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加氫裂化往復(fù)壓縮機(jī)出口壓力高的原因分析及改進(jìn)措施

2015-02-11 10:31張強(qiáng)
壓縮機(jī)技術(shù) 2015年6期
關(guān)鍵詞:級(jí)間背壓氫氣

張強(qiáng)

(中國(guó)神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司公用工程中心,新疆烏魯木齊830000)

加氫裂化往復(fù)壓縮機(jī)出口壓力高的原因分析及改進(jìn)措施

張強(qiáng)

(中國(guó)神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司公用工程中心,新疆烏魯木齊830000)

通過(guò)對(duì)壓縮機(jī)故障排除、對(duì)比等方法展開(kāi)分析,總結(jié)出了原因,并采取相應(yīng)有針對(duì)性的措施,有效的解決了新氫一級(jí)出口壓力高的問(wèn)題,保證了壓縮機(jī)的安全長(zhǎng)周期運(yùn)行。

出口壓力高;措施;長(zhǎng)周期;壓縮機(jī)

1 引言

300萬(wàn)t/a直餾柴油加氫裝置自2009年開(kāi)工以來(lái),壓縮機(jī)已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行5年多,運(yùn)行狀況一直比較穩(wěn)定。但由于近期受到運(yùn)行環(huán)境和生產(chǎn)操作的影響,壓縮機(jī)出現(xiàn)了異常狀況。目前出現(xiàn)最大的瓶頸是K-101A運(yùn)行中新氫一級(jí)出口壓力偏高,已經(jīng)達(dá)到了設(shè)計(jì)報(bào)警值,壓縮比大,給壓縮機(jī)的長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)安全隱患。本文通過(guò)分析,總結(jié)出新氫一級(jí)出口壓力高的主要原因是生產(chǎn)操作的變化以及新氫一級(jí)入口溫度過(guò)低造成的,并相應(yīng)采取了有效措施,消除了隱患。

本裝置壓縮機(jī)為德國(guó)諾曼埃索公司生產(chǎn)的對(duì)稱平衡型往復(fù)式壓縮機(jī),型號(hào)為2+1SVL320,壓縮機(jī)共有4個(gè)氣缸,分別為2個(gè)新氫缸,2個(gè)循環(huán)氫缸,新氫為兩級(jí)壓縮,循環(huán)氫為一級(jí)壓縮。壓縮機(jī)正常運(yùn)行時(shí)新氫一級(jí)入口壓力為2.42 MPa,出口壓力4.8 MPa,新氫一級(jí)出口壓力設(shè)計(jì)高報(bào)警值為4.9 MPa,聯(lián)鎖值為5.15 MPa,壓縮機(jī)運(yùn)行主要參數(shù)見(jiàn)表1。

2 新氫一級(jí)出口壓力高、壓縮比大的現(xiàn)象

壓縮機(jī)K-101A自2014年11月起,新氫一級(jí)出口壓力開(kāi)始出現(xiàn)偏高現(xiàn)象,已經(jīng)達(dá)到聯(lián)鎖報(bào)警值4.9 MPa,并出現(xiàn)頻繁報(bào)警的情況,圖1為11月1日~20日K-101A新氫一級(jí)出口壓力趨勢(shì)圖,圖2為新氫一級(jí)缸壓縮比,從圖中可以看出新氫一級(jí)出口壓力在4.9 MPa上下波動(dòng),超出了壓縮機(jī)設(shè)計(jì)的正常壓力范圍,新氫一級(jí)缸壓縮比已經(jīng)超過(guò)設(shè)計(jì)最大值2.0以上,如果壓縮比長(zhǎng)期超過(guò)設(shè)計(jì)值壓縮機(jī),出口溫度會(huì)超溫致使氣閥積炭,并出現(xiàn)氣閥泄漏等嚴(yán)重后果。

3 設(shè)備狀態(tài)檢查

3.1 氣閥狀態(tài)監(jiān)測(cè)

從壓縮機(jī)DCS參數(shù)上看新氫一級(jí)出口溫度一直在80℃左右,并沒(méi)有出現(xiàn)溫度上升或異常波動(dòng)情況。車間對(duì)K-101A新氫二級(jí)吸氣閥、排氣閥溫度和振動(dòng)值進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)都在正常范圍(見(jiàn)表2),同時(shí)鉗工對(duì)K-101A進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,未發(fā)現(xiàn)有異常狀況,說(shuō)明壓縮機(jī)新氫二級(jí)運(yùn)行正常,不存在二級(jí)氣閥故障竄氣的可能。

3.2 活塞環(huán)檢查

壓縮機(jī)新氫一級(jí)出口壓力高,也有可能是新氫二級(jí)缸活塞環(huán)磨損漏氣,鉗工對(duì)新氫二級(jí)缸活塞環(huán)進(jìn)行了檢查,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的磨損,同時(shí)更換了活塞環(huán),仍然沒(méi)有解決新氫一級(jí)出口壓力高的問(wèn)題。由于鉗工經(jīng)過(guò)數(shù)次檢修,故障還是沒(méi)有徹底解決,決定從裝置的生產(chǎn)操作、壓縮機(jī)的運(yùn)行環(huán)境等多方面入手展開(kāi)原因分析,并采取相應(yīng)措施。

4 原因分析

4.1 系統(tǒng)氫氣壓力影響

根據(jù)對(duì)前期系統(tǒng)氫氣壓力的數(shù)據(jù)查詢,與目前數(shù)據(jù)對(duì)比,目前系統(tǒng)氫氣壓力偏高,前期系統(tǒng)氫氣壓力基本維持在2.38~2.43 MPa左右,而目前維持在2.41~2.45 MPa之間。進(jìn)入11月份,系統(tǒng)氫氣壓力一直維持在2.42 MPa左右,圖3為2014年11月10日至20日K-101A新氫一級(jí)入口壓力波動(dòng)圖,由于新氫一級(jí)入口壓力偏高,故新氫一級(jí)出口壓力也會(huì)偏高。

4.2 新氫壓縮機(jī)出口背壓的影響

從11月份開(kāi)始,300萬(wàn)t/a直餾柴油加氫裝置加工量維持在375t/h,達(dá)到該裝置設(shè)計(jì)的最高負(fù)荷。由于加工量大,體積空速增加,反應(yīng)系統(tǒng)壓降增大。加之目前裝置生產(chǎn)國(guó)Ⅳ柴油,反應(yīng)深度增加,耗氫量增大,氫油比增加,也導(dǎo)致了反應(yīng)壓降增大,表3為11月1日至9日反應(yīng)系統(tǒng)壓降情況。鑒于受到目前生產(chǎn)操作的影響,壓縮機(jī)K-101A新氫二級(jí)出口背壓達(dá)到了8.0 MPa以上,間接影響了新氫一級(jí)出口壓力。

4.3 級(jí)間冷卻溫度的影響

圖4是K-101A新氫兩級(jí)缸壓縮做功曲線圖,p1為新氫入口壓力,p2為新氫一級(jí)出口壓力,p3為新氫二級(jí)出口壓力,由pv=NRT可知,當(dāng)新氫二級(jí)入口溫度T降低,p2會(huì)減小,此時(shí)二級(jí)入口吸入狀態(tài)由a點(diǎn)移動(dòng)打b點(diǎn)。從圖中可以看出降低新氫二級(jí)入口溫度,新氫一級(jí)缸做功會(huì)下降;反之新氫二級(jí)入口溫度過(guò)高,則新氫二級(jí)缸做功降低,一級(jí)缸做功增加,一級(jí)出口壓力增高。

目前新氫二級(jí)入口溫度經(jīng)級(jí)間冷卻器E-108A冷卻后溫度在40℃以上,2014年11月26日,車間調(diào)節(jié)E-108A循環(huán)水量,關(guān)小循環(huán)水,新氫二級(jí)入口溫度緩慢上升,最高上升到45℃,這時(shí)新氫一級(jí)出口壓力也開(kāi)始上升,最高上升到5.05 MPa,已經(jīng)接近聯(lián)鎖值。可見(jiàn)新氫二級(jí)入口溫度不宜過(guò)高,一般來(lái)說(shuō),新氫二級(jí)入口溫度應(yīng)該盡量接近一級(jí)入口溫度,這樣壓縮機(jī)新氫兩級(jí)缸做功較為平衡。

4.4 級(jí)間容器帶液影響

300萬(wàn)t/a直餾柴油加氫裝置外來(lái)新氫純度都在95%以上,經(jīng)過(guò)PSA提純后氫氣純度都達(dá)到了99%以上,而且C4及以上組分較少(表4為系統(tǒng)外來(lái)氫氣組分),壓縮機(jī)在壓縮冷卻過(guò)程中基本上不存在氣體凝液,影響壓縮機(jī)效率和運(yùn)行狀態(tài)。

新氫一級(jí)氣缸所注的潤(rùn)滑油隨著壓縮介質(zhì)進(jìn)入級(jí)間冷卻系統(tǒng),隨著時(shí)間的積累,級(jí)間分離器及緩沖罐都會(huì)出現(xiàn)大量的潤(rùn)滑油和少量介質(zhì)凝液,液體占去了冷卻系統(tǒng)部分容積,尤其是級(jí)間分離器V-137A容積小,如果出現(xiàn)帶液不及時(shí)切除,會(huì)導(dǎo)致新氫一級(jí)出口背壓上升,壓縮機(jī)K-101A級(jí)間冷卻設(shè)備流程圖,如圖5所示,所以級(jí)間設(shè)備帶液或者不暢都會(huì)影響新氫一級(jí)出口壓力。

4.5 新氫一級(jí)入口溫度影響

壓縮機(jī)壓縮一定壓力和一定體積的氣體,如果氣體溫度T降低,氣體密度會(huì)增大,則同等體積氣體的摩爾數(shù)N會(huì)上升,由理想氣體狀態(tài)方程pV= NRT可知,壓力p會(huì)上升。

冬天外部環(huán)境溫度低,系統(tǒng)氫氣溫度已經(jīng)降低到0℃以下,較夏天時(shí)溫度大幅度下降。新氫緩沖罐氫氣另一路是返回氫補(bǔ)充,壓縮機(jī)把壓縮過(guò)的多余新氫通過(guò)二返一控制閥返回至新氫入口,正常開(kāi)度在65%左右。由于前期裝置摻煉催化柴油,系統(tǒng)耗氫量增大,壓縮機(jī)二返一控制閥關(guān)小,最低關(guān)到5%以下,這樣使新氫一級(jí)入口溫度降低。目前新氫入口溫度在10℃左右(表5為新氫一級(jí)入口溫度和一級(jí)出口壓力對(duì)應(yīng)表),可以看出在新氫一級(jí)入口壓力相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)下,新氫一級(jí)入口溫度越低,一級(jí)出口壓力越高,壓縮比越大。

5 采取措施

5.1 降低新氫入口壓力

新氫入口緩沖罐V-106壓力控制采用分程控制(圖6為新氫緩沖罐壓力控制圖),PC1014B在0-100%作用于2個(gè)控制閥,當(dāng)PC1014B在0%~50%信號(hào)時(shí),作用于PV1014B即排火炬控制閥,新氫排瓦斯控制閥處于隔離狀態(tài)。目前將新氫緩沖罐V-106排火炬壓力PC1014B給定值由原來(lái)的2.48 MPa降至2.45 MPa,減小新氫壓力過(guò)高對(duì)新氫一級(jí)出口壓力的影響。

5.2 降低壓縮機(jī)出口背壓

2014年11月10日車間對(duì)高壓換熱器進(jìn)行了水沖洗,通過(guò)降低反應(yīng)系統(tǒng)壓降,降低壓縮機(jī)新氫二級(jí)出口背壓(表6為高壓水沖洗高換后的壓縮機(jī)參數(shù))。11月24日車間將反應(yīng)壓力由平時(shí)正常的5.69 MPa降至5.65 MPa,目的還是通過(guò)降低壓縮機(jī)新氫二級(jí)出口背壓來(lái)降低新氫一級(jí)出口壓力,壓縮機(jī)出口背壓由原來(lái)的7.81 MPa降至7.74 MPa。由于加工量大,11月28日加工量由375 t/h降至360 t/h,新氫二級(jí)出口背壓由7.78 MPa降至7.71 MPa。

5.3 降低級(jí)間冷卻溫度

適當(dāng)開(kāi)大E-108A循環(huán)水,降低新氫二級(jí)入口溫度。目前全開(kāi)E-108A進(jìn)出口循環(huán)水,新氫二級(jí)入口溫度由原來(lái)的最高40℃下降至30℃左右。

5.4 級(jí)間容器定期排液

在壓縮機(jī)K-101A檢修中,發(fā)現(xiàn)新氫二級(jí)入口緩沖罐V-135A帶液較多,說(shuō)明新氫一級(jí)缸注油量多,車間適當(dāng)調(diào)節(jié)新氫缸注油量,并定期對(duì)壓縮機(jī)各緩沖罐切液。新氫級(jí)間分離器V-137A改為定期手動(dòng)切液,保證級(jí)間容積系統(tǒng)通暢。同時(shí)還要密切關(guān)注外來(lái)新氫組分變化,保證新氫純度在95%以上。

采取了以上措施,雖然新氫一級(jí)出口壓力有一定的下降,但是并沒(méi)有徹底解決其壓力間斷高報(bào)警的問(wèn)題,尤其是晚上環(huán)境溫度低,新氫一級(jí)入口溫度較低時(shí),報(bào)警最為頻繁,車間決定從如何提高新氫一級(jí)入口溫度著手展開(kāi)分析。

5.5 提高新氫一級(jí)入口溫度

5.5.1 提高二返一氫氣冷后溫度

壓縮機(jī)新氫一級(jí)入口氫氣有兩部分組成,一部分是系統(tǒng)外來(lái)氫氣;另一部分是二返一返回氫氣。目前通過(guò)關(guān)小E-110A循環(huán)水量來(lái)提高二返一返回氫氣溫度,適當(dāng)提高新氫一級(jí)入口溫度。目前壓縮機(jī)新氫二級(jí)出口溫度90℃左后,經(jīng)過(guò)E-110A冷卻后溫度控制在40℃左后。

5.5.2 增大二返一開(kāi)度

從10月份開(kāi)始裝置摻煉催化柴油,耗氫量增加,根據(jù)自動(dòng)調(diào)節(jié)壓縮機(jī)二返一控制閥開(kāi)度小,返回氫氣量減少。11月20日開(kāi)始逐漸降低摻煉量,使二返一控制閥開(kāi)度增大,增大氫氣返回量,提高新氫一級(jí)入口溫度。

5.5.3 增加系統(tǒng)新氫管線伴熱

考慮到冬天循環(huán)水不能關(guān)的太小,防止循環(huán)水流速太低而發(fā)生凍凝,通過(guò)關(guān)小E-110A循環(huán)水來(lái)提高二返一氫氣溫度效果不明顯;由于二返一控制閥在平時(shí)最大開(kāi)度67%情況下,流量也很小,對(duì)提高新氫入口溫度也有限。通過(guò)上述措施,新氫入口溫度在10℃左右波動(dòng),較之前提高3℃左右,新氫一級(jí)出口壓力變化不大。

為了較大幅度提高新氫一級(jí)入口溫度,車間投用了K-101A新氫一級(jí)入口蒸氣伴熱線,見(jiàn)圖7。8#-5為K-101A新氫一級(jí)入口管線伴熱給氣。并且新增系統(tǒng)新氫伴熱線,從8#蒸氣伴熱盤管引兩路蒸氣分別給新氫緩沖罐V-106入口管線伴熱和V-106罐體伴熱,見(jiàn)圖7,8#-9為系統(tǒng)新氫至V-106伴熱給氣,8#-10為系統(tǒng)新氫和V-106罐體伴熱給氣。

12月12日車間投用新增系統(tǒng)伴熱線,系統(tǒng)新氫溫度從0℃以下提高到10℃左右,由圖8可以看出,新氫一級(jí)入口溫度由原來(lái)的8℃上升到18℃,效果十分明顯。隨著新氫一級(jí)入口溫度的提高,一級(jí)出口壓力下降到4.8 MPa左右,穩(wěn)定在了正常范圍。

6 效果檢驗(yàn)

通過(guò)對(duì)提高壓縮機(jī)新氫一級(jí)入口溫度,降低新氫壓力,降低系統(tǒng)背壓,降低級(jí)間冷卻溫度等各項(xiàng)相關(guān)措施的執(zhí)行,目前K-101A新氫一級(jí)出口壓力穩(wěn)定在4.7 MPa左右,壓縮比保持在了2.0以下,各項(xiàng)參數(shù)正常。

7 結(jié)論

通過(guò)對(duì)K-101A新氫一級(jí)出口壓力偏高報(bào)警的原因分析,從工藝操作各項(xiàng)參數(shù)分析、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)值等方面著手,排除了干擾影響因素,及時(shí)采取了有針對(duì)性的有效措施,特別是新增氫氣伴熱線,此項(xiàng)措施大幅提高了新氫一級(jí)入口溫度,取得了很好運(yùn)行效果。此新氫壓縮機(jī)是裝置關(guān)鍵機(jī)組,關(guān)系著裝置工藝系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行,如果此問(wèn)題繼續(xù)困擾,隨時(shí)都有可能發(fā)生聯(lián)鎖反應(yīng)停機(jī)和裝置停工,將會(huì)嚴(yán)重影響裝置的正常生產(chǎn),此次對(duì)策采用后,從K-101A近2個(gè)月的運(yùn)行觀察看,新氫一級(jí)出口壓力始終穩(wěn)定在4.8 MPa左右,且運(yùn)行狀況良好,已經(jīng)徹底解決了新氫一級(jí)出口壓力高、壓縮比大的問(wèn)題,降低了壓縮機(jī)的檢修次數(shù),延長(zhǎng)了壓縮機(jī)的運(yùn)行周期,降低了檢修成本,達(dá)到了降本增效的目的同時(shí)也減少工作維護(hù)量,保證了裝置長(zhǎng)、安、穩(wěn)、滿的運(yùn)行。

[1] 安定綱.往復(fù)式壓縮機(jī)技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2005.

[2] 靳兆文.壓縮機(jī)運(yùn)行與維修實(shí)用技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2014.

[3] 王書磊.往復(fù)式壓縮機(jī)級(jí)間壓力低的研究[J].化學(xué)工程與裝備,2013,(5).

Reason Analysis of High Outlet Pressure in Hydrocracking Reciprocating Compressors and Solutions

ZHANG Qiang
(Utility Engineering Center,Xinjiang Coal Chemical Branch,China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Co.,Ltd.,Urumqi 830000,China)

This paper analyzed and summarized the reasons from the aspects of compressor troubleshooting and contrast.The effective measures are adopted to solve the problem of high pressure and ensure the safe and long-term operation of compressor.

high outlet pressure;measure;long-term;compressor

TH457

B

1006-2971(2015)06-0057-05

張強(qiáng)(1972-),男,工程師,1995年畢業(yè)于大連理工大學(xué)化工機(jī)械專業(yè),現(xiàn)就職于中國(guó)神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司公用工程中心,長(zhǎng)期從事設(shè)備管理工作。

2015-03-24

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