李志星
摘 要:針對換輥小車推拉車掛鉤在更換軋輥時產(chǎn)生的脫鉤現(xiàn)象,闡明了引起脫鉤的原因,據(jù)此對掛鉤結(jié)構(gòu)作出相應的改進。利用SolidWorks軟件建立推拉車的三維模型,通過與ANSYS軟件的接口,將模型調(diào)入ANSYS中,對掛鉤進行有限元分析,得出掛鉤在工作時的變形及應力分布,結(jié)果表明此結(jié)構(gòu)的掛鉤容易脫鉤。最后對換輥小車的推拉車掛鉤進行了改進。
關(guān)鍵詞:換輥小車;推拉車;脫鉤原因;有限元分析
中圖分類號:TH132 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)03-0010-02
冷連軋六輥軋機軋制速度高,軋輥在運行一段時間后要及時更換,以保證薄板的質(zhì)量要求,現(xiàn)代化的鋼廠采用換輥小車更換軋輥,大大縮短了換輥時間。某廠冷連軋六輥軋機換輥小車,由于長時間使用,換輥時換輥小車掛鉤與軋輥部件出現(xiàn)脫鉤現(xiàn)象,嚴重影響生產(chǎn)的正常進行。通過對換輥小車掛鉤進行有限元分析,找出了脫鉤的原因,并改進掛鉤的結(jié)構(gòu)。
1 推拉車的工作原理及脫鉤原因分析
1.1 推拉車結(jié)構(gòu)及工作原理
推拉車是換輥小車的非常重要機構(gòu)之一,推拉車的工作狀況好壞直接影響換輥小車的正常運行同時影響生產(chǎn)效率。當換輥小車更換軋輥時,通過齒輪的傳動使換輥小車推拉車行至軋機最前端,由于曲柄受電機驅(qū)動將掛鉤頂起,另外連桿機構(gòu)向下將掛鉤抬起,且電機通過驅(qū)動上下工作軋輥的掛鉤使其落下,將軋輥軸頸掛住,從而實現(xiàn)軋輥在軋機內(nèi)的往復運動。
1.2 造成脫鉤的原因
換輥小車推拉車在運轉(zhuǎn)過程中,由于設(shè)計原因或者長時間損耗容易造成脫鉤,將會增大更換軋輥時間,根據(jù)現(xiàn)場實際狀況分析,掛鉤存在以下幾個問題:
①由于換輥小車在運行過程中的運轉(zhuǎn)偏差等原因,從而使得軸頸與掛鉤不能對中,即使對中也無法有力使其嚙合;②由于電機使用同一電機驅(qū)動,存在力度不均狀況,容易產(chǎn)生一端掛鉤力較大,另一端掛鉤力較小的狀況,因此,當更換軋輥時容易產(chǎn)生掛鉤脫鉤的現(xiàn)象;③由于驅(qū)動掛鉤的電機功率較小,從而使掛鉤無法大幅度張開,使軋輥軸頸與掛鉤產(chǎn)生碰撞力,使曲柄與連桿機構(gòu)在碰撞力的作用下產(chǎn)生損壞;④由于軋輥軸頸與掛鉤之間的撞擊,使得連桿機構(gòu)、電機與曲柄系統(tǒng)之間的運動副間隙較大,從而使得運動副之間的傳力效果較差,影響換輥小車的順利運行;⑤由于采用電機驅(qū)動,存在夾緊力不足的狀況。
由于以上幾種原因的同時存在作用,使換輥小車在運行過程中產(chǎn)生推拉車掛鉤脫鉤的現(xiàn)象,使維修成本增加,生產(chǎn)效率降低,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)運行。
2 推拉車掛鉤的靜力分析
由于推拉車在工作過程中,軋輥對推拉車的作用力施加在掛鉤上,其余所受的力可忽略不計,因此只需要用SolidWorks對掛鉤以及與其相連接的掛鉤架進行建模,然后保存IGS格式,通過ANSYS Workbench打開文件。設(shè)置材料為Q345鋼,彈性模量為2.06e11,泊松比為0.3,設(shè)置模型網(wǎng)格邊界為10,劃分后單元總數(shù)為35 876個,節(jié)點總數(shù)為50 835個,對車架A面進行全自由度約束,掛鉤與掛鉤架采用鉸鏈連接。
已知工作輥質(zhì)量為3 500 kg,中間輥質(zhì)量為5 000 kg,根據(jù)驅(qū)動電機圖紙所提供的數(shù)據(jù),在不考慮摩擦情況下,在推拉車啟動的瞬間加速度為9.7 m/s2,在此取加速度值為10 m/s2,從而由:
F=ma
得出:FC=50 kN,F(xiàn)F=50 kN,F(xiàn)D=35 kN,F(xiàn)E=35 kN。
利用ANSYS Workbench分析得出掛鉤的等效變形云圖如圖1所示,等效應力云圖如圖2所示。
通過分析可知,在掛鉤受到拉力的時候,由圖1得出平均最大位移是0.35248 mm,由圖2得出最大應力是45.632 MPa,最大位移和最大應力均產(chǎn)生于掛鉤的頂端處。在拉出軋輥部件的過程中,掛鉤頂端向上張開,與軋輥部件的接觸面積減少,從而使掛鉤更容易脫落,這與實際情況相符。為了改善以上狀況,使換輥車能夠正常工作,現(xiàn)將掛鉤改進,以使其結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。
3 推拉車的改進設(shè)計
推拉車結(jié)構(gòu)復雜,要求精度高,對換輥小車推拉車進行改進時,首先要滿足工作要求,提高工作效率,在此前提下提高推拉車的質(zhì)量,減少維修次數(shù),并根據(jù)故障原因分析,提出改進方案。
為了改善電機驅(qū)動掛鉤對軸頸的夾緊力不夠大的問題,將電機驅(qū)動改為液壓驅(qū)動,如圖3所示,同時由于推拉車的拉緊力大,用兩個掛鉤代替一個掛鉤共同承受拉力作用,并設(shè)計緩沖塊,當推拉車瞬間力過大時,防止軋輥將推拉車車架撞壞。改進后的掛鉤圖如圖4所示。
換輥小車推拉車通過改進將掛鉤分成上下兩部分,通過上下掛鉤的同時作用,夾緊力有效提高,為了增加驅(qū)動連桿機構(gòu)的剛度和強度,將電機驅(qū)動改為液壓驅(qū)動,其中液壓缸固定于換輥小車推拉車車架上,驅(qū)動液壓缸使夾緊力有效增加,防止了推拉車的脫鉤現(xiàn)象,另外,由于電機更換為液壓缸,可通過調(diào)節(jié)液壓缸的形成來調(diào)節(jié)掛鉤的張合,避免掛鉤與軋輥的碰撞,防止掛鉤的磨損,同時在掛鉤中間增加了防碰撞系統(tǒng),當軋輥的軸頸與推拉車發(fā)生碰撞時,可有效保護軋輥不受損害。
4 結(jié) 語
改進后的模型最大變形和最大應力均大大減小。由于將電機驅(qū)動改為液壓驅(qū)動,掛鉤張口角度增大,防止了軋輥對掛鉤的撞擊,在閉合時,對軋輥部件的夾緊力大,有效防止了運行過程中的脫鉤現(xiàn)象,并且改善了掛鉤的受力狀況。在實際生產(chǎn)應用中降低了維修成本,節(jié)省換輥時間。采用三維建模后的有限元分析,為推拉小車的設(shè)計、制造、檢修維護提供了科學的理論依據(jù)。
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