韓秀娟,陳 旺,王秋林
(1.上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司,上海 200092;2.中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司,河北三河 065201)
近年來(lái),隨著沉管技術(shù)的不斷成熟和推廣,沿江的許多城市開始興建沉管隧道。干塢是用于沉管隧道預(yù)制的基坑,須經(jīng)歷開挖、管段預(yù)制、灌水、舾裝、塢口2次破除、1次恢復(fù)、回填等復(fù)雜工況,使用周期長(zhǎng),因此,選擇合適的干塢防滲體系至關(guān)重要。
天津海河隧道、寧波常洪隧道等干塢采用深層水泥攪拌樁帷幕止水[1-2],南昌地區(qū)深基坑多數(shù)采用三軸攪拌樁、高壓旋噴樁、地下連續(xù)墻等帷幕止水。就成熟度和應(yīng)用廣泛度來(lái)說(shuō),塑性混凝土遠(yuǎn)不及普通混凝土、三軸攪拌樁等,目前國(guó)內(nèi)已建、在建的幾條沉管隧道中,干塢均未采用塑性混凝土防滲墻作為防滲體系,國(guó)內(nèi)外塑性混凝土防滲墻主要用于壩基、土石圍堰防滲和病險(xiǎn)壩的防滲處理等水利施工中。塑性混凝土防滲墻具有強(qiáng)度低、彈模低、極限應(yīng)變大、能適應(yīng)較大變形、水泥用量少、施工方便、工效高、造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)[3],且防滲墻嵌入下部基巖后,下部基巖為相對(duì)不透水層與防滲墻形成了一個(gè)巨大的封閉箱形結(jié)構(gòu)體,保證了基坑開挖的止水效果[4]。
本文以南昌紅谷隧道干塢基坑為工程背景,場(chǎng)地內(nèi)水位降深大,砂層滲透性好,在防滲要求高,針對(duì)槽段之間接頭防滲、塢口破除、恢復(fù)新做防滲墻與既有防滲體系有效銜接等特殊工況,首次成功應(yīng)用了塑性混凝土防滲墻作為干塢防滲體系,優(yōu)勢(shì)明顯,防滲效果好,對(duì)類似工程具有借鑒意義。
南昌紅谷隧道江中沉管段長(zhǎng)1 329 m,是國(guó)內(nèi)內(nèi)河規(guī)模最大、最長(zhǎng)的城市道路沉管隧道,設(shè)置2個(gè)分體式獨(dú)立子塢用于沉管管段預(yù)制,干塢位于隧址上游約8.56 km處,贛江河漫灘上,臨贛江最近距離僅15 m左右,東側(cè)緊鄰贛江防洪東大堤。干塢頂部尺寸為559 m×298 m,塢底尺寸為139 m×138 m,基坑深16 m。子塢四周采用塑性混凝土防滲墻,防滲墻長(zhǎng)1 922.8 m,墻厚800 mm,抗?jié)B等級(jí)為P8,墻深有20.0、20.5、21.0、21.5 m 4 種類型,且要求墻底標(biāo)高進(jìn)入地層隔水層不小于2.0 m。干塢場(chǎng)地平面布置如圖1所示。
圖1 干塢場(chǎng)地平面布置圖Fig.1 Plan layout of dry dock
隧道自上而下依次穿過(guò)①素填土、③細(xì)砂、③1淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、⑤粗砂、⑥礫砂、⑨1強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、⑨2中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、⑨3微風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖。地質(zhì)剖面如圖2所示。
圖2 地質(zhì)剖面圖(單位:m)Fig.2 Geological profile(m)
上層滯水主要分布于①素填土中。松散巖類孔隙水主要為潛水,局部為承壓,主要賦存于第四系全新統(tǒng)沖積層③細(xì)砂、⑤粗砂、⑥礫砂層中,該場(chǎng)地水位年變化幅度在3~13 m,滲透性較好,滲透系數(shù)一般為120 m/d。紅色碎屑巖類裂隙水、溶隙水富水性不均一,裂隙(節(jié)理)多呈閉合狀,一般富水性較差,含水層滲透系數(shù)較小。
總體方案為:作業(yè)平臺(tái)-槽壁加固-導(dǎo)墻-Ⅰ期槽孔成槽-驗(yàn)孔-清孔換漿-鎖扣管下放-澆筑混凝土-Ⅱ期槽孔...-防滲墻墻體檢測(cè)。防滲墻施工流程見圖3。
圖3 防滲墻施工流程圖Fig.3 Flowchart of construction of anti-seepage wall
施工關(guān)鍵技術(shù)有:1)塑性混凝土缺乏廣泛和普遍的經(jīng)驗(yàn)配合比,采用正交試驗(yàn)法試配驗(yàn)證。2)地質(zhì)、水文條件使造孔成槽過(guò)程中易塌孔,采用三軸攪拌樁對(duì)槽壁進(jìn)行加固。3)泥漿性能對(duì)成槽質(zhì)量至關(guān)重要,泥漿性能指標(biāo)要保證泥漿生產(chǎn)、供應(yīng)過(guò)程控制。4)受干塢基坑特殊工況影響,槽孔劃分、驗(yàn)孔、清孔換漿、接縫處理等工藝的選擇是決定施工工期、成本、質(zhì)量的主要因素。5)塑性混凝土生產(chǎn)、供應(yīng)系統(tǒng)設(shè)備的配置,加強(qiáng)混凝土澆筑過(guò)程的控制。6)防滲墻墻體質(zhì)量檢測(cè)與普通混凝土地連墻不同,采用高密度電阻率法進(jìn)行墻體檢測(cè)。
依據(jù)塑性混凝土抗壓強(qiáng)度、滲透系數(shù)及彈性模量3個(gè)主要控制性設(shè)計(jì)指標(biāo),根據(jù)現(xiàn)有砂石料規(guī)格、粒徑級(jí)配和水泥品種,在水泥用量區(qū)間取值,采用正交設(shè)計(jì)法,利用"均衡分散性"與"整齊可比性"的正交性原理,分3個(gè)階段逐步確定配合比。
1)初選試驗(yàn)。做無(wú)側(cè)限壓縮試驗(yàn),測(cè)定抗壓強(qiáng)度和初始模量。
2)復(fù)選試驗(yàn)。根據(jù)初選試驗(yàn)挑選出抗壓強(qiáng)度較高和水灰質(zhì)量比較高的配合比。摻入與水泥等量的礦渣粉,對(duì)配合比進(jìn)行復(fù)選試驗(yàn),并做單軸壓縮和滲透試驗(yàn)。
3)終選試驗(yàn)。選擇強(qiáng)度、模強(qiáng)比和滲透系數(shù)均滿足設(shè)計(jì)要求的配合比。
現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)終選試驗(yàn)確定的配合比進(jìn)行試配生產(chǎn),然后取樣復(fù)核試驗(yàn),復(fù)核試驗(yàn)結(jié)果符合要求后進(jìn)行正式量產(chǎn)[5]。塑性混凝土配合比及試驗(yàn)結(jié)果見表1和表2。
表1 塑性混凝土優(yōu)選配合比Table 1 Optimized mixing proportion of plastic concrete kg/m3
表2 塑性混凝土性能指標(biāo)Table 2 Performance indexes of plastic concrete
按以往施工經(jīng)驗(yàn),春夏季的南昌地區(qū)處于豐水季節(jié),地下水位高,砂層滲透性好,在防滲墻造孔過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生槽壁塌孔現(xiàn)象,故采用三軸攪拌樁對(duì)槽壁進(jìn)行加固。樁徑φ850 mm@600 mm布置,普通樁加固深度取地面以下10 m,防滲墻接縫處兩側(cè)各3根攪拌樁進(jìn)入中風(fēng)化巖層不小于50 cm,接縫樁嵌入防滲墻墻體15 cm,成槽時(shí)需切削搭接寬度15 cm,以達(dá)到接縫處帷幕止水效果。布置型式如圖4所示。
圖4 防滲墻槽壁加固平面布置圖(單位:cm)Fig.4 Plan layout of reinforcement of slot of anti-seepage wall(cm)
采用P·O42.5普通硅酸鹽水泥,水灰質(zhì)量比為1.5~2,水泥摻量為15%,樁身28 d無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度≥0.5 MPa。
泥漿起到護(hù)壁、攜渣、冷卻機(jī)具、切土潤(rùn)滑的作用。采用膨潤(rùn)土泥漿,選用鈉質(zhì)膨潤(rùn)土,分散劑為工業(yè)碳酸鈉,降失水劑采用鈉羧甲基纖維素,攪拌用水從贛江中抽取。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定,泥漿采用的配合比為膨潤(rùn)土∶水∶CMC∶碳酸鈉 =111∶1 000∶1.11∶4.4(質(zhì)量比)。膨潤(rùn)土泥漿性能指標(biāo)如表3所示。
泥漿系統(tǒng)包括泥漿池、制漿設(shè)備、輸漿設(shè)備、泥漿回收凈化處理裝置。泥漿池容量需滿足施工需要,中間設(shè)置隔擋,分別作為沉淀池、儲(chǔ)漿池、膨化池等。攪拌設(shè)備選用立式高速攪拌機(jī),每盤泥漿制作時(shí)間不少于3 min,存放24 h膨化后才能使用,采用壓縮空氣經(jīng)常攪動(dòng),保持均勻。加強(qiáng)對(duì)新制泥漿、儲(chǔ)漿池泥漿、成槽時(shí)槽孔內(nèi)泥漿、清孔前槽孔內(nèi)泥漿性能指標(biāo)的檢測(cè)頻次。造孔泥漿和清孔泥漿宜回收,經(jīng)泥漿凈化裝置處理后,泥漿性能指標(biāo)檢驗(yàn)合格時(shí)方可重復(fù)使用。
表3 膨潤(rùn)土泥漿性能指標(biāo)Table 3 Performance indexes of bentonite slurry
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,北塢防滲墻作為工期節(jié)點(diǎn),制約著基坑開挖及沉管預(yù)制工期。槽孔分2序施工,先施工1期槽孔,后施工2期槽孔,槽孔以7.2 m長(zhǎng)為主,北塢158幅,南塢114幅,共272幅槽孔。槽孔劃分如圖5所示。
圖5 槽孔劃分示意圖(單位:m)Fig.5 Division of slot boreholes(m)
1)抓取法。采用液壓抓斗成槽施工,耗時(shí)60 h/單槽孔,需15臺(tái)液壓抓斗才能滿足6幅/d的工期要求。
2)鉆抓法。采用旋挖鉆機(jī)配合液壓抓斗成槽施工,旋挖鉆機(jī)鉆取主孔導(dǎo)向,液壓抓斗抓取副孔。
槽孔6幅/d機(jī)械配置情況如表4所示。
表4 所需機(jī)械配置Table 4 Machinery required
現(xiàn)場(chǎng)采集的巖樣與設(shè)計(jì)存在差異,現(xiàn)有液壓抓斗超負(fù)荷成槽施工,尤其入巖部分施工難度大、耗時(shí)長(zhǎng),造成設(shè)備故障率極高,工效低下。因此,無(wú)論采用何種工藝,均需增加大功率液壓抓斗及旋挖鉆機(jī)設(shè)備用于解決硬巖成槽。綜合考慮地質(zhì)情況、槽孔施工順序、設(shè)備移動(dòng)順序、勞力配置及其他配套設(shè)備,擬需投入3臺(tái)金泰SG60液壓成槽機(jī)及2臺(tái)旋挖鉆機(jī)。
采用"兩鉆一抓"衍生的"兩鉆兩抓"施工工藝。先利用旋挖鉆機(jī)鉆取主孔,再利用現(xiàn)有液壓抓斗抓取副孔中泥砂部分,最后利用新增的金泰SG60液壓抓斗抓取副孔中硬巖部分,不僅實(shí)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備最優(yōu)配置,而且能滿足持續(xù)、平行、流水作業(yè)能力,工效明顯增加,完成成槽6幅/d,滿足工期計(jì)劃要求。兩鉆兩抓施工示意如圖6所示。
圖6 兩鉆兩抓施工示意圖(單位:m)Fig.6 "Two rotary drilling machines+two hydraulic grabbing machines"construction mode(m)
成槽結(jié)束后進(jìn)行終孔檢查,采用UDM100超聲波檢測(cè)儀檢查成孔質(zhì)量。超聲波檢測(cè)儀不僅能對(duì)最終成槽效果進(jìn)行檢驗(yàn),而且可對(duì)成槽過(guò)程中的槽體進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題可及時(shí)糾正,因此,對(duì)成槽施工具有很好的指導(dǎo)作用[6]。儀器檢測(cè)后自動(dòng)繪制的典型剖面如圖7所示。
清孔換漿采用氣舉反循環(huán)法,如圖8所示。清孔換漿設(shè)備的能力及數(shù)量應(yīng)滿足清孔質(zhì)量和清孔速度的要求,清孔換漿過(guò)程中應(yīng)置換出孔內(nèi)1/2~1/3的泥漿。清孔質(zhì)量檢驗(yàn)在清孔換漿完成1 h后進(jìn)行,取距槽底50~100 cm高度內(nèi)的泥漿比重不大于1.1 kg/m3,馬氏漏斗黏度不應(yīng)大于42 Pa·s,含砂率小于4%,沉渣厚度不大于10 cm。清孔合格后,應(yīng)在4 h內(nèi)及時(shí)澆筑混凝土[7]。
對(duì)于1期槽孔,清底后立即下放鎖口管,鎖口管中線與分幅線對(duì)齊,鎖口管在槽口采用鋼銷連接,頂升架鎖定,在鎖口管外側(cè)回填砂石包或土袋,以防混凝土繞流及泥漿串槽[8]。當(dāng)混凝土初凝后,應(yīng)經(jīng)常微動(dòng)鎖口管,終凝后及時(shí)拔出。1期槽孔鎖口管布置形式見圖9。
圖7 槽孔超聲波成槽檢測(cè)示意圖Fig.7 Inspection of slot boreholes by means of ultrasonic wave
圖8 氣舉反循環(huán)法示意圖Fig.8 Sketch of inverse slurry circulation under compressed air
圖9 1期槽孔鎖口管布置形式(單位:m)Fig.9 Layout of interlocking pipes of Phase I slot boreholes(m)
對(duì)于2期槽孔,需切屑1期槽孔防滲墻5~10 cm,用特制帶鋼絲刷的方錘洗刷槽孔端頭的泥皮和地層殘留物,以刷子上不帶泥屑、孔底淤積不再增加為合格標(biāo)準(zhǔn)。
混凝土澆筑是防滲墻成敗的關(guān)鍵工序。混凝土澆筑前,要擬定澆筑方案,計(jì)劃澆筑方量、混凝土供應(yīng)能力、運(yùn)輸路線、澆筑高程,導(dǎo)管等澆筑機(jī)具及埋設(shè)間的布置與組合,澆筑方法、開澆順序等。
塑性混凝土作為一種特殊材料,拌合系統(tǒng)需專機(jī)專用,且對(duì)原材要求高。根據(jù)本工程經(jīng)驗(yàn),需對(duì)拌合站水、砂、膨潤(rùn)土計(jì)量系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備改造,采用山東濰坊地區(qū)膨潤(rùn)土,質(zhì)量?jī)?yōu)良。因膨潤(rùn)土損耗系數(shù)較大,拌合站生產(chǎn)線需提前備料,以確保滿足生產(chǎn)需要。
采用雙導(dǎo)管直升澆筑法連續(xù)、均勻澆筑,導(dǎo)管安裝前作水密封試驗(yàn),導(dǎo)管應(yīng)連接牢固,加設(shè)密封圈,首灌時(shí)放置隔離球。在澆筑過(guò)程中,勤校核實(shí)澆方量與所測(cè)量混凝土高程反映的方量是否相符,一旦發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管漏漿、堵塞、提升困難及塑性混凝土面上升速度與實(shí)澆混凝土量嚴(yán)重不符時(shí),應(yīng)立即停止?jié)仓?,并查明原因,及時(shí)處理。終澆高程應(yīng)比設(shè)計(jì)高程至少高出50 cm,以便將混有泥渣的不合格混凝土鑿出。相鄰的1期槽孔混凝土澆筑間隔時(shí)間以混凝土終凝時(shí)間為準(zhǔn),1期和2期槽孔混凝土澆筑間隔時(shí)間約為10 d。
相比較鉆芯法、超聲波法、彈性波透射層析成像法等墻體檢測(cè)方法,高密度電阻率法采集的信息量大,數(shù)據(jù)觀測(cè)精度高,對(duì)不均勻體的探測(cè)精度高,可實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的快速采集。數(shù)據(jù)傳入計(jì)算機(jī)時(shí)利用數(shù)據(jù)處理軟件成像,解釋直觀清晰,操作簡(jiǎn)單,且不對(duì)墻體造成損壞。
采用DUK-2B高密度電法測(cè)量系統(tǒng),其基本原理與常規(guī)的電阻率法完全相同,不同的是高密度電法在觀測(cè)中設(shè)置了較高密度的測(cè)點(diǎn),在設(shè)計(jì)和技術(shù)實(shí)施上,高密度電測(cè)系統(tǒng)采用先進(jìn)的自動(dòng)控制理論和大規(guī)模集成電路,使用的電極數(shù)量多,而且電極之間可自由組合,可以提取更多的地電信息,使電法勘探能像地震勘探一樣使用覆蓋式的測(cè)量方式。圖10為高密度電法工作系統(tǒng)示意圖。
圖10 高密度電法工作系統(tǒng)示意圖Fig.10 Working system of high-density electric method
沿墻的中軸線布置測(cè)線,測(cè)點(diǎn)間距為4 m,單側(cè)剖面測(cè)線長(zhǎng)度約為240 m,有效探測(cè)深度約為25 m。高密度電法測(cè)線布置如圖11所示。
圖11 高密度電法測(cè)線布置示意圖Fig.11 Layout of measurement line of high-density electric method
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集到的高密度電法測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換,對(duì)非值排除修正,利用瑞典版高密度數(shù)據(jù)處理軟件RES2DINV進(jìn)行數(shù)據(jù)反演處理,得出的電阻率斷面(或等值線圖)如圖12所示。通過(guò)對(duì)比分析,掌握防滲墻的視電阻率變化特征及不同電阻率介質(zhì)層(體)的分布形態(tài),判斷是否存在電阻率異常區(qū),進(jìn)而判斷防滲墻體質(zhì)量。
圖12 S5~S37剖面視電阻率及反演斷面圖Fig.12 Apparent electric resistance ratio and inversion profile of S5~S37 profiles
由圖12可以看出:所探測(cè)防滲墻頂部(淺部1~5 m段)回填砂土的飽水、表面積水及210~236 m段降排水區(qū)域的電阻率低阻異常,與墻體質(zhì)量無(wú)關(guān);在斷面深度為5~20 m段電阻率值穩(wěn)定處于高值,未發(fā)現(xiàn)電阻率高阻或低阻異常區(qū),據(jù)此推斷:防滲墻墻體均勻連續(xù),墻體塑性混凝土膠結(jié)密實(shí),無(wú)異常隱患。次。因塑性混凝土強(qiáng)度低,塢口水上部分采用挖掘機(jī)破除,水下部分采用重型抓斗船破除,工效高,成本低。
塢口新做防滲墻與既有防滲體系采用鑲嵌接縫,新做防滲墻嵌入相對(duì)不透水層不低于1.5 m,接縫處采用高壓旋噴樁補(bǔ)強(qiáng)帷幕止水,高壓旋噴樁嵌入巖層1.5 m。新舊防滲墻搭接方式見圖13。
每個(gè)子塢需預(yù)制2個(gè)批次,塢口需破除2次、恢復(fù)1
干塢基坑防滲墻于2014年4月14日開工,2014年6月29日完成,經(jīng)歷了南昌地區(qū)第1個(gè)汛期的考驗(yàn),順利完成了干塢基坑開挖施工,從防滲墻墻體質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果及基坑開挖過(guò)程的滲水情況來(lái)看,塑性混凝土防滲墻止水防滲效果非常好,為基底處理及沉管預(yù)制施工創(chuàng)造了良好的條件。
圖13 新舊防滲墻搭接方式示意圖Fig.13 Connection between new anti-seepage wall and existing anti-seepage wall
1)通過(guò)采用正交配比設(shè)計(jì)法,分3個(gè)階段淘汰優(yōu)選塑性混凝土配合比,試配驗(yàn)證、量產(chǎn),拌合站計(jì)量系統(tǒng)改造及專機(jī)專用,保證膨潤(rùn)土質(zhì)量和儲(chǔ)料,并加強(qiáng)對(duì)混凝土澆筑過(guò)程的控制,使防滲墻質(zhì)量得到了有效保障。
2)三軸攪拌樁對(duì)豐水季節(jié)富水砂層防滲墻槽壁加固效果明顯,防滲墻接縫處三軸攪拌樁需切削15 cm,且嵌巖不少于50 cm,起到防滲墻接縫處帷幕止水作用。
3)根據(jù)既有工況,配套旋挖鉆機(jī) +SG40(35A、46)成槽機(jī)+SG60成槽機(jī),采用"兩鉆兩抓"成槽工藝,優(yōu)化施工組織,設(shè)備的合理選型及配套是快速施工的重要保障,北塢防滲墻進(jìn)度為6幅/d。
4)防滲墻成槽質(zhì)量的控制應(yīng)從細(xì)節(jié)入手,如泥漿性能指標(biāo)確定、生產(chǎn)、供應(yīng)系統(tǒng),超聲波檢測(cè)儀驗(yàn)孔,氣舉法清孔換漿,接縫處理等,這是保證成槽質(zhì)量的關(guān)鍵。
5)采用高密度電阻率法采集數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、對(duì)非值排除修正,對(duì)比分析得出電阻率斷面圖,通過(guò)防滲墻的視電阻率變化特征及不同電阻率介質(zhì)層(體)的分布形態(tài),判斷墻體質(zhì)量。
6)防滲墻強(qiáng)度低,塢口破除可采用挖掘機(jī)、重型抓斗船等設(shè)備,工效高,成本低。塢口恢復(fù)時(shí)新舊防滲墻搭接處采用高壓旋噴樁補(bǔ)強(qiáng),并確保嵌巖深度,以達(dá)到帷幕止水的目的。
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