張?zhí)m云
(石家莊柏坡正元化肥有限公司河北石家莊050401)
擴(kuò)能技術(shù)改造總結(jié)
張?zhí)m云
(石家莊柏坡正元化肥有限公司河北石家莊050401)
河北石家莊柏坡正元化肥有限公司(以下簡(jiǎn)稱柏坡公司)隸屬于河北陽(yáng)煤正元集團(tuán),年產(chǎn)合成氨180kt、尿素300kt、二甲醚100kt及雙氧水100kt。隨著市場(chǎng)形勢(shì)的變化,2013年,柏坡公司對(duì)合成氨裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,對(duì)尿素裝置進(jìn)行了節(jié)能改造,合成氨生產(chǎn)能力由原68機(jī)(以L機(jī)17m3/min為1機(jī),下同)擴(kuò)產(chǎn)至84機(jī),各工段均進(jìn)行了不同程度的擴(kuò)能、節(jié)能改造。
由于氣量增加,脫硫工段超負(fù)荷運(yùn)行,氣體在脫硫塔內(nèi)停留時(shí)間縮短,脫硫效率滿足不了生產(chǎn)需要?,F(xiàn)將脫硫塔高度由原31604mm增高至35604mm,脫硫塔填料由3段改為4段。改造后,脫硫效率明顯提高。增加12000m3/h再生泵和脫硫泵各1臺(tái),增加再生脫硫液量,以增強(qiáng)再生效果。同時(shí),由于變換工段也進(jìn)行了相應(yīng)的改造,出口氣體中硫化氫指標(biāo)提高相對(duì)減輕了脫硫工段的負(fù)荷。
原裝置2套變換系統(tǒng)分別采用中低低工藝和中串低工藝,2套變換系統(tǒng)均存在系統(tǒng)壓差大、出口氣中CO含量偏高等問(wèn)題,滿足不了生產(chǎn)需要。2013年,分別對(duì)2套變換系統(tǒng)進(jìn)行改造,均改為全低變工藝,減少了換熱設(shè)備,氣體膨脹量減少,系統(tǒng)壓差降低,滿足了生產(chǎn)工藝要求。
改造效果:①改造后,噸氨耗蒸汽量由原來(lái)的150~200kg降至10kg,達(dá)到了減少蒸汽用量、降低蒸汽消耗的目的;②變換系統(tǒng)改為全低變工藝系統(tǒng)后,氣體膨脹量減少,系統(tǒng)阻力降低,由原0.11~0.12MPa降至0.07~0.08MPa;③變換系統(tǒng)出口氣中CO含量可調(diào)節(jié)范圍擴(kuò)大,φ(CO)可在1.5%~10.0%調(diào)整,達(dá)到了降低醇氨比、提高合成氨產(chǎn)量的目的;④變換系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)熱量得到有效利用,外供熱量減少,水冷器循環(huán)水負(fù)荷降低,水冷器出口氣體溫度由原來(lái)50℃降低至40℃以下;⑤飽和塔進(jìn)水管位置下移后,系統(tǒng)循環(huán)水量增加且不存在帶液現(xiàn)象。
(1)壓縮工段的壓縮機(jī)型式落后、機(jī)型復(fù)雜、備件凌亂,生產(chǎn)和維修任務(wù)量較大,且消耗偏高。改造后,淘汰部分落后壓縮機(jī)機(jī)型,壓縮機(jī)由原來(lái)16臺(tái)減少至10臺(tái),即保留原5臺(tái)H280型和3臺(tái)4M20型壓縮機(jī),拆除了3臺(tái)H12型、4臺(tái)4M8型和1臺(tái)4M16壓縮機(jī),新增2臺(tái)8M100型壓縮機(jī)。隨著系統(tǒng)改造,各段壓力降低,電耗明顯降低,且新增的8M100型壓縮機(jī)各段冷卻均使用蒸發(fā)冷凝器,由各壓縮機(jī)油冷、填料冷卻水補(bǔ)入系統(tǒng),減少了循環(huán)水量,并降低了水泵能耗。
(2)對(duì)壓縮機(jī)外管進(jìn)行了改造:壓縮機(jī)為七段壓縮,壓縮機(jī)進(jìn)行流程規(guī)劃,六段壓縮氣體到中壓甲醇合成系統(tǒng)后,醇后氣分別進(jìn)入中壓甲烷化28機(jī)(一般開(kāi)16~20機(jī),簡(jiǎn)稱流程Ⅰ)和壓縮機(jī)六段進(jìn)口72機(jī)(一般開(kāi)64機(jī),簡(jiǎn)稱流程Ⅱ)兩路。
流程Ⅰ:中壓甲醇→壓縮機(jī)六段→壓縮機(jī)七段→高壓醇烷化→Φ2400mm氨合成系統(tǒng);流程Ⅱ:中壓甲醇→中壓甲烷化→壓縮機(jī)七段→Φ2400mm氨合成系統(tǒng)。流程Ⅰ與流程Ⅱ之間用盲板隔開(kāi),遇到異常情況時(shí),更換盲板位置,系統(tǒng)能單獨(dú)運(yùn)行,也能并聯(lián)運(yùn)行。
(1)柏坡公司原有Φ1200mm、Φ1400mm和Φ1800mm中壓甲醇系統(tǒng)各1套,3套系統(tǒng)共有5臺(tái)循環(huán)機(jī),其中3臺(tái)4m3/min循環(huán)機(jī)、1臺(tái)10m3/min循環(huán)機(jī)和1臺(tái)13m3/min循環(huán)機(jī)。原有1套Φ1000mm中壓甲烷化系統(tǒng),隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,甲烷化系統(tǒng)明顯不能滿足生產(chǎn)需要。在本次規(guī)劃中增加了1套高壓醇烷化系統(tǒng)(為山東海化公司拆舊設(shè)備),與Φ2400mm氨合成系統(tǒng)形成同等壓力等級(jí)。
高壓甲醇系統(tǒng)工藝流程:來(lái)自氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)七段出口氣體(25MPa,35℃)進(jìn)入氨合成補(bǔ)充氣油水分離器,除去氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)帶來(lái)的油污及壓縮冷凝水后,一路進(jìn)入高壓甲醇塔環(huán)隙換熱和冷卻塔壁,另一路進(jìn)醇化塔前換熱器殼程換熱。換熱后氣體分為5股:4股作為冷凝氣調(diào)節(jié)催化劑床層溫度,剩下1股由高壓甲醇塔二段進(jìn)口入塔內(nèi)下部換熱器與環(huán)隙氣混合后經(jīng)底部換熱器中心管進(jìn)入催化劑床層反應(yīng);反應(yīng)后氣體出塔后進(jìn)入塔外氣氣換熱器管內(nèi)換熱,換熱后氣體(75℃)進(jìn)入水冷器,出水冷器氣體(35℃)進(jìn)甲醇分離器,將生成的甲醇分離下來(lái),出甲醇分離器氣體去高壓甲烷化系統(tǒng)。
高壓甲烷化系統(tǒng)工藝流程:來(lái)自高壓甲醇?xì)怏w(25MPa,35℃)分為2路,一路進(jìn)入高壓甲烷化塔環(huán)隙換熱和冷卻塔壁,另一路進(jìn)塔外氣氣換熱氣殼程,換熱后的氣體(165℃)由高壓甲烷化塔二段進(jìn)口直接入塔與環(huán)隙氣混合,然后經(jīng)中心管進(jìn)入催化劑床層反應(yīng);反應(yīng)后的氣體由高壓甲烷化塔二段出口出塔(108℃)進(jìn)塔前氣氣換熱器管程,氣體被冷卻至80℃進(jìn)水冷器,氣體被冷卻至35℃進(jìn)高壓甲烷化系統(tǒng)的水分離器,將生成的水及氣體中原有氣態(tài)水分離下來(lái),分離水后的氣體送至氨合成系統(tǒng)氨分離器入口。
由于甲醇市場(chǎng)形勢(shì)較好,變換系統(tǒng)出口氣中CO含量控制得較高,中壓甲醇系統(tǒng)的出口氣中φ(CO+CO2)由原0.5%~0.7%提高到0.9%~1.1%,直接送至高壓醇烷化系統(tǒng)進(jìn)一步凈化,高壓醇烷化系統(tǒng)縮小配碳閥開(kāi)度,保證氨合成系統(tǒng)進(jìn)口氣體微量含量指標(biāo),同時(shí)提高了甲醇產(chǎn)量。
柏坡公司原有Φ800mm、Φ1000mm以及Φ1200mm氨合成系統(tǒng)各1套,3套系統(tǒng)并聯(lián)運(yùn)行。隨著系統(tǒng)加量,氨合成系統(tǒng)壓力達(dá)31MPa,電耗較高。2013年4月15日,投運(yùn)了正元公司設(shè)計(jì)的Φ2400mm氨合成系統(tǒng),原來(lái)的3套老系統(tǒng)全部停運(yùn)。
主要改造項(xiàng)目:①采用雙廢熱鍋爐流程,產(chǎn)生不同品位的蒸汽,廢熱鍋爐Ⅰ產(chǎn)生1.3MPa的中壓蒸汽,廢熱鍋爐Ⅱ副產(chǎn)的0.4MPa低壓蒸汽用于溴化鋰制冷機(jī)組,多余的蒸汽補(bǔ)入低壓蒸汽管網(wǎng);②采用溴化鋰制冷技術(shù),將廢熱鍋爐產(chǎn)生的低壓蒸汽作熱源制取低溫水,用于循環(huán)反應(yīng)氣體中氨的冷凝,冷凝部分液氨,冰機(jī)負(fù)荷制冷量負(fù)荷降低,節(jié)省電耗。
改造效果:①由于Φ2400mm氨合成系統(tǒng)壓力低、冷交換器溫度低,氫氮混合氣在液氨中的溶解度降低,弛放氣氣量明顯減少,等壓吸收和提氫負(fù)荷降低。②由于系統(tǒng)壓力較高,3套合成系統(tǒng)在不減量的前提下只得增加放空氣量,循環(huán)氣中φ(CH4)控制在14%~16%,噸氨放空氣氣量達(dá)260.6m3。Φ2400mm氨合成系統(tǒng)投運(yùn)后,系統(tǒng)輕負(fù)荷運(yùn)行,循環(huán)氣中φ(CH4)控制在19%~21%,噸氨放空氣氣量為201.6m3,噸氨放空氣氣量減少59.0m3,氨產(chǎn)量減少125kg/h,即氨產(chǎn)量減少3000kg/d。③雙廢熱鍋爐、雙水冷器、雙冷交換器裝置投運(yùn)后,冰機(jī)制冷量明顯降低,由原來(lái)的1884kJ/h降至837kJ/h。④壓縮主機(jī)和冰機(jī)噸氨電耗降低了142kW·h。⑤為了回收合成塔出口氣體熱量和合理利用能量,設(shè)計(jì)了產(chǎn)生不同壓力等級(jí)的蒸汽,廢熱鍋爐Ⅰ利用合成塔出口氣體熱量副產(chǎn)1.3MPa中壓蒸汽,直接并入中壓蒸汽管網(wǎng);廢熱鍋爐Ⅱ利用廢熱鍋爐Ⅰ出口氣體熱量副產(chǎn)0.4MPa的低壓蒸汽,除作為溴化鋰制冷機(jī)組熱源外,剩余的并入低壓蒸汽管網(wǎng),供造氣系統(tǒng)使用。⑥Φ2400mm氨合成系統(tǒng)氨合成反應(yīng)熱利用率可達(dá)94.3%。
(1)合成氨裝置能滿足84機(jī)生產(chǎn)需要,但甲醇市場(chǎng)好轉(zhuǎn)后,造氣工段沒(méi)有擴(kuò)能,只有18臺(tái)造氣爐,限制了生產(chǎn),出現(xiàn)氣量緊張現(xiàn)象,為穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)控制在76~80機(jī)生產(chǎn)。
(2)一次水緊張,預(yù)處理裝置沒(méi)有進(jìn)行改造,直接影響到水量、水質(zhì)問(wèn)題。
(3)尿素系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行擴(kuò)能改造,950t/d的生產(chǎn)能力不能匹配擴(kuò)產(chǎn)后合成氨的產(chǎn)量,且CO2放空量較大。
2014-05-04)