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連鑄坯卷渣對冷軋鋼帶的質(zhì)量影響及解決措施*

2015-03-22 08:52王德炯
現(xiàn)代冶金 2015年5期
關鍵詞:軋鋼譜分析水口

王 雷, 王德炯

(南京鋼鐵股份有限公司特鋼事業(yè)部, 江蘇 南京 210035)

連鑄坯卷渣對冷軋鋼帶的質(zhì)量影響及解決措施*

王 雷, 王德炯

(南京鋼鐵股份有限公司特鋼事業(yè)部, 江蘇 南京 210035)

通過對冷軋鋼帶出現(xiàn)的起皮、分層等質(zhì)量缺陷進行分析,找出連鑄澆注過程中結(jié)晶器鋼水液面波動是造成卷渣現(xiàn)象的主要原因,據(jù)此采取一系列解決措施,最終解決了冷軋鋼帶的此類質(zhì)量問題。

連鑄; 冷軋; 卷渣; 起皮; 分層

引 言

南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“南鋼”)參照GB/T699-2008標準所生產(chǎn)的,厚度為2.0~9.0 mm、寬度為125~320 mm優(yōu)質(zhì)碳素及優(yōu)質(zhì)錳鋼熱軋窄帶鋼,用戶經(jīng)過酸洗后均需要進行冷軋工藝,冷軋成品厚度為0.1~6.0 mm,最終加工成刀具、鋸片、卷尺、鏈片、五金工具等,公司熱軋帶鋼月產(chǎn)量為4萬多噸,用途十分廣泛。

但是,統(tǒng)計公司全年質(zhì)量異議時發(fā)現(xiàn),質(zhì)量異議集中反映為鋼帶的起皮、分層缺陷;采用掃描電鏡的方式對鋼材的起皮和分層處進行能譜分析,總能發(fā)現(xiàn)有K,Na等鋼中不該存在的保護渣成分。

1 鋼帶生產(chǎn)加工工藝流程

1.1 連鑄坯生產(chǎn)工藝流程

100 t頂?shù)讖痛缔D(zhuǎn)爐冶煉→100 t LF爐精煉→連鑄坯料→檢驗→熱送至帶鋼廠。

1.2 熱軋帶鋼生產(chǎn)工藝流程

入爐加熱→粗軋→精軋→檢驗→卷取→打包→入庫。

1.3 冷軋鋼帶加工工藝流程

熱軋帶鋼氧化鐵皮破碎→酸洗→粗軋→精軋→檢驗→卷取→打包→入庫,用戶根據(jù)用途進行淬、回火等熱處理工藝。

2 缺陷分析及解決措施

2.1 缺陷分析

2.1.1 分析方法

采用線切割的方式制取試樣,通過鑲嵌、打磨、拋光、酒精超聲清洗后,做截面觀察,采用掃描電鏡配合能譜儀,檢測皮下縫隙及分層間隙中的成分含量。

2.1.2 起皮缺陷形貌及分析

冷軋鋼帶起皮缺陷類似長條小結(jié)疤狀,有時也呈現(xiàn)發(fā)紋狀、龜紋狀、塊狀或魚鱗狀,鋼帶上下表面均有出現(xiàn),一般在鋼帶兩邊距離邊部15~50 mm內(nèi)分布,在鋼帶全長方向上呈現(xiàn)斷續(xù)分布[1]。

以冷軋鋼帶65Mn為例,熱軋帶鋼由2.15 mm冷軋至0.8 mm時出現(xiàn)起皮缺陷,起皮缺陷形貌如圖1 所示, 掃描電鏡對起皮處進行能譜分析如圖 2所示,分析結(jié)果如表1所示,發(fā)現(xiàn)有大量的K,Na等保護渣成分。

圖1 65Mn冷軋起皮形貌

圖2 起皮處能譜分析

2.1.3 分層缺陷形貌及分析

冷軋鋼帶分層缺陷呈長條狀,有時也呈現(xiàn)發(fā)紋狀,存在于鋼帶邊部,一般距離上表面和下表面較近,在鋼帶全長方向上呈現(xiàn)間斷分布。

以冷軋鋼帶45Mn加工鏈片為例,熱軋帶鋼由7.5 mm冷軋至4.5 mm時出現(xiàn)分層缺陷,分層缺陷形貌如圖3所示,采用掃描電鏡對分層處進行能譜分析如圖4所示,分析結(jié)果如表2所示,也發(fā)現(xiàn)有大量的K,Na,Cl等保護渣成分。

圖3 45Mn冷軋分層形貌

圖4 45Mn分層處能譜分析

表1 起皮處能譜分析結(jié)果/%

表2 分層處能譜分析結(jié)果/%

2.2 原因分析

2.2.1 連鑄機工藝參數(shù)

該連鑄機從熱調(diào)試到順產(chǎn)已經(jīng)有2年時間,為盡快達產(chǎn)達效,連鑄機澆注時采用的是可更換的兩段式分體式鋯質(zhì)鋁碳浸入式水口,具體連鑄機參數(shù)如表3所示。

2.2.2 卷渣原因分析

根據(jù)以上冷軋鋼帶起皮、分層缺陷的分析結(jié)果,基本斷定連鑄坯卷渣的原因是由于結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面波動造成,而影響鋼水液面波動的主要因素有:澆注自動控制系統(tǒng)的影響、振動系統(tǒng)的影響、人工操作的影響、鋼水質(zhì)量的影響。[2]

表3 連鑄機參數(shù)

2.3 影響因素

2.3.1 工藝裝備的影響

該連鑄機澆注自動控制系統(tǒng)及振動系統(tǒng)由上海某知名連鑄機公司設計、制造和供貨,投產(chǎn)運行不久,從日常的使用及設備點檢過程來看,運行比較正常,因此,完全可以排除工藝裝備的影響。

2.3.2 人工操作的影響

采用人工添加的方式,在結(jié)晶器內(nèi)分多批次、少量加入保護渣。結(jié)晶器振動為高頻、小振幅式,正常情況下結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面波動控制在±5 mm以內(nèi),如有異常致使鋼水液面超過10 mm,必須將波動段割除進行降級或判廢處理。因此,在添加保護渣的過程中,不允許隨意攪動結(jié)晶器內(nèi)鋼水或頻繁撈取渣條。

在更換兩段式分體浸入式水口時,需將更換水口前、后3 m長的連鑄坯割除,進行降級或判廢處理,但卷渣段的連鑄坯有可能割除不夠干凈。

2.3.3 鋼水質(zhì)量的影響

為了提高優(yōu)質(zhì)碳素及錳鋼熱軋窄帶鋼內(nèi)在質(zhì)量,鋼水LF爐處理均采用Al脫氧、Ca處理的工藝,鋼中w(Al)為0.010%~0.040%,鋼中多余的Al2O3鈣處理時生成低熔點的12CaO·7Al2O3,比較易于上浮被鋼包頂渣所吸收。鈣處理質(zhì)量直接影響鋼水的流動性,而鋼水的流動性又是影響結(jié)晶器鋼水液面波動的主要原因。

另外,在鋼水澆鑄的過程中,中間包與浸入式水口之間保護不到位極易造成鋼中w(Al)與空氣中的氧結(jié)合生成高熔點的Al2O3,附在浸入式水口內(nèi)壁造成中間包注流失控,引起結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面波動,從而卷渣。[3]

鋼水Al脫氧及Ca處理的工藝反應式如下:

2Al+3O=Al2O3

Ca+O=CaO

7Al2O3+12CaO=12CaO·7Al2O3

2.4 解決措施

(1)加強工藝裝備的點檢及維護,每次停產(chǎn)檢修均使用便攜式主動檢測裝置對振動設備進行檢測,確保工藝設備良好運行。

(2)延長鋼水軟吹氬時間,由原來的15 min增加到20 min,促進夾雜物尤其是12CaO·7Al2O3充分上浮,以提高鋼水的流動性。

(3)連鑄兩段式分體浸入式水口澆注改用內(nèi)裝整體式水口澆注,徹底解決中間包與浸入式水口之間保護不到位的問題,基本做到鋼水無氧化的保護澆注,避免水口蓄流,同時將浸入式水口插入深度控制在90~100 mm,減少澆注時鋼水流動對結(jié)晶器液面的擾動。

(4)單次連澆爐數(shù)控制在12爐以內(nèi),不僅能解決長時間澆注情況下,耐材侵蝕對鋼水的污染,也能解決更換兩段分體式浸入式水口時,對卷渣段坯料剔除不到位造成的卷渣殘余。

3 結(jié) 論

(1)徹底解決了更換兩段式分體浸入式水口時卷渣段剔除不干凈問題,從源頭避免連鑄坯卷渣現(xiàn)象對熱軋帶鋼的質(zhì)量影響。

(2)降低了熱軋帶鋼在冷軋過程中因起皮、分層缺陷造成質(zhì)量異議的幾率,同時也提高了南鋼熱軋帶鋼的內(nèi)在質(zhì)量。

[1] 吳 進,徐在新,周云松,等.熱軋帶鋼邊部起皮缺陷影響因素分析[J].鋼鐵研究,2012,40(2):56—58.

[2] 蔡開科.澆注與凝固[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.

[3] 賀道中,蘇振江,周志勇.鋁脫氧鋼水鈣處理熱力學分析與應用[J].湖南工業(yè)大學學報,2010,24(3):5—9.

2015-08-05

王 雷,工程師。E-mail:wanglei1@njsteel.com.cn

TG249.7; TG335.12

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