張 帥
(山西潞安余吾熱電廠,山西 長治 046103)
滾筒冷渣器進渣管噴渣原因分析及處理措施
張 帥
(山西潞安余吾熱電廠,山西 長治 046103)
電廠2×135 MW機組自2008年投產(chǎn)以來,滾筒冷渣器進渣管經(jīng)常出現(xiàn)噴渣現(xiàn)象。通過對冷渣器進渣管噴渣原因進行分析,并提出相應(yīng)的處理措施,基本上避免了冷渣器進渣管噴渣事故,可為存在類似問題的機組提供參考。
滾筒冷渣器;噴渣;原因;措施
潞安余吾熱電廠總裝機容量為2×135 MW,鍋爐為武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WFG480/13.9-1型循環(huán)流化床鍋爐,為單汽包自然循環(huán)、高溫超高壓一次中間再熱、高溫絕熱旋風(fēng)分離、平衡通風(fēng)、前墻給料、自然循環(huán)鍋爐。每臺鍋爐配3臺由平頂山宇青節(jié)能環(huán)保設(shè)備總廠生產(chǎn)的FSG162-7型滾筒冷渣器,排渣方式為爐兩側(cè)及底部排渣。電廠自投產(chǎn)以來,滾筒冷渣器進渣管經(jīng)常出現(xiàn)噴渣現(xiàn)象,不僅污染生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境,還給設(shè)備運行和人身安全帶來較大隱患。冷渣器進渣管噴渣情況如圖1所示。
滾筒冷渣器的進渣口為固定式,進渣管分上、下2部分,上部進渣管與鍋爐本體連接,下部進渣管與冷渣器渣箱連接,且上部進渣管直接插入下部進渣管,二者間隙為27 mm。滾筒冷渣器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2所示。爐渣經(jīng)進渣管進入冷渣器,再通過冷渣器內(nèi)部的導(dǎo)流板推動排出[1]。
a. 入爐煤粗顆粒較多
圖1 冷渣器進渣管噴渣情況
電廠破碎系統(tǒng)為一級破碎,如遇錘頭磨損、篩條破損以及入爐煤水分增大等情況,入爐煤粒徑就會遠遠超過設(shè)計要求。較粗的煤進入鍋爐后,容易在爐膛底部密相區(qū)沉積,嚴重時出現(xiàn)爐內(nèi)分層現(xiàn)象。當(dāng)粗顆粒蓋過風(fēng)帽后,由于大顆粒間隙大、密度較小,在冷渣器排渣時,流化風(fēng) (一次風(fēng))會通過大顆粒的間隙進入進渣管,在進渣管內(nèi)形成氣固兩相流,由于冷渣器進渣管上、下部分存在較大間隙,在爐渣經(jīng)過時,部分灰渣會在風(fēng)的作用下被噴出,造成進渣管噴渣事故。
b. 冷渣器進渣管與滾筒的間隙較大
圖2 滾筒冷渣器內(nèi)部結(jié)構(gòu)
正常排渣時,爐膛內(nèi)的熱渣在重力作用下經(jīng)進渣管進入冷渣器。熱渣在進渣管底部堆積,形成一個錐體,當(dāng)冷渣器轉(zhuǎn)動時,灰渣在導(dǎo)流板的作用下向冷渣器出口輸送,使錐體高度下降、壓力不平衡,此時爐內(nèi)的熱渣通過進渣管進入冷渣器來維持新的平衡。隨著冷渣器的長期運轉(zhuǎn),在灰渣的長期磨損下,冷渣器進渣管與滾筒的距離增大,內(nèi)部導(dǎo)流板變薄且長短不一,從而使灰渣量增多、冷渣器排渣不連續(xù),形成氣固兩項流,造成噴渣事故[2]。
c. 爐內(nèi)排渣口堵塞
由于焦塊或脫落的澆注料堵塞排渣口,使排渣口處只有一半進渣,改變了該處流化風(fēng)的方向,流化風(fēng)通過排渣口進入冷渣器進渣管,和爐渣混合,形成氣固兩相流,在進渣管中遇到較大間隙時就會有噴渣現(xiàn)象。
d. 一次流化風(fēng)量過大或爐內(nèi)床料過薄
過大的流化風(fēng)量或過薄的床料,會使爐底密相區(qū)無法將排渣口密封,在鍋爐排渣時,大量的流化風(fēng)會和鍋爐密相區(qū)床料一起通過排渣口進入冷渣器進渣管,在進渣管內(nèi)形成氣固兩相流,造成冷渣器進渣管噴渣事故[3]。
e. 水冷風(fēng)室內(nèi)進渣管焊口開裂或進渣管磨損
循環(huán)流化床鍋爐的水冷風(fēng)室為一次風(fēng)均壓風(fēng)室,風(fēng)壓比爐內(nèi)流化風(fēng)風(fēng)壓大,一旦進渣管焊口開裂或進渣管磨損,水冷風(fēng)室內(nèi)的一次風(fēng)就會通過開裂處、磨損處進入進渣管,造成進渣管噴渣事故。
f. 冷渣器返煙風(fēng)管道堵塞
返煙風(fēng)管道堵塞后,冷渣器渣箱和筒體無法形成負壓區(qū),在正壓的作用下,會導(dǎo)致冷渣器冒灰,嚴重時造成冷渣器噴渣事故。
a. 合理控制入爐煤粒徑,盡量保證入爐煤粒徑<2 mm的百分比高于40%,且最大粒徑不超過30 mm,這樣爐內(nèi)有足夠的循環(huán)物料和較多的細顆粒,對鍋爐密相區(qū)起到良好的密封作用[4]。
b. 合理調(diào)整運行床壓,盡量采用高床壓運行方式,根據(jù)運行經(jīng)驗,床壓應(yīng)由4~5 kPa升至6~7 kPa,同時適當(dāng)減少一次風(fēng)量,但不得低于最小流化風(fēng)量。鍋爐內(nèi)部密相區(qū)密封應(yīng)良好,確保較粗的顆粒在密相區(qū)內(nèi)處于良好的流化狀態(tài),以便從排渣口及時排出[5]。
c. 定期檢查冷渣器內(nèi)部進渣管與滾筒的間隙,將其控制在200 mm內(nèi),導(dǎo)流板高度控制在80~100 mm。確保爐渣進入冷渣器后,在進渣管底部形成良好的錐體,從而將進渣管密封良好,同時確保冷渣器排渣的連續(xù)性[6]。
d. 當(dāng)冷渣器進渣管頻繁發(fā)生堵塞,疏通時和疏通后出現(xiàn)進渣管噴渣現(xiàn)象,說明爐內(nèi)可能存在以下情況:爐內(nèi)存在較大的焦塊或脫落的澆注料,將排渣口部分或全部堵塞;爐內(nèi)存在較多的粗顆粒,并逐步在爐底沉積,爐內(nèi)流化狀況惡化。遇到這些情況時,應(yīng)及時組織人員進行疏通,確保冷渣器排渣順暢。
e. 針對水冷風(fēng)室內(nèi)進渣管斷裂、焊口開裂等現(xiàn)象,應(yīng)在機組停運后,對水冷風(fēng)室內(nèi)進渣管壁厚和焊口進行檢查,并在進渣管焊口處增設(shè)加強筋,防止焊口開裂造成噴渣事故。
f. 針對冷渣器返煙風(fēng)管道堵塞情況,應(yīng)在機組停運檢修時,及時組織人員對返煙風(fēng)管道進行檢查,確保其通暢。
g. 在上、下進渣管處加裝密封蓋,密封蓋由可活動的半圓鋼板拼接而成,并用保溫棉將其包裹,既能滿足進渣管的膨脹需求,又可起到密封作用[7]。
通過對冷渣器進渣管噴渣原因進行分析并采取相應(yīng)措施,定期對冷渣器進行檢修維護,經(jīng)過實踐檢驗,基本上避免了冷渣器進渣管噴渣事故,能夠保證機組安全、穩(wěn)定運行。
[1] 冷 杰,吳 強,吳穎強.滾筒式冷渣器在220 t/h循環(huán)流化床鍋爐上的應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2002,23(10):29-30.
[2] 張思海,丁瑞鋒,楊振森,等.330 MW CFB鍋爐滾筒冷渣器流渣原因及應(yīng)對措施分析 [J].沈陽工程學(xué)院學(xué)報:自然科學(xué)版,2014,10(1):11-15.
[3] 岑可法.循環(huán)流化床鍋爐理論設(shè)計與運行[M].北京:中國電力出版社,1998.
[4] 唐振華.煤的粒度對75 t/h循環(huán)流化床鍋爐安全運行的影響[J].東北電力技術(shù),2010,31(2):49-50.
[5] 張六四,林茂峻,許 敏.循環(huán)流化床鍋爐的運行調(diào)整與優(yōu)化 [J].東北電力技術(shù),2003,24(6):34-35.
[6] 孫立新,段春雷.冷渣器進渣管密封裝置的設(shè)計與應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2013,29(6):43-44.
[7] 連 虎,馬云飛,冷 杰.410 t/h循環(huán)流化床鍋爐排渣系統(tǒng)技術(shù)改造[J].東北電力技術(shù),2009,30(6):15-17.
Cause Analysis and Solutions on Spraying Slag of Roller Slag Cooler's Inlet Tube
ZHANG Shuai
(Shanxi Lu'an Yuwu Thermal Power Plant,Changzhi,Shanxi 046103,China)
Roller slag cooler's inlet tube often sprays residue after 2×135 MW unit of power plant put into operation since 2008.The cause of spraying residue is analyzed and treatment measures are proposed which avoid accident of spraying residue.The results offer a reference for similar unit.
Roller slag coolers;Spraying slag;Cause;Measure
TK227.3
A
1004-7913(2015)08-0057-03
張 帥 (1984—),男,學(xué)士,助理工程師,主要從事鍋爐運行管理工作。
2015-05-06)