宋繼坤
(河南省煤田地質(zhì)局四隊,河南平頂山467000)
跑鉆變埋鉆事故原因分析及預(yù)防處理
宋繼坤*
(河南省煤田地質(zhì)局四隊,河南平頂山467000)
針對郟縣王集煤炭勘查區(qū)5705孔由跑鉆演變成埋鉆事故,進行了原因分析及事故處理措施。
跑鉆變埋鉆;原因分析;預(yù)防處理
郟縣王集煤炭勘查區(qū)位于郟縣縣城東南部,行政隸屬郟縣王集鄉(xiāng)、堂街鎮(zhèn)管轄。地處平頂山煤田北部,東部與平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十三礦(以下簡稱十三礦)相鄰。2013年初布孔17個,鉆探工作量20900m。主要目的是:
(1)查明勘探范圍內(nèi)的構(gòu)造形態(tài),詳細查明先期開采地段內(nèi)落差不小于30m的斷層,詳細查明首采區(qū)內(nèi)落差大于20m的斷層,并對小斷層發(fā)育程度做出評述,評價構(gòu)造復(fù)雜程度。
(2)控制主要可采煤層二1、四2煤底板等高線。
(3)詳細查明二1、四2、二2、五2、七2煤的厚度、可采范圍、結(jié)構(gòu)及其分岔情況。
(4)詳細查明二1、四2、二2、五2、七2煤層的煤質(zhì)特征及其變化情況,進一步了解煤的工藝性能,確定煤類,對其工業(yè)用途做出評價;了解矸石質(zhì)量及其變化情況。
(5)詳細查明主要可采煤層直接、間接充水含水層的巖性、厚度、埋藏條件、富水性及其變化情況;預(yù)測開采過程中發(fā)生突水的可能性及地段;評價礦井充水因素,估算礦井先期開采地段涌水量;對礦井可供利用的地下水的水量、水質(zhì)做出評價。
(6)初步查明區(qū)內(nèi)第四系厚度;本查明區(qū)內(nèi)環(huán)境地質(zhì)背景、現(xiàn)狀,研究煤炭開發(fā)可能產(chǎn)生不良地質(zhì)現(xiàn)象,并提出防治建議。
(7)詳細研究主要可采煤層二1、四2煤頂、底板的工程地質(zhì)特征,煤層瓦斯成分和含量,煤的自燃傾向、煤塵爆炸危險性及地溫變化等開采技術(shù)條件,并對其做出相應(yīng)的評價。
(8)詳細查明老窯、小煤礦和生產(chǎn)礦井的分布和開采情況;劃定采空區(qū)范圍,評述積水情況;詳細調(diào)查生產(chǎn)礦井、小煤礦涌水量、水質(zhì)及其動態(tài)變化情況。
(9)估算區(qū)內(nèi)可采煤層埋深1500m以淺(331)+(332)+(333)類資源量,要求主要可采煤層二1、四2煤先期開采地段內(nèi)(331)+(332)類資源量≥70%,(331)類資源量≥50%。
勘查區(qū)地層由老到新有寒武系上統(tǒng)崮山組、長山組,石炭系上統(tǒng)本溪組、太原組,二疊統(tǒng)下統(tǒng)山西組和下石盒子組、中統(tǒng)上石盒子組、上統(tǒng)石千峰組,三疊系下統(tǒng)劉家溝組、和尚溝組、中統(tǒng)二馬營組和油房莊組、第四系。其中石炭系太原組,二疊系山西組、下石盒子組和上石盒子組為含煤地層??辈閰^(qū)均被第四系掩蓋,區(qū)外東部零星出露石千峰組。
區(qū)內(nèi)構(gòu)造北西向主要斷層有襄郟斷層、襄郟支斷層、霍堰斷層、白石溝逆斷層、牛莊斷層、鍋底山斷層、九里山逆斷層等,正斷層除鍋底山斷層南西盤下降北東盤上升外,其余斷層均是北東盤下降南西盤上升;逆斷層北東盤逆沖上升南西盤下降。北東向主要斷層有郟縣斷層、溝李封斷層、七里店斷層、洛崗斷層等,均為北西盤下降南東盤上升的正斷層,其中郟縣斷層為煤田的北西部邊界斷層,位于郟縣縣城,北東—南西向,延展長度大于28km,落差350~400m,斷層掩蓋于第四系之下,北西下降盤沉積了較厚的中、新生界地層。襄郟斷層是煤田北東部邊界斷層,大致自麥嶺,經(jīng)襄城縣城、長橋一線向北西延伸,長度大于52km,斷層掩蓋于第四系之下,最大落差1000m,北東下降盤沉積了巨厚的新生界地層,該斷層旁側(cè)分支次級斷層較發(fā)育,均呈銳角與之相交。
3.1 孔壁垮塌引起的埋鉆
(1)巖層本身松散破碎、膠結(jié)薄弱,例如嚴重的風(fēng)化層、松軟的煤層、流砂層等。鉆孔穿過這些巖層時又沒有采取有效的護壁措施。
(2)泥漿質(zhì)量不符合要求,如失水量大,含砂量高,泥皮厚而疏松,未起到保護孔壁的作用。
(3)鉆具受壓過重,成彎曲狀態(tài),轉(zhuǎn)動后發(fā)生劇烈振動,碰擊孔壁。
(4)在松散巖層中沖洗液流速過高,將孔壁沖毀后,鉆孔超徑,上升的沖洗液在此形成渦流,對孔壁產(chǎn)生嚴重沖刷,引起松散巖層的塌陷。
(5)隨著沖洗液的大量滲漏,沖洗液滲入巖層裂隙與孔壁裂隙,促使巖石膨脹、位移和解體。在孔內(nèi)無液柱反壓力平衡的情況下,很容易造成坍塌。
3.2 巖粉沉淀造成的埋鉆
(1)所鉆的巖石松軟,進尺速度快,產(chǎn)生大量巖粉,未能迅速而及時地排除。
(2)泥漿質(zhì)量差,膠體率差,切力不夠,對巖粉懸浮和攜出能力差。
(3)水泵工作不正常,排出的沖洗液量不足。
(4)鉆桿接頭部份漏水嚴重,沖洗液未到達孔底即返回地表。
(5)停泵時間較長,而鉆具有未提離至安全孔段。
(6)孔內(nèi)巖粉很多,沒有專門撈渣。
3.3 鉆粉在孔底聚集形成原因
(1)鋼粒鉆進時投砂量過多,送水量太小,鉆粉已經(jīng)較多時又未及時撈取或排出。
(2)鋼粒鉆進時巖石由硬變軟,未減少投砂量,使孔內(nèi)鉆粉增多。
(3)鋼粒鉆進換硬質(zhì)合金鉆進時,因鉆粉撈取不凈,造成在小孔徑內(nèi)埋擠粗徑鉆具。
(4)鋼粒鉆進換徑時,由于沖洗液上升流速在換徑處突然減低,會引起鉆粉沉淀埋鉆。發(fā)生埋鉆前有如下征兆:埋鉆前,下鉆不能到底,鉆進中鉆具回轉(zhuǎn)阻力增大。時有憋車的現(xiàn)象,提動、回轉(zhuǎn)鉆具,阻力略微減輕,但接著阻力又增大;開始有些堵水,繼而產(chǎn)生嚴重憋泵現(xiàn)象,隨著孔口就不返水,時間愈長,事故情節(jié)愈惡化。
4.1 5705孔施工及事故狀況
5705孔為水文孔,設(shè)計抽水2次,分別為太原組上段灰?guī)r含水層和下段灰?guī)r含水層,設(shè)計孔深1240m。該孔于2014年2月10日開孔,一開采用?215.9mm牙輪鉆頭鉆進,鉆至孔深103m見完整基巖,下入?180mm× 6mm表層套管103m;二開采用?133mm金剛石鉆頭鉆至510m平頂山砂巖底界換徑;三開采用?113mm復(fù)合片鉆頭鉆進,當鉆進至孔深706.10~721.70m時發(fā)現(xiàn)斷層一層,厚度15.60m,7#煤被斷掉,斷層帶破碎嚴重。2014年5月4日鉆進至孔深868m下鉆時,因為鉆桿大卡頭倒扣發(fā)生跑鉆事故,跑鉆留至孔底868m以上鉆具?108mm巖芯管一根6.5m,?68mm鉆挺五立根67.5m,?50mm鉆桿四立根54m,?50mm鉆桿一單根4m,孔內(nèi)事故鉆具全長132m,事故碰頭孔深736m。
4.2 5705孔事故分析及處理
事故發(fā)生后,決定下?50mm公錐下鉆撈取,結(jié)果鉆機設(shè)備離合器及鉆機大小傘損壞,現(xiàn)場等設(shè)備配件及修理用時48h;當5月7日下鉆用?50mm公錐撈取孔內(nèi)事故鉆具時,?50mm公錐鉆具下不到736m碰頭事故頭位置,一直在725m孔深位置徘徊。
(1)事故發(fā)生后,成立了以工程處長為首的事故處理小組,工程技術(shù)人員分析,小小的跑鉆事故演變成埋鉆事故,是由于泥漿性能較差,護壁能力不強,致使上部15.60m厚的斷層帶坍塌造成的。
(2)事故處理方案一:采用下入?108mm管子(帶合金鉆頭)無水泵聯(lián)動和下?lián)圃軗迫】變?nèi)坍塌的斷層掉塊方法,此方法雖然每次都能撈出很多掉塊渣子,但是上部斷層帶一直坍塌,孔深始終無法向下部延伸。
(3)事故處理方案二:調(diào)整泥漿,使泥漿指標達到優(yōu)質(zhì),pH值8~10,比重1.10~1.15g/cm3,粘度22~25s,失水量10~15mL/30min,目的有2個,一是把孔壁護好,防止孔壁坍塌加重,二是通過泥漿循環(huán)能把孔內(nèi)渣子攜帶出來。但事與愿違,通過5d的泥漿調(diào)整和孔內(nèi)循環(huán),效果不盡如人意,隨泥漿返出孔外的只是顆粒直徑為1mm左右的小掉塊及細粒巖粉,下鉆至底,孔深仍在725m位置,甚至有變淺的趨勢,證明上部斷層位置孔壁不但沒護住,而且還在坍塌掉塊。
(4)事故處理方案三:事故處理到這時,似乎進入了死胡同。工程技術(shù)人員又通過反復(fù)研究、探討,隨決定反其道而行之,還是在孔內(nèi)泥漿上做“文章”。從新鄭拉至工地膨潤土10t,用攪拌機打成原漿,每1m3原漿加入生石灰10kg,徹底更換孔內(nèi)泥漿,利用比重大、大失水量的原漿機理,在孔內(nèi)斷層破碎帶孔壁形成豆腐渣狀泥皮,使斷層破碎帶不再坍塌掉塊。通過一個星期的換漿循環(huán),出現(xiàn)了預(yù)想的效果:孔內(nèi)巖粉及直徑為5~10mm掉塊都隨泥漿循環(huán)被帶出孔外,一星期時間從振動篩和循環(huán)系統(tǒng)撈出巖粉及掉塊渣子達30車之多(鉆機現(xiàn)場配備的鐵皮小推車)。通過下鉆至底,鉆具很順利的達到736m事故頭位置。隨后便采用下反扣?50mm公錐“反扣返正扣”套一根返一根的方法,僅用2d時間就把孔內(nèi)132m事故鉆具全部處理完畢。
(1)鉆孔穿過松散破碎、容易坍塌的巖層或流砂層時,一定要采取有效的護壁措施。一般采用比重較大,失水量低,粘度適宜的泥漿就能解決問題,必要時還得使用粘土球固壁、水泥固壁,直至下套管護孔。
(2)加強泥漿管理。應(yīng)經(jīng)常檢查泥漿的性能指標,必要時要進行就能調(diào)整。污染后要及時更換新鮮泥漿,循環(huán)槽、水源箱、沉淀箱等應(yīng)經(jīng)常清理。
(3)保持水泵有足夠的泵量、泵壓。當泵量、泵壓不足時,不能湊合鉆進。鉆進中應(yīng)避免沖洗液循環(huán)中斷,尤其是鉆進砂層、松軟巖層更應(yīng)特別注意。提鉆前,應(yīng)先沖孔,使孔內(nèi)巖粉排除干凈,待提出機上鉆桿后,方能停泵。
(4)鉆具在孔內(nèi)時不能停止沖洗液循環(huán)。因故修理水泵時,必須把鉆具提至安全孔段。
(5)鋼粒鉆進時必須帶取粉管?;卮伍_始和終了都要用大泵量沖孔。當孔內(nèi)巖、鉆粉超過0.3m時,應(yīng)專門撈粉。在孔底巖粉較多的情況下,每次下鉆離孔底有一定距離時,即應(yīng)開泵,邊沖洗邊掃孔,切忌一下到底。
(6)鋼粒鉆進時要正確掌握投砂量和送水量。鋼粒鉆進換硬質(zhì)合金鉆進以及鋼粒鉆進換徑時,孔底鉆粉必須撈取干凈。
(7)處理其它事故時,防止同時發(fā)生埋鉆事故。當發(fā)生卡鉆、跑鉆、斷鉆桿等事故時,如果沖洗液尚能循環(huán),千萬不要立即停泵,而應(yīng)首先沖孔,再進行處理。如不能循環(huán),應(yīng)加速排除上述事故,以免鉆具在孔內(nèi)放置過久而埋陷。
(8)為了防止不穩(wěn)定孔段巖層坍塌,提鉆時應(yīng)向孔內(nèi)回灌沖洗液。
(1)5705孔于2014年2月10日開孔,7月25日順利結(jié)束,達到了設(shè)計要求,終孔孔深1206.54m。其中事故處理用時15d,完成太原組上段灰?guī)r含水層和下段灰?guī)r含水層抽水2次。
(2)泥漿是鉆探的血液,泥漿指標的好壞決定著鉆孔的質(zhì)量與成敗。事故處理完畢在后期施工過程中,及時調(diào)整了泥漿指標參數(shù),使之達到正常值。
(3)埋鉆事故發(fā)生后要沉著冷靜,首先進行強力開泵沖孔,以求用沖洗液沖散坍塌物,并排出孔外。在強力開泵情況下竄動鉆具,并逐步擴大竄動的范圍。對于不太嚴重的埋鉆事故,這樣處理往往可以排除。
(4)反其道而行之,大膽嘗試,利用膨潤土原漿比重大、大失水量機理進行坍塌段鉆孔護璧及攜帶孔內(nèi)巖粉,達到了預(yù)想目的,起到了令人滿意的效果。
[1] 陳良立,劉永峰,張建奎,等.河南省煤田地質(zhì)局四隊《郟縣王集勘查區(qū)煤炭詳查報告》[R].2010.
[2] 煤炭部地質(zhì)局.煤田地質(zhì)鉆探(煤礦技術(shù)工人培訓(xùn)教材)[E].1984:240-241.
P634.8
B
1004-5716(2015)09-0065-03
2015-01-06
宋繼坤(1966-),男(漢族),河南平頂山人,工程師,現(xiàn)從事煤層氣鉆井、煤田地質(zhì)勘探技術(shù)工作。