張高峰,張康衛(wèi),羅永慶,王小兵
(1.西南石油大學(xué),四川成都 610500;2.中國石油大港油田分公司井下作業(yè)公司)
大港油田裸眼井取換套技術(shù)現(xiàn)狀及對策
張高峰1,張康衛(wèi)2,羅永慶2,王小兵2
(1.西南石油大學(xué),四川成都 610500;2.中國石油大港油田分公司井下作業(yè)公司)
對大港油田裸眼井取換套技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,結(jié)合大港油田實際,從工藝優(yōu)化、設(shè)備配套以及現(xiàn)場管理等方面為提高裸眼井取換套技術(shù)水平和施工成功率提出了技術(shù)對策,這些措施對大港油田套損井的治理、老油田二次開發(fā)和油田穩(wěn)產(chǎn)都有十分重要的意義。
大港油田;裸眼井換套;技術(shù)對策
大港油田開發(fā)進(jìn)入中后期,油水井套管損壞情況越來越嚴(yán)重,新發(fā)生套損井?dāng)?shù)以每年80~100口的速度遞增,截至目前,各類套損井達(dá)到1 200口,占油水井總數(shù)的20%以上,個別地區(qū)套損井已占到了40%以上。套損類型主要包括套管破裂、套管穿孔、套管縮徑、套管彎曲、錯斷等形式。
套管損壞一方面造成油井停產(chǎn),同時影響油田二次開發(fā)方案部署和注采井網(wǎng)的完善,因此近幾年來在套損井治理上加大了力度,實施了多種套損井治理技術(shù),其中取換套工藝具有其它工藝無法比擬的優(yōu)越性,此工藝不改變井身結(jié)構(gòu),不影響開發(fā)過程中其它工藝措施的實施,能保證油水井有較長時間的生產(chǎn)周期[1-3]。
大港油田從1993年開始研究應(yīng)用取換套技術(shù),2001年重點針對139.7 mm套管取換套配套了專用套銑管、套銑鞋、承重防噴器和泥漿循環(huán)凈化設(shè)備,具備了800 m深部裸眼井取換套技術(shù)能力,至今已實施取換套井近100井次。
1.1 取換套工藝
在取換套工藝方面主要采用了“示蹤保魚、內(nèi)割取套[2]”工藝。
1.1.1 工藝步驟
處理套損井段→封閉油層→表套內(nèi)割取部分油套→下示蹤管串→固井口導(dǎo)管→套銑裸眼段→適時內(nèi)割、打撈套管→套銑套損段→打撈示蹤管柱→打撈出破損套管→下入新套管與原井套管回接→套管試壓→起套銑管→通井、替泥漿、完井。
以139.7 mm套管取換套為例,采用的施工管柱:φ290 mm套銑鞋+φ219 mm套銑管+φ219 mm方鉆桿。
1.1.2 工藝特點
取套時首先對套損部位整形、打通道、下示蹤管柱,然后再進(jìn)行套銑施工,這樣可以使斷口處上、下部套管始終保持在同一軸線上,當(dāng)斷口上部套管被取出后,斷口下部套管內(nèi)的示蹤管柱仍在套銑管內(nèi),對套銑管起到了引入、糾偏作用,可以防止下魚頂丟失,提高取套成功率。另外套銑管始終放在井內(nèi),一直包含著套管,可以防止井壁坍塌填埋套管落魚。
采用內(nèi)割、內(nèi)撈取套方法,套銑管始終處于裸眼井內(nèi),容易卡鉆,所以套銑管在井內(nèi)要適時循環(huán)、活動,不能靜止時間太長,要使泥漿保持良好的循環(huán)狀態(tài),注意調(diào)整泥漿性能,確保泥漿具有良好的造壁性、攜屑性,滿足防坍塌、防卡鉆的需要。
1.1.3 技術(shù)適應(yīng)性
(1)適用于套損深度小于1000 m的錯斷井、破裂、套漏井的治理。
(2)適用于套損通徑大于90 mm,能夠封閉生產(chǎn)層,能夠下人示蹤管柱。
(3)采用取換套工藝修復(fù)油層部位套管,對井控設(shè)備、套銑管強度、泥漿性能、套銑鞋優(yōu)選、回接固井等關(guān)鍵技術(shù)要求較高,現(xiàn)有技術(shù)水平不宜進(jìn)行油層部位取套施工。
1.2 現(xiàn)場應(yīng)用情況
平均每年換套5~6口井,沒有形成規(guī)模工作量,施工成本較高,成功率較低,最深的套銑取套深度只有486 m。
1.3 存在的問題
1.3.1 魚頂丟失
魚頂丟失是造成取換套失敗最直接的問題。造成魚頂丟失的主要原因是套管變形嚴(yán)重,套管外井壁坍塌嚴(yán)重,形成“大肚子”井段,套銑過程中切斷套管及示蹤管,發(fā)生魚頂丟失;其次是因為套銑接單根或起出套銑鞋作業(yè)操作不當(dāng),致使魚頂丟失。
1.3.2 套銑管卡
套管銹蝕或變形嚴(yán)重,造成套銑緩慢,且易發(fā)生“側(cè)劈”和銑斷套管的現(xiàn)象,在客觀上增大了魚頂丟失和套銑管蹩卡的風(fēng)險;還有地層疏松及地層壓力體系的原因,以及修井液性能等方面原因,另外,套銑排量選擇不當(dāng),沒有定期活動套銑管等都有可能造成套銑管卡。
1.3.3 取換套工具和設(shè)備配置較低
套銑管變扣接頭的直徑260 mm,采用的套銑鞋280 mm,在套銑過程中扭矩過大,套銑管轉(zhuǎn)換接頭根部細(xì)扣處容易發(fā)生斷裂;采用φ76 mm的鉆桿+φ219 mm套管鉆具進(jìn)行套銑作業(yè),容易造成鉆具局部應(yīng)力集中,增加了施工的風(fēng)險;套銑鞋數(shù)量、種類較少,對于套管彎曲、錯斷、變形較大的井針對性不強。
與深部套銑相關(guān)配套的方鉆桿、鉆桿、地面泥漿泵、泥漿固控設(shè)備配置較低,套銑效率低;泥漿性能不能保證,容易出現(xiàn)坍塌和卡鉆事故。
2.1 優(yōu)化示蹤工藝
示蹤管為保證套銑、回接時魚頂不丟失而采取的安全技術(shù)措施,通常用封隔器或撈矛加部分油管,下至套損(斷口)部位以下,以便上部套管被取出后,能引導(dǎo)套銑鞋、回接工具等順利通過下斷口。優(yōu)化示蹤工藝包括:①規(guī)范示蹤管材及管串結(jié)構(gòu);②優(yōu)化套銑鞋結(jié)構(gòu),弱化其徑向套銑能力;③在套銑操作上要細(xì)化步驟,并準(zhǔn)備方鉆桿短節(jié),實現(xiàn)不起方鉆桿接單根;④更換套銑鞋時改為棗核型示蹤器,有利于套銑鞋進(jìn)入魚頂;⑤在較深部套銑時待套管魚頂進(jìn)入套銑管后先將示蹤管起出,更換套銑鞋時重新下入示蹤管柱,避免深部套銑時示蹤管被銑削而斷裂。
2.2 配套系列化套銑鞋
配套系列化套銑鞋,能夠適用套銑巖層、水泥環(huán)、套管封隔器、套管扶正器;在正常套銑時,要保證井壁規(guī)則、井底干凈,避免巖屑的重復(fù)破碎,利于提高鉆速。
研發(fā)防丟魚套銑鞋,用于處理套損部位,實現(xiàn)下部套管引入,可自動引入套損點下部套管,磨銑不規(guī)則魚頂,避免下部套管被破壞,保證魚頭不丟失。
2.3 優(yōu)化套銑工作參數(shù)
套銑管直徑大,鉆具所受扭矩就大,破碎的巖屑塊也大,泥漿環(huán)空返速低,因此要求泥漿排量大,鉆壓、轉(zhuǎn)速適當(dāng)調(diào)整,以保護(hù)套銑鉆具、提高套銑速度。
(1)鉆壓。在套銑過程中,針對不同的巖性及井深選用不同的鉆壓。考慮套銑鞋水眼,無水力破碎作用以及泵壓的反作用,確定鉆壓為40~100 kN,也可隨套銑深度的增加而適當(dāng)減少。
(2)排量。排量主要根據(jù)攜帶巖屑的大小而定,綜合環(huán)空攜巖及對井壁的沖蝕作用,環(huán)空液流保持層流最好,舉升效率要大于50%。
(3) 轉(zhuǎn)速。從套銑鉆柱失效力學(xué)分析得出,在500 m以內(nèi)軟地層,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速80~100 r/min;500~650 m時,轉(zhuǎn)速60~80 r/min;650~900 m鉆水泥環(huán)和中硬地層時,轉(zhuǎn)速40~60 r/min為宜。
2.4 套銑鉆具結(jié)構(gòu)優(yōu)化
(1)改造現(xiàn)有套銑管接頭強度。將219 mm套管管體兩端頓粗后與非標(biāo)鉆桿接頭采用磨擦焊方式焊為一體,真正成為非標(biāo)套銑鉆桿,解決應(yīng)力集中和斷扣問題,提高絲扣抗拉、抗扭強度。
(2)規(guī)范取換套施工鉆具。避免采用小鉆具在大表套內(nèi)施工,要選用合適尺寸的鉆具及方鉆桿,提高施工效率及安全性,要進(jìn)一步優(yōu)化工藝方案,避免失蹤管斷脫。
(3)配套雙級同步梯形螺紋套銑管。此套銑管具有連接強度大,容易對扣,不易亂扣,密封可靠,不會刺壞連接螺紋等優(yōu)勢。
2.5 加強套銑泥漿體系的選型和維護(hù)
大港油田上部地層中泥頁巖含量比較高[4-6],極易水化膨脹、分散,利用聚合物鉆井液中大分子聚合物的抑制性抑制地層造漿,控制鉆屑中的黏土礦物水化分散,利于鉆屑的清除。
(1)依據(jù)地層巖性設(shè)計泥漿的失水、泥餅厚度以及其他參數(shù)。
(2)根據(jù)地層、水泥等巖屑顆粒大小、舉升速度確定泥漿的黏度和流變性能。
(3)套銑工作中要安排專業(yè)泥漿技術(shù)人員加強泥漿體系的維護(hù),泥漿密度、黏度、失水、潤滑性等各項參數(shù)符合設(shè)計的要求,確保井壁穩(wěn)定和攜砂能力。
(4)在套銑過程中,密切注意循環(huán)液中返出的地層巖屑,分析套銑過程中出現(xiàn)的種種情況,采取相應(yīng)處理措施。
2.6 制定套銑鉆具防卡技術(shù)措施
套銑管柱卡阻的原因很多,既有地層疏松及壓力體系的問題,也有井下落物等其他原因,泥漿密度對套銑管柱形成的壓差是套銑管阻卡的主要原因。防卡的技術(shù)措施:①建立壓差和黏吸作用下的套銑管柱防卡力學(xué)模型,合理確定泥漿的密度。②計算管柱在不同井深條件最長的靜止時間和最小的活動距離,定時活動套銑管。③配套套銑管液壓活動裝置,有效地預(yù)防卡鉆事故的發(fā)生。
2.7 研究套損部位的引入技術(shù)
(1)小通徑套損井?dāng)U徑打通道技術(shù)。對于套損通徑在90 mm以上的套損井,采用現(xiàn)有修井技術(shù)打開通道,在套損部位下入示蹤器,使套損部位上下套管基本處于同一軸線上。由于示蹤管的示蹤引導(dǎo)作用,套銑鞋能順利通過變點,實現(xiàn)套損部位引入。
(2)套銑引入法。對套損通徑小于90 mm的無法打開通道的套損井,采用專用的防丟魚套銑鞋[4]直接套銑引入,保證小通徑套損井取換套施工不丟魚。當(dāng)套銑到斷口時起出,采用防丟魚套銑鞋對斷口進(jìn)行套銑引入,由于防丟魚套銑鞋的喇叭腔有拔引找正收魚的作用,加之套銑管超強的扶正作用,當(dāng)套銑鞋接觸魚頭后,繼續(xù)鉆進(jìn),魚頂便會由外向里逐步被收入套銑鞋內(nèi),一般套銑進(jìn)尺3~5 m,下部套管便可順利引入。
2.8 研發(fā)套管打撈切割一體化工具
取換套作業(yè)切割、取套分別進(jìn)行時,要起下兩趟管柱才能完成一次取套任務(wù),而且可能會出現(xiàn)試提、倒扣時套管柱從套損位置提出,以及倒扣時容易把套管柱倒散造成重復(fù)打撈等事故。打撈切割一次完成技術(shù)可以減少套銑管在井內(nèi)的停留時間,防止卡鉆事故的發(fā)生。
2.9 成立專業(yè)化的施工隊伍
取換套施工作業(yè)工藝復(fù)雜,施工風(fēng)險高,期間要多次更換鉆具,對現(xiàn)場設(shè)備的要求也比較高,各種工具也比較專業(yè)化,因此要成立專業(yè)化的施工隊伍,以提高取換套施工的成功率。
(1) 裸眼井取換套技術(shù)是治理淺層套損井最有效、最徹底的套管修復(fù)技術(shù)。
(2)裸眼井取換套技術(shù)關(guān)鍵在于示蹤工藝優(yōu)化以及提高套銑效率上,防止丟魚和卡鉆是提高裸眼取換套作業(yè)成功率的重要因素。
(3)油水井打通道是套損井修復(fù)和裸眼取換套技術(shù)實施的前提條件,因此必須加強打通道技術(shù)研究和應(yīng)用。
[1] 高國華.試油與大修技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:171-172.
[2] 陳民.深部取套工藝及應(yīng)用[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2001,20(3):58-59.
[3] 李天太.鉆井工程技術(shù)(下)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:26-35.
[4] 劉國軍.大慶油田φ139.7mm套管深部取換套技術(shù)[J].石油鉆采工藝,2004,26(3):35-38.
[5] 吳華,唐世忠,梁新欣,等.大港油田產(chǎn)能井固井質(zhì)量技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2014,28(1):129-131.
[6] 李耀輝,郭學(xué)毅.蘇丹17區(qū)Abu Gabra-6井固井技術(shù)實踐[J].石油地質(zhì)與工程,2014,28(2):123-125.
編輯:李金華
1673-8217(2015)06-0114-03
2015-04-28
張高峰,高級工程師,1971年生,1995年畢業(yè)于石油大學(xué)(北京)石油工程專業(yè),在讀碩士研究生,現(xiàn)從事井下作業(yè)技術(shù)管理工作。
TE835
A