張志華,饒海濤,余 雙,石元會(huì)
(1.中國(guó)石化江漢石油工程有限公司測(cè)錄井公司,湖北 潛江433123;2.長(zhǎng)江大學(xué),湖北 武漢430100)
江漢油田近年來(lái)在頁(yè)巖氣、致密油氣等非常規(guī)油氣層的勘探開(kāi)發(fā)規(guī)模逐年擴(kuò)大,水平井和大斜度井越來(lái)越多,而目前,對(duì)套管水平井的監(jiān)測(cè)還處于空白狀態(tài),這給江漢測(cè)錄井公司又提出了一個(gè)新的課題。在水平井和大斜度井生產(chǎn)測(cè)井過(guò)程中,電纜和儀器與井壁之間會(huì)產(chǎn)生摩擦阻力(通常在井斜大于70°時(shí),儀器就不能靠自身重力向下自由移動(dòng)),儀器需要借助外力才能進(jìn)入水平井段。牽引器就是一種操作方便、安全系數(shù)大、能夠提供動(dòng)力的輸送設(shè)備,它依靠地面控制,帶動(dòng)下井儀器在水平段移動(dòng),使其到達(dá)測(cè)量層位,進(jìn)行測(cè)井施工。2011年江漢測(cè)錄井公司研制的JHYQ-A型牽引器,是目前江漢油田評(píng)價(jià)水平井固井質(zhì)量的主要手段之一,應(yīng)用于江漢、坪北、建南和涪陵等油田近150多井次,效果較好,成為快捷、經(jīng)濟(jì)、安全的水平井測(cè)井手段。
調(diào)節(jié)牽引器供電電壓,喚醒地面系統(tǒng)與牽引器之間的通訊聯(lián)系,嚙合離合器,用軟件控制張開(kāi)電壓,使與驅(qū)動(dòng)臂相連的支撐彈簧壓縮,這時(shí)驅(qū)動(dòng)輪緩慢伸展,并根據(jù)實(shí)際負(fù)荷的大小來(lái)調(diào)整驅(qū)動(dòng)臂張開(kāi)的程度??刂茽恳妷?,將牽引器電機(jī)產(chǎn)生的動(dòng)力傳遞給中心軸,通過(guò)錐齒輪完成動(dòng)力換向,由鏈條傳遞給鏈輪,最后將動(dòng)力傳遞給與套管壁緊貼的兩對(duì)互成90°夾角的交叉驅(qū)動(dòng)輪,使驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng),從而牽引測(cè)井儀器到達(dá)目的層段。停止對(duì)牽引器供電(牽引器就成為一條連接電纜和儀器的連接線),開(kāi)動(dòng)絞車(chē),上提電纜進(jìn)行測(cè)井。
儀器總長(zhǎng):≤7m;
儀器外徑:54mm;
最大牽引力:2700N;
最大牽引速度:9m/min(空載);
最高工作溫度:150℃ ;
最高工作壓力:100MPa;
適用的套管規(guī)格:4.5"~9"。
在江漢多個(gè)油田的應(yīng)用中,JHYQ-A型牽引器體現(xiàn)出的優(yōu)點(diǎn)有:長(zhǎng)度短、重量輕、運(yùn)輸方便、操作簡(jiǎn)單、輸送位置較準(zhǔn)確;工藝簡(jiǎn)單,施工方便,測(cè)井施工時(shí)不需要井下作業(yè)、鉆井配合;測(cè)井施工時(shí)間較短;輸送過(guò)程不會(huì)造成儀器損傷等。但它也有不足之處,主要有以下幾點(diǎn)。
1)牽引器雖然避免了側(cè)翻,卻無(wú)法阻止?fàn)恳髟诰畠?nèi)旋轉(zhuǎn)。
2)驅(qū)動(dòng)輪與套管壁接觸面積小,越障能力較弱,對(duì)環(huán)境要求較高。
3)牽引電機(jī)功率偏小,牽引距離短。
4)較重儀器在水平段不能有效居中,影響牽引效果和測(cè)井質(zhì)量。
5)施工作業(yè)容易遇阻、遇卡,成功率較低,風(fēng)險(xiǎn)較大。
6)牽引過(guò)程無(wú)法進(jìn)行有效實(shí)時(shí)監(jiān)控。
JHYQ-A型牽引器是專(zhuān)為過(guò)油管傳輸Ф38mm生產(chǎn)測(cè)井儀器而設(shè)計(jì)的,目前,江漢油田主要是將它應(yīng)用在套管井中傳輸Ф70mm較重的RIB儀器以測(cè)量固井質(zhì)量。在使用過(guò)程中,容易出現(xiàn)儀器連接部位脫扣,產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦阻力,下井儀器無(wú)法居中,牽引電機(jī)提供的能量無(wú)法轉(zhuǎn)換為有效動(dòng)力等不利于測(cè)井的因素,因此,使用之初,效果并不理想(爬行距離始終突破不了500m、牽引器容易發(fā)生變形、牽引輪磨損嚴(yán)重等)。對(duì)應(yīng)用中出現(xiàn)的問(wèn)題逐一進(jìn)行分析和試驗(yàn),找出問(wèn)題的癥結(jié),不斷改進(jìn)和完善JHYQ-A型牽引器的性能、工藝和操作維修標(biāo)準(zhǔn),使其在焦頁(yè)某井創(chuàng)造了2 105m的爬行距離,滿足了江漢油田各種水平井輸送要求。
2.1.1 消除儀器串與套管間的滑動(dòng)摩擦阻力
當(dāng)JHYQ-A型牽引器在套管內(nèi)移動(dòng)時(shí),在重儀器的壓力作用下,一方面扶正臂會(huì)被擠壓收縮,儀器串會(huì)與套管壁接觸,產(chǎn)生較大的滑動(dòng)摩擦阻力,另一方面還會(huì)造成牽引器兩組驅(qū)動(dòng)輪不在同一軸上,牽引電機(jī)能量無(wú)法轉(zhuǎn)換為有效動(dòng)能。如在廣某井(第一口實(shí)驗(yàn)井),在自然遇阻位置儀器串就未能爬行。
改進(jìn)扶正器,將四臂扶正器改為每臂相隔60°的六臂扶正器。從四臂扶正器與六臂扶正器對(duì)比圖(圖1)可以看出:六臂扶正器降低了扶正臂的承受壓力,利用自動(dòng)調(diào)心球軸承,在移動(dòng)中自動(dòng)調(diào)整受力方向,使各驅(qū)動(dòng)輪受力達(dá)到均衡;采用高強(qiáng)度彈簧,使測(cè)試儀器與套管有效分離,消除滑動(dòng)摩擦阻力,提高了牽引器的牽引效果。
圖1 四臂扶正器與六臂扶正器對(duì)比圖
2.1.2 降低儀器串滾動(dòng)摩擦阻力
牽引器在長(zhǎng)距離套管中行走的最佳方法是將長(zhǎng)距離分成若干段,采用不同牽引力分別進(jìn)行行走,以減緩機(jī)械設(shè)備各零件的磨損速度。扶正臂和牽引臂張開(kāi)過(guò)大,對(duì)套管的正壓力會(huì)變大,儀器串所產(chǎn)生的滾動(dòng)摩擦阻力增大,牽引器為克服滾動(dòng)摩擦阻力消耗的能量增加,這樣不僅影響牽引效果,而且也會(huì)加快牽引臂內(nèi)的機(jī)械零件的磨損速度,使得牽引器爬行較短距離就會(huì)損壞,甚至無(wú)法爬行。為了找出問(wèn)題的癥結(jié),在5?2″套管中做了牽引器機(jī)械零件磨損與牽引臂張開(kāi)位移大小的實(shí)驗(yàn),并得出相應(yīng)的數(shù)據(jù)(表1)。
表1 牽引器動(dòng)能與牽引臂張開(kāi)位移大小實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
從表1中可以看出,儀器串在水平狀態(tài)下運(yùn)移,牽引器只需要提供340mA左右電流的能量,對(duì)應(yīng)的牽引臂張開(kāi)的位移就可達(dá)到43~44cm,隨著牽引臂張開(kāi)位移的增加,牽引器消耗的能量快速上升,加快了設(shè)備零部件的損耗。為了降低儀器串的滾動(dòng)摩擦阻力,總結(jié)出了以下兩點(diǎn)。
1)根據(jù)下井儀器的質(zhì)量,調(diào)節(jié)扶正器的支撐力,一般大于儀器總質(zhì)量的20%~30%。
2)牽引器帶動(dòng)儀器運(yùn)移時(shí),牽引臂張開(kāi)位移不得大于其在最小動(dòng)能時(shí)張開(kāi)位移的2cm。
2.1.3 降低儀器內(nèi)部動(dòng)能損耗
牽引器通過(guò)電機(jī)將動(dòng)力傳遞給中心軸,利用錐齒輪完成動(dòng)力換向,由鏈條傳遞給鏈輪,最后將動(dòng)力傳遞給與套管壁緊貼的兩對(duì)互成90°夾角的交叉驅(qū)動(dòng)輪,使驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)動(dòng)。整個(gè)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程需由200多個(gè)零件配合完成,這些零件因組裝或磨損都會(huì)產(chǎn)生較大誤差,致使?fàn)恳髟陂L(zhǎng)距離爬行時(shí),動(dòng)能內(nèi)耗猛增,牽引效果受到嚴(yán)重影響。為此,要求:測(cè)井后必須將所有機(jī)械零、部件拆開(kāi),分別進(jìn)行保養(yǎng),使組裝后每個(gè)零件的誤差 <0.5mm;當(dāng)零件損耗造成的誤差 >0.5mm時(shí),必須更換零件;當(dāng)牽引器連續(xù)運(yùn)移2 000m或遇阻牽引電流 >1 200mA時(shí),必須更換所有消耗件;組裝后無(wú)負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)30min,牽引負(fù)載應(yīng) <1kg。
如果牽引器和下井儀器連接起來(lái)長(zhǎng)度超過(guò)13m,那么在通過(guò)較大狗腿度井段時(shí),牽引器就很容易在承受壓力最弱的牽引部位發(fā)生不同程度的局部變形??梢酝扑愠鲈诓煌坠軆?nèi)儀器串通過(guò)井眼最大曲率需要的剛性長(zhǎng)度(圖2)。根據(jù)直角三角形邊長(zhǎng)關(guān)系可得:
式1中:L-儀器總長(zhǎng)度,m;
d-儀器外徑,mm;
D-套管內(nèi)徑,mm;
R-井眼彎曲半徑,m。
通過(guò)計(jì)算可以得到彎曲半徑和曲率表達(dá)式:
將儀器串總長(zhǎng)度、儀器外徑及套管內(nèi)徑代入式2、3,可得到測(cè)井儀器串在套管中移動(dòng)所需的最小曲率。目前,當(dāng)牽引器攜帶測(cè)井儀器(總長(zhǎng)為13m)在5?2″套管中移動(dòng)時(shí),就容易受到大狗腿度的限制。為解決這一問(wèn)題,研制了單芯柔性短節(jié),并將其安裝在儀器的不同位置,以增大儀器串的剛性長(zhǎng)度。多口大狗腿度水平井的應(yīng)用表明,施工效果良好,滿足了各種曲率半徑的水平井施工需要。
圖2 井眼最大曲率與儀器剛性長(zhǎng)度關(guān)系
在測(cè)井過(guò)程中,儀器串由于受到電纜釋放的旋轉(zhuǎn)力矩的作用會(huì)發(fā)生旋轉(zhuǎn),造成RIB測(cè)量扇區(qū)位置發(fā)生相對(duì)變化,致使兩次測(cè)量結(jié)果的差異較大,給解釋工作帶來(lái)一定難度。如SH某井,從其測(cè)井成果圖(圖3)可以看出,兩次測(cè)量結(jié)果差異較大。為使電纜的旋轉(zhuǎn)力矩不傳遞給測(cè)井儀器,消除儀器的旋轉(zhuǎn),研制了與JHYQA型牽引器配套的專(zhuān)用單芯旋轉(zhuǎn)短節(jié)。通過(guò)在儀器串頂部添加旋轉(zhuǎn)短節(jié)的方法,釋放來(lái)自電纜上的旋轉(zhuǎn)力矩,使得井下儀器的姿態(tài)相對(duì)穩(wěn)定,從而提高RIB測(cè)井資料的質(zhì)量。
圖3 SH某井RIB兩次測(cè)量結(jié)果圖
焦頁(yè)A井是涪陵頁(yè)巖氣示范區(qū)的一口水平井,井深為5 370m,最大井斜為87°,5?2″套管下深為5 364.5m,浮箍深度為5 364.5m。牽引器與4支扶正器、1支柔性短節(jié)、1支旋轉(zhuǎn)短節(jié)和RIB儀器組成井下儀器串,儀器串依靠重力下放到3 187m,張開(kāi)推靠臂移動(dòng)至40.1cm,供電,牽引儀器串,經(jīng)過(guò)40.3,40.7,41.1等不同的推靠位移,共采用4種牽引動(dòng)力,供電電流由400mA逐步加大到760mA。經(jīng)10h后,儀器串牽引至5 292m,牽引長(zhǎng)度為2 105m,很好地完成了固井質(zhì)量評(píng)價(jià)任務(wù)(圖4)。
圖4 焦頁(yè)A井部分固井質(zhì)量成果圖
黃B井,完鉆井深為3 035m,造斜點(diǎn)位于2 400m,最大井斜為90.8°,5?2″套管下深為3 005m。于2012年1月28日進(jìn)行固井質(zhì)量監(jiān)測(cè),牽引器掛接RIB儀器,依靠重力下放到257 1m,給牽引器供電,推動(dòng)儀器,當(dāng)儀器推進(jìn)到2 663m時(shí),牽引電流突然從650mA迅速達(dá)到1 950mA,起出儀器,進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)牽引器牽引電機(jī)被燒壞。更換第二支牽引器,從2 579m開(kāi)始推動(dòng)儀器,到2 714m牽引電流突然達(dá)到1 890mA,隨后電流變?yōu)?40mA,反復(fù)牽引,電流始終為140mA,起出儀器,進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)動(dòng)力傳動(dòng)軸銷(xiāo)子被切斷。兩次引起供電電流迅速增大、儀器發(fā)生故障的原因是由于套管內(nèi)壁大量水泥將牽引器機(jī)械部位填滿(圖5),牽引輪被卡死,電機(jī)能量無(wú)法釋放所致。在甲方對(duì)該井進(jìn)行鉆塞、洗井等處理后,進(jìn)行第三次測(cè)井,這次,牽引器一次將儀器順利送至目的層。
圖5 黃某井測(cè)后牽引器機(jī)械部位
陵C井,完鉆井深為2 908m,最大井斜角為97°,5?2″套管下深為2 890m。2012年6月17日,用牽引器輸送聲波變密度儀器進(jìn)行固井質(zhì)量監(jiān)測(cè),儀器靠重力下放到1 950m,給牽引器供電,推動(dòng)儀器,經(jīng)4h連續(xù)傳輸,順利地完成了該井固井質(zhì)量的評(píng)價(jià)工作。軟件計(jì)算的儀器串運(yùn)移中的各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)驗(yàn)證了這一結(jié)果(圖6)。
圖6 軟件計(jì)算的陵某井各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)
1)JHYQ-A型牽引器的研制滿足了水平井施工難度大和輸送距離長(zhǎng)的需求。該牽引器已累計(jì)使用150多井次,測(cè)井成功率超過(guò)86%,成為江漢油田水平井固井質(zhì)量檢測(cè)的主要輸送工具。
2)造成牽引器嚴(yán)重?fù)p壞的實(shí)例說(shuō)明,不良的井筒環(huán)境不僅影響測(cè)井成功率,而且容易造成牽引器的損壞,從而增加維修成本。因此,為了保證測(cè)井順利,在測(cè)井前甲方必須對(duì)井筒進(jìn)行鉆塞、洗井等作業(yè),以確保井筒無(wú)雜物和其它工具。
3)牽引器應(yīng)用廣泛,能完成管具輸送工藝無(wú)法進(jìn)行的水平井測(cè)井項(xiàng)目,如水平井注入剖面、產(chǎn)出剖面、儲(chǔ)層參數(shù)評(píng)價(jià)及套管質(zhì)量檢查等測(cè)井項(xiàng)目。
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