呂利強,劉兵
(中國煤炭地質(zhì)總局水文地質(zhì)局第四水文地質(zhì)隊,河北 張家口 075100)
淺談涌水孔的繩索取心鉆進(jìn)技術(shù)
呂利強,劉兵
(中國煤炭地質(zhì)總局水文地質(zhì)局第四水文地質(zhì)隊,河北 張家口 075100)
鉆探施工經(jīng)常遇到坍塌、掉塊、破碎、漏失等情況,這些問題一般都可以通過調(diào)整鉆井液性能、使用特殊材料封堵等措施有效解決。而涌水則比較難處理,尤其是鉆到 “地下河” 的承壓水時,不但順鉆孔上涌而且沿裂隙徑向流動,堵漏類鉆井液、水泥漿、甚至化學(xué)材料都不能堵住涌水。大口徑全面鉆探可以通過調(diào)整鉆井液比重來平衡鉆進(jìn);而小口徑取心特別是繩索取心鉆進(jìn),由于工藝的局限性,不能使用固相含量高的大比重鉆井液。套管雖能較好地隔離涌水,但有時涌水層斷斷續(xù)續(xù)綿延幾百米,常常是剛下完管鉆進(jìn)不了多深又出現(xiàn)涌水,實際施工中卻無法不斷地下管隔離涌水。因此,繩索取心鉆進(jìn)遇到涌水常常是棄孔。作者在云南省施工的ZK-2鉆孔遇到涌水后,采用注漿、加重鉆井液和下管等多措并舉,取得了較好的效果。
鉆進(jìn); 繩索取心;套管;涌水;封堵
我公司在中國地質(zhì)科學(xué)院組織的“云南江城地區(qū)油鉀兼探鉆探工程”招標(biāo)活動中一舉中標(biāo)。該項目設(shè)計四個鉆孔,編號分別為ZK-1、ZK-2、ZK-3和ZK-4,井型為垂直井,全孔取心,要求巖礦心直徑不小于60mm,最小井徑96mm;采取率要求為含鹽段95%以上,非含鹽段80%~90%。主要目標(biāo)任務(wù)是:通過取心鉆進(jìn),獲取“中、新生代”含鹽建造完整的地層序列,建立一個可供找鉀參照的“標(biāo)桿地層柱”;利用對全套巖心的綜合配套測試分析,獲取成鹽成鉀物質(zhì)基礎(chǔ)和來源等準(zhǔn)確可靠的第一性地質(zhì)、地球化學(xué)信息,提供海相-海陸交互相成鹽盆地成鉀的理論參數(shù),提煉成鹽聚鉀的地質(zhì)模型;通過獲取鹽下層可能的油氣基礎(chǔ)地質(zhì)資料,為鹽下層可能的油氣勘探部署提供科學(xué)依據(jù),做到“一孔多用,鉀油兼探”;通過鉆探所揭露地層,進(jìn)一步分析驗證構(gòu)造模擬及物探測試結(jié)果。
ZK-2井位于云南省普洱市江城縣寶藏鄉(xiāng)西南約10公里,該孔設(shè)計孔深1000m,我們配備了HXY-5型鉆機,BW250型泥漿泵。為有效保護(hù)鹽層,選用飽和氯化鎂鉆井液體系;φ168表層套管下到了33m。
使用“φ95+1金剛石取心鉆頭+φ89巖心管(帶擴孔器)+φ89繩索鉆具” 組合, 鉆井液比重為1.10,黏度為28s,鉆進(jìn)到98m時鉆井液消耗嚴(yán)重,鉆具靜止時鉆孔涌水,一小時后返出的全是清水,涌水量達(dá)1.70m3/h,井口壓力為0.20MPa。
分析:鉆具旋轉(zhuǎn)的同時帶動鉆井液旋轉(zhuǎn),離心力對井壁的側(cè)壓力較大,致鉆井液壓力大于地層壓力,造成鉆井液漏失。加大鉆井液比重到1.50時,可平衡地層壓力,但無法正常鉆進(jìn):固相在內(nèi)外管間堵塞,泵壓太高;鉆桿內(nèi)壁結(jié)垢,內(nèi)管上下通行困難。
鉆進(jìn)中由于地層水的侵?jǐn)_,鉆井液時多時少,我們就用鈉土、纖維素、護(hù)壁劑等不斷調(diào)漿,補充黏度和比重更大的新漿,致使鉆井液性能不穩(wěn)定,攜粉能力差, 孔底有沉沙,而且孔壁很不穩(wěn)定,有掉塊現(xiàn)象,每次打撈內(nèi)管前都需要把鉆具提起20m。
鉆進(jìn)到110m后涌水量不再增大,由此判定98~110m段有裂隙。
2.1 水泥封固
(1)強行鉆進(jìn)到120m后,用P.042.5水泥封堵:從井口注水泥漿0.5m3,加3%工業(yè)鹽,替漿0.30m3,替漿壓力3MPa,停泵后壓力瞬間恢復(fù)至零。候凝24小時后探水泥面在35m,掃到孔底后,涌水1.20m3/h,略有減小。取出的水泥石上部完整、致密,接近底部時有水槽樣孔洞。
分析:井口密封不嚴(yán)、替漿量小、鉆桿和套管內(nèi)余留的水泥漿多,擠進(jìn)裂隙的有效水泥漿太少致下部水竄。
(2)總結(jié)上次注漿的經(jīng)驗,實施二次注漿作業(yè):水泥漿1m3, 加3%工業(yè)鹽,替漿0.45m3,憋壓2.5MPa,停泵后壓力瞬間恢復(fù)至零。候凝24小時后探水泥面在35m,掃到孔底后,涌水量仍然是1.20m3/h。
分析:泥漿泵能力小,排量小,注漿和替漿時混漿多。
(3)第三次注漿:先注隔離油塞子(25kg水泥加50kg柴油),作為前置液,再注水泥漿1m3,比重由小到大,最后替水0.60m3,壓力忽高忽低,管內(nèi)余留20m水泥漿。
候凝后,水泥面還在35m。掃到孔底后,涌水不減。
2.2 頂涌鉆進(jìn)
注漿后涌水都穩(wěn)定在1.20m3/h不再減小,可見下部水層的活動能力很強,很難徹底封堵,繼續(xù)注漿已無意義。只有穿過含水層或不能繼續(xù)頂涌鉆進(jìn)時,再下套管隔離涌水。
由于含水層太淺,我們把鉆井液比重調(diào)至 1.50,黏度160s,才能把涌水壓制住,但這么高的參數(shù)根本無法繩索取心鉆進(jìn)。
只得把鉆井液性能調(diào)整到正常參數(shù),鉆進(jìn)中一邊排漿一邊補充新漿。鉆進(jìn)到220m時,涌水增大到3.60m3/h,井口靜壓0.80MPa。鉆進(jìn)到234m時,孔底巖粉太多,加不上尺,用撈砂筒撈砂強行鉆進(jìn)到241m,而且上部還掉塊,已無法繼續(xù)鉆進(jìn),決定下管。
分析:① 以上多次封堵,雖然在水泥漿量、替漿量、注漿工藝等方面都做了不同的嘗試,但套管內(nèi)水泥面每次都定格在35m左右,說明鉆孔上部(包括地層)密封不嚴(yán),有漏/涌層,雖能憋壓但保持不住,停泵后地層涌水把水泥漿往回頂,待水泥漿被頂?shù)?5m時,井內(nèi)液柱壓力與地層壓力平衡,穩(wěn)定在此處靜止、凝固;② 涌水層為地下河類,水流活躍,水泥漿不能在裂隙內(nèi)凝固;③ 地層多處“漏氣”,接近地表有涌水層,致使泥漿雖已加重但液柱壓力很小,不能很好地將涌水壓制。涌水層越接近地面越難實現(xiàn)平衡鉆進(jìn)。
2.3 下管隔水
為了把涌水壓住,便于調(diào)漿擴孔,再次從井口注水泥漿0.50m3,替漿1m3,候凝后探孔水泥柱面仍在35m。
由于繩索鉆具壁薄而且剛性強,脆性大,難以承受大扭矩,只能逐級擴大孔徑。
首先擴到φ133mm,鉆具組合:
φ133 PDC全面鉆頭+φ89石油鉆桿×38m+φ89繩索鉆桿+φ59立軸,分別在距鉆頭9m和18m的φ89石油鉆桿接頭上焊肋骨條作扶正器。
用重晶石粉、優(yōu)質(zhì)鈉土、纖維素、護(hù)壁劑等把鉆井液調(diào)到黏度70s,比重1.50。循環(huán)暢通后比重降到1.41。鉆進(jìn)一天后涌水達(dá)到1.50 m3/h,泥漿基本成清水。
擴到241m后,換φ152牙輪擴孔。到230m時,巖粉多加不上尺,換用φ114管撈砂到235m,撈不下去:底部有大塊。換φ152牙輪繼續(xù)擴孔到底后,用φ96鉆頭+φ89巖心管單管取心:鉆進(jìn)1.80m,只拿出幾塊泥包礫和硬塊。經(jīng)研究:泥包礫屬泥巖,是隔水層,可以下管。再次撈巖粉清孔后用20m長的φ133管試下順利。
第一根套管上焊φ6mm×250mm鋼筋4根呈螺旋狀以把套管扶正居中,然后每隔30m焊一組;套管平底不做馬蹄;套管絲扣纏生料帶密封;底部50m套管絲扣點焊,以防倒扣。
套管下深238m,距孔底3m遇阻,經(jīng)活動無效。隨后,注水泥漿3t(約3.2m3),替漿2.4m3,整個過程泥漿泵無壓力顯示。井口返水約0.20m3/h,憋壓10 h打開井口,微冒水,管外微量返水。
分析:水泥漿跑到了218m處的裂隙中和套管外上部的孔隙。
用PDC鉆頭掃水泥,掃到套管底腳時換φ95+2金剛石鉆頭繩索鉆進(jìn)。出套管后仍然涌水但涌水量很小0.4m3/h,不影響繩索取心正常鉆進(jìn)。
下管后鉆進(jìn)中又遇到了涌水:252m時,涌水達(dá)到1.6m3/h,鉆進(jìn)中邊排水邊造漿;285m時,涌水達(dá)到3m3/h,地層為完整泥巖,沉砂1m。
分析:① 套管外水泥環(huán)被震松,上下地層裂隙竄通;② 下部地層又涌水。
289m時,從井口直接順套管注漿2.5噸,壓力2~4MPa,替漿2.2 m3,最高壓力達(dá)到7MPa,后不斷補水憋壓一小時。
然后,從井口往管外注水泥漿0.4m3,壓力達(dá)到3MPa。管外涌水徹底封堵住。
掃孔時從10多米就開始磕磕絆絆:套管內(nèi)壁掛有水泥漿,230~310m段全是水泥柱,310m以下放空:①310m處有掉塊等架橋;② 下部無涌水裂隙,泥漿托住水泥漿;③ 下部涌水壓力大,托住水泥漿不能下行。
后繩索取心正常鉆進(jìn)時涌水0.5m3/h,打撈內(nèi)管時1~1.5m3/h,井口靜壓力0.7MPa。
在336m處取出的巖心特別破碎,每回次只能鉆進(jìn)0.5~1.5m就堵心,采取率只有20%,巖性為米粒狀白色砂粒。起鉆后井口涌水3m3/h,1MPa。
鉆進(jìn)到358m時孔底沉砂15m,無法鉆進(jìn)。調(diào)配鉆井液比重達(dá)到1.17,壓住涌水,用φ96刮刀清理孔底沉砂。
綜合分析:涌水裂隙主要集中在310~330m段,涌水造成坍塌、砂卡,已無法正常鉆進(jìn),決定注漿封堵:
管柱組合:φ50鉆桿×100m+φ89繩索鉆桿×238m=338m。
先用比重為1.19的泥漿壓住涌水,下鉆到338m注水泥漿1.2m3,替漿0.7m3。后往井內(nèi)注泥漿0.12m3才滿,密封井口后頂替0.2m3泥漿,泵壓2MPa,停泵壓力就歸0。
用φ113mmPDC全面鉆頭掃水泥柱。用φ96復(fù)合片鉆進(jìn)到482m。鉆井液比重1.15~1.19,黏度25s,鉆進(jìn)中涌水1m3/h。鉆桿接頭磨損嚴(yán)重,第一個復(fù)合片鉆進(jìn)60m,外徑磨損嚴(yán)重,新鉆頭掃孔50多米。每次換鉆頭都要掃孔幾十米,而且,下鉆過程必須分段循環(huán),一次下多了泵壓高不能建立循環(huán)。
從476m時取心為泥巖,進(jìn)尺慢,1m/2h,泥漿比重1.18,黏度32s。BW250泵排量小,鉆頭常泥包。
鉆到582m時起鉆,換鉆頭。新鉆頭在部分孔段下不去,到500m開泵困難。下鉆時井口所返已全是清水,但鉆孔涌水層以下一定深度泥漿稠,鉆桿內(nèi)也是上稀下稠,致使泵壓達(dá)到5MPa仍然不能建立循環(huán),只得起出幾柱先開泵循環(huán)。
鉆進(jìn)到710m,已進(jìn)泥巖134m,分析涌水層已過,且泥巖隔水性好,于是測井、擴孔、下管。
擴孔鉆具組合:φ100×300mm導(dǎo)向+φ116金剛石擴孔鉆頭+φ89繩索鉆桿×9m+φ115扶正器+φ89繩索鉆桿×9m+φ115扶正器+φ89繩索鉆桿。擴到710m,接22mφ108套管試下順利,正式下管。
管串:木引鞋+套管(小馬蹄,防下部鉆進(jìn)起鉆時鉆具掛套管腳),套管規(guī)格為φ108×4.5mm,寶鋼DZ40,節(jié)箍:φ108×5.5mm,內(nèi)徑由φ97mm擴大到φ98mm,便于φ95+1金剛石鉆頭和擴孔器通行。
套管下到孔底后,管外返水,管內(nèi)靜止。后在孔口憋壓5MPa,不能建立循環(huán)。下φ95+1繩索組合鉆具,掃除木引鞋,清除孔底沉砂,管外返水,管內(nèi)返水極少,在孔口能建立循環(huán)。下鉆:φ50鉆桿×45m+φ89繩索鉆桿,到630m,密封井口,注水泥漿1m3,替漿3.1m3,水泥隨涌水返出井口。隨即起鉆,起鉆過程不斷往套管內(nèi)注漿,鉆具起出后,管內(nèi)仍少量返水,后密封管口。
分析:替漿后應(yīng)憋壓4h再打開井口,效果更好。
處理井口:把φ168井口管和φ108技術(shù)套管之間的返水引流出去(不進(jìn)泥漿池),鉆井液在泥漿池、沉淀池、循環(huán)槽和φ108套管組合成的循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),與涌水隔離,不被破壞。
憋壓72小時后再次打開井口,管內(nèi)涌水很少,掃除固井水泥柱后,涌水量沒有增大。下部鉆進(jìn)中全孔替換成飽和氯化鎂鉆井液體系,涌水沒有對鉆井液造成破壞,繩索取心可以正常鉆進(jìn)。平均日進(jìn)尺20m,半月后鉆進(jìn)到1000m,順利終孔。
測井時發(fā)現(xiàn)套管外的水泥很少,零零散散。說明涌水返回井內(nèi)時把水泥漿沖散。
5.1 鉆孔涌水有兩種情況
一是溶洞承壓水,鉆開的是“湖水”,只順著鉆孔往上涌,在地下沒有徑向流動。
二是流動承壓水,鉆開的是地下河,不但順鉆孔上涌而且沿裂隙徑向流動。這種情況往往很難徹底封堵,即使用大比重泥漿壓住涌水,不開泵循環(huán),地下河水的徑向流動也能把大比重泥漿置換、稀釋,井口很快又會上返清水。
5.2 處理方法
溶洞承壓水:①首先要調(diào)整泥漿性能,用加重泥漿壓住涌水,甚至形成過平衡狀態(tài)把地層壓漏,在泥漿中加入堵漏類材料,循環(huán)幾個小時即可堵?。虎?密封井口直接灌注水泥漿,按水泥5%的量加鹽,盡可能多地往裂隙中灌注;③ 先用加重泥漿壓住涌水后,把鉆具下到涌水層上,注入前置液,然后灌注水泥漿,也能把涌水封堵。
這種情況相對比較容易封堵。
流動承壓水:水泥漿封堵后,即使井口不返水,靠近底部的水泥柱也會被流水沖蝕成孔洞。鉆開水泥柱后,涌水量減小,但鉆進(jìn)過程中,涌水通道很快又被打開,涌水恢復(fù)。析:地下河水把進(jìn)入裂隙的水泥漿稀釋、沖走,使其不能深入裂隙膠結(jié)、封堵,只能在裂隙口即孔壁把裂隙堵塞。這種情況,用套管隔離、導(dǎo)水、封堵最有效。
5.3 實際操作
5.3.1 注漿
根據(jù)情況可選擇使用高標(biāo)號水泥、添加劑等,無論使用什么材料,都要在現(xiàn)場做配伍試驗,特別是下鉆具注漿,嚴(yán)防把鉆具固結(jié);注漿方式可選擇從井口、下鉆具密封井口、用加重泥漿壓制涌水后從裂隙上部注漿等方法。
水泥漿把涌水永久性封堵的可能性很小,但注漿后往往能減小涌水,可強行鉆進(jìn)一段。
5.3.2 下管
下管往往也不能把涌水堵住,而是隔離、引流,使其不與鉆井液混合。
下管深度:云南地層很復(fù)雜,分層不明顯,涌水層連續(xù)不斷,往往下管鉆進(jìn)不久又涌,很難不斷地下管隔離。這就需要采取頂涌、造漿、水泥封堵等措施強行盡可能多地鉆進(jìn);管腳超過涌水層越深越好,至少100m以上,理論上涌水從管外上返的阻力要小于繞到管底再從管內(nèi)上返的阻力,但實際上管內(nèi)往往還會有少量返水。例如:ZK-2井最下部的涌水層在430m,孔徑為φ116,φ108套管下到710m,管內(nèi)還是有少量涌水。
管徑:套管和孔壁環(huán)狀間隙越大越好,確保導(dǎo)水通道暢通、導(dǎo)水阻力最小。
5.3.3 固井
遇到流動的涌水,即使下管也不能保證把涌水封住。下管后一定要固井,水泥漿返到管外超過涌水層后即被稀釋并帶出地面,即使進(jìn)入裂隙也被流水沖走,致使套管底腳也很難徹底密封。遇到這種情況千萬不可從井口往管外壓注水泥,以免把導(dǎo)水通道堵塞,迫使涌水返入管內(nèi)。例如:我們施工ZK-1井時,涌水層在590~624m和656~657.50m
兩處,井徑φ122mm,井深732m,φ114mm套管下深680m。由于φ114mm套管加裝了橡膠傘與φ168mm井口管密封、配合,套管底腳沒有封固,致使涌水從管內(nèi)返出,后采用多種方法多次封堵均無效,最終無奈棄孔。
下管后封孔時,下鉆具密封井口或直接密封井口注漿。注漿后憋壓至水泥初凝后再打開井口。以防涌水回流把水泥稀釋沖散。
5.4 其他
(1)加重鉆井液不適宜于繩索取心鉆進(jìn)。繩索取心工藝鉆孔與鉆具的間隙只有2~3mm,內(nèi)外管間隙只有1.5~2mm,卡簧座與鉆頭的內(nèi)臺階間隙只有3~5mm;要求使用無固相或低固相鉆井液。鉆井液加重后,固相含量增多,鉆具內(nèi)壁結(jié)垢影響過水,泵壓升高,甚至不能建立循環(huán);鉆具內(nèi)壁結(jié)垢后內(nèi)管不能順利提拉、下放;上下鉆具和打撈內(nèi)管時,鉆具相對于井筒、內(nèi)管相對于鉆具如同活塞形成抽吸,裂隙水很快涌出稀釋鉆井液,破壞泥漿性能,導(dǎo)致孔壁坍塌、孔底沉沙增多等情況。
(2)涌水對井內(nèi)鉆井液的影響。并非只有涌水層以上的泥漿被稀釋:理論上停泵后,涌水層以下的泥漿不會被稀釋,實際上涌水層以下相當(dāng)長的一段距離泥漿還會被稀釋。
(3)平衡鉆進(jìn)。涌水距離地表越近越難處理,因為即使加重泥漿,由于液柱短,有效壓力低,很難實現(xiàn)平衡鉆進(jìn)。
(4)加強對施工細(xì)節(jié)的認(rèn)識和操控。在水泥的型號、添加劑的種類、灌注方式和候凝時間等方面都要合理安排,而且每次注漿都要在現(xiàn)場用實際材料做配伍試驗。
總之,鉆孔涌水情況很復(fù)雜,實際施工中要結(jié)合具體情況,采取相應(yīng)的施工工藝,精心組織,認(rèn)真執(zhí)行,把鉆探這個 “粗活”做細(xì),就能取得良好效果。
[1] 吳棣華. 關(guān)于深孔巖心鉆探若干情況和看法[J].地質(zhì)與勘探,1980(2):6-11.
[2] 孫丙倫,陳師遜,陶士先. 復(fù)雜地層深孔鉆探泥漿護(hù)壁技術(shù)探討與實踐[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2008(5):31-34.
[3] 王扶志,張志強,宋小軍.地質(zhì)工程鉆探工藝與技術(shù),長沙:中南大學(xué)出版社,2008.
2015-07-28
呂利強(1976-),男,河北武安人,高級工程師,從事水文水井、地?zé)峋?、鹽井、大口徑工程井、小口徑取心井等鉆探技術(shù)的施工和管理工作,現(xiàn)任中國煤炭地質(zhì)總局水文地質(zhì)局第四水文地質(zhì)隊鉆探副總工程師,Tel:15127068799;劉兵(1967-),男,1990年畢業(yè)于成都地質(zhì)學(xué)院探礦工程系探礦工程專業(yè),現(xiàn)在內(nèi)蒙古地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院工作,Tel:15102670913。
P634.5
A
1009-282X(2015)05-0032-04