趙海云
(長沙礦冶研究院有限責任公司)
江西某選鎢廠分級流程改造
趙海云
(長沙礦冶研究院有限責任公司)
為解決江西某鎢礦選礦廠磨礦過程中的過磨問題,以該選廠第Ⅱ生產(chǎn)線磨礦分級段為改造對象,用高頻振動細篩代替螺旋分級機進行流程改造。結果表明:采用高頻振動細篩后,篩下產(chǎn)品的鎢品位高于篩上產(chǎn)品,較好地解決了應用螺旋分級機時的反富集現(xiàn)象;應用高頻振動細篩的磨礦分級流程的分級效率E-0.074和E-0.25的加權平均值分別為79.66%和70.38%,既達到試驗設定的分級效率(65%),也高于原磨礦分級流程的分級效率;采用高頻細篩分級流程所得精礦WO3品位比原使用分級機時高3.85個百分點,采用高頻細篩分級流程具有優(yōu)越性。
鎢礦 高頻振動細篩 分級 溢流
鎢礦極易過磨,過磨后的微細顆粒不易被目前的選礦方法回收[1-10]。江西某鎢礦四選廠有兩條生產(chǎn)線,目前磨礦分級工藝均采用一段球磨+螺旋分級機分級的閉路磨礦流程;選別流程為銅硫混浮—脫硫—浮鎢;其中浮鎢流程作業(yè)段為1粗5精3掃。螺旋分級機主要依靠重力分級,鎢礦顆粒雖然易于磨細,但其密度較大,分級時合格顆粒容易下沉進入返砂中,形成“反富集”現(xiàn)象,造成鎢礦過磨;而高頻振動細篩是嚴格按顆粒尺寸進行分級,因此能及時地分離出合格顆粒,減少過磨,進而提高選別效果。
本研究對第Ⅱ生產(chǎn)線磨礦分級工藝進行改造,改造后的流程為一段球磨+高頻振動細篩分級的閉路磨礦流程,考慮到篩分后礦漿濃度降低,在高頻細篩之后、進入浮選之前加設濃泥斗以提高篩下產(chǎn)品的濃度。第Ⅰ生產(chǎn)線以及第Ⅱ生產(chǎn)線其余作業(yè)流程均不變。試驗采用的高頻振動細篩型號為GPS(JZ)5-1350。
工業(yè)試驗的主要約束性指標有:細篩的篩分效率大于65%;篩下產(chǎn)物的WO3品位不低于篩上產(chǎn)物;篩網(wǎng)使用壽命大于120 d,浮選給礦濃度不低于41%。
1.1 高頻振動細篩對分級產(chǎn)品品位的影響
對原Ⅱ線球磨—螺旋分級機分級流程分級作業(yè)的給礦(即球磨機排礦)、返砂、溢流進行WO3品位分析,結果見表1。
表1 原Ⅱ線磨礦分級流程各產(chǎn)品WO3品位 %
序號給礦返砂溢流10.6430.8100.47720.7540.9390.60630.6970.7860.549
由表1可知:螺旋分級機進行分級時,返砂WO3品位高于溢流WO3品位,即出現(xiàn)反富集現(xiàn)象。
采用高頻振動細篩對Ⅱ線磨礦分級作業(yè)進行流程改造后,對篩上、篩下產(chǎn)品進行WO3品位分析,結果如圖1所示。
圖1 高頻振動細篩分級產(chǎn)品WO3品位
由圖1可以看出,應用高頻振動細篩后取樣的17批次樣品中有15批次產(chǎn)品篩下WO3品位高于篩上,因此,采用高頻振動細篩后,較好地解決了采用螺旋分級機時的反富集現(xiàn)象。
1.2 高頻振動細篩對分級效果的影響
對Ⅱ線磨礦分級系統(tǒng)流程改造前后的分級效果進行對比分析,結果見表2。
從表2中可以看出:應用高頻振動細篩的磨礦分級流程的分級效率E-0.074和E-0.25分別為79.66%和70.38%,達到了試驗設定65%的分級效率,也高于原采用螺旋分級機分級時的分級效率;應用高頻振動細篩的循環(huán)負荷分別為120.40%和103.32%,大于原磨礦分級流程;采用高頻振動細篩時篩下產(chǎn)物的細度略高于采用螺旋分級機時溢流的細度。篩下產(chǎn)物經(jīng)脫泥斗濃縮后給人浮選作業(yè)的濃度超過41%。
表2 Ⅱ線磨礦分級流程改造前后分級指標
1.3 高頻振動細篩分級對分選指標的影響
考察同一時間段內連續(xù)9個班樣的Ⅱ線細篩分級流程和Ⅰ線螺旋分級機分級流程的浮選指標,結果見表3。
表3 不同分級作業(yè)對選別指標的影響 %
取樣流程原礦WO3品位精礦WO3品位尾礦WO3品位精礦WO3回收率Ⅱ線0.5856.720.1574.81Ⅰ線0.5952.870.1476.00
由表3可知,采用高頻細篩分級流程所得精礦WO3品位比采用原分級機分級流程高3.85個百分點,而回收率僅低1.19個百分點。顯然,采用高頻細篩分級流程具有優(yōu)越性。
1.4 高頻振動細篩分級對產(chǎn)物粒度的影響
分別取改造后Ⅱ線高頻振動細篩分級流程脫泥斗底流產(chǎn)品(試驗樣)、Ⅱ線原工藝螺旋分級機溢流產(chǎn)品(Ⅱ溢流)、Ⅰ線螺旋分級機溢流產(chǎn)品(Ⅰ溢流)進行粒度分析,結果見表4。
表4 不同分級流程對溢流粒度分布的影響
由表4可以看出:WO3在試驗樣+0.074mm粒級的分布率為35.29%,遠高于Ⅰ、Ⅱ線溢流樣在此粒級的分布率(分別是15.08%和17.50%),WO3在試驗樣-0.019mm粒級的分布率為32.89%,低于Ⅰ、Ⅱ線溢流樣在此粒級的金屬分布率(分別為48.21%和44.06%);WO3品位在試驗樣各粒級中相差不多,Ⅰ、Ⅱ線溢流樣中WO3品位隨粒度減小而升高。試驗樣中鎢礦物分布較為均勻,沒有在細粒級中富集;WO3在試驗樣+0.074mm粒級的分布率較Ⅰ、Ⅱ線溢流樣分別高20.21和17.79個百分點,而這些粗顆粒在選礦中是較難被浮選的。
1.5 篩網(wǎng)優(yōu)化試驗
GPS(JZ)5-1350型篩子的篩面沿礦漿流動方向先后分布2種不同篩孔尺寸篩網(wǎng),中間通過二次造漿槽相隔,為提高浮選回收率,對高頻振動細篩進行不同篩孔尺寸篩網(wǎng)組合試驗,結果見表5、表6(采用0.20-0.15mm篩網(wǎng)時,按原來處理量進行生產(chǎn)的返砂量過大,導致處理量由400t/d減小到 350t/d)。
由表5可知:兩種組合篩網(wǎng)對-0.074mm粒級的分級效率均高于原流程,組合篩網(wǎng)在篩孔尺寸為0.20-0.15mm,且降低處理量的情況下,篩下 -0.074mm的含量為69.07%。
表5 不同篩孔尺寸篩網(wǎng)對分級指標的影響
由表6可知:0.25-0.20mm篩網(wǎng)流程精礦品位比同時期Ⅰ線精礦品位和回收率分別高出2.57和3.25個百分點。0.20-0.15mm篩網(wǎng)流程精礦品位比同時期Ⅰ線高出7.83個百分點;回收率降低1.66個百分點。
(1)采用高頻振動細篩后,篩
表6 不同篩孔尺寸篩網(wǎng)對分選指標的影響
下產(chǎn)品的WO3品位高于篩上產(chǎn)品,較好地解決了螺旋分級機的反富集現(xiàn)象。
(2)應用高頻振動細篩的磨礦分級流程的分級效率E-0.074和E-0.25的加權平均值分別為79.66%和70.38%,既達到試驗設定的分級效率(65%),也高于原磨礦分級流程的分級效率。
(3)應用0.20-0.15mm篩網(wǎng)球磨—細篩流程所得精礦WO3品位比Ⅰ線球磨—分級機流程高7.73個百分點,而回收率僅低1.66個百分點;應用0.25-0.20mm篩網(wǎng)流程比同時期Ⅰ線精礦WO3品位和回收率分別高2.57個百分點和3.25個百分點。
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2015-05-18)
趙海云(1967—),男,高級工程師,410012 湖南省長沙市麓山南路966號。