林鎮(zhèn)鈺
(廣東珠海金灣發(fā)電有限公司,廣東 珠海 519000)
在預(yù)防性試驗中,測試發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組直流電阻的目的是檢查線圈內(nèi)部、引線處的焊接質(zhì)量以及連接點的接觸情況。若繞組某個部位接觸不良,由于運行中勵磁電流很大,會在此部位引起發(fā)熱和電弧放電,威脅發(fā)電機安全運行。近年來各電力集團汽輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)故障的例子不在少數(shù),若試驗中測得直流電阻超出規(guī)程規(guī)定的標準,應(yīng)查明原因,避免轉(zhuǎn)子故障引起停機。
廣東珠海金灣發(fā)電有限公司(以下簡稱金灣公司)2臺600MW機組于2007年正式投產(chǎn),汽輪發(fā)電機采用上海汽輪發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFSN-600-2型水-氫-氫發(fā)電機,其轉(zhuǎn)子繞組主要由繞組線圈、磁極引線、導(dǎo)電螺桿及軸向?qū)щ姉U組成。繞組線圈共有16組,每極8組,通過磁極引線與導(dǎo)電螺桿相連,再與軸向?qū)щ姉U相連,軸向?qū)щ姉U在勵端軸端處形成L型引線,與集電環(huán)連接構(gòu)成轉(zhuǎn)子電氣回路。
2015年,#4機組進行A級檢修,發(fā)電機抽出轉(zhuǎn)子后進行常規(guī)試驗,測得轉(zhuǎn)子直流電阻比出廠值大4.38%,超出規(guī)程要求的2.00%,在排除試驗接線等外在因素影響的情況下,初步認定轉(zhuǎn)子繞組存在缺陷,需進一步分析與檢查。
在L型引線處用雙臂電橋測直流電阻,數(shù)據(jù)見表1。
表1 #4發(fā)電機轉(zhuǎn)子直流電阻
查得出廠直流電阻為75.50 mΩ(15℃),將數(shù)據(jù)換算至21℃下為77.31 mΩ,與此次試驗數(shù)據(jù)相比偏差較大,不平衡率達到4.38%,遠遠超出規(guī)程要求的2.00%。表1中的數(shù)據(jù)是在轉(zhuǎn)子的極2引線朝下時測得,若直流電阻偏大是由接觸不良引起的,則由于重力作用,轉(zhuǎn)子在不同角度測得的直流電阻可能會有所不同。設(shè)轉(zhuǎn)子極2引線朝下時為0°,將轉(zhuǎn)子分別逆時針旋轉(zhuǎn)90°,180°(極2引線朝上),同時,為了確定哪一部分直流電阻偏大,分別測量轉(zhuǎn)子在以下4個位置的直流電阻。
(1)L型引線間。測得的直流電阻為整個轉(zhuǎn)子導(dǎo)體的直流電阻,一般情況下轉(zhuǎn)子直流電阻應(yīng)在此處測得。
(2)導(dǎo)電螺桿間。測得的直流電阻為轉(zhuǎn)子內(nèi)部繞組線圈的直流電阻。
(3)極1引線。測的是極1引線到#1導(dǎo)電螺桿間的直流電阻。
(4)極2引線。測的是極2引線到#2導(dǎo)電螺桿間的直流電阻。
理論上引線間的直流電阻應(yīng)等于導(dǎo)電螺桿間、極1引線、極2引線3個直流電阻之和。各部位的直流電阻見表2。
另外,若導(dǎo)電螺桿松動,則會影響轉(zhuǎn)子密封性,為了排除導(dǎo)電螺桿松動引起的接觸不良,對轉(zhuǎn)子進行氣密試驗,壓力1.4 MPa,時間1 h,試驗證明導(dǎo)電螺桿無松動。
正常情況下,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)到任何位置,同一部位所測得的直流電阻數(shù)值應(yīng)基本相同。從表2可以看出,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)到不同角度,在導(dǎo)電螺桿間測得的數(shù)值偏差很小,可以認為不受旋轉(zhuǎn)角度影響,且與出廠試驗引線間直流電阻很接近,可暫時認為轉(zhuǎn)子內(nèi)部繞組線圈未出現(xiàn)問題。但在L型引線間、極2引線處測得的直流電阻偏差較大,角度為90°時,極2引線直流電阻為11.950 0 mΩ,180°時為0.056 5 mΩ,兩者相差200多倍,說明轉(zhuǎn)子極2引線存在受旋轉(zhuǎn)角度影響的缺陷。
表2 轉(zhuǎn)子在不同角度下的直流電阻 mΩ
仔細檢查發(fā)現(xiàn)極2導(dǎo)電螺桿處的壓緊螺帽、墊塊均松動,用手可以轉(zhuǎn)動,如圖1所示。導(dǎo)電螺桿與磁極引線線耳的固定依靠壓緊螺帽徑向朝外收緊,使線耳緊壓導(dǎo)電螺桿螺帽,壓緊螺帽底下墊的是由2塊半環(huán)形墊塊組成的圓環(huán)(如圖2所示),環(huán)形墊塊用滌玻繩綁好再用環(huán)氧膠固化。正常情況下,環(huán)形墊塊應(yīng)緊緊頂住螺帽,使壓緊螺帽無法徑向移動。而目前環(huán)形墊塊可自由轉(zhuǎn)動,說明已失去作用,壓緊螺帽的松動導(dǎo)致繞組線耳與導(dǎo)電螺桿接觸不良。
圖1 導(dǎo)電螺桿與繞組線圈連接
這也解釋了轉(zhuǎn)子在不同角度下測得的直流電阻不同的原因:由于螺帽的松動,線耳與導(dǎo)電螺桿螺帽及壓緊螺帽間有間隙,導(dǎo)致在重力作用下,角度不同時線耳與導(dǎo)電螺桿接觸面積有較大差別,從而造成測得的直流電阻有較大偏差。
為了徹底解決缺陷,金灣公司請廠家到現(xiàn)場拆下極1、極2導(dǎo)電螺桿進行全面檢查,通過仔細檢查及分析,總結(jié)了轉(zhuǎn)子繞組直流電阻偏大有以下幾方面原因。
圖2 環(huán)形墊塊
圖3 磁極引線線耳
(2)制造工藝缺陷導(dǎo)致環(huán)形墊塊厚度不夠,環(huán)形墊塊與壓緊螺帽間有間隙,可自由轉(zhuǎn)動,起不到固定作用。
(3)2010年,#4發(fā)電機曾出現(xiàn)過2次定子接地故障,故障電流所產(chǎn)生的機械應(yīng)力可能對轉(zhuǎn)子部件造成沖擊,導(dǎo)致壓緊螺帽松動。
(4)發(fā)電機長時間運行,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)及振動可能造成壓緊螺帽松動。
(5)導(dǎo)電螺桿密封膠圈老化,在運行中滲入密封油,導(dǎo)致導(dǎo)電螺桿插孔內(nèi)油污較多,降低了導(dǎo)電性。
(1)磁極引線線耳鍍銀層有損傷,如圖3所示,這是由于線耳與導(dǎo)電螺桿接觸不良,大電流流過線耳引起的燒傷,若不及時處理,燒傷面積會逐步變大,最終引發(fā)事故。
(1)用酒精清理導(dǎo)電螺桿插孔內(nèi)油污,打磨所有接觸面并按出廠標準重新進行鍍銀。
(2)導(dǎo)電螺桿密封膠圈的使用時間已接近更換周期,并且已老化變形,利用此機會一并更換。
(3)回裝導(dǎo)電螺桿時用275 N·m的力矩扳緊螺帽,在擰緊壓緊螺帽后進行沖孔鎖死,防止松動。
(4)更換厚度適合的環(huán)形墊塊,用工具將墊塊打入壓緊螺帽下,再用滌玻繩綁緊,并在滌玻繩上涂固化劑,使滌玻繩與環(huán)形墊塊凝固為一體,防止松動。
經(jīng)過處理后,氣密試驗通過,測得直流電阻數(shù)據(jù)見表3。
表3 經(jīng)處理后轉(zhuǎn)子在不同角度下的直流電阻 mΩ
從測得數(shù)據(jù)可看出,各部位直流電阻基本不隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度變化而變化,與出廠值(換算至24℃下為78.22 mΩ)相比不平衡率為0.90%,已符合規(guī)程要求,故障點消除。
在轉(zhuǎn)子檢修過程中,若測得直流電阻數(shù)據(jù)異常,應(yīng)仔細分析原因,可將繞組直流電阻分為幾部分測量,同時應(yīng)在轉(zhuǎn)子不同旋轉(zhuǎn)角度下比較各個數(shù)據(jù),根據(jù)異常數(shù)據(jù)縮小故障范圍,最終確定故障點。特別是由于導(dǎo)電螺桿處各部件的松動較為隱蔽,容易被忽視,從表2可看出,若導(dǎo)電螺桿處有部件松動,直流電阻也有可能合格(如表2中180°時),因此在有條件的情況下應(yīng)測量轉(zhuǎn)子在不同角度下的直流電阻,同時應(yīng)用專用工具對導(dǎo)電螺桿各連接部位做專項檢查,以消除隱患。
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