国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

圓周焊旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)自動化改造

2015-05-27 02:41
電氣技術(shù) 2015年8期
關(guān)鍵詞:三菱觸摸屏編碼器

張 斌

(廣東省肇慶市四會中等專業(yè)學(xué)校,廣東 肇慶 526200)

1 原圓周焊旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)介紹

1.1 轉(zhuǎn)臺驅(qū)動裝置問題

由于該控制系統(tǒng)是松下20 世紀(jì)80年代研發(fā)產(chǎn)品,其轉(zhuǎn)臺驅(qū)動部分備件全部停產(chǎn),且系統(tǒng)調(diào)速不穩(wěn)定經(jīng)常突然加減速,造成壓縮機焊接報廢。同時轉(zhuǎn)臺定位裝置機械磨損嚴(yán)重,造成設(shè)備焊接精度不足。

1.2 設(shè)備動作流程、原理和自動控制要求

1)設(shè)備動作流程

2)動作原理

轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)驅(qū)動系統(tǒng):為直流電機調(diào)速系統(tǒng),主要構(gòu)件由:①直流多度段速度調(diào)整驅(qū)動板;②直流電機;③直流電機正反轉(zhuǎn)切換接觸器組成。

圖1 設(shè)備動作流程圖

轉(zhuǎn)臺邏輯動作原理:焊接裝置(CO2焊機)起動→轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)開始→焊機起弧溶接(轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度要求2r/min)→轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)碰撞正常溶接限位開關(guān)后,焊接轉(zhuǎn)入正常溶接(轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度要求5r/min)→轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)碰撞收弧溶接限位開關(guān)后,焊接轉(zhuǎn)入收弧溶接(轉(zhuǎn)臺速度要求3r/min)→轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)碰撞焊接結(jié)束限位開關(guān)后,轉(zhuǎn)臺反轉(zhuǎn)→碰撞原點行程開關(guān)后,轉(zhuǎn)臺停止。

3)轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)自動控制要求

(1)轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度必須三種以上,同時每種速度必須可以任意加減,實現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)節(jié)簡單化,且旋轉(zhuǎn)速度慢而均勻。

(2)轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角度必須從觸摸屏畫面上顯示,便于設(shè)備焊接調(diào)整。

(3)轉(zhuǎn)臺邏輯動作必須滿足現(xiàn)場生產(chǎn)工藝。

(4)轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)位置精度必須達到目前焊接產(chǎn)品工藝要求。

2 新控制系統(tǒng)總體方案設(shè)計

方案一:采用三菱AD75P1-S3 定位模塊控制三菱MA-J2A 伺服系統(tǒng),優(yōu)點:定位精度準(zhǔn)確(精度范圍0.000~0.05mm)而且控制系統(tǒng)穩(wěn)定。但是由于該控制系統(tǒng)的自動控制技術(shù)要求很高。且備件購買費用昂貴。

方案二:采用三菱PLC 高速計數(shù)模塊A1SD61及OMRON(E6B2-CWZ6C-360P/R)編碼器進行轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)位置反饋,通過PLC 邏輯編程控制三菱變頻器及電動機,實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺控制。優(yōu)點:①高速計數(shù)功能可以正確反饋轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)位置,精度準(zhǔn)。②變頻器控制交流異步電機調(diào)速系統(tǒng)控制穩(wěn)定。③自身利用PLC 控制變頻器相關(guān)技術(shù)把握比較全面。④所有備件合成費用比三菱伺服系統(tǒng)便宜很多。

結(jié)合上述分析及比較,最終決定采用第二方案進行圓周焊旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺進行改造。

改造后的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)原理,如圖2所示。當(dāng)旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺在某一參考點時,信號經(jīng)過A1S68DAV轉(zhuǎn)換到變頻器驅(qū)動電動機動作,電動機將完成能量的轉(zhuǎn)換,將電能轉(zhuǎn)換成機械能,驅(qū)動轉(zhuǎn)臺動作。位置檢測編碼器也會將轉(zhuǎn)臺角度傳遞給A1SD61 模塊,通過計算將給于主機脈沖信息反饋,而轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)角也會顯示在控制畫面中,這樣就形成了一個閉環(huán)控制系統(tǒng)。

圖2 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺控制系統(tǒng)原理圖

3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計

3.1 硬件選定

1)設(shè)備原有自動化控制元件

(1)三菱 A1SJH PLC 一套,I/O 模塊包括A1S68AD、A1S68DAV、A1SX42、A1SY42。

(2)觸摸屏(PRO-FACE 型GP2401-TC41-24)。

(3)DC24V 電源模塊,以及其他相關(guān)工控元件。

2)新增加旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺自動化控制元件

①三菱A1SD61 高速計數(shù)模塊。計數(shù)速度設(shè)定50KPPS(2)、CHI 脈沖入力電壓設(shè)定DC24V。②高速計數(shù)編碼器OMROE6B2-CWZ6C-360P/R。③變頻器:由于轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)要求旋轉(zhuǎn)速度慢而穩(wěn),負(fù)載力較小,以及費用低。故選用基頻以下調(diào)速變頻器,三菱FR-S520E-0.4K,輸入三相AC200-AC240V 50Hz 輸出三相AC200-240V,MAX 電流2.5A。④驅(qū)動電動機:結(jié)合生產(chǎn)工藝要求轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)CT 時間為12s 及停止位置準(zhǔn)確性。故選用三菱(GM-SFB)三相交流AC200V 0.4K 1∶80 1445r/min 帶制動器DC90V的電動機。⑤繼電器、接觸器、動力控制線、機械傳動齒輪三件及電動機定位支架、編碼器規(guī)定支架各一件,其他輔助部件若干。

3.2 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺PLC 控制程序

相關(guān)的操作元件明細(xì),見表1。

表1 操作元件明細(xì)表

3.3 電氣主接線方式

三菱PLC、觸摸屏、變頻器電氣主接線方式,如圖3所示。

圖3 電氣主接線方式

4 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計

4.1 控制系統(tǒng)部分程序流程

根據(jù)設(shè)備控制要求,程序流程分為轉(zhuǎn)臺手動控制和自動控制、回原點控制。手動和自動控制程序流程圖,如圖4(a)、4(b)所示。

圖4 手動和自動控制程序

4.2 人機接口HMI 及系統(tǒng)調(diào)試

1)HMI 畫面

采用PRO-FACE 觸摸屏GP2401-TC41-24 作為顯示器,通過按鈕和對參數(shù)進行設(shè)置,可以非常方便的對轉(zhuǎn)臺進行操作控制。

2)系統(tǒng)調(diào)試

旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺主要操作畫面,如圖5所示。

圖5 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺操作畫面

對旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺角度與旋轉(zhuǎn)速度進行分析和計算:根據(jù)電動機減速比及機械齒輪旋轉(zhuǎn)傳動比(Z1/Z2= 1∶80,Z2/Z3=3∶7,Z3/Z4=7∶1)已知電動機轉(zhuǎn)速1445r/min,編碼器360P/R,焊接完成角度為198°,時間為11.5s,焊接工藝要求,起弧焊接角度為10°,時間1s,溶接角度為164°,時間9s,收弧角度24°,時間2.5s。通過計算,起弧轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度10°÷360°÷1s)×60=1.66r/min 即1.66×7÷ 3×80=222.2r/min,通過60f/P×(1-S)即=10Hz。溶接焊接轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度164°÷360°÷9s)×60=3.04r/min 即3.04×7÷3×80=566.9r/min,通過60f/P×(1-S)即=18.2Hz。收弧焊接轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)速度=(焊接角度 24°÷ 360°÷2.5s)×60=1.6r/min 即31.6×7÷3×80=298.67r/min,通過60f/P×(1-S)即=9.6Hz。根據(jù)上述的分析得到旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺角度與旋轉(zhuǎn)速度的關(guān)系,見表2。

(1)首先將表2中的轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)速度及旋轉(zhuǎn)角度的數(shù)值在畫面內(nèi)進行設(shè)置。

表2 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺角度與旋轉(zhuǎn)速度關(guān)系表

(2)手動:手動操作旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺,首先將壓縮機調(diào)試筒體放入旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺內(nèi),并通過工件夾緊裝置將工件夾緊,然后在畫面上操作轉(zhuǎn)臺正轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)臺起動后一直按住正轉(zhuǎn)按鍵,觀察轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)狀況,確認(rèn)轉(zhuǎn)臺剎車,停止位置及轉(zhuǎn)臺角度顯示與實踐是否吻合。經(jīng)確認(rèn)無其他問題后,調(diào)試轉(zhuǎn)臺返回原點狀況。確認(rèn)是否按照返回起動時當(dāng)轉(zhuǎn)臺角度大于等于30°時轉(zhuǎn)臺以30Hz 的頻率返回,K15s 后轉(zhuǎn)臺以80Hz的頻率運行,當(dāng)轉(zhuǎn)臺角度小于81°時轉(zhuǎn)臺以5Hz 的頻率運行(目的避免返回原點時速度過快)。

(3)自動:手動無異常后,再進行無焊接轉(zhuǎn)臺自動運轉(zhuǎn)測試,確認(rèn)轉(zhuǎn)臺是否按照表2的設(shè)定參數(shù)運行。并協(xié)同現(xiàn)場確認(rèn)起弧,溶接,收弧焊接角度及旋轉(zhuǎn)CT 時間是否在生產(chǎn)工藝要求內(nèi)。并將焊接成品給現(xiàn)場品質(zhì)管理人員確認(rèn),發(fā)現(xiàn)焊接成品后起弧,收弧位置沒有滿足生產(chǎn)工藝要求,重新將起弧,收弧速度設(shè)置為:W0A0=9.5Hz,W0A4=9.8Hz。再次測試,成品確認(rèn)已達到加工工藝要求后,進行試產(chǎn)100PC,無異常進行相關(guān)設(shè)備參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化作成。

5 結(jié)論

本系統(tǒng)自改造投入使用至今,軟、硬件方面都運行正常,且直觀、操作方便。同時也大大提高了生產(chǎn)效率,減少了產(chǎn)品的不良率。實踐證明,利用PLC 結(jié)合變頻器控制電動機,實現(xiàn)轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)是一種可以取代高性能伺服控制轉(zhuǎn)臺運轉(zhuǎn)的自動控制方法。

[1] 范建新.可編程控制器原理及應(yīng)用[M] .廣州: 華南理工大學(xué)出版社,2002.

[2] 岳慶來.變頻器,可編程控制器及觸摸屏綜合應(yīng)用技術(shù)[M].北京: 機械工業(yè)出版社,2006.

[3] A1SD61,A1SD61E,A1SD61D(S1)高速模塊使用說明書[M].三菱電機株式會社,2008.

[4] 張琪.電氣自動化中PLC 技術(shù)的應(yīng)用研究[J].河南科技,2013(11): 125-126.

猜你喜歡
三菱觸摸屏編碼器
融合CNN和Transformer編碼器的變聲語音鑒別與還原
三菱日聯(lián)銀行
三菱日聯(lián)銀行
利用三菱PLC在老設(shè)備上的改造應(yīng)用
PLC和觸摸屏在衛(wèi)生間控制系統(tǒng)的應(yīng)用
淺析投射式多點觸控電容觸摸屏
基于FPGA的同步機軸角編碼器
皮膚“長”出觸摸屏
應(yīng)用旋轉(zhuǎn)磁場編碼器實現(xiàn)角度測量
基于數(shù)字信號處理的脈沖編碼器