李克先,趙繼增,雷 剛
(1.青島地鐵集團(tuán)有限公司,山東 青島 266000;2.北京城建設(shè)計(jì)研究總院有限責(zé)任公司,北京 100000)
在硬質(zhì)巖層中,鉆爆法由于開挖成本較低,對地質(zhì)條件適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn)在隧道施工中得以廣泛應(yīng)用。隨著科技不斷進(jìn)步,國內(nèi)外隧道爆破技術(shù)逐漸向自動(dòng)化、數(shù)字化、機(jī)械化和專業(yè)化方向發(fā)展[1]。以地鐵施工為例,由于線路多位于既有道路下方,在爆破施工過程中不可避免地產(chǎn)生爆破振動(dòng)效應(yīng),對周邊建(構(gòu))筑物造成安全隱患。
為保證建(構(gòu))筑物的安全,必須將爆破振動(dòng)控制在允許范圍之內(nèi)。對此,國內(nèi)外進(jìn)行了大量的研究。爆破振動(dòng)衰減規(guī)律主要通過介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度幅值與裝藥量和爆心距的變化來反映,通常振動(dòng)速度幅值隨炸藥量增加而增加,隨爆心距離增加而減少[2-4],工程中經(jīng)常用薩道夫斯基公式來描述其規(guī)律[5-6]。目前對于隧道爆破中控制爆破振動(dòng)的方法主要有干擾降振法、控制最大段藥量法、預(yù)裂隔振帶降振法、不耦合裝藥結(jié)構(gòu)或低爆速炸藥降振法以及增加臨空面降振法等[7-9]。日本學(xué)者研究表明,采用不耦合裝藥結(jié)構(gòu)可有效降低爆破產(chǎn)生的振動(dòng),如在日本新狩勝隧道爆破振動(dòng)測試結(jié)果顯示,低振速炸藥產(chǎn)生的振動(dòng)能量比2號 Dynamite炸 藥 降 低 20% ~60%[10]。印度 的P.K.Singh等對比了有自由面的炮孔爆破和離自由面較遠(yuǎn)的夾制爆破的峰值速度,研究表明,改善臨空面條件能有效控制振動(dòng)速度[11]。國內(nèi)學(xué)者丁松波等[12]以長沙地鐵汽車北站為例,在強(qiáng)風(fēng)化板巖和中風(fēng)化板巖中對現(xiàn)場有無減振孔爆破進(jìn)行振動(dòng)測試并對采集數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,得到該工程減振孔的減振規(guī)律。郭濤等[13]、方向等[14]以實(shí)際工程為例,通過減振溝開挖前后2個(gè)階段爆破振動(dòng)速度對比,得到減振溝的減振規(guī)律。由于地振波在經(jīng)過減振孔或減振溝時(shí)發(fā)生反射、繞射等,對減振效果沒有明確定量的認(rèn)識。
目前研究的熱點(diǎn)主要是根據(jù)爆破安全相關(guān)規(guī)程對爆破允許振速的規(guī)定,采取一定減振措施以降低爆破對周邊的影響,但對于一些加油站、燃?xì)夤芫€等高危險(xiǎn)建(構(gòu))筑物,未有相關(guān)規(guī)范對爆破安全進(jìn)行詳細(xì)說明。如何保證這些具有高爆炸隱患工程的安全成為一個(gè)較困難的課題。本文以青島地鐵3號線某淺埋暗挖車站為例進(jìn)行爆破振動(dòng)實(shí)測,對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié),研究高爆炸隱患工程周邊減振孔的減振規(guī)律及效果。本文采用的深大減振孔減振效果優(yōu)于類似減振孔工程,減振效果雖不及減振溝,但由于其施工工藝簡單,對隧道周邊高爆炸隱患工程的保護(hù)效果較好。
該車站為雙層單拱大跨大斷面礦山法車站,開挖跨度達(dá)22.8 m,埋深11~13 m,位于夏莊路正下方,通過李村斷裂帶,洞身穿越地層以中風(fēng)化花崗巖、中風(fēng)化碎裂巖、微風(fēng)化花崗巖、微風(fēng)化細(xì)?;◢弾r等為主。地下水主要為基巖風(fēng)化裂隙水,水量貧,富水性差。車站地質(zhì)斷面圖見圖1。
圖1 車站地質(zhì)斷面圖Fig.1 Geological profile of the Metro station
車站主體結(jié)構(gòu)采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法(先拱墻后仰拱)施工,施工期間按“短進(jìn)尺、弱爆破、早封閉、勤量測”的方針進(jìn)行施作,超前支護(hù)措施采用在臨時(shí)橫通道內(nèi)向主體方向打設(shè)超前大管棚及超前注漿小導(dǎo)管注漿加固圍巖;及時(shí)施作初期支護(hù),充分發(fā)揮圍巖自身承載力,初期支護(hù)采用350 mm厚噴射混凝土+格柵鋼架間距0.5 m。
車站主體及B出入口臨近中國石油加油站,經(jīng)調(diào)查,該加油站建于1998年,為埋地油罐,3個(gè)汽油罐,2個(gè)柴油罐,共計(jì)5個(gè)儲(chǔ)油罐,各30 m3,共存油可達(dá)150 m3,油庫埋深4.3 m。該加油站主要服務(wù)于公交停車場600多輛公交車的加油工作。車站B出入口開挖邊線距加油站辦公用房約2.2 m,距加油機(jī)約15 m,風(fēng)險(xiǎn)等級為Ⅱ級。B出入口開挖邊線距加油站更近。車站與加油站位置關(guān)系見圖2和圖3。
綜合以上情況,經(jīng)專家對臨近加油站專項(xiàng)設(shè)計(jì)進(jìn)行評審,形成評審意見:1)為保證加油機(jī)正常運(yùn)行及油庫安全,建議油庫區(qū)爆破振動(dòng)速度控制在0.5 cm/s之內(nèi);2)加油站區(qū)域最大沉降值控制在10 mm之內(nèi)。
掏槽眼和輔助眼采用不耦合連續(xù)裝藥,周邊眼采用不耦合間隔裝藥,不耦合系數(shù)不小于2.0。炮孔的填塞長度為30 cm。先起爆掏槽眼,增加臨空面,而后按順序起爆輔助眼和周邊眼。采用激發(fā)針起爆方式,掏槽鉆2個(gè)120 mm大中空孔,中空孔周邊42 mm掏槽孔呈環(huán)形布置,兩中空孔之間布置1個(gè)42 mm孔。對于車站主體,加油站距車站最近處水平距離取26 m,爆破深度距離地面最小距離11 m,根據(jù)薩道夫斯基公式[5]得到最大分段裝藥量為1.03 kg。對于靠近加油站的B出入口,采用打φ120中空孔,創(chuàng)造臨空面,周邊布置φ42孔。掏槽采用直眼掏槽,最大分段裝藥量為0.637 kg。
圖2 車站與加油站位置關(guān)系平面圖(單位:mm)Fig.2 Plan showing relationship between the Metro station and the gas station(mm)
圖3 車站與加油站位置關(guān)系剖面圖(單位:mm)Fig.3 Profile showing relationship between the Metro station and the gas station(mm)
在爆破施工前,在破碎區(qū)和保護(hù)區(qū)之間打一定直徑和深度的炮孔,以阻隔和干擾爆破產(chǎn)生的地振波向受保護(hù)的加油站的傳播,加快地振波的衰減,降低其對加油站的振動(dòng)效應(yīng),加強(qiáng)對加油站的保護(hù)。
地面減振孔打設(shè)范圍為B出入口暗挖段以東,靠近加油站一層辦公樓區(qū)域,減振孔布置見圖4。減振孔共286個(gè),鉆孔直徑110 mm,鉆孔深度30.8 m,鉆孔孔心間距0.3 m,排距0.3m,梅花形布置。鉆孔內(nèi)插外徑90 mm的PE聚乙烯管,此管為兩端封閉的中空管,管長30 m,插管后管頂上方0.8 m的鉆孔需封堵密實(shí)。待車站主體及B出入口施工完畢后,抽出PE聚乙烯管,同時(shí)在鉆孔內(nèi)注入水泥砂漿,將孔回填密實(shí),恢復(fù)原地面。
由于減振孔鉆孔深度較深,需設(shè)置導(dǎo)向墻導(dǎo)向管保證鉆孔施工精度,導(dǎo)向墻采用C20素混凝土,截面尺寸為0.8 m×0.8 m。導(dǎo)向墻內(nèi)預(yù)埋內(nèi)徑為φ140 mm的導(dǎo)向管。導(dǎo)向墻大樣見圖4。
圖4 導(dǎo)向墻平面示意圖(單位:mm)Fig.4 Plan of guide wall(mm)
1)開工前應(yīng)對坐標(biāo)進(jìn)行復(fù)核測量,準(zhǔn)確放線,校核結(jié)構(gòu)與樓房的關(guān)系是否與提供的地形吻合。
2)開挖前詳細(xì)探明是否存在尚未明確的管線,對影響施工的管線及時(shí)和有關(guān)部門溝通協(xié)商,采取措施,保證管線安全和施工進(jìn)度。
3)為保證精度,應(yīng)注意運(yùn)用測斜儀,進(jìn)行鉆孔偏斜度測量,嚴(yán)格控制打設(shè)精度。
4)作好鉆機(jī)和鉆具的選型工作,鉆機(jī)首先應(yīng)適合鉆孔深度和孔徑的要求,鉆機(jī)要求平穩(wěn)靈活。
5)減振孔為減小加油站振動(dòng)的輔助措施,施工單位施工時(shí),除減振孔之外的其他減振措施不得削減;根本上,還需在爆破時(shí)優(yōu)化爆破參數(shù)設(shè)計(jì)、精心施工,避免振動(dòng)速度較大或速度離散較大,并加強(qiáng)監(jiān)測等。
6)B出入口暗挖段結(jié)構(gòu)目前考慮僅在拱部設(shè)置φ42超前小導(dǎo)管(L=3.5 m,t=3.5 mm,傾角7°~15°,環(huán)距0.4 m,縱距1.5 m)。出入口施工時(shí),需嚴(yán)格控制小導(dǎo)管的打設(shè)精度,防止與減振孔發(fā)生碰撞而對其造成破壞。
通過對受減振孔保護(hù)區(qū)和非保護(hù)區(qū)的監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行同時(shí)監(jiān)測,對比分析2組監(jiān)測數(shù)據(jù)的差異量,從而獲得減振孔措施對爆破振速的消減量,驗(yàn)證減振孔措施對降低爆破施工對周邊環(huán)境影響的有效性和可行性。
3.2.1 監(jiān)測儀器
采用中科測控TC-4850型振動(dòng)監(jiān)測儀進(jìn)行監(jiān)測。每臺(tái)測振儀有3個(gè)通道,可同時(shí)記錄3個(gè)測點(diǎn)的單向爆破振動(dòng)或1個(gè)測點(diǎn)的三分量振動(dòng),其記錄精度為 0.01 cm/s,讀數(shù)精度為 1‰[15]。
3.2.2 監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)
1)監(jiān)測點(diǎn)分別對稱布設(shè)在加油站位置(監(jiān)測點(diǎn)1處,導(dǎo)向墻內(nèi)側(cè))和相對位置(監(jiān)測點(diǎn)2處,與監(jiān)測點(diǎn)1相對稱處)。監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)如圖5所示。
圖5 監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)圖Fig.5 Layout of monitoring points
2)為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)具有可比性,監(jiān)測過程根據(jù)爆心的里程與相對于軸線的位置,采用丈量法保證2監(jiān)測點(diǎn)與爆心的的距離相等,即L1=L2。
3)隨著掌子面開挖推進(jìn),兩側(cè)監(jiān)測點(diǎn)也相應(yīng)推進(jìn),保證L1在爆心與地下油庫的最短連線上。
3.2.3 監(jiān)測注意事項(xiàng)
1)傳感器的測量方向必須準(zhǔn)確,安裝時(shí)應(yīng)使用水平尺及羅盤,確保三維測量方向準(zhǔn)確。
2)傳感器必須與被監(jiān)測物可靠粘結(jié),粘結(jié)劑可選擇石膏粉、AB膠,也可以選擇以夾具或磁座方式,與被測物形成剛性聯(lián)接。
3)傳感器與儀器的連接必須可靠,連接完成后,可輕拽線纜,確認(rèn)線纜已接好;儀器進(jìn)入信號等待狀態(tài)后,輕輕用手指敲擊傳感器,觀察儀器是否記錄,以確保傳感器及儀器的正常工作。
自2014年4月2日起,先后對15次爆破進(jìn)行了振動(dòng)監(jiān)測,采用爆破方式相同、用藥量相同,共獲得監(jiān)測數(shù)據(jù)15組。將15組監(jiān)測數(shù)據(jù)中選取振動(dòng)的峰值速度來評估同等距離下打設(shè)減振孔對爆破產(chǎn)生的影響,進(jìn)而評估減振效果。爆破振速監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。加油站爆破振速對比見圖6。振速衰減比例見圖7。
表1 爆破振速監(jiān)測數(shù)據(jù)表Table 1 Blasting vibration velocity monitoring data
由表1、圖6和圖7可知:
1)采取減振孔措施處,爆破振速均控制在0.5 cm/s,符合設(shè)計(jì)要求;未采取減振孔措施處,爆破振速大部分超過設(shè)計(jì)控制值(0.5 cm/s)。
2)通過打設(shè)減振孔能使爆破振動(dòng)速度明顯衰減,衰減比例平均約為35.4%,有效降低了振動(dòng)強(qiáng)度,減少了爆破對周邊環(huán)境的影響。
圖6 加油站爆破振速對比Fig.6 Blasting vibration velocity measured at gas station
圖7 振速衰減比例Fig.7 Vibration velocity attenuation ratio
對比類似爆破情況下減振孔的應(yīng)用效果,文獻(xiàn)[12]針對強(qiáng)風(fēng)化板巖和中風(fēng)化板巖,采用不規(guī)則的深孔臺(tái)階爆破,孔徑90 mm,孔深不同條件為5~6 m,孔距2.0~3.0 m,通過現(xiàn)場測試及分析擬合得到最大減振率為22.4%。與減振孔相比較,文獻(xiàn)[13]采用減振溝,即在爆破區(qū)和受保護(hù)區(qū)之間形成一條一定寬度和長度的溝,對地振波造成一定程度的干擾和阻隔,加快地振波衰減,降低其破壞作用。當(dāng)與爆心距較小時(shí),減振溝的減振率幾乎達(dá)到50%,減振效果明顯。但從減振孔與減振溝的形成條件來看,減振孔的優(yōu)勢是由鉆孔成孔,減振孔的施鉆對近距離構(gòu)筑物的影響可以忽略,孔距越小減振效果越好,而且可以根據(jù)需要精確設(shè)計(jì),工藝相對簡單;而由單排孔預(yù)裂形成的減振溝,其預(yù)裂爆破對近距離的構(gòu)筑物會(huì)造成一定程度的損傷,不適合在加油站等高爆破隱患工程周邊應(yīng)用。因此,本地鐵工程根據(jù)地質(zhì)條件和周邊實(shí)際,采用的深孔減振孔達(dá)到了保護(hù)高爆破隱患工程的目的。爆破振動(dòng)減振效果對比見圖8。
圖8 爆破振動(dòng)減振效果對比Fig.8 Comparison of blasting vibration damping effect
結(jié)合青島某淺埋暗挖車站中巖石爆破對周邊加油站的影響,進(jìn)行了地面減振試驗(yàn),并布設(shè)爆破振動(dòng)監(jiān)測點(diǎn),對減振孔布設(shè)前后爆破振動(dòng)值進(jìn)行對比,研究得到以下結(jié)論:在爆破區(qū)和受保護(hù)區(qū)打一定數(shù)量的深大減振孔,減振效果較好,能有效控制爆破振速,爆破振速平均衰減比例約35.4%;減振效果優(yōu)于長沙地鐵采用的無振減振孔;效果雖不及減振溝,但深大減振孔施工工藝簡單,在城市爆破開挖施工中,對高風(fēng)險(xiǎn)建(構(gòu))筑物的保護(hù)有良好效果,具有實(shí)用和推廣價(jià)值。
目前對于高爆炸隱患工程還沒有爆破振速控制標(biāo)準(zhǔn)及要求,減振孔需達(dá)到的效果也沒有定性要求,可在將來的研究中進(jìn)一步考慮。
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