朱偉
摘 要:通過對兩段提升管催化裂化裝置再生系統設備裂紋調查,分析了應力腐蝕裂紋產生的原因,并對應力腐蝕裂紋提出了解決的辦法,消除了裝置的設備隱患。
關鍵詞:兩段提升管催化裂化;應力腐蝕;裂紋;分析;措施
前言
山東石大科技集團有限公司20萬噸/年兩段提升管催化裂化裝置自2002年4月改造并一次性開車成功,該技術由中國石油大學化學化工學院首次成功應用于工業(yè)化試驗,由于一段提升管催化裂化為同軸式沉降——再生器結構,為了便于催化劑的流化,我們增加催化劑燒焦罐,這使得操作難度和水平有了不同程度的提高。運行后期兩段提升管催化裂化裝置的二段提升管、燒焦罐的外旋殼體、煙道管的彈簧支座等焊縫部位相繼出現了大量穿透性裂紋,并出現漏風現象,嚴重威脅到裝置的安全,平穩(wěn)及長周期運行。為了解上述問題,設計科研單位對裂紋產生的原因進行了認真地調查和分析,生產車間和機動科對裂紋進行補救和處理,積累了大量的實踐經驗。本次對大量的基礎數據進行分析研究,確認了裂紋產生的原因,并將采取的措施。
1 兩段提升管催化裂化裝置主要設備裂紋現狀
1.1 主要設備
設備名稱1:催化劑燒焦罐
主要尺寸:Φ1800/2200×9200mm×12
設計壓力(表):0.35Mpa 設計溫度:750℃
操作壓力(表):0.15Mpa 操作穩(wěn)定:650-700℃
介質:催化劑、煙氣
設備名稱2:外置旋風分離器
主要尺寸:Φ1000×5425mm×10
主體材質:15CrMoR
龜甲網材質:Ocr13 襯里:JA-95
耐磨層厚度:20mm
1.2 裂紋分布及狀況
兩段提升管催化裂化裝置自02年6月投產,運行10年后相繼出現了大量裂紋,其中催化劑燒焦罐煙道支座處筒體上共發(fā)現6條穿透性裂紋,這些縱向、橫向裂紋的最長約為0.5m,且裂紋形狀有條狀和樹枝狀,分布極不均勻,隨后在催化劑燒焦缸外旋筒體上的焊縫出現長約20cm的穿透性裂紋,該裂紋為縱向裂紋。
2 設備裂紋成因分析
2010年3月開始,首先在催化劑燒焦罐煙道彈簧支座筒體上發(fā)現有裂紋產生,當時對裂紋進行補焊加強處理,同時加強了對其它外表宏觀裂紋的檢查,檢查時發(fā)現彈簧支座及筋板焊縫周圍有大量的穿透性橫向或縱向裂紋?,F場補焊時裂紋向焊縫兩側的母材延伸,同時不斷出現新的裂紋,通過對鋼材的化學成分,顯微組織,強度試驗表明,這些裂紋呈現出典型的應力腐蝕裂紋形態(tài),以下對應力腐蝕的原因進行詳細地分析和說明。
2.1 煙氣組分分析
由于這次設備開裂問題均發(fā)生在再生器煙氣系統,如催化劑燒焦罐的外部旋風分離器,以及煙道,而反應器等設備卻沒有出現類似情況,因此,可以判斷再生煙氣中存在腐蝕性介質,我們對燒焦缸的煙氣的主要成分和微量極性氣體組分進行分析,分析結果如表1所示。
數據表示出導致設備開裂的煙氣的共同規(guī)律:
(1)富氧操作,催化劑燒焦罐的煙氣中過剩氧含量較大,一般大于390,煙氣氧化性氣氛較強,CO含量極少,幾乎為零,相反,再生器處于相對貧氧狀態(tài),CO等還原性物質的含量較多。
(2)結果顯示催化劑燒焦缸煙氣中存在一定量的SO3,煙氣SO3是由SO2轉化來的,轉化率的大小直接與煙氣中的過剩氧含量有關。催化劑燒焦缸中過剩氧含量較多,對應與其煙氣中SO3含量相對較多,SO3氣體存在與否對于煙氣酸露點溫度的高低具有至關重要的作用。
(3)分析結果顯示煙氣中存有一定的NOX,其極易溶于水,加之煙氣中有一定量的水蒸汽,在金屬內壁遇冷至露點溫度以下既會形成硝酸鹽水溶液,而NO3-是極易引發(fā)低碳鋼,低合金剛材料產生應力腐蝕的敏感陰離子。分析結果表明,只要存在低濃度的硝酸鹽溶液,在一定條件就可以造成應力腐蝕破裂。
2.2 煙氣酸露點腐蝕
催化劑燒焦缸煙氣中的水蒸汽在設備金屬器壁如果遇冷凝結成水,則煙氣中的NO2,SO3,SO2等極性氣體極易溶于水,形成酸性溶液,從而構成應力腐蝕開裂所必須的腐蝕介質和電化學反應條件,露點溫度對催化劑燒焦罐煙氣系統設備腐蝕問題至關重要。
煙氣酸露點的溫度高低取決于煙氣中的水蒸汽的分壓和SO3的濃度,如果設備壁溫較長時間處于煙氣酸露點溫度以下,有可能在設備金屬內壁表面結露,導致應力腐蝕裂紋的產生。經檢測表明,發(fā)生裂紋的催化劑燒焦缸的酸露點溫度較高,大致在120-140℃,而該罐的平均溫僅為80℃,而壁溫較低的部位正是裂紋集中發(fā)生的部位。
2.3 應力因素
催化劑燒焦罐煙道彈簧支座由于結構復雜,支座的底環(huán)板和頂環(huán)板之間所用筋板數量較多,為正常設計的2-3倍,焊接時在焊接部位產生很大的焊接殘余應力,在外加載荷的作用下導致拉伸應力的產生,加速了應力腐蝕開裂。
總之,在現場焊接殘余應力存在的情況下,如果沒有經過焊后熱處理,那么它的焊接殘余應力水平是相當高的,在合適的腐蝕環(huán)境下,會造成設備的應力腐蝕開裂。通過焊后消除應力熱處理,可以使焊接殘余應力水平大幅降低。
3 催化劑燒焦罐裂紋的處理
(1)運行時采取的對策。運行時采取的對策即對裂紋進行常規(guī)補焊。a.對催化劑燒焦罐的外旋裂紋補焊16MnR補強板,減緩裂紋擴散。b.燒焦罐煙道彈簧與支座進行重新設計,更換彈簧支座位置并在筒體上焊保護性套管,減少底環(huán)板和頂環(huán)板間筋板的數量,對焊縫進行熱處理。c.割除厚彈簧支座及各焊接加強板,減少開裂處筒體的受力情況,消除拉伸應力。
(2)大修時采取的修復措施。a.對于外旋裂紋進行打磨,視內壁襯里損壞情況進行修復,焊縫補焊處理。b.對于穿透性裂紋采取打磨,預熱補焊的方式進行處理,打磨的母材距離裂紋的兩端不得小于20mm,同時采用圓形或橢圓形予以圓滑過渡,以減少應力集中。c.補焊工作全部結束后,表面探傷合格,100%X射線探傷合格。
4 修復使用效果
自2013年5月投入使用以來,該設備沒有出現類似裂紋,裝置運行良好。采用打磨,預熱補焊的方法修復能有效解決應力腐蝕開裂問題。同時,更換彈簧支座,減少焊接應力,并進行焊后熱處理也能修復應力腐蝕開裂的難題,采用這些方法處理大量裂紋既消除了設備隱患,又大大縮短了檢修處理工期,節(jié)約了大量資金,可供同行業(yè)參考。
參考文獻
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