何德慶 謝宜林 趙承志 徐 超
(通鋼礦業(yè)公司選礦廠)
板石選礦廠工藝流程優(yōu)化
何德慶 謝宜林 趙承志 徐 超
(通鋼礦業(yè)公司選礦廠)
板石選礦廠為降低綜合尾礦品位及水電能耗,對(duì)選礦工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化。通過取消脫水槽及對(duì)1段磁選機(jī)進(jìn)行更型改造,在降低綜合尾礦品位的同時(shí),減少了3臺(tái)環(huán)水泵和1臺(tái)清水泵的運(yùn)行,不但降低了水電能耗和相關(guān)設(shè)備的備件損耗,而且減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了降本增效目的。
工藝流程 脫水槽 磁選機(jī) 降本增效
通鋼礦業(yè)板石選礦廠始建于1965年,1969年正式投產(chǎn),年處理鐵礦石50萬t,生產(chǎn)鐵精礦 17萬t,經(jīng)過多次擴(kuò)建和流程改造,2010年已具備年處理原礦450萬t,年生產(chǎn)鐵精礦150萬t的能力。但綜合尾礦品位高、水、電消耗偏高等問題一直制約著選礦生產(chǎn)成本,選礦廠2014年針對(duì)此類問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察分析,對(duì)原工藝流程進(jìn)行了優(yōu)化,通過取消脫水槽和對(duì)磁選機(jī)進(jìn)行改造優(yōu)化工藝流程,減少了尾礦中超細(xì)粒級(jí)磁性鐵“跑礦”現(xiàn)象,同時(shí)脫水槽的取消,減少了現(xiàn)場(chǎng)水量消耗和現(xiàn)場(chǎng)水泵的運(yùn)行臺(tái)數(shù)。
1.1 原工藝流程簡(jiǎn)介
板石選礦廠磨選工藝流程為階段磨礦、階段選別、篩下磁選柱再選工藝。其中1段球磨機(jī)與螺旋分級(jí)機(jī)組成閉路循環(huán),分級(jí)機(jī)溢流經(jīng)過脫水槽和1段磁選機(jī)分別甩尾后進(jìn)入旋流器,旋流器沉砂進(jìn)入2段球磨機(jī)再磨,旋流器溢流與2段球磨排礦一同進(jìn)入2段磁選機(jī),磁選精礦進(jìn)入細(xì)篩,篩上返回旋流器進(jìn)行分級(jí),篩下進(jìn)入磁選柱進(jìn)行選別,磁選柱中礦經(jīng)磁選機(jī)掃選拋尾后再次進(jìn)入2段球磨,磁選柱精礦進(jìn)入過濾車間進(jìn)行脫水。其工藝流程見圖1。
1.2 原工藝流程存在的問題及分析
板石選礦廠2013年計(jì)劃磨選尾礦品位為9.2%,實(shí)際為8.73%,雖然達(dá)到了要求,但零次樣品位超標(biāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,且綜合尾礦磁性鐵品位較高。同時(shí),2013年全年電力消耗為 9 026.97萬kWh ,水消耗為7 285.90萬t,其中新水消耗為 1 457.18萬t,水電能耗較高。
圖1 板石選礦廠原磨選工藝流程
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝流程的考察發(fā)現(xiàn),隨著礦石性質(zhì)的變化和下道工續(xù)球團(tuán)生產(chǎn)品位要求,鐵精礦的細(xì)度要求逐年上升,要求最終精礦-0.074 mm粒級(jí)含量在80%以上,而粒度較細(xì)卻是造成尾礦品位超標(biāo)的主要原因。通過對(duì)流程各環(huán)節(jié)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢測(cè),發(fā)現(xiàn)脫水槽給礦粒度在-0.074 mm 50%左右,由于粒度較細(xì),工人操作難度較大,是造成其尾礦品位偏高的主要原因。同時(shí),選礦廠6個(gè)流程系列,共有14個(gè)脫水槽,脫水槽用水量大是造成選廠水耗和電耗偏高的主要原因,因此,取消脫水槽,進(jìn)而簡(jiǎn)化選礦工藝流程對(duì)降低綜合尾礦品位和水耗至關(guān)重要。
2014年5月,選礦廠取消了各系列脫水槽。其中在主廠房水壓為0.18 MPa,1段磨機(jī)電流為 40 A,臺(tái)時(shí)處理量為64 t/h,磁選機(jī)型號(hào)為L(zhǎng)CTY-1024,磁選機(jī)磁場(chǎng)強(qiáng)度為191 kA/m,磁選機(jī)給礦濃度控制在30%的現(xiàn)場(chǎng)工作條件下對(duì)比考察了第五系列取消脫水槽前后磁選機(jī)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),取消脫水槽前后工藝流程見圖2,1段磁選機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1、表2。
圖2 取消脫水槽前后工藝流程
表1 取消脫水槽前1段磁選機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù) %
表2 取消脫水槽后1段磁選機(jī)試驗(yàn)數(shù)據(jù)據(jù) %
由表1、表2可知,取消脫水槽前磁選機(jī)精礦平均品位為46.81%,雖然取消脫水槽后磁選機(jī)精礦品位降低了0.78個(gè)百分點(diǎn),但磁選尾礦全鐵品位也降低了0.81個(gè)百分點(diǎn)(尾礦磁性鐵也由原來的0.99%降低到了0.65%)。
選礦廠取消脫水槽后,1段磁選機(jī)給礦量明顯增大。2014年7月,在取消脫水槽的基礎(chǔ)上又先后對(duì)各系列1段磁選機(jī)進(jìn)行了更型改造,并與更換前進(jìn)行了數(shù)據(jù)對(duì)比。其中五系列現(xiàn)場(chǎng)工作條件為:主廠房水壓0.18MPa,磨機(jī)1段電流40A、2段電流28A,臺(tái)時(shí)處理量為64t/h,改造前后1段磁選機(jī)型號(hào)分別為L(zhǎng)CTY-1024和LCTY-1230,磁選機(jī)磁場(chǎng)強(qiáng)度均為191kA/m,磁選機(jī)給礦濃度均控制在30%左右,改造后工藝流程見圖3,流程數(shù)據(jù)對(duì)比見表3。
圖3 改造后磨選工藝流程
由表3可知,改造后磁選機(jī)精礦全鐵品位較改造前降低了0.43個(gè)百分點(diǎn),但最終磁選柱精礦品位相差不大,而且綜合尾礦品位由改造前的8.57%降低到8.15%,降低了0.42個(gè)百分點(diǎn),改造效果比較明顯。
流程優(yōu)化后,清水泵減少了1臺(tái)功率為90kW的S型中開式單級(jí)雙吸離心泵,環(huán)水泵減少了3臺(tái)功率為190kW的離心泵,每度電按0.53元計(jì)算,每年可節(jié)約電費(fèi)285萬元。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)新水消耗也有所降低,流程改造后9—12月新水消耗較2013年同期減少了112.3萬t。
(1)板石選礦廠通過對(duì)選礦工藝流程的一系列優(yōu)化,綜合尾礦品位較優(yōu)化前降低了0.42個(gè)百分點(diǎn),有效減少了“跑礦”現(xiàn)象的發(fā)生,提高了金屬回收率,但對(duì)選礦最終精礦指標(biāo)影響不表3 改造前后流程數(shù)據(jù)對(duì)比結(jié)果 %
產(chǎn)品名稱日期分級(jí)機(jī)溢流全鐵品位綜合尾礦全鐵品位1段磁選精礦全鐵品位細(xì)篩篩下全鐵品位磁選柱精礦全鐵品位鐵精礦粒度(-0.074mm)改造前06-1626.158.5045.5459.8866.3481.206-1828.248.7446.7560.3566.7380.806-1927.848.4747.1060.7467.4080.6平均27.418.5746.4660.3266.8280.9改造后07-1926.917.8645.9360.1866.9581.207-2226.038.2545.7659.8166.4579.607-2328.088.3346.4060.7167.0380.4平均27.018.1546.0360.2366.8180.4
大,改造后生產(chǎn)指標(biāo)完全能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)指標(biāo)要求。
(2)流程優(yōu)化后,環(huán)水泵和清水泵運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,在減少電耗、水耗的同時(shí),減少了相關(guān)設(shè)備的備件損耗,達(dá)到了降本增效目的。
2015-03-06)
何德慶(1983—),男,工程師,134300 吉林省白山市渾江區(qū)。