黃文 安令 狐瓦奇
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限公司臨猗分公司山西運城044000)
固定層煤氣爐富氧制氣技術(shù)探究
黃文 安令 狐瓦奇
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限公司臨猗分公司山西運城044000)
因為造氣工段能耗占到合成氨生產(chǎn)總能耗的60%~70%,所以造氣車間的產(chǎn)氣質(zhì)量和效率會影響整套合成氨系統(tǒng)的產(chǎn)量及能耗。山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責(zé)任公司臨猗分公司(以下簡稱臨猗分公司)造氣車間采用十分成熟的固定層間歇式制氣技術(shù),隨著科學(xué)技術(shù)的進步,原有的制氣技術(shù)面臨著技術(shù)提升的迫切需要。同時,由于臨猗分公司年產(chǎn)合成氨能力的提升,造氣車間面臨供氣緊張的狀況,故提出了采用富氧制氣技術(shù),以期待其可以解決實際生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。
臨猗分公司造氣一車間現(xiàn)有Φ 2 650/2 800 mm的錐形煤氣爐共9臺,配套3臺D700型鼓風(fēng)機,電機均為560 kW。隨著合成氨產(chǎn)能提升至200 kt/a,造氣車間經(jīng)常出現(xiàn)供氣緊張的局面,為找到提高制氣效率的措施,首先對氣化過程進行了分析。
固定層煤氣爐氣化過程:鼓風(fēng)機鼓入的空氣經(jīng)過灰渣層后在氧化層與碳發(fā)生反應(yīng),為后續(xù)蒸汽在還原層發(fā)生的反應(yīng)提供熱量。為了提高氣化效率,應(yīng)使一個制氣循環(huán)中還原層發(fā)生反應(yīng)的蒸汽數(shù)量增多,此反應(yīng)為吸熱反應(yīng),蒸汽反應(yīng)數(shù)量越多,則需要熱量更多。為提供更多的熱量,要求在吹風(fēng)階段鼓入更多的空氣進入煤氣爐,但此方法存在缺陷。因為鼓入的空氣越多,吹風(fēng)氣帶離煤氣爐的顯熱越多,會造成能耗上升。鼓入空氣量越大,就要求延長吹風(fēng)時間,吹風(fēng)時間與吹風(fēng)氣中組分關(guān)系見表1。
表1 吹風(fēng)時間與吹風(fēng)氣中組分關(guān)系
由表1可知,吹風(fēng)時間越長,吹風(fēng)氣中CO含量越高,CO為制氣所需有效成分,吹風(fēng)氣送入余熱回收爐中進行燃燒,造成CO浪費,能耗上升。因此,在吹風(fēng)階段既要保證后續(xù)還原層反應(yīng)熱量的供給,還應(yīng)盡可能減少吹風(fēng)氣量及其中CO含量。
基于以上分析,提出采用富氧制氣技術(shù)的解決方案。富氧制氣技術(shù)是在吹風(fēng)階段向鼓入煤氣爐的空氣中加入體積分數(shù)為99.9%的純氧,將鼓入的空氣中氧氣體積分數(shù)由20.8%提高至24.0%。在氧化層中C與O2反應(yīng)生成CO和CO2,由于在氧化反應(yīng)進行過程中,O2含量在不斷降低,不可避免地會產(chǎn)生CO。富氧制氣技術(shù)的運用,一方面可以減少由于O2含量不足產(chǎn)生的CO;另一方面O2含量的上升,加劇了氧化反應(yīng)層的反應(yīng)強度,可以在較短時間內(nèi)產(chǎn)生還原層反應(yīng)所需熱量。運用富氧制氣技術(shù)后,吹風(fēng)時間減少9 s,很好地抑制了CO2的還原反應(yīng),減少了還原反應(yīng)吸收的熱量;送入余熱回收爐的吹風(fēng)氣中CO含量降低。采用富氧制氣前、后吹風(fēng)氣組分對比見表2。
表2 采用富氧制氣前、后吹風(fēng)氣組分對比
吹風(fēng)時間減少后,制氣時間相應(yīng)延長,采用富氧制氣前、后各階段時間分配對比見表3。
表3 采用富氧制氣前、后各階段時間分配對比
由表3可知,采用富氧制氣后,吹風(fēng)時間縮短9 s;其中2 s增加到下吹過程中,7 s加入到上吹過程中,制氣時間得到延長,提高了每個循環(huán)的制氣效率。
綜合考察日常的生產(chǎn)狀況,在200 kt/a合成氨的產(chǎn)能下,煤氣爐由常開9臺爐減少為8臺爐,供氣緊張的情況得到緩解。
采用富氧制氣前、后半水煤氣中各組分對比見表4。
表4 采用富氧制氣前、后半水煤氣中各組分對比%
由表4可知:采用富氧制氣后,半水煤氣中H2含量保持不變,CO2含量上升,CO和CH4含量在降低。氣化過程中生成CH4的反應(yīng)平衡常數(shù)隨溫度提高而減小,高溫條件下平衡氣中CH4含量越小。甲烷含量降低表明使用富氧空氣吹風(fēng)后,煤氣爐爐溫有所提高。CO2含量上升及CO含量的降低是由于吹風(fēng)氣回收進入氣柜所致。
采用富氧制氣前、后上行和下行煤氣及蒸汽溫度見表5。
表5 采用富氧制氣前、后上行和下行煤氣及蒸汽溫度℃
由表4和表5可知,采用富氧制氣前、后的半水煤氣中主要氣體成分都沒有很大變化,溫度均保持不變,表明采用富氧制氣前、后煤氣爐爐況基本保持穩(wěn)定。
(1)電費
吹風(fēng)時間的縮短,減少了吹風(fēng)階段鼓風(fēng)機電機的做功,耗電量會有所降低。按每個循環(huán)為135 s、1 h循環(huán)27次、每個循環(huán)吹風(fēng)時間減少9 s、電機功率560 kW、電價0.4元/(kW·h)計,則每臺鼓風(fēng)機月節(jié)約電費10 886元,3臺鼓風(fēng)機月節(jié)約電費3.2萬元。
(2)原煤
通過對造氣車間日常生產(chǎn)觀察,發(fā)現(xiàn)在應(yīng)用了富氧制氣技術(shù)后,爐渣中含碳質(zhì)量分數(shù)由加氧前的13%~15%降低至10%~11%;同時煤氣爐由常開9臺變?yōu)?臺,停爐1臺。噸氨耗煤量由1 160 kg減少至1 070 kg,減少了約0.1 t。造氣1#車間每班可節(jié)約原煤20 t,每月可節(jié)約原煤為1 800 t。按噸原煤價格1 000元計,則月節(jié)約費用180萬元。
(3)純氧成本
1 m3純氧成本0.3元,鼓入的空氣中氧體積分數(shù)由20.8%提高至24.0%,配套的3臺鼓風(fēng)機型號均為D700,每小時消耗純氧成本1 134元,月消耗費用81.6萬元。
(4)月成本
每月成本降低101.6萬元。
采用富氧制氣技術(shù)可以解決目前臨猗分公司造氣車間所存在的問題,且每月可節(jié)約成本支出101.6萬元,此技術(shù)有非常廣闊的應(yīng)用前景。
2014-11-29)