姚 凱,朱 明,畢志峰,遲麗薇,呂明智
(1.中石化石油工程技術(shù)研究院,北京 100101;2.中石化勝利油田分公司,山東 東營 257068;3.中國地質(zhì)大學,湖北 武漢 430074;4.中油大連銷售分公司,遼寧 大連 116300)
哥倫比亞安壩口油田儲層為高孔中滲儲層,原油屬于普通稠油—特稠油[1-2]。主要開發(fā)方式為水平井分層系蒸汽吞吐。開發(fā)過程中出現(xiàn)多口新鉆水平井投產(chǎn)后即高含水(基本無產(chǎn)能),生產(chǎn)井蒸汽吞吐兩三個周期后含水急劇上升等問題。針對這些問題開展了堵水調(diào)剖技術(shù)研究,研發(fā)了易鉆塞、微膨性的 WFC膨脹堵劑,在現(xiàn)場應用中取得了較好效果[3-7]。
通過實驗對比超細顆粒和超細水泥的性能。實驗水灰比為2∶3,在60℃下考察堵劑的析水量,初、終凝時間、抗壓強度、硬度等性能(表1)。由表1可知,在相同溫度和水灰比下,粒徑越小,初、終凝時間越短;在相同條件下,粒徑越小,抗壓強度和硬度越大?,F(xiàn)場以封堵管外竄及炮眼為主,綜合考慮價格因素,選用超細顆粒作為WFC膨脹堵劑的主劑。
表1 不同種類主劑性能對比
1.2.1 外加劑篩選
篩選外加劑的主要目的是改善水泥塞的抗壓強度和硬度。一般水泥的肖氏硬度為60~67HS。篩選了碳酸鈣、氯化鈣、藻土、細硅粉進行實驗(表2)。由表2可知,加入細硅粉可大大降低水泥塞硬度,且抗壓強度適中。由于細硅粉粒徑小,一般為35μm,易進入地層,且細硅粉是一種減輕劑,能降低水泥漿密度,因此,確定細硅粉為外加劑。
表2 超細顆粒加入各種外加劑指標對比(60℃)
對添加不同比例細硅粉的堵劑進行性能評價實驗(圖1)。由圖1可知,隨著細硅粉比例的增加,堵劑密度下降,初、終凝時間延長,水泥塞硬度逐漸降低,抗壓強度顯著降低。抗壓強度下降過快,表明細硅粉的加入量不宜過多,不能單純靠提高細硅粉的比例來改善堵劑性能,需要采用其他助劑來提高強度。綜合考慮,以細硅粉含量占總質(zhì)量的30%為宜。
圖1 不同細硅粉比例堵劑的性能比較(60℃)
將上述添加細硅粉的堵劑(超細顆粒與細硅粉的質(zhì)量比為7∶3)和超細顆粒各60g,按照水灰比2∶3的比例混合后進行實驗(表3)。由表3可知,添加細硅粉的堵劑的抗壓強度比超細顆粒低,同時凝固后仍然存在體積收縮的問題,即應加入一定量的膨脹劑來提高堵劑性能。
表3 添加細硅粉前后堵劑性能對比
1.2.2 膨脹劑和強化劑
設計不同濃度膨脹劑和強化劑的堵劑性能評價實驗(表4)。表中超細顆粒與細硅粉的質(zhì)量比為1∶1。由表4可知,8號樣品最適合現(xiàn)場應用,其初凝時間為3h,終凝時間為5h;抗壓強度為7.3 MPa;肖氏硬度為38.5HS;線性膨脹率為0.2%。
表4 堵劑加入不同濃度膨脹劑和強化劑的性能對比
在上述配方中需要另外添加降失水劑、減阻劑、消泡劑和緩凝劑,通過大量室內(nèi)實驗,形成了易鉆塞、微膨性WFC堵劑配方:超細顆粒+細硅粉(質(zhì)量比為7∶3)+1%晶格微膨劑+2%微膨脹劑+2%增強劑+(0.1%~0.3%)降水劑+(0.0~0.3%)消泡劑+(0.1%~0.3%)減阻劑+(0.0~0.5%)緩凝劑。相對密度為1.5~1.7。優(yōu)化后的堵劑性能與超細顆粒性能對比見表5,隨養(yǎng)護時間增長,2種堵劑抗壓強度均大幅升高,而新型堵劑抗壓強度略高,水泥塞硬度大大降低,這有利于后期鉆塞,可防止鉆塞時使封堵失效。
表5 優(yōu)化后的WFC堵劑與超細顆粒性能對比
評價堵劑性能的動態(tài)模擬實驗在模擬封堵炮眼的自制儀器上進行。實驗時將膨潤土與細粉砂(粒徑中值為159.2μm)按照一定比例充分混合填入填砂管,膨潤土含量為4.5%。將含堵劑的泥漿體系泵入驅(qū)替管柱中,孔洞模擬炮眼,在60℃下養(yǎng)護。之后在280℃下進行驅(qū)替實驗,記錄初始沖刷和100倍孔隙體積水沖刷后的突破壓力,實驗結(jié)果見表6。堵劑滿足封堵設計的突破壓力要求,并且未出現(xiàn)由于體積收縮造成的滲漏現(xiàn)象。
表6 堵劑巖心實驗的性能評價
該技術(shù)在哥倫比亞安壩口稠油油田現(xiàn)場應用4口井,施工成功率為100%,截至2015年1月共增油1 302t,平均含水率下降35%,效果非常顯著。以PH1-HZ5-A9井為例,該井為安壩口油田的一口分支水平井。初始日產(chǎn)油量為5.3t/d,峰值產(chǎn)量達9.8t/d,生產(chǎn)20d后高含水,初步分析認為,因鉆井使主支井段進入水層導致高含水。該井采用WFC堵劑復合橋塞封堵,共擠入堵劑7t;初始施工壓力為2MPa,最后上升至21MPa;鉆塞時間僅為12h,比原來節(jié)省48h。施工后見到明顯效果,目前日產(chǎn)液量為32.8t/d,日產(chǎn)油量為10.1t/d,含水率為69%,堵水后40d累計產(chǎn)油181.7t?,F(xiàn)場試驗表明,堵劑封堵效果良好,有效降低了含水率,提高了稠油產(chǎn)量。
(1)室內(nèi)實驗優(yōu)選了主劑和降失水劑、減阻劑、消泡劑、緩凝劑等添加劑,形成了易鉆塞、微膨性WFC膨脹堵劑。
(2)WFC膨脹堵劑滿足封堵的突破壓力要求,未出現(xiàn)由于體積收縮造成的滲漏現(xiàn)象,能有效封堵水層,顯著提高哥倫比亞安壩口稠油油田開發(fā)效果。
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