王磊(新疆塔里木油田塔西南勘探開發(fā)公司石化廠,新疆 塔里木 844804)
塔西南石化廠尿素車間的生產(chǎn)能力由設(shè)計的110kt/年提高到160kt/年,壓縮機由原來的三臺增加至四臺,均由上海電氣壓縮機泵業(yè)有限公司(上海大?。┥a(chǎn)的往復(fù)活塞式二氧化碳壓縮機。其作用將來自合成低壓脫碳的CO2,在入壓縮機之前加入0.4—0.6%(體積)的氧,經(jīng)五級壓縮后壓力達(dá)20—20.5MPa(表壓)送入合成塔。由于壓縮機的頻發(fā)故障切換壓縮機。切換過程中造成合成塔波動,為裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)帶來不利的影響,而且還造成裝置的能耗上升。下面本文將對壓縮機故障及其處理措施進(jìn)行系統(tǒng)化分析,為今后壓縮機的操作及其維修提供一定的參考。
我廠尿素裝置的二氧化碳壓縮機總共有四臺,型號分別為4D12A—63/20(1#、2#、3#壓縮機)和 4D12A—62/20(4#壓縮機)。其結(jié)構(gòu)如下圖所示:
圖1.CO2壓縮機傳動部分結(jié)構(gòu)示意圖
從圖1可知我廠往復(fù)式CO2壓縮機是容積式壓縮機的一種。其主要部件包括氣缸、曲柄連桿機構(gòu)、活塞組件、填料(也就是壓縮機的密封件)、氣閥、機身與基礎(chǔ)、管線及附屬的設(shè)備等。
本人收集尿素裝置2011年壓縮機因各類故障原因檢修記錄,并對其進(jìn)行相應(yīng)的分類,具體見下表一所示:
表一:2011年CO2壓縮機檢修記錄表
從表中可以看出,壓縮機因三四段超壓、三四段出口溫度異常和潤滑油系統(tǒng)的檢修頻次最多,占到壓縮機故障切換的58%。因此,壓縮機各段超壓超溫和潤滑油故障將作為本文的討論重點。
2.1 CO2壓縮機故障原因
2.1.1 某段出口超壓
從表一中,可以看出2011年因壓縮機三段超壓、四段超壓共檢修30次,是壓縮機故障切換的主要因素。某段出口超壓多數(shù)是下一段進(jìn)、排氣閥漏,活塞環(huán)磨損,或本段出口氣冷卻不良而造成,分述如下。
(1)氣閥故障
下段進(jìn)氣閥閥片斷裂;發(fā)彈簧卡??;閥座螺母銷子斷裂,造成螺母松;閥片移位或閥座與氣缸接觸面不嚴(yán)密等,使高壓氣向吸入側(cè)泄漏,手摸吸入閥閥蓋感到發(fā)熱,但有時感覺不明顯,需用聽棒,判斷是閥片動作聲音還是氣體泄漏的聲音。如漏氣會發(fā)出噪音。
下段排氣閥發(fā)生上述情況,排出氣體有倒回氣缸,造成吸氣能力降低。因為排氣閥平時也是熱的,需用聽棒判斷,如有問題,應(yīng)停車更換。
(2)活塞環(huán)故障
一、二、三段雙作用缸活塞環(huán)磨損,使高壓側(cè)氣體漏向低壓側(cè)。四、五段之間平衡級有管道與三段出口相通,當(dāng)四段缸活塞環(huán)損壞后,使得部分高壓氣竄入三段入口,因而也使得三段出口壓力超壓。
(3)冷卻水影響
壓縮機各段缸的冷卻水水閥開度不足或循環(huán)水的壓力不足,使得出口氣冷卻效果不佳。此外,由于循環(huán)水水質(zhì)影響,壓縮機運行時間久后,或造成泥沙在各段缸的夾套中聚集影響換熱效率。
(4)其他因素
①當(dāng)二氧化碳的純度大幅度下降時,此時壓縮機的三段、四段超壓比較明顯,連帶合成塔及一段循環(huán)系統(tǒng)超壓。
②本段排出側(cè)至下段吸入側(cè)的氣體通路混入雜物或焦油炭末卡住閥門通道,使阻力增加。
2.1.2 填料異常
(1)填料密封處注油量過小或者過大因素
注油量過大容易造成過多的油炭化,形成沉積物;過小則填料環(huán)潤滑效果不好,磨損速度加快,影響使用壽命。
(2)工藝介質(zhì)夾帶顆粒物因素
現(xiàn)場檢查有時會發(fā)現(xiàn)在壓縮機氣缸及填料密封腔體中有大量沉積物,這些沉積物是由工藝介質(zhì)夾帶過來的微細(xì)固體粉塵或結(jié)焦的碳粒組成,其硬度往往很高,其在密封腔處的沉積必然會造成密封填料嚴(yán)重的磨損,從而大大縮短填料密封環(huán)及活塞桿的使用壽命。
2.1.3 某段進(jìn)氣或排氣溫度超溫
(1)冷卻水影響
壓縮機各段冷卻器的冷卻水水閥開度不足或循環(huán)水的壓力不足,使得出口氣冷卻效果不佳。此外,壓縮機開機過程中,操作人員未按照規(guī)程步步確認(rèn),遺漏對壓縮機上回水閥的檢查,未開引起壓縮機各段超溫。
(2)氣閥因素
①進(jìn)氣溫度異常高時,有可能是該段進(jìn)氣閥有故障,排氣時,進(jìn)氣閥關(guān)不了,高溫氣體倒流。如雙動缸進(jìn)氣閥有兩個,用手摸閥蓋確定哪個漏。
②出氣溫度異常高時,有可能是下段的進(jìn)氣或排氣閥故障,排出壓力上升,壓縮比增大。也有可能是該段排氣閥故障。排出氣體在吸氣時又倒回,再次壓縮。
(3)儀表指示問題
由于壓縮機的振動,使得壓縮機的測溫點容易因為接觸不良引起儀表本身出現(xiàn)了問題,其進(jìn)出口溫度顯示出現(xiàn)異常,波動大、亂跳或指示偏差大等。出現(xiàn)這種現(xiàn)象不需要切換壓縮機聯(lián)系儀表就可以進(jìn)行處理。
2.1.4 潤滑油系統(tǒng)故障
(1)潤滑油油壓、油溫異常
①油壓下降原因:濾油器臟而堵塞;溢流閥泄漏或調(diào)節(jié)不良;油泵壓蓋或填料泄漏。一般油壓下降主要是濾油器臟,由濾油器前后壓差可判斷。
②油溫高的原因一般有冷卻水不足,水中雜質(zhì)堵塞了水管,水結(jié)垢或進(jìn)口水溫過高等。
(2)潤滑油帶水
潤滑油帶水往往是由排油水不及時或不徹底引起的。但也有可能是油冷卻器漏水或者是在生產(chǎn)過程中,CO2氣中水蒸氣過多,它通過填料函與潤滑油混在一起。除此之外,四段填料函冷卻水因密封面貼合不嚴(yán)密而漏入中體,進(jìn)入機身油池也會造成潤滑油帶水。
(3)油泵故障
油泵出現(xiàn)故障往往是由軸承、齒輪磨損或者是靠背輪不同心,泵體吸入空氣引起的。另外,油泵的電纜有時也存在一定程度的老化,造成油泵缺相引起油泵跳車,進(jìn)而造成壓縮機油壓掉聯(lián)鎖跳車。
2.1.5 其他原因
(1)法蘭或焊縫泄漏
1)法蘭墊片被腐蝕或連接法蘭的螺栓松動;2)焊縫處被腐蝕或出現(xiàn)沙眼;
(2)液擊
壓縮崗位排油水不及時或壓縮機五段入口溫度控制過低,造成氣體中帶入大量液體時,由于液體的不可壓縮性,瞬時就會達(dá)到很高的壓力,產(chǎn)生液擊,發(fā)出巨大響聲。嚴(yán)重時會造成氣缸蓋擊碎,活塞桿彎曲,或其他零部件的損壞,甚至發(fā)生人身傷亡事故。
(3)設(shè)備及管線振動
①固定松動;②支撐件不足;③因壓力脈動引起共振;④管線固定因膨脹被破壞;⑤管件振動大。
(4)壓縮機本體的異常響聲
敲擊主軸承,若間隙過大或瓦蓋螺栓螺母松動,其聲音通常是沙啞的,無金屬響聲;敲擊連桿軸瓦,連桿與曲軸連接的大瓦頭,如間隙過大,旋轉(zhuǎn)時向前向后的敲擊聲是不同的。連桿與十字頭銷連接的小頭瓦是作往復(fù)運動的,如間隙過大,前后兩次敲擊聲就比較均勻。除此之外,機身內(nèi)有雜物或者曲柄與十字頭銷平行度有出入也會造成機體出現(xiàn)異常響聲。
2.2 應(yīng)對措施
2.2.1 某段出口超壓應(yīng)對措施
(1)氣閥故障處理:當(dāng)壓縮機出現(xiàn)某段超壓時,崗位人員可以手摸吸入閥閥蓋感到發(fā)熱,或可用聽棒判斷是閥片動作聲音還是氣體泄漏的聲音。如漏氣會發(fā)出噪音,如判斷為氣缸閥失靈,應(yīng)立即停車更換,否則碎片落入氣缸內(nèi)是非常危險的。
(2)活塞環(huán)因素:可用手摸平衡段出口管管壁溫度是否發(fā)涼來判斷。如發(fā)冷或管壁結(jié)霜,表示泄露擴(kuò)大,通過更換活塞環(huán)解決。
(3)如混入雜物或焦油炭末卡住閥門通道,可通過拆檢清洗來解決。
2.2.2 填料異常應(yīng)對措施
(1)填料密封處注油量過小或者過大因素的處理:注油量的確定除了按廠家的標(biāo)準(zhǔn)注入外,還應(yīng)該在試車初期,通過檢查密封環(huán)處的運行情況,確定一個合適的量。試車結(jié)束后,打開檢查填料處活塞桿上有無炭狀物,以判斷注油量的大小。
(2)工藝介質(zhì)夾帶顆粒物的處理:通過調(diào)整工藝使壓縮機參數(shù)達(dá)到設(shè)計要求,必要時可加氣固分離器,分離掉這些顆粒雜,就可避免氣缸與活塞環(huán)、活塞桿與調(diào)料摩擦副之間的顆粒磨損。
2.2.3 某段進(jìn)氣或排氣溫度超溫應(yīng)對措施
(1)冷卻水因素:先檢查前段冷卻器是否出現(xiàn)異常,如有問題及時交付檢修。此外,車間定期對各停運壓縮機開展預(yù)防性檢修,對各段缸的水夾套進(jìn)行清洗。
(2)氣閥因素:一方面及時對故障氣閥更換;另一方面,提高氣閥的進(jìn)貨質(zhì)量。
(3)儀表指示問題:聯(lián)系儀表檢修,更換儀表,并各測溫點進(jìn)行加固,減小振動對其造成的影響。
2.2.4 潤滑油系統(tǒng)故障的處置措施
(1)潤滑油油壓、油溫異常的處理
油壓下降主要是由濾油器臟引起的,可由濾油器前后壓差判斷,輪流對停用的壓縮機定期清洗濾油器。
針對油溫高可以通過檢查是否由上回水閥的開度、冷卻水水壓引起的。此外還可以通過測溫儀對冷卻水的上回水管線的溫度進(jìn)行判斷是否冷卻水走短路。另外,結(jié)合對壓縮機各段缸水夾套清洗的時候?qū)櫥屠鋮s器進(jìn)行清洗。
(2)潤滑油帶水的處理
①加強壓縮機的排油水操作,車間定期對崗位的排油水執(zhí)行進(jìn)行抽查。
②定期取壓縮機的潤滑油進(jìn)行化驗分析,出現(xiàn)異常及時進(jìn)行換油。
(3)油泵故障的處理
①針對油泵缺相引起油泵跳車,進(jìn)而造成壓縮機跳車,經(jīng)過相關(guān)分析發(fā)現(xiàn)泵的電纜存在一定的程度的老化。因此,定期聯(lián)系電氣人員對油泵電機的線路檢查,并對電纜進(jìn)行相應(yīng)的更換。
②安排鉗工定期對停運的油泵進(jìn)行預(yù)防性檢修。
2.2.5 其他原因的應(yīng)對措施
①法蘭或焊縫泄漏:更換法蘭墊片或緊固螺栓;焊縫漏要及時補焊。
②液擊:每小時一次及時排油水,并做到排油水徹底,五段入口溫度控制必須高于操作壓力下二氧化碳的液化溫度。
③設(shè)備及管線振動:應(yīng)擰緊螺栓,制止松動或更換緊固方法;應(yīng)補充支撐架;應(yīng)考慮管線熱膨脹方向,重新調(diào)整固定件位置;應(yīng)加固管架。此外,嚴(yán)格二氧化碳壓縮機的入口壓力,避免抽負(fù)壓。
④壓縮機本身異常響聲:用聽棒重點檢查,查明原因,停車處理。
通過前面對壓縮機故障原因及處理中發(fā)現(xiàn),為了使壓縮機運行更加穩(wěn)定和可靠,可進(jìn)行一些相應(yīng)的改造。本人結(jié)合國內(nèi)其它廠家的一些做法和設(shè)想,提出以下的改進(jìn)建議:
3.1 恢復(fù)二氧化碳壓縮機入口總管壓力顯示,并在壓縮機一回一管線增設(shè)調(diào)節(jié)閥,內(nèi)操人員可根據(jù)壓縮機進(jìn)口壓力顯示實現(xiàn)遠(yuǎn)程對壓縮機負(fù)荷的調(diào)整。
3.2 現(xiàn)在往復(fù)壓縮機大多采用出口回流至入口的方式維持壓力的穩(wěn)定及滿足工藝需求,往往有40%左右的功是無用功??蓞⒖紓€別廠家將部分二氧化碳用于二段循環(huán)系統(tǒng)吸收進(jìn)入合成塔內(nèi),可以減少壓縮機的打氣量,從而起到節(jié)約電耗的目的。
3.3 目前,人工手動排油水弊端很多,要么就是排油水不及時或不徹底,均有可能為壓縮機平穩(wěn)運行帶來比較大的隱患。建議將目前裝置手動操作排油水改裝成自動排油水裝置。
3.4 采取高壓變頻電機或者先進(jìn)的氣閥結(jié)構(gòu)可以節(jié)省大量電耗。
[1]尿素裝置操作規(guī)程[M],2008版.
[2]錢鏡清;水溶液全循環(huán)工藝尿素裝置操作指南,2005版.
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