趙運(yùn)濤
(1.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究院有限公司,安徽馬鞍山243000;2.金屬礦山安全與健康國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽馬鞍山243000;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司,安徽馬鞍山243000)
云南某鐵礦位于騰沖縣正北方向,平距57 km處,礦區(qū)面積0.3534 km2。礦體頂板為白云大理巖、角巖及透輝石粒硅鎂石矽卡巖,底板主要為透輝石矽卡巖。
礦山采用地下開采,平硐開拓,礦山設(shè)計采礦生產(chǎn)能力30萬t/a,目前已開采至1 800 m水平。采礦方法主要使用無底柱分段崩落法,階段高度54 m,共設(shè)置1 800~1 821 m,1821~1 839 m,1 839~1 854 m 3個分段水平,采用YGZ-90鉆機(jī)鉆鑿中深孔,炮孔直徑60~65 mm,采場進(jìn)路間距15 m,礦石回采率60%左右,貧化率18%左右。
礦山由于巖石結(jié)構(gòu)較差、開采技術(shù)條件受限、前期開拓工程布置不合理等原因,再加上企業(yè)在管理上存在一些不科學(xué)的地方,礦山在采礦過程中造成回采進(jìn)路懸頂事故頻繁發(fā)生,個別回采進(jìn)路甚至從回采開始到結(jié)束一直都有懸頂發(fā)生,懸頂?shù)拇嬖谝环矫鎸?dǎo)致大量礦石不能采出,造成資源損失浪費(fèi),進(jìn)路礦石損失率高達(dá)30%~50%,另一方面也給礦山的后續(xù)生產(chǎn)帶來較大安全隱患。
通過現(xiàn)場調(diào)研及分析,認(rèn)為除礦區(qū)礦體自身穩(wěn)固性較差,特別是上下盤礦巖接觸帶附近存在嚴(yán)重的破碎帶等因素外,造成礦山頻繁出現(xiàn)懸頂?shù)脑蜻€有技術(shù)及管理問題。
對已鑿?fù)赉@孔進(jìn)行了隨機(jī)抽查,分別檢驗(yàn)深度和角度。
鉆孔深度抽查結(jié)果見表1。根據(jù)對中深孔驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):中深孔深度上下偏差在+50 cm左右,合格率為67%,特別是邊孔及中心孔的深度合格率更低。造成個別鉆孔深度不夠的主要原因:①操作者質(zhì)量意識談薄,計件工資未和深孔質(zhì)量掛鉤;②深孔巖工勞動強(qiáng)度大,工作馬虎;③深孔驗(yàn)收沒有嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的補(bǔ)孔制度。
表1 鉆孔孔深測量Table1 M esurement of the depth of drilling holes
鉆孔鉆鑿的角度。調(diào)查抽取1 800 m水平穿脈深孔,第7、8排深孔角度標(biāo)定的結(jié)果是(如圖1),第7排中10孔與11孔的角度相差2°。孔底距由原設(shè)計2 m變?yōu)?.2m,3孔與5孔的角度相差2.5°。第8排第5孔與6孔與原設(shè)計相差1.5°,11孔與12孔相差2.5°。深孔角度合格率:第7排為71%,第8排為74%。
造成鉆孔角度偏差的主要原因是:①深孔鑿巖工在對炮孔定位放線時隨意性大,孔口定位誤差大;②由于巷道頂板不規(guī)則,鉆孔時釬頭滑動嚴(yán)重,致使角度發(fā)生偏差;③深孔的傾角及方位,在實(shí)際鉆孔過程中,由于鉆桿的長度不斷加長,其鉆桿逐漸發(fā)生變形而產(chǎn)生一定的彎曲,隨著深度的加大彎曲變大,其結(jié)果是孔底距有可能變大或減小[1]??傊?,由于鉆孔角度達(dá)不到設(shè)計要求,使部分孔底距加大,造成深孔排面藥量分布不均勻,從而影響爆破效果。
圖1 中深孔角度布置對比Fig.1 Comparison of the angle arrangement ofmedium-length hole
礦體頂板常為白云大理巖、角巖及透輝石粒硅鎂石矽卡巖。底板主要為透輝石矽卡巖。坑道內(nèi)隨處可見裂隙及斷層擠壓破碎帶。
(1)前排孔爆破造成后排孔口不同程度的破壞,炮孔被破碎礦巖堵塞,另一方面原因是部分礦石不穩(wěn)固,回采巷道周圍礦石受地壓及爆破影響發(fā)生變形位移,炮孔發(fā)生錯動,無法捅孔,致使裝藥達(dá)不到設(shè)計要求。
(2)對有些堵塞炮孔沒有完全處理好(或處理不了)就進(jìn)行裝藥。
(3)人為地將深孔不按設(shè)計裝藥。
1821-3穿第5排深孔裝藥后的裝藥深度及裝藥位置情況(見表2)。根據(jù)《爆破工程》中每排扇形深孔的裝藥量公式可知,每排深孔應(yīng)裝炸藥480 kg,而實(shí)際只裝了420 kg,導(dǎo)致深孔裝藥量不足,裝藥密度不夠[2]。從表2可以看出個別孔裝藥長度及裝藥位置沒有達(dá)到設(shè)計要求,從而導(dǎo)致產(chǎn)生懸頂。
(1)從相鄰回采進(jìn)路打中深孔穿到懸頂?shù)牡V石上(見圖2),或刷幫到懸頂一側(cè)打眼后爆破。
(2)懸頂上的礦石穩(wěn)固,懸頂?shù)V石厚度大,空間不高時重新補(bǔ)打炮孔爆破。
(3)在眉線部位打斜孔到懸頂?shù)V石上或在進(jìn)路末端打加強(qiáng)孔一次爆破。
(4)在懸頂兩側(cè)的礦巖或眉線位置掘小斷面上山到懸頂高度位置,用中深孔機(jī)打扇形水平孔或斜孔到懸頂?shù)V石上爆破。
(5)在經(jīng)詳細(xì)觀察,確認(rèn)頂板穩(wěn)定的條件下,可架設(shè)藥平臺,在懸頂殼內(nèi)的空洞及縫隙處裝藥,用導(dǎo)爆索一段引爆即可。
表2 裝藥深度及原因Talbe 2 Reason and depth of the charge
圖2 相鄰進(jìn)路補(bǔ)打深孔示意Fig.2 Schem atic of filling depth holes of ad jacent route
(6)如果懸頂殼較薄,裂隙較多,采用再爆破一個步距的方法處理。
(7)在分段高度較高的1 800,1 821 m水平,在原進(jìn)路間掘進(jìn)一條補(bǔ)充進(jìn)路[3-4],分別見圖3、圖4。未增加采場前(進(jìn)路)回采率僅達(dá)到40%~50%,通過減小進(jìn)路間距,增加采場取得了較好效果,大大提高了礦石的回采率,較好地減少了懸頂、大塊的產(chǎn)生。
運(yùn)用無底柱分段崩落法采礦的礦山,選取合適采場布置參數(shù),防止分段高度和進(jìn)路間距過大以及科學(xué)的生產(chǎn)管理措施是預(yù)防懸頂事故發(fā)生的根本所在。對已經(jīng)發(fā)生懸頂現(xiàn)象的礦山,需要針對礦山的實(shí)際情況采取有效的處理手段。側(cè)向傾斜孔處理懸頂方法目前已成為該鐵礦處理懸頂事故的主要技術(shù)手段。該鐵礦通過改進(jìn)礦山生產(chǎn)技術(shù)、增加管理措施以及運(yùn)用新的處理懸頂方法,礦區(qū)懸頂頻率明顯減少,由原來的30%降為現(xiàn)在的12%(按進(jìn)路條數(shù)計算),礦山的回采率由原來的50%提升至70%,經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。
圖31 800 m水平新增采場Fig.3 New stope of 1 800m level
圖41 821 m水平新增采場Fig.4 New stope of 1 821m level
[1] 張富民,等.采礦設(shè)計手冊[M].北京:建筑工業(yè)出版社,1986.
Zhang Fumin,et al.Mining Design Manual[M].Beijing:Building Industry Press,1986.
[2] 王玉杰,梁開水,等.爆破工程[M].湖北:武漢理工大學(xué)出版社,2007.
Wang Yujie,Liang Kaishui,etal.Blasting Engineering[M].Hubei: Wuhan University Press,2007.
[3] 雷 剛,譚寶會.四川某鐵礦懸頂成因分析及預(yù)防處理措施[J].化工礦業(yè)與加工,2014(7):46-49.
Lei Gang,Tan Baohui.Suspension top cause analysis and preventive measures of an iron mine in Sichuan[J].Chemical Mining and Processing,2014(7):46-49.
[4] 唐紅兵.懸頂處理技術(shù)探索[J].甘肅冶金,2011(8):31-32.
Tang Hongbing.Suspended top processing technology to explore[J].Gansu Metallurgy,2011(8):31-32.