魯超峰 王 耀 戴宏輝 周科禮
(湖北大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司)
某地下銅礦山自開采以來,一直采用充填采礦工藝,充填方式先后經(jīng)歷了干式充填、水砂充填、膏體充填等3個階段,后因膏體充填效果不理想又改為水砂充填,以礦山水泥與尾砂作為充填材料沿用至今,目前井下年充填量達(dá)到32萬m3。
隨著社會的發(fā)展,礦山水泥價格逐步走高,礦山采用降低灰砂比方式來降低成本,但卻帶來了一些突出問題:①井下充填體的強(qiáng)度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,鏟運(yùn)機(jī)在充填體上下陷;②充填體早期強(qiáng)度不夠高,且水泥水化熱較大,充填完后等強(qiáng)時間花費(fèi)較多;③由于水泥密度小于尾砂粗粒,漿體進(jìn)入采場后,水泥與細(xì)粒尾砂從裂隙中流出[1],導(dǎo)致井下巷道到處跑漿,水泥浪費(fèi)也較大;④由于一步驟礦房全膠結(jié)充填強(qiáng)度不夠,二步驟礦柱回采過程中,為了防止一步驟回采后全膠結(jié)充填尾砂的冒落,必須預(yù)留2~3 m厚的護(hù)壁,這就造成了礦石的極大損失;⑤充填完成后,鏟運(yùn)機(jī)不斷在采場碾壓,造成表層充填體不斷磨蝕,鏟運(yùn)機(jī)鏟礦過程中將礦石與表層磨蝕充填體一起鏟入礦石溜井,造成礦石大量貧化。
為改變礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀,決定對2個廠家的固化劑材料進(jìn)行充填效果對比試驗。
該礦充填系統(tǒng)由地表的2個水泥倉、2個砂倉、控制系統(tǒng)以及各種監(jiān)測設(shè)備、管道組成。
試驗原則:在保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的情況下,按照相同充填成本,分別對2種新型尾砂充填膠凝材料進(jìn)行現(xiàn)場充填試驗,測試2種材料充填體的性能,并與同條件下水泥充填體進(jìn)行比較。
具體試驗方案:在充填料漿濃度不低于68%的條件下,膠固材料下料量按礦山日常生產(chǎn)水泥下料量推算:全膠結(jié)充填水泥下料10 t/h,水泥現(xiàn)行到廠價270元/t,新型膠結(jié)充填材料到廠價450元/t,確定新型膠結(jié)充填材料用于全膠結(jié)充填下料量為6 t/h,灰砂比約為1∶10(水泥灰砂比為1∶8);鋪面膠結(jié)充填水泥下料20 t/h,水泥現(xiàn)行到廠價270元/t,新型膠結(jié)充填材料到廠價450元/t,確定新型膠結(jié)充填材料用于鋪面膠結(jié)下料量12 t/h,灰砂比約為1∶6(水泥灰砂比為1∶4)。在以上相同成本條件下,分別進(jìn)行3種材料充填試驗,測試3、7、28 d的強(qiáng)度,要求全膠結(jié)充填28 d的強(qiáng)度達(dá)到1 MPa以上,膠結(jié)鋪面28 d的強(qiáng)度達(dá)到2 MPa。
地表取樣在攪拌桶出口,采用40 mm×40 mm×160 mm試模,在試驗室標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),溫度為20±2℃,濕度大于90%,對不同齡期的試件進(jìn)行壓力測試。充填結(jié)束后,采場取樣隨機(jī)均勻布點,現(xiàn)場布置6 個取樣坑,每個坑尺寸:3.0 m × 1.0 m ×0.5 m。試樣經(jīng)解體在井下養(yǎng)護(hù),到期樣品運(yùn)至實驗室加工至尺寸接近 70.7 mm ×70.7 mm ×70.7 mm 的小樣品[2]。壓力試驗時按全尾砂膠結(jié)和鋪面膠結(jié)2種充填配比分別進(jìn)行。
試驗樣品制備完后,按照全膠結(jié)與膠結(jié)鋪面2種類型分開,同時對各個試驗樣品進(jìn)行編號,按照編號后的樣品做力學(xué)強(qiáng)度試驗,將樣品與強(qiáng)度對應(yīng)統(tǒng)計在樣品編號—強(qiáng)度散點圖上。
水泥、A廠家新型固化劑、B廠家新型固化劑試驗分別選在M1、M2、M3采場,按照上述試驗方案進(jìn)行力學(xué)強(qiáng)度試驗,分別得出3、7、28 d樣品編號-強(qiáng)度散點圖。通過散點圖可以統(tǒng)計出試驗樣品的早期強(qiáng)度、后期強(qiáng)度的波動范圍與平均值。
水泥及A、B廠家的新型固化劑力學(xué)參數(shù)分別見表 1、表2、表3。
表1 水泥的力學(xué)參數(shù)
表2 A廠家固化劑的力學(xué)參數(shù)
表3 B廠家固化劑的力學(xué)參數(shù)
從表1可以看出,充填過程中,充填下料不均衡,料漿的濃度和充填體強(qiáng)度值均差異大,無論井口和井下取樣,其3、7、28 d的抗壓強(qiáng)度波動區(qū)間很寬,但井口與井下充填體強(qiáng)度平均值相差不多。
從表2可以看出,充填濃度未達(dá)設(shè)計濃度,且波動大。充填體強(qiáng)度值較高,差異也大。全膠結(jié)充填無論井口還是井下取樣,其3、7、28 d的抗壓強(qiáng)度都在>1 MPa,28 d的抗壓強(qiáng)度更是達(dá) 2 MPa,最高約為4 MPa。鋪面膠結(jié)充填無論井口還是井下取樣,其3、7、28 d的抗壓強(qiáng)度幾乎都超過2 MPa,28 d井下充填體抗壓強(qiáng)度>4 MPa,最高強(qiáng)度達(dá)5.5 MPa。
從表3可以看出,充填濃度達(dá)到設(shè)計濃度,且波動不大;充填體強(qiáng)度值相對較高。全膠結(jié)充填體井口和井下樣品抗壓強(qiáng)度平均值差別較大:井下充填體3 d的抗壓強(qiáng)度接近1 MPa,7、28 d的充填體抗壓強(qiáng)度與3 d的差別不大。鋪面膠結(jié)充填體井口和井下樣品強(qiáng)度平均值差別不大。鋪面膠結(jié)充填除了井口3 d的強(qiáng)度低,其他強(qiáng)度都>1 MPa,其28 d的抗壓強(qiáng)度都超過2 MPa。
(1)A、B公司新型固化劑在相同成本條件下的強(qiáng)度性能都比現(xiàn)用的水泥好得多。這2種新型膠結(jié)充填材料充填礦柱,其充填體28 d的抗壓強(qiáng)度均大于1 MPa,其充填體強(qiáng)度提高至少40%。2種新型膠結(jié)充填材料充填礦房,鋪面、拉底層,其充填體28 d的抗壓強(qiáng)度均大于2 MPa,其充填體強(qiáng)度提高至少80%。特別是早強(qiáng)性能優(yōu)于現(xiàn)用水泥。
(2)應(yīng)用A公司膠結(jié)充填材料全膠結(jié)充填的推薦配比:充填料漿濃度為66% ~70%,則充填灰砂比預(yù)計可降至1∶12~1∶15;應(yīng)用A公司的新型膠結(jié)充填材料鋪面膠結(jié)充填的推薦配比:充填料漿濃度為68% ~70%,則充填灰砂比預(yù)計可降至1∶8~1∶10。應(yīng)用B公司全膠結(jié)充填的推薦配比:充填料漿濃度為68%,則充填灰砂比為1∶12;應(yīng)用B公司的固結(jié)劑鋪面膠結(jié)充填的推薦配比:充填料漿濃度為70%,則充填灰砂比為1∶6。
(3)應(yīng)用2種新型膠結(jié)充填材料,充填體的凝固時間縮短,由7 d降至3 d。
(4)A公司固化劑材料強(qiáng)度優(yōu)于B公司,且A、B公司固化劑材料強(qiáng)度都優(yōu)于水泥。
[1]解世俊.采礦手冊[J].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.