門自兵
摘 要:某公司電解系列運行有四臺法國ECL公司進口天車,投運以來,相繼出現(xiàn)了大車橋架小端梁銷軸開裂、大車梁箱座開焊等故障。2009年前后,該公司制訂了科學可行的校正維修技術方案,對三臺ECL天車實施了大車橋架變形故障專項校正維修,收到了較好的效果,并解決了影響幾臺天車安全可靠運行的故障問題。
關鍵詞:ECL電解多功能天車;三段式天車橋架;變形;校正維修
1 ECL天車大車橋架變形問題簡介
某公司電解系列安裝運行有四臺法國ECL進口多功能天車PTM(POT TENGDING MACHINE),自2004年底正式投入運行以來,先期安裝投運的一臺天車,不到一年即出現(xiàn)大車橋架小端梁銷軸開裂、大車橋架框架變形、大車運行兩側不同步、拖軌、啃軌等故障,嚴重影響了天車的安全可靠運行及電解生產(chǎn)的正常加工作業(yè)。在外方ECL公司指導下首次更換了三段式端梁中段小端梁,大車導向輪,大車撞檔等部件。在此問題處理期間,一側小端梁銷軸無法安裝到位,不得已只能在該銷軸上加裝了防脫壓蓋作臨時處置。與此同時又對已變成形的大車橋架進行了校正,加固了大車梁箱座橋架緊固螺栓。
但到2008年度,包括這臺已維修過的天車在內(nèi),又有三臺出現(xiàn)了同樣的問題。這表明ECL公司方面沒有找到根本的原因,故障隱患根源沒有徹底解決,導致了問題再次出現(xiàn)。
2 ECL天車大車橋架變形問題原因分析
ECL天車三段式橋架結構,分別如圖1、圖2。
圖1 ECL天車大車橋架
圖2 ECL天車大車端梁
圖2中,AB段為可拆卸小端梁,與大車箱型座以銷軸連接。開裂部位即發(fā)生在AB處U形槽部,AB小端梁疑似易發(fā)生剛性變形導致整個大車橋架扭曲變形,對角線尺寸偏差增大。
3 ECL天車大車橋架變形校正維修項目實施步驟及過程
3.1 校正施工所需機加工件及工器具由ECL公司采購、提供、設計制作,或由某公司方面現(xiàn)場準備。
3.2 大車橋架變形校正維修項目施工步驟
(1)橋架尺寸預檢;(2)校正前的準備:a.定義工作區(qū)。在導向輪側,測量員定義一條廠房軌道平行線,在2500mm端梁側(導向輪在端梁下方)定義它的垂直線,在垂直線與兩個軌道交接位置固定直角尺,平行線參考軌道被標出的參考點,下一步導向輪要在該點和軌道接觸;b.驅(qū)動PTM到工作區(qū)(距離直角大約500mm)設定導向側行走,切斷電源供應,拆卸兩個2500mm端梁末端軌道刷支架,移去主動輪前方吹灰裝置。盤動連軸器或者抱閘盤,手動驅(qū)動PTM,使導向側第一個主動輪距離直角尺200mm,在導向輪和軌道之間插入V型墊板,強迫它們和軌道一側接觸;c.卡緊導向輪側靠近直角尺的主動輪,測量它的直徑。精確測量輪緣和直角尺之間的尺寸;(3)在測量員幫助下準備工作區(qū),在軌道上安裝直角尺,手動PTM進入工作區(qū),卡緊導向輪側主動輪;(4)松開端梁/調(diào)整箱和大梁/調(diào)整箱的固定螺栓,拆卸調(diào)整螺栓,牽引非導向側端梁到適當位置;(5)更換和擰緊螺栓,在端梁/大梁/調(diào)整箱上焊接防滾板:a.安全措施:確保相應的安全區(qū),所有的操作員都必須有工作許可,并且他們對所進行的工作有正確的理解,確保工作區(qū)和操作者符合現(xiàn)場安全工作制度;b.設備保障:確保操作者必需的設備在工作區(qū)的有效性。檢查擋板所有加工符合加工要求,焊接到大梁和調(diào)整箱之間主要的擋板必須機加工,調(diào)整將要進行焊接的定位塊的每一處位置。大梁/調(diào)整箱之間,調(diào)整箱/端梁之間的固定螺栓必須用新螺栓替換。調(diào)整螺栓更換為標準螺栓。確保螺栓在工作區(qū)域有效可靠;(6)復位端梁幾何尺寸:a.從八個固定位置拆除調(diào)整螺栓,擰松其他螺栓,但不要取出;b.借助葫蘆拖拽非導向側端梁到正確距離;c.檢查兩側主動輪緣與直角的距離。(7)檢查主小車跨距:a.在大梁端部測量主小車軌道跨距,如果兩個測量差值小于等于6mm直接返回以上步驟,如果測量差值大于6mm,繼續(xù)以下步驟;b.就像前述(2)c做過的一樣,卡緊非導向側靠近直角尺的主動輪;c.借助手拉葫蘆拖拽一個或兩個大梁,調(diào)整跨距誤差到6mm以內(nèi),它沒有必要和在導向側一樣,主小車跨距理論值是5300mm;(8)固定大梁:a.逐個取掉大梁和調(diào)整箱之間現(xiàn)有的螺栓,用新螺栓替換,檢查螺栓、螺帽和墊片等級是否正確,如由必要重新鉆孔,測力扭矩扳手的使用要正確加載扭矩值;b.逐個去掉調(diào)整箱和端梁之間現(xiàn)有固定螺栓,用新螺栓代替,檢查螺栓、螺帽和墊片等級是否正確,如由必要重新鉆孔,扳手使用正確扭矩;c.打磨端梁擋板安裝處,去除所有油漆,端梁上的擋板靠緊提升箱,點焊擋板,檢查擋板接觸情況和焊接擋板;d.松開主動輪卡緊裝置,人工移動天車,距離直角尺500mm。
4 ECL天車大車橋架變形校正維修項目實施效果評估與檢驗
經(jīng)過本次項目施工,該三段式大車橋架經(jīng)過了以下處理整改措施:(1)更換了疑似已發(fā)生剛性變形扭曲的小端梁;(2)處理加固了AB小端梁連接部位開焊變形的U型口;(3)松開大梁箱型座連接緊固螺栓及定位銷等,對大車橋架對角線、矩形邊角尺寸進行了校正、測量、調(diào)整、復位,然后予以緊固鎖死;(4)分別在大車橋架箱型座大車跨距長度方向,端梁長度方向,即在橋架矩形長邊、短邊分別加裝焊接了定位塊,天車橋架在長邊尺寸沒有焊死,大車跨度方向上因為承載天車撓度可以上下變化,長邊可以有一定量的自由收縮;但在端梁短邊方向,尺寸已經(jīng)焊死,不可能再發(fā)生松動變形,整個天車橋架矩形不會再發(fā)生扭曲;(5)加強四臺ECL天車運行區(qū)間大車軌道的檢查維護檢修力度,力爭使其對天車橋架尺寸的干擾影響降至最低,確保安全可靠。
2010年底,施工全部結束,三臺ECL天車橋架得以校正修復。經(jīng)過2011年一年多來的使用實踐,三臺天車的大車橋架尺寸沒有再發(fā)生過大的偏差,表明校正維修的效果是良好的,其技術方案是完善的,該項目的實施取得圓滿成功。一年來,幾臺天車安全可靠運行,沒有因大車橋架的問題再度影響電解作業(yè)生產(chǎn),維修成本得以降低、并收到了較好的社會效益。
參考文獻
[1]ECL PTM安裝及維護手冊[Z].
[2]ECL公司項目施工技術方案[Z].
[3]《大車橋架校正維修項目》施工合同[Z].