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GLYX1井套管事故處理工藝技術(shù)

2015-03-26 18:09羅恒榮曹漢原沈書榮冉進
中國科技縱橫 2015年5期
關(guān)鍵詞:鐵屑滑閥卡瓦

羅恒榮 曹漢原 沈書榮 冉進

【摘 要】 本文主要介紹了GLYX1井上部技套固井事故處理過程,在該井事故處理過程中首先采用在表層套管鞋以下注水泥塞,防止事故處理過程中鐵屑與水泥環(huán)下沉,提高事故處理效率。分別使用了機械加壓內(nèi)割刀、水力加壓內(nèi)割刀、可退式撈矛、銑磨鞋等工具進行套管割斷、打撈、銑磨等技術(shù),成功處理了該井固井事故。該井事故的成功處理,為今后處理同類事故復(fù)雜提供了借鑒。

【關(guān)鍵詞】 地熱井 ?固井事故 ?機械加壓內(nèi)割刀 ?水力加壓內(nèi)割刀

1 概況

GLYX1井設(shè)計井深3250m,是一口地熱開發(fā)井,Ф339.7mm表層套管下深400m,Ф244.5mm技術(shù)套管下深2570m。設(shè)計要求下完技套注水泥后自井深380m退扣,起出380米以上的技術(shù)套管,便于完井后下入較大直徑的深井泵,深度要求350~380m。該井固井完成后,退出裝置失靈,轉(zhuǎn)動多圈直至頂驅(qū)不能轉(zhuǎn)動,均無法退扣,導(dǎo)致上部套管被水泥封固。經(jīng)聲幅測井解釋,水泥返高270m,水泥封固了110m。為了起出上部套管,該井經(jīng)過割、撈、加銑磨,歷時172小時,起出套管314m,銑磨套管37.17m,銑磨至井深351.17m,達到了甲方的要求,恢復(fù)了正常生產(chǎn)。

2 設(shè)計基本數(shù)據(jù)(表1)

3 井下情況分析與事故處理方案

3.1 井下情況分析

(1)自由段套管的處理。自由段套管的處理, 根據(jù)測井資料判斷水泥返高270 m,從固井完成后,轉(zhuǎn)動了一百多圈,直到頂驅(qū)不能轉(zhuǎn)動,退出裝置失靈。分析得出結(jié)論:絲扣已上得非常緊,未固套管采用倒扣辦法起出,存在以下缺點:一是倒扣位置無法確定;二是時間長;三是倒扣困難,倒扣過程易出現(xiàn)意外。決定采用割刀將自由段套管起出,為了盡量能多起出自由段的套管,還要確保第一次割斷套管一定能起出,采用了多次切割,多次撈取,直到套管不能起出為止;(2)非自由段套管的處理。非自由段套管的處理,如果采用套銑后再撈取的辦法,套銑存在很多困難與缺點,套銑筒內(nèi)外受限,銑鞋在制作上存在既不能損傷內(nèi)外層套管,又要把套管內(nèi)外之間的水泥套銑掉矛盾,表層套管與技術(shù)套管不一定同心,無論采用什么樣的操作方法,套銑偏離規(guī)跡是不可避免的,套銑目的要想實現(xiàn),現(xiàn)有技術(shù)無法辦到。技術(shù)套管內(nèi)是空的,利用滿眼引錐控制銑鞋規(guī)跡,對技套進行銑磨是較好的辦法。

3.2 處理方案確定

(1)在380 m~480m注一懸空水泥塞,接住銑磨時下沉的鐵屑,下沉鐵屑在較淺井段處理,縮短起下鉆時間,提高處理效率,同時預(yù)防鐵屑下沉至下部井段引起卡鉆等事故,使處理情況更加復(fù)雜;(2)自由段套管采用割撈結(jié)合方法處理;(3)已封固段采用銑磨方法處理。

4 現(xiàn)場事故處理

4.1 使用NG245機械式內(nèi)割刀

4.1.1 機械式內(nèi)割刀工作原理

當割刀需要固定在套管孔內(nèi)時,正轉(zhuǎn)中心軸。由于摩擦塊和套管內(nèi)壁的摩擦阻力,摩擦扶正部分并不隨割刀中心軸轉(zhuǎn)動,在其內(nèi)部滑牙的嚙合作用下,摩擦扶正部分向上運動,推動錨定緩沖部分一起向上運動,并在斜面燕尾槽的作用下,錨定緩沖部分的卡瓦工作外徑逐漸擴大,直到抵住套管內(nèi)壁。此時摩擦扶正部分內(nèi)部滑牙脫開嚙合,下放割刀。割刀在卡瓦作用下固定在套管內(nèi)壁上。在下放割刀的同時,錨定緩沖部分相對向上運動,推動切削部分的刀片逐漸向外張開,旋轉(zhuǎn)割刀就能進行切割了。切割完畢,上提割刀,摩擦扶正部分和描定緩沖部分相對中心軸向下運動,直至抵住引錐,刀頭收回,卡瓦失去楔緊作用,于是割刀便可提出井外。

4.1.2 機械式內(nèi)割刀處理

(1)將內(nèi)割刀聯(lián)接于Ф178mm鉆鋌上,并下到井深259m,套管接箍已避開;(2)正轉(zhuǎn)割刀3圈,使摩擦扶正部分內(nèi)滑牙脫開;(3)下放鉆具加不上鉆壓,說明卡瓦沒有與套管內(nèi)壁咬合;(4)多次試坐無效,起鉆;(5)在地面檢查完全正常后,下井后,無論怎么樣轉(zhuǎn)動,卡瓦不能咬合套管內(nèi)壁刀片也就無法打開,切割失敗,起出檢查地面也不能打開,摩擦塊的摩擦力沒有問題,原因是內(nèi)部滑牙的嚙合作用出了問題。

4.2 第一次使用自制水力加壓內(nèi)割刀

4.2.1 自制水力加壓內(nèi)割刀工作原理

當割刀下入井內(nèi)達到預(yù)定切割位置時,開泵循環(huán),逐漸加大排量,鉆進液通過上、下滑閥上噴咀,使下滑閥上、下產(chǎn)生壓力差,此壓力差使下滑閥克服彈簧阻力向下運動,推動刀頭向外旋轉(zhuǎn)進入切削狀態(tài),此時旋轉(zhuǎn)割刀就可進行切割。割斷落魚后,停泵,下滑閥上、下的壓力差消失。下滑閥在被壓縮的彈簧作用下向上運動復(fù)位。刀頭在彈簧壓片的作用下向內(nèi)旋轉(zhuǎn)復(fù)位。割刀就能從井中取出。

4.2.2 自制水力加壓內(nèi)割刀處理

(1)將內(nèi)割刀接于鉆柱上,下到預(yù)定井深259m,下到套管接箍以下;(2)開泵,泵壓達到7Mpa,循環(huán)泵壓穩(wěn)定;(3)緩慢起動頂驅(qū),以60r/min的轉(zhuǎn)速正轉(zhuǎn)割刀,12~18分鐘就能割斷;(4)第一次僅用了不到一分鐘套管就被割斷,原因是套管承受了井口較大的拉力,上部套管上彈井口有明顯的震動;(5)起出套管,起卸套管,卸扣較為困難,多根套管公扣端被B型吊鉗咬變形,說明固井后處理套管使扣上得特別緊。起出的套管未見水泥塊。

4.3 第二次使用自制水力加壓內(nèi)割刀

第二次下入自制水力加壓內(nèi)割刀按4.2.2措施在282m處割斷技套。

4.4 使用LM95型可退式撈矛打撈已切割套管

4.4.1 LM95型可退式撈矛結(jié)構(gòu)

LM95型可退式撈矛由心軸、卡瓦、釋放環(huán)、引錐等組成,每個型號的撈矛可配多個不同尺寸的卡瓦,供作業(yè)時選用。

4.4.2 打撈操作

(1)卡瓦選擇、組裝好,上緊引錐;下井前,卡瓦處于釋放位置,即卡瓦應(yīng)下旋抵住釋放環(huán);(2)下鉆前應(yīng)計算出魚頂方入和打撈方入;(3)下鉆到最后一根時慢慢下放鉆柱,直至打撈矛進入落魚的預(yù)計深度;(4)左旋1~1.5圈,然后慢慢上提鉆具,撈住落魚;(5)起鉆撈獲23m套管。

4.5 第三次使用自制水力加壓內(nèi)割刀與撈矛

第三次下內(nèi)割刀至314m切割后下入撈矛成功撈出套管32米,管外有泥沙。

4.6 第四次使用自制水力加壓內(nèi)割刀與撈矛

第四次在335米處割斷,下入LM95型可退式撈矛多次上提鉆具100~800KN,最多上提1000KN,懸重未恢復(fù),證明該段套管已完全被水泥封固。

4.7 退出井下打撈矛

退出井下打撈矛:首先利用鉆具重量下?lián)簦砷_卡瓦與落魚的咬合;緩慢右旋鉆具,邊右旋邊上提,撈矛順利退出。(如圖2所示)

4.8 套管磨銑

4.8.1 銑磨工具設(shè)計與選擇

(1)工具設(shè)計思路;在磨銑過程中,要求銑磨工具能按照套管軌跡行進,并保證磨銑工作安全、高效,因此工具要求:一是引錐直徑盡量最大以扶正磨銑工具;二是在保證套管和接箍能全部銑磨掉的同時,要使磨銑工具外徑最小,防止損傷表層套管;三是對銑磨工具布齒要求既能高效銑磨套管,又不能產(chǎn)生較長鐵屑。(2)工具選擇;按設(shè)計要求,在華北打撈公司與勝利管具公司分別定制了兩只銑磨工具,經(jīng)現(xiàn)場對比決定,下入華北打撈公司磨銑工具。

4.8.2 銑磨技術(shù)措施及實施

(1)首先在480~380m注水泥塞,因為銑磨過程中要產(chǎn)生大量的鐵屑(套管重量53.57kg/m),接住銑磨過程中下沉的鐵屑,便于在較淺井深處理鐵屑,能提高處理效率。(2)先下帶有引錐的銑鞋,鉆具組合為:階梯型引錐銑鞋+Ф178mm*59m鉆鋌+Ф127mm鉆桿。(3)下鉆完后,循環(huán)鉆井液,調(diào)整鉆井液性能密度1.50g/cm3、粘度80s以上。(4)銑磨參數(shù):鉆壓5~10KN、轉(zhuǎn)速65r/min,排量36L/s,控制在1m/h以內(nèi)。經(jīng)過兩只銑鞋的銑磨,從井深314m~351.17m,銑掉37.17m,達到下泵采水的要求井深。

4.9 處理鐵屑與水泥塞

(1)循環(huán)攜帶下沉鐵屑;下入特制尖鉆頭下至水泥塞面大排量雙泵循環(huán),攜帶出下沉鐵屑。(2)鉆水泥環(huán);下入Ф311mm鉆頭鉆底部表套與技套之間的水泥環(huán)37.17m。(3)鉆水泥塞;換Ф215.9mm鉆頭鉆掉水泥塞至井深481米,成功處理本次固井事故,恢復(fù)正常生產(chǎn)。

5 結(jié)論與認識

(1)處理這類固井事故全國范圍內(nèi)尚屬首次,無經(jīng)驗可借鑒,處理風險大,難度高,極易造成整口井報廢。(2)該井經(jīng)過注懸空水泥塞~反復(fù)割撈~銑磨套管~處理鐵屑~處理水泥環(huán)等施工過程,整個技術(shù)處理過程部署周密。(3)處理工具設(shè)計、選擇合理,處理工藝創(chuàng)新。(4)水泥封固段只能根據(jù)測井資料分析、判斷,故有反復(fù)割撈過程。如果有能在Ф244.5套管內(nèi)的測卡儀精確測卡,只需一次割取就能全部起出未固套管,能提高事故處理效率。(5)該井的成功處理工藝為今后處理同類事故提供了借鑒。

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