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提高安全閥試驗(yàn)合格率的工藝優(yōu)化

2015-04-12 09:22趙鳳鳴王赫
科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2015年32期
關(guān)鍵詞:安全閥

趙鳳鳴 王赫

摘 要:安全閥是氣路系統(tǒng)上的重要部件,其性能的可靠性直接影響整個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)量。通過對現(xiàn)有產(chǎn)品的分解再裝、試驗(yàn)驗(yàn)證、性能分析等來確定和找到影響安全閥的重要因素,從而在裝配過程中將其避免。此次工藝優(yōu)化設(shè)定了兩種試驗(yàn)方案,采用合理的工藝安排來改進(jìn)裝配質(zhì)量,提高產(chǎn)品依次合格率,對后續(xù)類似產(chǎn)品的裝配有一定的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:安全閥 開啟壓力 摸索試驗(yàn) 垂直度

中圖分類號:U261 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)11(b)-0064-02

安全閥是氣路系統(tǒng)上的重要組成部件之一。該產(chǎn)品研制以來,每批生產(chǎn)數(shù)量較少,期間各方面人員變化較大,產(chǎn)品裝配試驗(yàn)質(zhì)量情況沒有詳細(xì)記載和總結(jié)。在后續(xù)安全閥生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品交收試驗(yàn)出現(xiàn)不穩(wěn)定情況,即高溫工作打開壓力試驗(yàn)過程中,安全閥流量異常不穩(wěn)定,超出流量范圍,并且伴有活門組件與殼體之間摩擦沖擊的響聲。針對此情況開展工藝攻關(guān)工作,對安全閥零組件的加工質(zhì)量、裝配試驗(yàn)過程進(jìn)行了分析,在采取控制措施后安全閥一次試驗(yàn)合格率有了明顯提高,但與工藝優(yōu)化的預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化工藝,以使產(chǎn)品試驗(yàn)合格率得到進(jìn)一步提升。

1 存在的關(guān)鍵技術(shù)和難點(diǎn)

1.1 安全閥結(jié)構(gòu)與難點(diǎn)分析

安全閥為活塞式結(jié)構(gòu),主要由殼體、彈簧、座盤、活門組件、活門座等組成[1],該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較簡單,但以往生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定的情況,如“漏氣量超標(biāo)”問題、“打開壓力不穩(wěn)定”問題。初始裝配時(shí),彈簧自由狀態(tài)下活門組件與殼體定位面只有0.7 mm,此時(shí)活門座與殼體剛剛接觸,處于旋入狀態(tài),因此活門組件、活門座處于不定位狀態(tài)。如果彈簧垂直度偏差較大,裝入活門座壓縮彈簧時(shí),會(huì)使彈簧與座盤、活門組件以及殼體之間處于非同軸狀態(tài),造成活門組件與殼體之間運(yùn)動(dòng)不靈活。軸系零件的尺寸精度以及與殼體之間的匹配是關(guān)鍵技術(shù)之一。

1.2 高溫工作打開壓力及流量的穩(wěn)定性

經(jīng)過對高溫工作試驗(yàn)不合格的安全閥分解檢查,發(fā)現(xiàn)活門組件非金屬面存在一定深度的壓痕,造成配套裝配狀態(tài)的彈簧出現(xiàn)伸長情況,進(jìn)而造成打開壓力的變化。因此控制高溫工作試驗(yàn)安全閥打開壓力以及流量的穩(wěn)定性是又一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)[2]。

2 攻關(guān)技術(shù)方案和措施

2.1 零組件加工質(zhì)量控制

殼體內(nèi)孔與活門組件外圓的配合尺寸對安全閥動(dòng)作的靈活性和工作的穩(wěn)定性有重要影響,因此需嚴(yán)格控制零件的加工質(zhì)量,使尺寸滿足裝配要求。彈簧的垂直度直接影響裝配零件的軸向位置關(guān)系,垂直度偏差大容易造成座盤以及活門組件與殼體不同軸,影響產(chǎn)品性能。

安全閥性能調(diào)試時(shí),打開壓力靠活門座旋入旋出進(jìn)行調(diào)解,利用彈簧壓縮到一定位置來保證打開壓力滿足規(guī)定要求,控制彈簧的垂直度是必要的。

2.2 裝配調(diào)試過程控制

測量并記錄殼體與活門組件配合部位尺寸,記錄實(shí)測值,進(jìn)行必要地選配,保證配合間隙的一致性;對彈簧進(jìn)行檢測,使用塞尺,水平臺(tái)和直角尺測量彈簧的垂直度。將彈簧緊靠直角尺,測量過程使用塞尺進(jìn)行檢查,要求彈簧的垂直度為0.2 mm,對垂直度不合格的彈簧進(jìn)行篩選。裝配彈簧、座盤時(shí),目視與殼體同軸。

裝配活門組件時(shí),殼體豎直放置,使活門組件自由狀態(tài)與座盤接觸,用手輕壓活門組件,感覺其靈活引入殼體,此時(shí)保持活門組件位置不動(dòng),通過活門座壓緊活門組件并旋入殼體螺紋1~2扣,然后在臺(tái)鉆上正式通過芯棒壓活門組件與活門座脫離,保證活門座旋入到位后再松開活門組件至其與活門座密封面接觸。整個(gè)操作過程可保證活門組件始終保持豎直狀態(tài),保證安全閥內(nèi)的所有組件處于豎直狀態(tài)。

高溫工作試驗(yàn)的產(chǎn)品,對做試驗(yàn)后的活門組件壓痕進(jìn)行分析和測量。對所有試驗(yàn)更換下的活門組件壓痕測量統(tǒng)計(jì),壓痕深度均在0.35 mm左右。由于活門組件產(chǎn)生壓痕,在活門座位置不變的情況下,活門組件整體向活門座方向移動(dòng)約0.3 mm,即彈簧相應(yīng)地伸長,造成彈簧壓縮量變小,從而使安全閥打開壓力下降。又經(jīng)過對彈簧進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)變形位移與力值變化呈線性關(guān)系,通過計(jì)算初步得出規(guī)律:彈簧在工作區(qū)域內(nèi)每變形0.3 mm,打開壓力變化0.03 MPa左右。因此為滿足高溫試驗(yàn)指標(biāo)下限要求,安全閥常溫調(diào)試打開壓力應(yīng)控制在中上限。

3 攻關(guān)過程、主要工藝試驗(yàn)及取得的效果

3.1 攻關(guān)摸索試驗(yàn)情況

此次對已加工完配套零件的安全閥產(chǎn)品進(jìn)行工藝研究,根據(jù)之前安全閥高溫試驗(yàn)存在的問題,經(jīng)研究決定先選取已配套的部分安全閥進(jìn)行摸索試驗(yàn)。此次摸索試驗(yàn)隨機(jī)選取3臺(tái)已配套的安全閥,分別標(biāo)記為1#、2#、3#,更換了活門組件,對相關(guān)零部件進(jìn)行檢測,3臺(tái)產(chǎn)品裝配過程中,彈簧、座盤和活門組件均保持豎直狀態(tài)裝入,進(jìn)行常溫調(diào)試。

首次摸索試驗(yàn)3臺(tái)產(chǎn)品,2臺(tái)合格,高溫試驗(yàn)合格率試驗(yàn)66.7%。試驗(yàn)結(jié)束后將3臺(tái)進(jìn)行分解檢查,發(fā)現(xiàn)2#產(chǎn)品的殼體內(nèi)孔一側(cè)出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,3#產(chǎn)品的殼體內(nèi)孔未出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,1#產(chǎn)品的殼體內(nèi)孔一側(cè)出現(xiàn)輕微的磨損現(xiàn)象,分解下的活門組件均存在明顯的壓痕。

由于首次摸索試驗(yàn)數(shù)量較少,因此繼續(xù)進(jìn)行加倍摸索試驗(yàn)。重新隨機(jī)選取3臺(tái)已配套的安全閥,共計(jì)6臺(tái),分別標(biāo)記為:4#、5#和6#,另外將第1次的3臺(tái)產(chǎn)品更換磨損件,6臺(tái)產(chǎn)品裝配過程中,彈簧、座盤和活門組件均保持豎直狀態(tài)裝入,對6臺(tái)進(jìn)行常溫調(diào)試,常溫調(diào)試合格后,驗(yàn)證高溫工作試驗(yàn)對安全閥性能的影響,對另外3臺(tái)產(chǎn)品4#,5#和6#,先進(jìn)行高溫保溫,恢復(fù)至常溫后進(jìn)行漏氣量和打開壓力試驗(yàn),若打開壓力偏低,則重新進(jìn)行調(diào)試至0.91~0.92 MPa,合格后進(jìn)行高溫工作試驗(yàn)。

從上述試驗(yàn)情況可以看出,該批安全閥試驗(yàn)不穩(wěn)定,經(jīng)分解檢查統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)該批彈簧力值及垂直度存在一定散差[3];經(jīng)研究決定對活門組件加工工藝進(jìn)行改進(jìn),采用磨加工的方法重新加工一批;對彈簧垂直度進(jìn)行加嚴(yán)控制、力值按中上限加工,為后續(xù)安全閥配套裝配及試驗(yàn)所用。

3.2 產(chǎn)品裝配試驗(yàn)情況

經(jīng)過優(yōu)化裝配安全閥在調(diào)試過程進(jìn)行加嚴(yán)控制,有聲響出現(xiàn)的產(chǎn)品同樣視為調(diào)試不合格,進(jìn)行分解再裝。經(jīng)統(tǒng)計(jì),產(chǎn)品的一次裝調(diào)調(diào)試合格率為83%。

將調(diào)試過程中出現(xiàn)聲響的安全閥進(jìn)行分解,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),活門組件外徑處潤滑脂的涂抹對調(diào)試過程中的聲響出現(xiàn)存在影響,潤滑脂對活門組件與殼體內(nèi)孔的間隙產(chǎn)生影響。重新裝配過程中對潤滑脂的涂抹進(jìn)行加嚴(yán)控制,涂抹均勻的一薄層,涂抹后用手將多余潤滑脂擦掉。由于潤滑脂的涂抹無法量化要求,要求操作者涂抹后觀察活門組件的外端面,潤滑脂要求不能產(chǎn)生堆積和突起,保持均勻狀態(tài)。對剩余7發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行再調(diào)試,合格率達(dá)到100%。

產(chǎn)品一次裝調(diào)后的高溫工作試驗(yàn)合格23臺(tái),合格率為56.1%。對安全閥高溫試驗(yàn),低溫試驗(yàn)及振動(dòng)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)行返修,同樣使用以上方法對裝配過程進(jìn)行控制。對常溫調(diào)試試驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),共返修產(chǎn)品65臺(tái)次,一次調(diào)試合格率均達(dá)到100%;每次返修的不同數(shù)量產(chǎn)品高溫工作試驗(yàn)合格率呈上升趨勢,約在60%~80%左右。

4 結(jié)語

經(jīng)過采取措施,常溫調(diào)試達(dá)到了合格率100%的指標(biāo)要求;交收試驗(yàn)合格率較100%的預(yù)期目標(biāo)還有一定差距,還需不斷優(yōu)化和改進(jìn)。此次工藝優(yōu)化工作,歷時(shí)半年多的時(shí)間,期間多次召開專題會(huì)進(jìn)行研究。經(jīng)過該批產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)踐證明,確定的零組件加工以及裝配過程控制等工藝優(yōu)化措施是有效的,工藝優(yōu)化取得了一定的效果,但交收試驗(yàn)合格率較100%的預(yù)期目標(biāo)還有一定差距,后續(xù)還需進(jìn)一步研究和改進(jìn)。

參考文獻(xiàn)

[1] 楊源泉.閥門設(shè)計(jì)手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992.

[2] 陳光國.安全閥的使用與維修[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992.

[3] 趙春岳,吉守軍.淺談彈簧式安全閥的選用和調(diào)試[J].閥門,2003(4):34-36.

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