王大勇
摘 要:隨著國家重、輕工業(yè)的迅速發(fā)展,生產(chǎn)廢水的種類和數(shù)量迅猛增加,對水體的污染也日趨嚴(yán)重,威脅人類的健康安全和生活環(huán)境。因此,對于人類安全和保護(hù)環(huán)境來說,工業(yè)生產(chǎn)廢水的處理尤為重要。文章對工業(yè)廢水進(jìn)行分類,并根據(jù)實(shí)例采用相應(yīng)處理方法進(jìn)行介紹。
關(guān)鍵詞:工業(yè)廢水;分類;超標(biāo)原因;處理方法及實(shí)例
工業(yè)企業(yè)各行業(yè)生產(chǎn)過程中排出的廢水,統(tǒng)稱工業(yè)廢水,其中包括生產(chǎn)廢水、冷卻水和生活污水,生產(chǎn)廢水中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。
1 工業(yè)廢水分類
(1)按產(chǎn)品加工對象分為農(nóng)藥廢水、造紙廢水、冶金廢水、印染廢水、化學(xué)肥料廢水等。(2)按主要污染物成分分為酸性、堿性廢水、含汞廢水及含酚廢水等。(3)按主要污染物性質(zhì)分為有機(jī)廢水和無機(jī)廢水。例如,電鍍和礦物加工無機(jī)廢水,食品或石油加工有機(jī)廢水。(4)按處理難易程度和危害性分為:易處理危害小的廢水,如生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的熱排水或冷卻水,對其稍加處理,即可排放或回用;難生物降解又有毒性的廢水,如含重金屬的廢水,含多氯聯(lián)苯和有機(jī)氯農(nóng)藥廢水等。
2 工業(yè)廢水超標(biāo)排放的原因
(1)許多工業(yè)廢水缺乏成熟的處理工藝。由于某些工業(yè)廢水難于處理,至今也沒有很好的處理技術(shù),建成的處理站也沒有達(dá)到預(yù)期效果。
(2)工業(yè)廢水水質(zhì)波動劇烈,難于穩(wěn)定運(yùn)行或浪費(fèi)嚴(yán)重。某些工業(yè)廢水的水質(zhì)波動幅度巨大,很難給出一個經(jīng)濟(jì)的處理方案。從廢水處理站而言,過高的運(yùn)行費(fèi)用勢必會給其長期運(yùn)行帶來巨大的壓力。
(3)多種原因?qū)е鲁瑯?biāo)排放。有的地區(qū)存環(huán)保部門監(jiān)管不利,造成部分排水單位未充分處理就排放未達(dá)標(biāo)廢水的現(xiàn)象。有的排水單位由于缺乏專業(yè)的廢水處理人才,難以管理處理站,造成運(yùn)行成本高、時而出現(xiàn)超標(biāo)排放的現(xiàn)象。
3 工業(yè)廢水處理方法及實(shí)例
3.1 染整廢水
某染整廠生產(chǎn)廢水COD為761~904mg/L,BOD5為100~169mg/L,BOD5/COD僅0.16。生化性較差,廢水中含較難降解的聚乙烯醇(PVA)和表面活性劑。用活性污泥法(HRT=8h)處理時,PVA去除率僅為20%,而采用水解酸化(HRT=10h)-好氧(HRT=10h)工藝處理后,其COD去除率為75%,BOD5去除率為97%,PVA去除率為71%。
采用方法:可采用生物接觸氧化-化學(xué)混凝氣浮法處理。為了提高廢水的可生化性,生物接觸氧化前設(shè)置水解酸化池(HRT=6h),使廢水的BOD5/COD提高為0.28,可達(dá)標(biāo)排放。
3.2 乳化油廢水
乳化可通過加入CaCl2等鹽類予以破除,也可通過降低廢水的pH值予以破除,破乳后進(jìn)行混凝處理。該廠原水pH10.3、懸浮物 544mg/L、油脂302mg/L、Fe 17.9mg/L、Po4222mg/L。投加800mg/L的硫酸鋁,450mg/L的H2SO4和45mg/L的聚合電解質(zhì),可得到有效的處理。出水pH7.1,懸浮物為40mg/L、油脂為28mg/L、Fe 1.6mg/L、Po48.5mg/L。
3.3 紡織廢水
某織帶廠是一家生產(chǎn)彈性織物的企業(yè),其著色工序排放染色廢水,所用染料主要是酸性染料和活性染料。廢水的BOD5/COD為0.233。該廠采用內(nèi)電解-混凝沉淀工藝處理染色廢水,其中內(nèi)電解池填充材料為鐵屑、焦炭和少量催化劑,HRT為30min,進(jìn)水pH值調(diào)整為3.5左右;內(nèi)電解池出水在中和混凝池(HRT=30min)內(nèi)調(diào)節(jié)至pH值7.5~8.0后再進(jìn)入斜管沉淀池(HRT=30min)處理;活性炭吸附塔的HRT為30min。
3.4 乙烯廢水處理
文章所選的工程實(shí)例為某乙烯廠的廢水處理裝置。其生產(chǎn)廢水含第一期的乙烯、乙醛、乙酸、丁辛醇、高壓聚乙烯、低壓聚乙烯、原料罐區(qū)、成品罐區(qū)的生產(chǎn)廢水;第二期的線性低密度聚乙烯、甲基叔丁基醚的生產(chǎn)廢水;第三期的苯乙烯、聚酯工程的生產(chǎn)廢水。該廢水處理廠設(shè)計(jì)處理能力為1200m3/h,占地面積4hm2,由生化處理、高速過濾、活性炭吸附和再生、剩余污泥處理四部分組成。
綜合廢水水質(zhì)如下:pH值為6~9;SS濃度為100~500mg/L;BOD5濃度為400~600mg/L;COD濃度為1000mg/L。
廢水處理的工藝流程:乙烯綜合廢水進(jìn)入沉砂池,截留水中無機(jī)顆粒;然后進(jìn)入隔油池,去除可能存在的浮油;經(jīng)隔油池后的廢水進(jìn)入原水池進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié),再由原水提升泵將廢水提升至中和池,在中和池內(nèi)投加硫酸,中和堿性水質(zhì)。呈中性的廢水流入曝氣池進(jìn)行活性污泥法生化處理,生化處理后的廢水經(jīng)過高速過濾器,進(jìn)一步截留廢水中的懸浮物,然后再經(jīng)活性炭吸附塔再次吸附,去除廢水中的懸浮物和COD。最后,用水泵提升送出。預(yù)處理及生化處理主要由原水池、隔油池、中和池、曝氣池和沉淀池完成。界區(qū)外流入的廢水首先進(jìn)入沉砂池,以除去廢水中所含的重質(zhì)SS,然后溢流至原水池。原水池用做:設(shè)備檢修后再開工時的貯水池;高濃度廢水的緩沖池;事故貯水池;水質(zhì)均勻池。因此,在正常情況下,兩個系列原水池其中的一個系列按35%負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),另一個系列為備用。為防止SS在原水池沉積,池中設(shè)空氣攪拌裝置,強(qiáng)度為0.02m3/min,并采用時間程序控制器,分別對各系列的10個池子輪流進(jìn)行攪拌。污泥脫水采用高壓帶式脫水機(jī),發(fā)生故障時可發(fā)出報(bào)警并緊急自動停車。脫水機(jī)的處理能力為275kg/h×11m3/h,濾布速度為1~4m/min,電機(jī)功率為2.2kW×4P。輔助機(jī)械包括油壓裝置、真空風(fēng)機(jī)、真空泵和真空罐等。
參考文獻(xiàn)
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