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電廠全膜水處理系統(tǒng)的改進(jìn)與運(yùn)行方式優(yōu)化

2015-03-23 18:32褚俊江畢法森肖云飛
電力安全技術(shù) 2015年10期
關(guān)鍵詞:制水全膜反滲透膜

褚俊江,畢法森,肖云飛

(1.華能荊門熱電有限責(zé)任公司,湖北 荊門 448000;2.華能伊敏煤電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021130)

1 全膜水處理系統(tǒng)介紹

某電廠化學(xué)3期全膜水處理系統(tǒng)在2009年建成投產(chǎn),制水水源取自濃縮倍率為5倍左右的循環(huán)水排污水。其工藝流程為:循環(huán)水排污水—反應(yīng)沉淀池—清水池—清水泵—PCF過(guò)濾器—超濾—超濾水箱—超濾水泵—一級(jí)反滲透—一級(jí)反滲透水箱—一級(jí)反滲透水泵—二級(jí)反滲透—二級(jí)反滲透水箱—二級(jí)反滲透水泵—EDI電除鹽裝置—除鹽水儲(chǔ)備水箱。

2 全膜水處理系統(tǒng)問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

全膜水處理系統(tǒng)運(yùn)行不足1個(gè)月,在同等運(yùn)行條件下,超濾系統(tǒng)由初始運(yùn)行壓差15?kPa升至190?kPa,產(chǎn)水量下降35?%;反滲透裝置一、二段段間壓差達(dá)到180~240?kPa,產(chǎn)水量下降近40?%。

這些問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響全膜水處理系統(tǒng)的運(yùn)行效率,經(jīng)分析主要原因及措施如下。

2.1 鐵污染

拆開PCF過(guò)濾器發(fā)現(xiàn)膜絲表面有黃色物質(zhì),一級(jí)反滲透裝置一段膜組件進(jìn)水端膜表面覆蓋著一層微黃色黏泥,而其二段膜組件進(jìn)水端膜表面也有明顯微黃色黏泥;檢查反滲透保安過(guò)濾器發(fā)現(xiàn)保安過(guò)濾器濾芯表面呈深黃色、內(nèi)部充滿黃色黏泥;檢查超濾水箱內(nèi)部發(fā)現(xiàn)水箱底部及內(nèi)壁均有黃色黏泥附著。

原因分析:經(jīng)化驗(yàn)?zāi)そz表面黃色物質(zhì)主要為鐵離子成分,由于反應(yīng)沉淀池出口鐵含量過(guò)高,造成PCF過(guò)濾器膜絲污染,由于PCF過(guò)濾器除鐵功能較差,造成鐵離子向下游遷移,造成膜設(shè)備鐵污染。

采取措施:

(1)?進(jìn)行預(yù)處理反應(yīng)沉淀池加藥優(yōu)化實(shí)驗(yàn),確定最適加藥量。在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行混凝劑加藥量燒杯試驗(yàn)和工業(yè)試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)確定含鐵量低,反應(yīng)沉淀池濁度合格的加藥量,從而降低鐵離子對(duì)PCF膜絲以及超濾反滲透膜的污染。

(2)?采用專用除鐵劑定期對(duì)PCF過(guò)濾器膜絲進(jìn)行化學(xué)清洗,保證PCF過(guò)濾效果。

2.2 一級(jí)反滲透保安過(guò)濾器設(shè)計(jì)不合理

濾芯質(zhì)量不合格,使污染物進(jìn)入一級(jí)反滲透膜,造成膜污染。

原因分析:拆開反滲透保安過(guò)濾器發(fā)現(xiàn)濾芯被壓癟,主要原因是濾芯質(zhì)量不合格,同時(shí)由于保安過(guò)濾器設(shè)計(jì)存在問(wèn)題,無(wú)法固定濾芯。

采取措施:在保安過(guò)濾器內(nèi)部安裝不銹鋼支撐骨架;將國(guó)產(chǎn)濾芯更換為進(jìn)口PALL濾芯。

2.3 超濾水箱防腐層脫落

超濾水箱防腐層脫落碎末進(jìn)入一級(jí)反滲透入口,造成膜壓差增大。

原因分析:一級(jí)反滲透保安過(guò)濾器濾芯表面入口第1支膜表面有灰色碎末,檢查發(fā)現(xiàn)因?qū)λ溥M(jìn)行防腐時(shí)環(huán)境溫度較低,造成水箱防腐質(zhì)量不合格,超濾水箱內(nèi)部聚脲防腐層脫落。

采取措施:對(duì)超濾水箱重新進(jìn)行聚脲防腐。全膜水處理系統(tǒng)水箱設(shè)計(jì)建議采用不銹鋼材質(zhì),從而避免防腐材料脫落堵塞反滲透膜。

2.4 混凝劑加藥量過(guò)大

預(yù)處理反應(yīng)沉淀池混凝劑加藥量增大,造成聚合鋁污染一級(jí)反滲透膜。

采取措施:預(yù)處理反應(yīng)沉淀池混凝劑加藥由人工調(diào)整改為自動(dòng)加藥,加藥量隨反應(yīng)沉淀池入口流量變化而自動(dòng)調(diào)整。

3 全膜水處理系統(tǒng)運(yùn)行方式的優(yōu)化

3.1 加非氧化性殺菌劑滅菌

濃縮倍率為5倍左右的循環(huán)排污水微生物含量高。這種環(huán)境下微生物不但繁殖速度極快,而且其本身及其代謝物質(zhì)形成的一種黏滑的污染物質(zhì)緊緊粘附于膜表面上,直接影響到膜的透水能力和透過(guò)水質(zhì)量。將原設(shè)計(jì)超濾反洗加酸裝置改造成加非氧化性殺菌劑加藥裝置。采用非氧化性反滲透膜專用殺菌劑,并規(guī)定夏季每周2次,冬季每周1次的加藥周期。

加藥操作:加藥時(shí)超濾裝置運(yùn)行流量100?t/h,加藥點(diǎn)設(shè)置在超濾裝置進(jìn)水母管上,加藥前將超濾水箱液位調(diào)至0.5?m,一級(jí)反滲透水箱高液位;將自清洗過(guò)濾器停電,防止其反洗,超濾裝置改為死端過(guò)濾。手動(dòng)啟動(dòng)超濾系統(tǒng)及非氧化性殺菌劑加藥裝置,此時(shí)超濾產(chǎn)水直接進(jìn)入超濾水箱,加藥時(shí)間40?m in,加藥濃度 500?ppm 左右。

超濾加藥結(jié)束后反滲透開始加藥,具體操作為:開濃水排放閥、淡水排放閥、反滲透進(jìn)水閥,啟動(dòng)反滲透給水泵、還原劑加藥泵,加藥至超濾水箱液位降至0.5?m時(shí)反滲透停止加藥。自清洗過(guò)濾器送電,超濾裝置改回微錯(cuò)流方式,手動(dòng)沖洗一臺(tái)超濾5?m in后程控啟動(dòng)超濾裝置制水,當(dāng)超濾水箱液位升至1.2?m時(shí),停運(yùn)超濾,將其手動(dòng)反洗,至超濾水箱液位再次降低至0.5?m時(shí)停止反洗,程控投運(yùn)制水;同樣操作反洗另一臺(tái)超濾裝置。同時(shí),用反滲透水箱水低壓沖洗反滲透至排水合格,加藥操作完畢,恢復(fù)化學(xué)制水。

3.2 優(yōu)化超濾和反滲透裝置正、反沖洗程序

(1)?增強(qiáng)PCF過(guò)濾器、超濾反洗強(qiáng)度。將PCF過(guò)濾器反洗指標(biāo)由壓差控制改為定期反洗,當(dāng)超濾每運(yùn)行6~8個(gè)周期PCF自動(dòng)反洗。超濾裝置上下反洗時(shí)間由原來(lái)的各30?s延長(zhǎng)至80?s,反洗后正沖洗時(shí)間由40?s延長(zhǎng)至100?s,并將超濾反洗流量以反洗水泵變頻器為準(zhǔn),確保反洗強(qiáng)度。

(2)?設(shè)定反滲透高壓泵最低運(yùn)行泵頻。在保證進(jìn)水水質(zhì)、回收率控制合格的情況下,將反滲透高壓泵最低泵頻設(shè)定在30?Hz,即提高反滲透運(yùn)行時(shí)進(jìn)水流速,保持濃水側(cè)的水流呈紊流狀態(tài),減少濃差極化。同時(shí)將反滲透進(jìn)水加阻垢劑、還原劑程序由手動(dòng)控制調(diào)整改為流量跟隨調(diào)節(jié),消除人為因素引起的阻垢劑、還原劑加藥量過(guò)多、過(guò)少問(wèn)題,防止了因阻垢劑量少結(jié)垢或過(guò)多造成有機(jī)物沉積。

4 結(jié)束語(yǔ)

該電廠3期水處理用循環(huán)排污水作為化學(xué)制水水源,在投產(chǎn)初期發(fā)生膜污染以及化學(xué)清洗周期短等問(wèn)題,在生產(chǎn)中通過(guò)技術(shù)改造、加藥量調(diào)整、優(yōu)化運(yùn)行方式,有效解決了存在的問(wèn)題,目前該設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,全年可節(jié)約水71.5萬(wàn)t。

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