面活性劑和工業(yè)乙醇混和后,再加入四氯乙烯中攪拌均勻即可。
首先在距離平臺(tái)2為7.9 km的A處潛水進(jìn)行海底吹泥作業(yè),吹出作業(yè)坑,對(duì)A處海底管道進(jìn)行打磨處理,安裝管卡注膠并開孔,連接高壓軟管注入清蠟劑。發(fā)現(xiàn)平臺(tái)2壓力緩慢上升,平臺(tái)1監(jiān)測(cè)壓力無明顯變化,說明A點(diǎn)至平臺(tái)1間不聯(lián)通,而A點(diǎn)至平臺(tái)2間有一定聯(lián)通性。緩慢擠入藥劑將管壁上結(jié)蠟溶化,共注入藥劑5m3,監(jiān)測(cè)到A點(diǎn)至平臺(tái)2流動(dòng)變好,繼續(xù)泵入海水10m3進(jìn)一步疏通管道。
A點(diǎn)至平臺(tái)2間海底管道解堵成功后,再進(jìn)行B點(diǎn)至平臺(tái)2間海底管道解堵作業(yè)。同樣先安裝開孔管卡,連接高壓軟管注入清蠟劑,注入1m3清蠟劑就監(jiān)測(cè)到A點(diǎn)至平臺(tái)2間聯(lián)通性變好,然后采用海水進(jìn)一步疏通管道。
重復(fù)上述步驟,對(duì)海底管道共安裝5個(gè)開孔管卡,注入清蠟劑11m3,共清理出油泥35m3后疏通了海底管道。
該段天然氣的海底管道,如要重鋪粗略估計(jì)總體費(fèi)用超過2億元人民幣,本項(xiàng)目花費(fèi)人民幣900萬元即成功疏通管道,主要原因如下:
(1)詳細(xì)的計(jì)算分析,準(zhǔn)確判斷海底管道堵塞原因,合理選擇了高效清蠟劑,提高了作業(yè)效率。
(2)分段解堵,降低解堵劑注入壓力,保障海底管道安全。
(3)采用間歇性注入柴油和排氣的方法,計(jì)算出海底管道堵塞位置,大大縮短了作業(yè)時(shí)間。
(4)改造6 000馬力的三用工作拖輪,在其上面固定安裝25 t汽車吊,使其滿足海底管道打卡、開孔切割等應(yīng)急維修,有效降低了動(dòng)用海上大型施工船舶發(fā)生的費(fèi)用。
(欄目主持 焦曉梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.1.040