李曉明(陜西省地方電力水電有限公司紫陽(yáng)水電分公司,陜西 紫陽(yáng) 725300)
紫陽(yáng)縣斑桃水電站為具有周調(diào)節(jié)性能的混合式水電站,該工程由水庫(kù)大壩樞紐、壓力引水隧洞、電站廠房等主要建筑物組成,總裝機(jī)4200KW。水庫(kù)大壩樞紐位于漢江二級(jí)支流八道河上,控制流域面積193KM2,水庫(kù)正常擋水位555.0M,總庫(kù)容280萬(wàn)M3,調(diào)節(jié)庫(kù)容165萬(wàn)M3,水庫(kù)樞紐為?。↖)型四等工程,大壩為雙曲單園心拱壩,壩頂高程560.5M,最大壩高43M,壩頂弦長(zhǎng)100M,溢流堰頂高程555.0M,溢流段長(zhǎng)度40M,為四級(jí)建筑物。30年一遇設(shè)計(jì)洪峰流量為800M3/S,200年一遇校核洪峰流量為1050M3/S,水庫(kù)泄洪采用大壩溢流表孔和沖砂洞聯(lián)合泄流。壩址處河谷呈“V”型,岸坡陡峭,基巖裸露,山體雄厚,兩岸基本對(duì)稱,壩基下伏基巖為泥質(zhì)板巖夾砂質(zhì)板巖、蝕變板巖和輝石閃長(zhǎng)巖,巖體較完整,強(qiáng)度高,壩址區(qū)無(wú)大的不良地質(zhì)構(gòu)造。
模型按重力相似設(shè)計(jì),模型長(zhǎng)度比尺為λL=50,相應(yīng)流量比尺為λL5/2,流速比尺為λL1/2,時(shí)間比尺為λL1/2,糙率比尺為λL1/6。
3.1 設(shè)計(jì)方案溢流表孔為連續(xù)式挑坎,挑角為10。。通過(guò)對(duì)水流流態(tài)、表孔泄流能力、水舌落點(diǎn)處壓強(qiáng)分布、水舌挑距,下游河床流速分布等要素進(jìn)行水工模型試驗(yàn)后看出,溢流表孔體型設(shè)計(jì)較為合理,但存在下列問(wèn)題:(1)挑流水舌由于受下游地形束窄的影響,左右邊孔出流水舌直沖兩岸山坡。(2)受拱壩射流向心集中的影響,水流單寬流量沿程增加,水舌逐漸集中,落點(diǎn)處動(dòng)水壓強(qiáng)大,最大時(shí)均壓強(qiáng)設(shè)計(jì)水位時(shí)為33.25M,校核水位時(shí)為39.75M,最大沖擊壓強(qiáng)設(shè)計(jì)水位時(shí)為37.75M,校核水位時(shí)為39.25M,大于理論值。(3)水舌落點(diǎn)處流速大,設(shè)計(jì)水位最大流速為23.46M/S,校核水位為24.28M/S,遠(yuǎn)大于河床抗沖流速。(4)沖坑深度大,設(shè)計(jì)水位和校核水位時(shí)最大沖深分別17.25M和20.105M,最大沖坑點(diǎn)距溢流壩段出口39.75M和39M,不滿足水舌挑距與沖坑深度大于3的要求。
3.2 鑒于設(shè)計(jì)方案存在的問(wèn)題,修改方案的思路是將兩邊孔水流適當(dāng)內(nèi)縮,其它表孔水流盡量分散,以達(dá)到水舌不直沖岸坡,而多層分散水流可以降低河床動(dòng)水壓強(qiáng),以減少河床沖刷深度。經(jīng)多次試驗(yàn)后確定修改方案溢流表孔體型為:兩邊孔和中孔采用25。挑角,其余兩孔仍用10。挑角;在兩邊孔外側(cè)加一折流器,折流器尾部寬度1.0M,坡比為1:4,斜面長(zhǎng)4.123M;差動(dòng)坎在兩邊孔各設(shè)1個(gè),其余孔各設(shè)2個(gè),差動(dòng)坎從反弧最低點(diǎn)算高度1.5M,寬1.6M。
4.1 水流流態(tài)分析:修改方案在兩孔外側(cè)導(dǎo)墻加一折角器,使水舌相對(duì)集中,避免了水舌對(duì)兩邊岸坡的沖擊,采用不同的鼻坎挑角,使水流落點(diǎn)遠(yuǎn)近不同,采用差動(dòng)坎將原集中水流分成多股分散水流,模型試驗(yàn)中可明顯看到水舌分成遠(yuǎn)近不同三層21股水流,水層之間和多股水流之間不斷碰撞、混摻達(dá)到了消能的目的,實(shí)測(cè)結(jié)果表明,修改方案設(shè)計(jì)水位和校核水位時(shí)水舌落點(diǎn)處最大沖擊壓強(qiáng)分別為29.25M和32.25M,比設(shè)計(jì)方案降低了8.49M和6.99M,最大時(shí)均壓強(qiáng)分別為22.75M和26.75M,比設(shè)計(jì)方案降低了10.5M和7.0M。
4.2 實(shí)測(cè)差動(dòng)坎側(cè)面、頂部、背后的壓強(qiáng)分布及兩差動(dòng)坎之間的流速,結(jié)果表明側(cè)面和頂部未發(fā)生負(fù)壓,但背部仍有負(fù)壓存在,建議在設(shè)計(jì)中考慮給差動(dòng)坎通氣,經(jīng)保證工程運(yùn)行安全,兩差動(dòng)坎之間流速為13M/S-14M/S之間,不會(huì)因流速過(guò)大發(fā)生空蝕破壞。
4.3 沖刷深度:修改方案在設(shè)計(jì)水位和校核水位時(shí)最大沖深分別為14.925M和18.545M,最大沖深點(diǎn)距溢流壩出口分別為37.5M和36.5M,最大沖深較設(shè)計(jì)方案減小2.325M和1.56M,最大沖坑范圍設(shè)計(jì)水位時(shí)比設(shè)計(jì)方案小,校核水位相當(dāng)。
4.4 由于拱壩向心力和下游地形的影響,單寬流量沿程集中,下游沖坑較深。在上游設(shè)計(jì)水位下調(diào)整下游水位,觀察其水舌落點(diǎn)處壓力變化。結(jié)果表明,隨下游水深增加,水舌落點(diǎn)處壓力峰值迅速衰減,因此在下游適當(dāng)處修建一二道壩抬高下流水位,避免河床沖刷很有必要。
4.5 雖然修改方案水舌已不直沖兩邊岸坡,但落入河床的水流動(dòng)能仍然很大,水流劇烈波動(dòng),尤其落點(diǎn)附近水流呈蘑菇狀上、下翻滾仍對(duì)岸坡有破壞作用,設(shè)計(jì)中應(yīng)予以考慮。
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