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感應電爐熔煉灰鑄鐵的SiC預處理工藝
張?zhí)煨?/p>
感應電爐的冶金過程與沖天爐熔煉有本質(zhì)上的差別,用感應電爐熔煉灰鑄鐵,其鐵液與沖天爐相比過熱度高,熔化保溫時間長,極易引起脫碳。相同化學成分、相同鑄型澆注成品的鑄件,比沖天爐的強度、硬度高,激冷白口傾向大,石墨長度較短,且易產(chǎn)生D、E型石墨,鐵液流動性較差,收縮增大,易引起各種鑄造缺陷(氣孔、冷隔、縮孔、縮松等)。我廠自2013年采用感應電爐生產(chǎn)鑄鐵件以來,生產(chǎn)前期依然采用與沖天爐相仿的熔煉工藝,前期所生產(chǎn)鑄件由于鑄件縮孔、縮松,以及加工過程中料硬等原因而造成的鑄件廢品率達10%以上,2014年我廠對灰鑄鐵用預處理劑SiC進行預處理,添加碳化硅以后,石墨形態(tài)變粗變短,間距較大,增加共晶團數(shù)量,改善鑄鐵的強度和硬度,減少孕育后的鐵液過冷度,改善了鑄件的可加工性。
采用3t/h中頻感應電爐熔煉,爐料配比穩(wěn)定:生鐵20%、廢鋼40%、回爐料40%,加入適量的增碳劑、硅鐵、錳鐵、
SiC、FeS調(diào)整鐵液化學成分,SiC的加入時間為爐內(nèi)鐵液熔化過半時加入,抗拉強度與硬度的獲取均為f30mm的單鑄抗拉試棒上,試棒為呋喃樹脂砂造型。
1. 對石墨形態(tài)的影響
如圖1、圖2所示,取樣均為抗拉試棒心部取樣。
圖1化學成分為:wC=3.18%,wS i=1.85%,wM n=0.83%,wP=0.043%,wS=0.078%,未加SiC對鐵液進行預處理。石墨形態(tài):片狀石墨分布屬A型,夾有少量C型石墨,石墨長度4~5級。
圖2化學成分為:wC=3.20%,wS i=1.83%,wM n=0.86%,wP=0.043%,wS=0.076%,加入0.8%的SiC對鐵液進行預處理。石墨形態(tài):片狀石墨分布屬A型,夾有少量C型石墨,石墨長度5~6級。
2. 對鑄鐵性能的影響
以電爐熔煉HT250做生產(chǎn)試驗,各爐次的配料相同以盡可能保證化學成分相同,鐵液出爐溫度為1515~1525℃,澆注溫度為1380~1430℃,包底0.3%硅鋇孕育劑進行孕育處理,檢測的化學成分及相對應的強度和硬度見附表。試驗結(jié)果表明,在相同的熔煉條件及相似的化學成分下,通過SiC進行預處理的鐵液與不經(jīng)過處理的鐵液相比其力學性能與硬度都有不同程度的提高。
3. 對鑄鐵可加工性的影響
如圖3所示,該件為0L59011左罩蓋,是我公司產(chǎn)品T165零件。材質(zhì)HT200,重量45kg。該件的主要壁厚為8~10mm,在先期生產(chǎn)中主要通過高硅碳比的方法改善其可加工性。由于感應電爐熔煉鑄鐵,過冷度大,白口傾向強,在碳當量相同的條件下,與用沖天爐熔煉的相比,共晶轉(zhuǎn)變時的過冷度大得多,先期生產(chǎn)的鑄件中在機加工過程中多數(shù)鑄件表現(xiàn)為鑄件邊緣處白口化,加工難度較高,只能對鑄件進行退火處理才能滿足機加工要求,我們通過提高碳當量及使用高硅碳比的方法均沒有收到良好的效果。后來我們對鐵液試行SiC預處理工藝并配合高硅碳比的方法進行工藝驗證,首先確定該件的化學成分與原來保持一致為wC=3.20%~3.30%,wS i=2.20%~2.30%,wM n=0.80%,wP≤0.05%,wS=0.05%~0.10%,預處理劑SiC的加入量依舊保持在0.8%,我們對之后生產(chǎn)的兩批次40件進行加工跟蹤驗證,均無邊緣白口化的現(xiàn)象,且可加工性良好,徹底消除了該件機加工料硬的現(xiàn)象。
(1)在感應電爐熔煉灰鑄鐵的過程中用SiC對鐵液進行預處理,可以改善石墨形態(tài)及大小。
(2)用Si C對鐵液進行預處理,可以提高抗拉強度及硬度,在同條件下抗拉強度可以提高20~30MPa,硬度可以提高10~25HBW。
(3)用SiC對鐵液進行預處理,可以顯著地提高可加工性,減小鑄件白口傾向。
圖 1
圖 2
圖 3
化學成分與力學性能
20150122
作者簡介:張?zhí)煨?,河北宣化工程機械股份有限公司。