劉可志 潘偉
摘 要:利用金相、顯微硬度等手段對發(fā)生斷裂的焦碳塔熱電偶316L的組織進行分析,發(fā)現組織中析中大量σ相,顯微組織硬度大于正常的316L組織,在振動及溫變等應力的作用下,沿σ相產生裂紋,擴展后發(fā)生斷裂;同時熱電偶套管內壁晶間腐蝕也是誘發(fā)裂紋產生斷裂的一個原因。
關鍵詞:熱電偶 ;316L;斷裂;σ相;
中圖分類號:TE65 文獻標識碼:A 文章編號:1674-3520(2015)-01-00-02
引言
某煉油廠120萬噸年生產能力的焦化裝置焦碳塔,2012年11月投入使用,2013年4月發(fā)生熱電偶插管根部斷裂,高溫渣油噴出事故。該熱電偶位置為進料線處,工作溫度為80-490℃變化,24小時為一個變化周期,介質為0.3MPa的焦化渣油,熱電偶附近有冷卻水的水錘振動,而且還有焦粉的沖擊。斷裂的熱電偶材質為316L,套管為棒料鉆孔加工成形,然后法蘭與套管承插式焊接,并采用堆焊形式。
一、化學成分分析
對斷裂的熱電偶套管及法蘭進行了化學元素分析,分析結果如表1,除Mo元素略低于316L的標準外,其余元素含均在合格范圍內,但大多在合格的下限,材料元素基本合格。排除了材料元素含量對斷裂的影響。
二、金相分析
對斷裂的熱電偶進行金相取樣分析,取樣部位為距斷口10mm處的套管橫截面,圖1為管壁中間位置的金相組織形貌,顯示為奧氏體組織,晶內有滑移線及滑移臺階,在晶界及晶內滑移線上有塊狀及條狀σ鐵素體相析出,及部分晶界有碳化物析出。圖2為靠近套管內表壁的金相組織形貌,顯示為奧氏體組織,晶內有滑移線及滑移臺階,在晶界及晶內滑移線上有塊狀及條狀σ鐵素體相析出,同時晶界有晶間腐蝕。
三、顯微硬度分析
我們對在含有σ相的金相試樣上進行了顯微硬度測試,硬度值在HV200-HV268之間變化,值高于316L鋼奧氏體組織的硬度(HV180左右),在σ相析出比較多的地方顯微硬度值稍高,σ相析出比較少的地方顯微硬度略低不能完全的打在σ相,總體顯微硬度值勻高于奧氏體的硬度。說明有σ相存在,純σ相硬度值在HV700-1000之間[1]。
四、分析
此熱電偶加工過程中套管為未經固溶處理的316L棒料鉆孔,鉆孔后進行酸洗工藝,進行清洗孔內冷卻油脂;套管與法蘭為承插式多層堆焊焊接,而斷裂處為法蘭與套管的連接的根部,離堆焊層很近,堆焊的反復焊接的過程中,溫度剛好處σ相的析出范圍內[2],σ相是一種復雜四方結構的鐵-鉻化合物,在316L不銹鋼中,σ相會富含鉻、鉬、硅等元素。σ相的析出會造成材料的韌性降低,硬度升高[3]。而套管組織中的σ相很可能是在堆焊過程中,在高溫區(qū)停留時間過長造成的σ相析出。由于σ相硬而脆,析出過程中引起體積膨脹,引起晶界產生微裂紋,在外界應力的作用下發(fā)生擴展直至開裂,而此熱電偶的工況為80-490℃交變溫度變化,會生產交變應力,并伴有冷卻水生產的水錘沖擊振動,符合生產振動應力的條件,而且還有焦粉的沖擊應力存在。這是引起裂紋擴展的主因,另外由于套管內壁加工過程中進行了酸洗工藝,套管內表面發(fā)生了晶間腐蝕,也是誘發(fā)其微裂紋開裂的輔助原因。
五、結論
由此我們可以得出以下結論:
(一)由于套管采用未經固溶熱處理的棒材進行鉆孔加工而成,與法蘭焊接采用承插式堆焊焊接,反復的多次焊接造成套管在σ相析出的敏感溫度停留時間過長,σ相析出,造成組織脆化,形成微裂紋。
(二)對316L不銹鋼使用了酸洗工藝,造成套管內表面形成晶間腐蝕,降低了材料抗腐蝕強度,使晶界上的強度降低,誘發(fā)裂紋的產生;
(三)該焦碳塔進料口處的工況比較惡劣,伴有水錘的沖擊振動,溫度的劇烈交替變化,使熱電偶會產生各種應力,加速了微裂紋的擴展,直致斷裂。
參考文獻:
[1]黃振東.鋼鐵金相圖譜[M].北京:中國科學文化出版社.2005:479-480
[2]張家偉,黃美平,胡傳順,等.σ相對雙相不銹鋼堆焊層組織和性能的影響[J].熱加工工藝:2007,36(19):7-9
[3]孫金貴,葉銳曾,葛占英,等.σ相X光衍射定量相分析[J].冶金分析:1986,6(5):53-55