孫迎新 大慶油田公司電力集團(tuán)熱電廠
化學(xué)汽水品質(zhì)監(jiān)測控制管理系統(tǒng)在熱電廠的應(yīng)用
孫迎新 大慶油田公司電力集團(tuán)熱電廠
化學(xué)汽水品質(zhì)監(jiān)測不準(zhǔn)確將直接影響熱電廠水質(zhì)調(diào)整的準(zhǔn)確性,加藥過量或不足都將導(dǎo)致水質(zhì)的波動。選用具有Modbus TCP/IP協(xié)議的工業(yè)以太網(wǎng)作為主干網(wǎng),采用冗余結(jié)構(gòu),由上行和下行兩條鏈路來保證監(jiān)測控制系統(tǒng)的可靠性和容錯性。介質(zhì)采用光纖光纜,網(wǎng)絡(luò)通訊速率為100 Mbps,保證了系統(tǒng)大信息量的通訊。系統(tǒng)組成包括具有組態(tài)、管理、監(jiān)視、MIS發(fā)布、遠(yuǎn)控等功能的工作站,以及電化學(xué)測量子系統(tǒng)和自動加藥控制子系統(tǒng)。各種監(jiān)測和控制設(shè)備全部帶有工業(yè)以太網(wǎng)接口,可以直接聯(lián)入主干網(wǎng),實現(xiàn)辦公自動化與工業(yè)自動化的無縫結(jié)合。
汽水品質(zhì)監(jiān)測;工業(yè)以太網(wǎng);現(xiàn)場總線;電化學(xué)PAC
化學(xué)汽水品質(zhì)監(jiān)測不準(zhǔn)確將直接影響熱電廠水質(zhì)調(diào)整的準(zhǔn)確性,加藥過量或不足都將導(dǎo)致水質(zhì)的波動。水質(zhì)波動在高溫、高壓的情況下,化學(xué)反應(yīng)是十分明顯的。而這種情況將直接導(dǎo)致凝汽器換熱管的嚴(yán)重腐蝕,還將對省煤器、鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器管造成腐蝕。因此創(chuàng)建一種高效、安全、先進(jìn)的化學(xué)汽水品質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)是降低成本、提高監(jiān)測能力、保障機(jī)組安全及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要途徑。
大慶油田公司電力集團(tuán)熱電廠汽水品質(zhì)監(jiān)測存在的主要問題是技術(shù)手段低,手工分析弊病多、隱患大。該熱電廠建廠初期,受當(dāng)時的技術(shù)、資金方面的限制,其汽水品質(zhì)監(jiān)測一直采用傳統(tǒng)的“電極+二次儀表”模式在線監(jiān)測,只能監(jiān)測樣水的pH值、電導(dǎo)率和溶解氧等項目,監(jiān)測項目少,無法滿足生產(chǎn)的實際需要。
為了解決這一問題,采用了性能更好、功能更全、沒有維護(hù)量的虛擬儀表。這是實施汽水品質(zhì)監(jiān)測控制管理系統(tǒng)改造的關(guān)鍵措施,可徹底解決制約熱電廠汽水質(zhì)量監(jiān)督水平的技術(shù)瓶頸。
改造前熱電廠1#~3#機(jī)組一直采用人工間歇沖擊式加藥方式,這種原始的加藥方式存在很多弊病。
(1)加藥量不準(zhǔn)確、調(diào)整不及時。泵的啟停決定是否進(jìn)行加藥,泵開啟時間的長短決定加藥量,時間全靠經(jīng)驗。一次調(diào)整過程要經(jīng)過現(xiàn)場人工取樣、化驗分析、啟/停泵三個步驟,滯后大約有20~ 30 min,在機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定狀況下這樣的調(diào)整還能夠滿足要求,但遇到機(jī)組負(fù)荷變動,特別是早、晚供電高峰時,就會因調(diào)節(jié)不及時,使?fàn)t水和給水品質(zhì)忽高忽低,在相當(dāng)大的范圍內(nèi)波動,從而導(dǎo)致熱力設(shè)備腐蝕和結(jié)垢。
(2)人為因素多,勞動強(qiáng)度大。加藥值班員自己化驗、自己控制,全靠值班員的業(yè)務(wù)水平,不可控的因素較多,加藥的準(zhǔn)確性和及時性很難保證。如遇到機(jī)組負(fù)荷大幅波動,取樣、化驗和調(diào)整就更頻繁,勞動強(qiáng)度很大。
(3)加藥泵工頻運(yùn)轉(zhuǎn),耗電量大。泵啟停和運(yùn)行的時間長短決定加藥量,時間又全靠經(jīng)驗,這樣就會浪費(fèi)很多電量,增加了發(fā)電成本。
(4)解決措施。改手動加藥為變頻自動加藥,實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。對現(xiàn)有的加藥裝置和控制柜進(jìn)行改造,實現(xiàn)自動加藥。這樣可嚴(yán)格控制熱力系統(tǒng)的汽水品質(zhì),延長機(jī)組的壽命,提高發(fā)電效率,保證機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,而且還能大大減輕值班員的勞動強(qiáng)度,提高生產(chǎn)的自動化水平。另外,也只有實現(xiàn)自動加藥,才能進(jìn)一步實現(xiàn)汽水品質(zhì)的優(yōu)化控制,真正達(dá)到爐內(nèi)低磷酸鹽工況。
3.1 汽水品質(zhì)監(jiān)測控制管理系統(tǒng)組成及結(jié)構(gòu)
選用了具有Modbus TCP/IP協(xié)議的工業(yè)以太網(wǎng)作為主干網(wǎng),采用冗余結(jié)構(gòu),由上行和下行兩條鏈路來保證監(jiān)測控制系統(tǒng)的可靠性和容錯性。介質(zhì)采用光纖光纜,網(wǎng)絡(luò)通訊速率為100 Mbps,保證了系統(tǒng)大信息量的通訊。系統(tǒng)內(nèi)含具有組態(tài)、管理、監(jiān)視、MIS發(fā)布、遠(yuǎn)控等功能的工作站,以及電化學(xué)測量子系統(tǒng)和自動加藥控制子系統(tǒng)。各種監(jiān)測和控制設(shè)備全部帶有工業(yè)以太網(wǎng)接口,可以直接聯(lián)入主干網(wǎng),實現(xiàn)辦公自動化與工業(yè)自動化的無縫結(jié)合。
3.2 具有組態(tài)、管理、遠(yuǎn)控等功能的工作站
(1)用虛擬儀表替代二次儀表。通過工作站強(qiáng)大的功能使取消二次儀表變?yōu)楝F(xiàn)實。眾所周知,化學(xué)儀表長期以來都是以“電極+二次儀表”模式進(jìn)行監(jiān)測。電極屬于消耗品定時要更換,對電極的維護(hù)就是日常標(biāo)定、清洗。但二次儀表的維護(hù)量大、成本高,對維護(hù)人員技術(shù)要求很高。據(jù)統(tǒng)計,化學(xué)在線分析儀表的維護(hù)量80%在二次儀表上。本方案通過把虛擬儀表技術(shù)與電化學(xué)變送模塊結(jié)合徹底取消了二次儀表,將二次儀表的維護(hù)量減少到零。
(2)工作站中虛擬儀表的主要功能。虛擬儀表的主要功能包括:①同時標(biāo)定4只(種)電極,大大提高了維護(hù)效率;②自動生成和查詢班報表、日報表、月報表、年報表并打印輸出,方便管理統(tǒng)計;③能進(jìn)行任意4個測量值的歷史數(shù)據(jù)同屏比對分析;④查詢某段時間內(nèi)的報警信息、使用記錄、標(biāo)定記錄和系統(tǒng)操作記錄,方便系統(tǒng)維護(hù);⑤長達(dá)幾年的測點數(shù)據(jù)存儲和趨勢曲線顯示;⑥在局域網(wǎng)上發(fā)布,實現(xiàn)了汽水品質(zhì)監(jiān)督的信息化;⑦實現(xiàn)了儀表的遠(yuǎn)程操作和維護(hù)。虛擬儀表在具有單臺儀表所有功能的同時,還增加了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和聯(lián)網(wǎng)功能,實現(xiàn)了汽水品質(zhì)監(jiān)督的自動化和信息化。
3.3 電化學(xué)測量子系統(tǒng)
電化學(xué)測量子系統(tǒng)的核心是電化學(xué)PAC(可編程自動化控制器),這是國際上具有工業(yè)以太網(wǎng)接口的電化學(xué)變送PAC。它借用PAC的設(shè)計思想,采用可靠的PAC主卡,插嵌電導(dǎo)率、pH值和溶解氧的變送模板,采用多通道方式,一個模板可掛接多個電極,以實現(xiàn)電化學(xué)量的激勵、變送、采集和運(yùn)算。
電化學(xué)PAC內(nèi)嵌工業(yè)以太網(wǎng)通訊控制器,采用Modbus TCP/IP協(xié)議,還自帶RS485通訊接口,實現(xiàn)與鈉表、硅表、磷表(因硅、鈉、磷表的水路復(fù)雜,所以沒有取消二次儀表)的數(shù)據(jù)通訊,從而提高了監(jiān)測的精度,徹底消除了儀表顯示值與計算機(jī)系統(tǒng)顯示值的不一致問題。
3.4 加藥控制子系統(tǒng)
加藥控制子系統(tǒng)的核心是加藥控制PAC,除具有常規(guī)的PAC優(yōu)點外,其最大的特點是具有更強(qiáng)的編程和邏輯運(yùn)算能力,以保證加藥裝置在各種情況下都能準(zhǔn)確地加藥。
加藥控制PAC可插接各種I/O卡,實現(xiàn)控制柜上各種開關(guān)的狀態(tài)采集和指示燈的控制。同時,通過自帶的RS485通訊接口實現(xiàn)與變頻器的雙向數(shù)據(jù)通訊。
4.1 實現(xiàn)了反饋參數(shù)的柔性連接
加藥控制子系統(tǒng)的控制器采用了具有Modbus TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò)接口,其優(yōu)點如下:①實現(xiàn)了加藥裝置的遠(yuǎn)程監(jiān)控;②實現(xiàn)了加藥裝置與化學(xué)測量值的軟連接。由于采用了工業(yè)以太網(wǎng)作為測量和加藥裝置的通訊接口,加藥控制器通過網(wǎng)絡(luò)直接獲取測量值,不再需要其他的連接。
4.2 實現(xiàn)了加藥系統(tǒng)的冗余設(shè)計
準(zhǔn)確、可靠的反饋信號是加藥裝置自動控制的前提,通過采用工業(yè)以太網(wǎng)、加藥控制器可以對測量子系統(tǒng)的測量參數(shù)靈活選擇,形成多參數(shù)冗余控制,一旦某參數(shù)失效,自動切換到另一個參數(shù),繼續(xù)正常加藥,大大提高了加藥的可靠性。
例如磷酸鹽加藥系統(tǒng),可以很方便地將爐水的電導(dǎo)率和pH值作為反饋信號,與磷酸根值一起參與控制,一旦磷表出現(xiàn)故障,自動將電導(dǎo)率和pH值作為反饋控制信號。
4.3 系統(tǒng)具有超強(qiáng)擴(kuò)展性
本方案主要是進(jìn)行汽水品質(zhì)的測量、給水及爐水加藥裝置的改造,但在構(gòu)建系統(tǒng)時,充分考慮了以后系統(tǒng)的擴(kuò)展需要,采用了開放性很好的工業(yè)以太網(wǎng)作為系統(tǒng)的主干網(wǎng),以后可以很方便地將其他控制和檢測系統(tǒng)聯(lián)入本系統(tǒng)。
常見的其他系統(tǒng)有:①加藥的自動配藥裝置,進(jìn)一步減輕勞動強(qiáng)度;②爐水連排的自動控制,實現(xiàn)合理的自動排污;③內(nèi)冷水的自動加藥;④循環(huán)水自動加緩蝕阻垢劑;⑤與化學(xué)有關(guān)的其他量的監(jiān)測(如水箱、酸堿罐的液位)。
4.4 系統(tǒng)運(yùn)行及效果評定
(1)該系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)的化學(xué)在線儀分析表設(shè)置模式,減少了二次儀表的中間環(huán)節(jié),數(shù)據(jù)的測量、傳輸和顯示更加準(zhǔn)確可靠。
(2)該系統(tǒng)的軟件設(shè)計功能強(qiáng)大,信息容量大,且相互之間的傳輸轉(zhuǎn)換極為方便,同時大容量的歷史數(shù)據(jù)庫及報表生成功能為進(jìn)行準(zhǔn)確的汽水品質(zhì)分析提供了可靠的保證。
(3)由于加藥裝置實現(xiàn)了遠(yuǎn)控操作,大大減輕了值班人員的工作強(qiáng)度。
(4)該系統(tǒng)維護(hù)簡單易行,模塊及電極的故障檢測和更換極為方便。
(欄目主持 關(guān)梅君)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.030
2015-05-29