□文/柴 琳
裝配式住宅預(yù)制墻板新工藝研究
□文/柴 琳
文章敘述了如何研制裝配式住宅預(yù)制墻板制作新工藝過程,通過方案對比,闡述了該制作新工藝的施工方便快捷、經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)并確保了預(yù)制墻板制作質(zhì)量,使其造型美觀。
裝配式;預(yù)制墻板;新工藝;住宅
天津市雙青新家園榮翠園工程是全國裝配式住宅示范工程。11#、16#樓主體結(jié)構(gòu)地上16層,10#、12#~14#樓主體結(jié)構(gòu)地上18層。鋼筋混凝土剪力墻結(jié)構(gòu),按裝配整體式進(jìn)行設(shè)計,采用裝配整體式施工方法。10#、12#~14#樓3~17層,11#、16#樓3~15層內(nèi)承重墻采用預(yù)制混凝土剪力墻;內(nèi)檐梁大部分采用疊合梁,衛(wèi)生間、公共部位以外的樓板采用PK預(yù)應(yīng)力疊合板??照{(diào)板大部分采用全預(yù)制板。地上3層及以上的樓梯均采用預(yù)制樓梯。
預(yù)制墻板的施工質(zhì)量將直接影響裝配式住宅結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量。
提出了3套生產(chǎn)方案。針對3種方案,進(jìn)行方案實(shí)施分析,見表1。
表1 方案對比分析
通過對裝配式住宅預(yù)制墻板進(jìn)行對比分析后,采用固定鋼模位生產(chǎn)線方案具有建設(shè)周期短,費(fèi)用低,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。
采用固定鋼模位生產(chǎn)線施工工藝最關(guān)鍵在于解決好裝配式住宅預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋定位不準(zhǔn)、外觀質(zhì)量差和成本消耗高等問題。
針對3項主要影響因素,制定了實(shí)施對策,表2。
表2 對策
4.1 通過優(yōu)選施工工具保證灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確
在裝配式住宅預(yù)制墻板制作過程中發(fā)現(xiàn),灌漿套筒與甩筋定位尤為重要。如果定位不準(zhǔn),在預(yù)制墻板的安裝時,下層墻板甩筋無法插入上層墻板灌漿套筒內(nèi),直接影響預(yù)制墻板的安裝速度,導(dǎo)致墻板傾斜。針對上述問題,制定了解決措施。
1)采用鋼側(cè)模板。通過試驗發(fā)現(xiàn),木質(zhì)側(cè)模板剛度小,不能重復(fù)使用,不能保證每塊墻板的灌漿套筒與甩筋位置一致性,預(yù)制墻板澆筑成型后,易產(chǎn)生甩筋位移。
為使預(yù)制墻板安裝快捷,必須要使各層預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋位置在一條直線上,保證下層墻板甩筋插入上層墻板灌漿套筒內(nèi)。
選用鋼側(cè)模板,鋼側(cè)模板剛度大、變形小,使用模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為40次/套,能保證每塊墻板的灌漿套筒與甩筋位置一致性,故優(yōu)選鋼側(cè)模板。
2)采用新工具工裝螺母與橡膠塞。為保證灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確,分別采用普通螺栓、海綿條、工裝螺母和橡膠塞等工具進(jìn)行試驗。試驗結(jié)果顯示:灌漿套筒與側(cè)模的固定采用工裝螺母的方式連接,甩筋與側(cè)模的固定采用插入橡膠塞,能確保灌漿套筒與甩筋定位準(zhǔn)確并且有效防止接縫處混凝土漏漿現(xiàn)象。
通過在現(xiàn)場隨機(jī)抽取100個點(diǎn),對預(yù)制墻板的灌漿套筒與甩筋位置進(jìn)行測量,灌漿套筒位移偏差≤2 mm,甩筋位移偏差≤3 mm,滿足規(guī)范要求。
4.2 裝配式住宅預(yù)制墻板的外觀質(zhì)量
將U型甩筋改為直筋。通過制作試驗墻板發(fā)現(xiàn),在預(yù)制墻板上設(shè)置U型甩筋,對預(yù)制墻板的制作和安裝帶來困難。帶有U型甩筋的側(cè)模在支拆模時,用時較長費(fèi)工并且U型甩筋處堵縫不嚴(yán),極易出現(xiàn)混凝土漏漿現(xiàn)象,拆模時造成預(yù)制墻板缺棱掉角,影響預(yù)制墻板的外觀質(zhì)量。預(yù)制墻板與結(jié)構(gòu)主體安裝時,現(xiàn)澆柱主筋較密,位置稍有偏差,現(xiàn)澆柱主筋很難插入預(yù)制墻板U型甩筋內(nèi),費(fèi)時費(fèi)工不能保證預(yù)制墻板的安裝質(zhì)量。與設(shè)計溝通后將U型甩筋改為直筋。
依據(jù)相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢查,共計1 088檢查批量,合格批量1 088,優(yōu)良批量1 031,裝配式住宅預(yù)制墻板產(chǎn)品合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到93.1%,滿足預(yù)定目標(biāo)。
4.3 降低裝配式住宅預(yù)制墻板的成本消耗
以生產(chǎn)30塊/d預(yù)制墻板(共計22.4 m3混凝土)為例進(jìn)行分析。
4.3.1 降低制、支拆模費(fèi)
1)采用木質(zhì)側(cè)模板時,木質(zhì)側(cè)模板剛度小,不能重復(fù)使用,一塊板需配制一套側(cè)模,增加人工制模費(fèi)。因甩筋較多,支模時定位困難,拆模時需破除側(cè)模,耗時較長,增加人工支拆模費(fèi)。
制模人工費(fèi):6×150=900元/d
支拆模人工費(fèi):6×150=900元/d
合計:1 800元/d。費(fèi)用較高。
2)采用鋼側(cè)模板時,鋼側(cè)模板剛度大、變形小,使用模板周轉(zhuǎn)次數(shù)為40次/套,可不考慮人工制模費(fèi)。支、拆模快捷,人工支拆模費(fèi)降低。
支拆模人工費(fèi)2×150=300元/d
合計300元/d。費(fèi)用較低。
采用鋼側(cè)模板可降低制、支拆模費(fèi)(1 800-300)/22.4=67元/m3。
4.3.2 降低操作費(fèi)
1)混凝土粗糙面采用人工鑿毛,鑿毛機(jī)耗時較長,增加人工操作費(fèi)。
鑿毛人工費(fèi)10×150=1 500元/d
合計1 500元/d。費(fèi)用較高。
2)混凝土粗糙面采用在鋼側(cè)模板涂刷露骨料劑,當(dāng)預(yù)制墻板脫模后,用高壓水槍沖洗出粗糙面。
材料費(fèi)500元/d
人工操作費(fèi):1×150=150元/d(包括涂刷與沖洗人工費(fèi))
合計650元/d,費(fèi)用較低。
采用涂刷露骨料劑技術(shù)可降低操作費(fèi):(1 500-650)/22.4=38元/m3。
5.1 目標(biāo)檢查
1)裝配式住宅預(yù)制墻板產(chǎn)品合格率100%,優(yōu)良率達(dá)到93.1%,達(dá)到了所制定的目標(biāo)。
2)裝配式住宅預(yù)制墻板制作新工藝能夠降低生產(chǎn)成本105元/m3,超過了所制定的目標(biāo)。
5.2 經(jīng)濟(jì)效益
在雙青新家園限價房榮翠園工程中,通過研制新工藝制作了裝配式住宅預(yù)制墻板,共計生產(chǎn)1 088塊墻板,產(chǎn)量為813 m3。采用新工藝保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時降低成本消耗,共計節(jié)約成本813×105=8.5萬元。
5.3 質(zhì)量檢查
裝配式住宅預(yù)制墻板施工質(zhì)量經(jīng)過實(shí)測檢查:表面平整度、外觀、幾何尺寸、套筒和甩筋定位均符合JGJ1—2014《裝配式混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》要求。預(yù)制構(gòu)件造型美觀,構(gòu)件成品質(zhì)量有保證,提高建筑物整體質(zhì)量。
TU756.1
C
1008-3197(2015)06-28-02
10.3969/j.issn.1008-3197.2015.06.008
2015-10-27
柴 琳/女,1978年出生,高級工程師,天津市建筑構(gòu)件工程有限公司,從事混凝土預(yù)制構(gòu)件施工質(zhì)量管理工作。