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醇烴化技術(shù)應(yīng)用總結(jié)

2015-05-25 02:25:52康淑景吳立新河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800
氮肥與合成氣 2015年2期
關(guān)鍵詞:內(nèi)件醇化合成塔

康淑景 吳立新(河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800)

醇烴化技術(shù)應(yīng)用總結(jié)

康淑景 吳立新
(河北金源化工股份有限公司河北石家莊050800)

河北金源化工股份有限公司現(xiàn)有2套合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇裝置,其中1套20kt/a醇烷化裝置(簡(jiǎn)稱2#系統(tǒng))和1套60kt/a醇烴化裝置(簡(jiǎn)稱1#系統(tǒng))。60kt/a醇烴化裝置采用了湖南安淳高新技術(shù)有限公司的技術(shù),包括2臺(tái)Φ1600mm甲醇合成塔和1臺(tái)Φ1400mm烴化塔。

1 醇烴化工藝流程及主要設(shè)備參數(shù)

醇烴化工藝流程如圖1所示。來自壓縮機(jī)五段出口的12.5MPa脫碳?xì)膺M(jìn)入醇化油分離器,除去其中的水分、油污等后,再與循環(huán)氣一起經(jīng)醇化預(yù)熱器預(yù)熱后進(jìn)入甲醇合成塔。

圖1 醇烴化工藝流程

甲醇合成塔A流程:一部分氣體從下部進(jìn)入甲醇合成塔A內(nèi)外筒環(huán)隙,自下而上吸收內(nèi)件表面熱量,從內(nèi)件頂部進(jìn)入冷管束,然后進(jìn)入零米層;大部分進(jìn)醇化預(yù)熱器A管間,再從下部進(jìn)入甲醇合成塔A,氣體進(jìn)入甲醇合成塔A下部的換熱器管內(nèi),與管間的出塔氣換熱,溫度升高后經(jīng)中心管進(jìn)入零米層。2股氣體混合后經(jīng)上絕熱層進(jìn)入混合分布器Ⅰ,與少量塔頂來的層間冷激氣混合降溫,經(jīng)分氣筒斜橫向流經(jīng)內(nèi)冷段反應(yīng),再沿徑向筐與內(nèi)筒的環(huán)隙向下流動(dòng),通過支架套筒組件進(jìn)入換熱器管間,由上而下折流,從中心向圓周方向流經(jīng)底部徑向段反應(yīng),然后從內(nèi)件環(huán)隙出塔。

甲醇合成塔B流程:經(jīng)醇化油分離器B分離掉油后的原料氣,一部分經(jīng)內(nèi)外筒環(huán)隙吸收內(nèi)件表面熱量,從底部出塔;大部分經(jīng)醇化預(yù)熱器B預(yù)熱,然后2股氣體匯合進(jìn)入塔內(nèi)換熱器與出塔氣換熱。氣體溫度升高后,由中心管引至上絕熱層反應(yīng),接著進(jìn)入混合分布器Ⅱ與冷激氣混合降溫,進(jìn)入第2絕熱層反應(yīng)后再進(jìn)入混合分布器Ⅰ與冷激氣混合降溫,經(jīng)分氣筒斜橫向進(jìn)第3段反應(yīng)進(jìn)入徑向段與內(nèi)筒體之間的環(huán)隙,再斜橫向流經(jīng)第4段反應(yīng),然后進(jìn)入塔內(nèi)熱交換器的管間與進(jìn)塔氣換熱,氣體溫度降低后出塔。

甲醇合成反應(yīng)后的氣體進(jìn)入廢熱鍋爐、醇化預(yù)熱器換熱降溫(甲醇合成塔B無廢熱鍋爐),再經(jīng)醇化水冷器冷卻降溫后,送甲醇分離器后得到粗甲醇,粗甲醇經(jīng)粗甲醇中間槽后送至粗甲醇儲(chǔ)罐。分離甲醇后的氣體自甲醇分離器上部引出,一部分作為合成循環(huán)氣使用,另一部分送至烴化工段。由甲醇合成系統(tǒng)來的醇后氣進(jìn)入烴化塔環(huán)隙,環(huán)隙出來進(jìn)烴化預(yù)熱器管間,與反應(yīng)后的氣體換熱后進(jìn)入烴化塔內(nèi),在催化劑的作用下,CO和CO2與H2反應(yīng)生成低碳醇、低碳烴和水,反應(yīng)后的氣體先進(jìn)烴化預(yù)熱器管內(nèi),換熱降溫至60~80℃,再依次進(jìn)入烴化物分離器、烴化水冷器、烴化氨冷器以及烴化水分離器后,烴后氣去壓縮機(jī)六段進(jìn)口,經(jīng)加壓后去氨合成工段。低碳醇和低碳烴外售。

醇烴化裝置主要設(shè)備參數(shù)見表1。

表1 醇烴化裝置主要設(shè)備參數(shù)

2 生產(chǎn)運(yùn)行情況

2009年6月,甲醇合成塔B投入運(yùn)行,裝填C207型催化劑30.875t;2010年3月,甲醇合成塔A投入運(yùn)行,裝填C207型催化劑28.750t,烴化塔裝填XAC型氧化態(tài)鐵基催化劑40.320t。在原料氣中φ(CO)≤2.5%,φ(CO2)≤0.5%,φ(H2S)≤0.01×10-6;醇后氣中φ(CO)≤0.3%,φ(CO2)≤0.2%;烴后氣中微量φ(CO+CO2)≤15×10-6。

醇化系統(tǒng)中甲醇合成塔A以產(chǎn)醇為主,內(nèi)件為一軸兩徑ⅢJD型,控制要點(diǎn)是先調(diào)整好分流氣量、冷激氣量,再使用循環(huán)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。甲醇合成塔B以氣體精制為主,內(nèi)件為全冷激兩軸兩徑型,控制要點(diǎn)是先調(diào)節(jié)好冷激氣量,再使用循環(huán)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。醇化系統(tǒng)設(shè)置了2臺(tái)塔內(nèi)流程不同的子系統(tǒng),可串可并,另外設(shè)置了1套共用的循環(huán)機(jī)子系統(tǒng),生產(chǎn)負(fù)荷較小時(shí),醇化系統(tǒng)以氣體精制為主,可單獨(dú)開1套系統(tǒng),不開循環(huán)機(jī);生產(chǎn)負(fù)荷較大時(shí),可將2套系統(tǒng)同時(shí)投入使用,或串聯(lián)或并聯(lián)運(yùn)行;當(dāng)醇氨比要求很大時(shí),串聯(lián)運(yùn)行的2套醇化系統(tǒng)中,甲醇合成塔A開循環(huán)機(jī),以產(chǎn)醇為主;甲醇合成塔B不開循環(huán)機(jī),以氣體精制為主。

烴化塔內(nèi)件為兩軸一徑,調(diào)節(jié)好冷激氣量,要求上絕熱層零米溫度190~200℃,上絕熱層或中層熱點(diǎn)溫度,催化劑使用初期230℃、后期280℃,其他層各點(diǎn)溫度可比熱點(diǎn)溫度低10~30℃。催化劑床層溫度分布達(dá)到要求后,表示冷激氣量調(diào)節(jié)適當(dāng),控制后烴化后氣體指標(biāo)是烴化系統(tǒng)的主要任務(wù),在調(diào)整好催化劑床層溫度分布后,用微調(diào)電爐功率的手段將熱點(diǎn)溫度穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)波動(dòng),確保烴化后氣體指標(biāo)合格。

醇烴化裝置開車后,2#系統(tǒng)合成氣體與1#系統(tǒng)合成氣體可以互補(bǔ)。2#系統(tǒng)的壓力由開車前的28MPa降低至開車后的26MPa,合成氨系統(tǒng)整體能耗明顯降低。

3 存在的問題及解決辦法

3.1 甲醇合成塔A催化劑和內(nèi)件的問題

2012年3月開始,甲醇合成塔A催化劑出現(xiàn)熱點(diǎn)下移,溫度提至(280±5)℃,需要帶電爐維持生產(chǎn)。原因:①從2011年10月開始,燒高硫煤較多,1#系統(tǒng)流程中串有碳化工序,原料氣中氨含量和CO2含量高,硫化氫和有機(jī)硫脫除效果不好,造成上部催化劑中毒。針對(duì)該問題,一方面加強(qiáng)碳化后氣體有機(jī)硫的脫除,另一方面在醇化系統(tǒng)前增加高壓水洗系統(tǒng),提高氣體凈化效果,保證氣質(zhì)。②甲醇合成塔A流程設(shè)計(jì)為高CO含量帶廢熱鍋爐流程,因三段催化劑需高熱量,提高一段催化劑層入口溫度,由于當(dāng)時(shí)甲醇市場(chǎng)價(jià)格較低,φ(CO)基本控制在4.5%以下,故一段進(jìn)口氣體溫度偏低,塔內(nèi)熱量平衡難以維持。2013年8月,利用更換甲醇合成塔A催化劑的機(jī)會(huì),進(jìn)行內(nèi)件改造,即取消三段上部集氣盒,改進(jìn)換熱器、底部封頭組件;改變?nèi)螝怏w流向,由原來氣體先經(jīng)換熱器換熱再進(jìn)三段催化劑層反應(yīng),改為先進(jìn)催化劑層反應(yīng)再進(jìn)換熱器管間預(yù)熱底部入塔未反應(yīng)氣體,一段進(jìn)口氣體溫度提高15℃左右。內(nèi)件改造后,兩塔流程由原來的A-B改為B-A。投運(yùn)后,在原料氣中φ(CO)為4%以上時(shí),催化劑層軸向溫差<25℃、徑向溫差<5℃,即使甲醇合成塔入口氣中φ(CO+CO2)控制在1.0%,熱點(diǎn)溫度仍能保持在200℃左右,適應(yīng)低CO含量運(yùn)行。

3.2 甲醇合成塔、烴化塔冷激管斷裂

2009年10月14日,烴化后氣體中的微量超標(biāo)[φ(CO)為15×10-6,φ(CO2)為50×10-6],烴化塔熱點(diǎn)溫度升至255℃;2009年11月8日停車,發(fā)現(xiàn)冷激管從小蓋根部斷裂,經(jīng)焊補(bǔ)后溫度恢復(fù)正常;2010年6月8日,對(duì)烴化冷激管二段進(jìn)口焊口泄漏進(jìn)行檢修;2011年2月20日,醇化系統(tǒng)甲醇合成塔B發(fā)生冷激管零米層根部斷裂故障;2011年4月29日檢修發(fā)現(xiàn),甲醇合成塔A冷激管出現(xiàn)裂縫,進(jìn)行檢修處理后恢復(fù)正常。

原因:①焊口及冷激管有質(zhì)量問題;②冷激氣量控制不穩(wěn),閥門開啟度控制不當(dāng),導(dǎo)致冷激管受熱不均而被拉裂。為此,在檢修冷激管時(shí),增加支撐點(diǎn),減少焊管受力;另外,制定相應(yīng)的操作規(guī)程,小幅調(diào)整冷激氣量,用增減循環(huán)量調(diào)節(jié)催化劑層溫度。改進(jìn)操作方法后,未出現(xiàn)此類現(xiàn)象。

3.3 醇化、烴化冷卻系統(tǒng)問題

醇化、烴化系統(tǒng)均采用列管式水冷器,結(jié)構(gòu)緊湊、占地較小,使用初期冷卻效果明顯;但對(duì)水質(zhì)要求較高,由于管壁較薄,易被腐蝕穿孔,而且由于空間限制,易產(chǎn)生死角淤泥,影響換熱效果,沖洗、檢修不便。出水冷器的氣體溫度高,影響氣體中甲醇的分離效果,隨著出水冷器的氣體溫度升高,合成氣中未被冷凝分離的甲醇含量相應(yīng)增加,不僅增加了循環(huán)機(jī)動(dòng)力消耗,而且降低了甲醇反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,對(duì)烴化催化劑及烴化物產(chǎn)量都有影響。夏季,醇化、烴化系統(tǒng)幾乎每天都要對(duì)水冷器進(jìn)行沖洗,但效果不佳,冷卻水溫差只有2~3℃,影響整體運(yùn)行效果。

處理措施:①在冷卻水入口處加排放口。關(guān)閉上水閥后,打開排放口,利用出口水閥控制倒沖,再在出口處加入空壓氣,增加循環(huán)水在設(shè)備內(nèi)的湍流和震動(dòng),增強(qiáng)反洗的效果。②對(duì)循環(huán)水增加過濾設(shè)備,提高水質(zhì)。經(jīng)反洗處理后水冷器出口氣體溫度可降低6℃左右。目前,此設(shè)備列管有輕微泄漏,在檢修過程中進(jìn)行了封堵,近期計(jì)劃將列管式水冷器更換為蒸發(fā)式冷卻器。

3.4 烴化物分離問題

烴化物分離效果決定合成操作系統(tǒng)的穩(wěn)定性。由于烴化水冷器出口氣體溫度約為28℃,烴化物在此溫度下冷凝不易分離,對(duì)后工段合成冷交換器、氨冷器都容易造成堵塞,使合成氨系統(tǒng)壓差增大,在每次檢修時(shí)都需對(duì)合成冷交換器、氨冷器進(jìn)行蒸煮。2010年6月,在檢修烴化冷激管時(shí)更換烴化水分離器內(nèi)件,采用高效水分離器內(nèi)件,后工段烴化物排出量明顯減少。

理論上,醇烴化工藝生產(chǎn)的液態(tài)副產(chǎn)物以醇烴和少量烴類為主,完全可混入甲醇精餾系統(tǒng),可省去凈醇(醇回收)工序,但因醇后氣中的甲醇含量增加,對(duì)烴化系統(tǒng)造成負(fù)擔(dān),易造成烴化后氣體中微量超標(biāo),且烴化物中甲醇含量也較高,效益降低。2012年3月,對(duì)甲醇分離器內(nèi)件進(jìn)行更換,增加醇回收泵洗滌醇后氣,氣體中甲醇體積分?jǐn)?shù)由0.40%降至0.02%以下,效果明顯。烴化物中甲醇體積分?jǐn)?shù)由50%左右降至38%左右,烴化后氣體中微量φ(CO+CO2)由7×10-6降至3×10-6。

4 結(jié)語

醇烴化工藝操作穩(wěn)定,環(huán)保效果較好,與醇烷化工藝相比,降低了甲烷氣體的生成量,減少合成系統(tǒng)的放空量;合成操作壓力降低,合成氨系統(tǒng)總體能耗明顯降低;但必須嚴(yán)格控制原料氣體中有機(jī)硫、硫化氫及二氧化碳含量,否則極易造成催化劑中毒老化,而且必須保證粗甲醇及烴化物的分離、冷卻效果良好,否則會(huì)對(duì)合成系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響。總之,應(yīng)嚴(yán)格控制原料氣質(zhì)量、制定合理的操作規(guī)程、加強(qiáng)水質(zhì)管理及穩(wěn)定工藝操作,才能延長(zhǎng)催化劑使用壽命,發(fā)揮裝置的最大效能。

2014-08-04)

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