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基于低溫技術(shù)的燃煤機(jī)組超低排放改造實踐

2015-06-01 23:47王田園楊波
中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年20期
關(guān)鍵詞:超低排放

王田園 楊波

摘要:文章介紹了低低溫技術(shù)的原理與優(yōu)缺點,并根據(jù)江蘇華電望亭發(fā)電廠機(jī)組超低排放改造實踐,探討了大型燃煤機(jī)組通過低低溫技術(shù)對現(xiàn)有脫硫技術(shù)進(jìn)行除塵效果提升的具體措施,論證了其在實踐中的良好效果。

關(guān)鍵詞:低低溫技術(shù);燃煤機(jī)組;超低排放;除塵效果;排放指標(biāo) 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

中圖分類號:X773 文章編號:1009-2374(2015)22-0089-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.044

1 概述

隨著我國環(huán)境問題的日益凸顯,環(huán)保問題已經(jīng)成為了一個國民性話題。霧霾、酸雨的頻繁出現(xiàn)使得國家對于工廠排放指標(biāo)的要求逐年提高,而傳統(tǒng)燃煤機(jī)組則成為了國家環(huán)保部門監(jiān)控的重點對象之一。隨著國家控制火電廠煙塵排放政策的日益嚴(yán)格、煙塵排污收費力度的增大和排放權(quán)交易制度的試行,火電廠實施煙塵微量排放的必要性進(jìn)一步增大。為此,各大電力企業(yè)均對燃煤機(jī)組的節(jié)能減排改造投入了大量人力、物力,各種先進(jìn)的減排技術(shù)也不斷涌現(xiàn),低低溫靜電除塵技術(shù)就是其中之一。低低溫靜電除塵技術(shù),是指在鍋爐空氣預(yù)熱器與電除塵器之間的煙道上,加裝一組換熱器(即低低溫?zé)熇淦鳎?,將煙氣溫度降低?5℃左右。同時,煙氣降低到酸露點以下后,煙氣中大部分的SO3因溫度降低而在換熱系統(tǒng)中冷凝成硫酸霧,并被粉塵吸附、中和,粉塵比電阻顯著降低,反電暈得到有效避免,從而大大提高除塵效率,擴(kuò)大電除塵器對煤種的適應(yīng)性,并去除大部分的SO3。

通過對已投運機(jī)組的調(diào)查摸排發(fā)現(xiàn),我國許多燃煤電廠鍋爐排煙溫度普遍高于設(shè)計值,使得機(jī)組發(fā)電效率下降、煙氣體積流量增大、發(fā)電成本上升。在采用低低溫技術(shù)后,煙溫降低后的煙氣量得以減小,使得原電除塵電場的風(fēng)速也得到相應(yīng)降低,從而實現(xiàn)廠用電的減少,真正實現(xiàn)了既節(jié)能又環(huán)保的目的。該項技術(shù)在日本得到迅速發(fā)展,三菱、日立等配套機(jī)組容量累計已超13000MW,現(xiàn)在幾乎成了日本燃煤電廠一種標(biāo)準(zhǔn)的除塵系統(tǒng)配置方式。在國內(nèi)也有部分電廠采用低低溫電除塵技術(shù),比如上海漕涇、粵嘉電力等。本文以江蘇華電望亭發(fā)電廠3、4號機(jī)組超低排放改造為例,介紹該技術(shù)的具體實施情況和效果。

2 低低溫電除塵技術(shù)的特點

低低溫電除塵技術(shù)的原理,決定了其擁有獨特的優(yōu)點與缺點。為了更清晰地了解其特性,本文以布袋除塵技術(shù)作為比較,可歸納為以下四個方面:

2.1 改造難度低

低低溫電除塵技術(shù)與布袋除塵等除塵改造手段相比,改造難度較低,主要是在預(yù)熱器與原除塵設(shè)備之間的煙道上增加一組換熱器。施工難度和改造范圍都比較小。

2.2 運行維護(hù)簡單

低低溫技術(shù)的運行管理相對簡單,在運行時需合理調(diào)整好電壓電流等相關(guān)運行參數(shù)。而布袋除塵技術(shù)需要定期更換布袋,且運行時需要控制吸風(fēng)機(jī)出力,防止因吸力過大導(dǎo)致布袋損壞。這些都將影響機(jī)組的正常運行。

2.3 適應(yīng)能力強(qiáng)

低低溫方案保持原有電除塵器不變,僅通過降低溫度來降低飛灰比電阻,同時降低除塵器入口煙氣量,從而提高除塵器效率,該方案對高溫、高濕煙氣環(huán)境較為適合,同時在高塵環(huán)境下能夠提高SO3去除率,因此該方案對酸性環(huán)境也較為適宜。另外,雖然低低溫方案導(dǎo)致阻力增加,但是因為煙氣體積減小,折算后引風(fēng)機(jī)出力增加較少。而對于燃用硫分較高的機(jī)組,布袋除塵器容易發(fā)生濾袋腐蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致濾袋壽命大大縮減,在含硫量高于2%的除塵器中運行風(fēng)險相對高,國內(nèi)300MW及以上燃煤機(jī)組鮮有運用。

2.4 對設(shè)備耐腐蝕性要求高

低低溫電除塵器將煙氣溫度降低到酸露點以下,其所面臨環(huán)境為強(qiáng)腐蝕性煙氣,對于受熱面、極板極線、振打系統(tǒng)的耐腐蝕性能有著較大的考驗。在設(shè)計選型時需要選擇耐酸腐蝕性強(qiáng)的材料,同時在機(jī)組檢修期間,必須加強(qiáng)對受熱面、極板、極線、振打系統(tǒng)等檢修維護(hù)。

3 望亭發(fā)電廠低低溫電除塵改造實踐

3.1 改造前設(shè)備情況介紹

本次實踐的機(jī)組為機(jī)組配備上海鍋爐廠生產(chǎn)制造的600MW等級超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)п型鍋爐、露天布置燃煤鍋爐。改造前,望亭電廠3、4號機(jī)每臺爐配置了兩臺福建龍凈環(huán)保股份有限公司設(shè)計制造的電除塵器,設(shè)計除塵效率≥99.75%。該電除塵器系統(tǒng)采用雙套管濃相氣力輸送方式,將飛灰通過雙套管輸送到三座灰?guī)觳⑼膺\。

改造前電除塵系統(tǒng)存在以下問題:

3.1.1 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)起點低。該系統(tǒng)于2009年隨機(jī)組同時投入運行,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 13223-2003,設(shè)計入口煙塵濃度為33.306g/m3、除塵效率不小于99.75%,設(shè)計的出口煙塵濃度為83.3mg/m3,無法滿足GB 13223-2011新的環(huán)保排放要求。

3.1.2 除塵器入口煙溫偏高。根據(jù)試驗測得,望亭電廠3、4號機(jī)組除塵器入口煙溫在140℃左右,超出原設(shè)計入口煙溫127℃。煙溫偏高導(dǎo)致除塵器入口煙氣量增大,這也造成當(dāng)前實際排放濃度明顯超出除塵器原設(shè)計值。

3.1.3 振打引起的二次揚灰。由于粉塵本身具有一定的粘附性,能夠粘附在電極上,電極上的粉塵量雖小,但對放電影響較大,如粉塵未及時清除掉,就會增大局部擊穿的可能性,因此及時地清除電極上粉塵,是保證電除塵器正常工作的重要條件之一。望亭電廠3、4號機(jī)組電除塵器運行過程中振打系統(tǒng)的振打力及振打頻率均進(jìn)行過調(diào)整,但由于燃煤煤質(zhì)的差異較大,振打方式調(diào)整無法滿足煤質(zhì)的變化,易造成極板、極針積灰及二次揚塵,影響除塵效率。

3.2 改造方案

經(jīng)過同類型機(jī)組調(diào)研及機(jī)組運行數(shù)據(jù)分析,考慮到望亭電廠3、4號機(jī)組SO2排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步嚴(yán)格化,必須取消GGH。而取消GGH后將面臨煙囪防腐的問題。因此為解決煙囪防腐和煙囪“白煙”的問題,最終決定采用低低溫電除塵技術(shù)改造方案。

現(xiàn)有除塵器入口平均煙溫在140℃左右,進(jìn)行低低溫?zé)煔庥酂崂酶脑欤粌H可以降低除塵器入口的煙溫,減少入口煙氣量,又可進(jìn)一步降低煙塵的比電阻,提高粉塵的驅(qū)進(jìn)速度。低低溫電除塵技術(shù)相對于常規(guī)電除塵器所增加的成本非常低,在提高除塵器除塵效果的同時可有效實現(xiàn)煙氣余熱綜合利用、節(jié)省電煤消耗,另外通過降低煙氣溫度,使得進(jìn)入電除塵的煙氣量減少10%~15%左右,從而有效減小電除塵電場內(nèi)的煙氣流速,延長煙氣處理時間,減小二次揚塵,進(jìn)一步提高和穩(wěn)定電除塵效率,減緩粉塵顆粒對內(nèi)部構(gòu)件的沖刷磨損,提高裝備壽命,同時減輕除塵相關(guān)設(shè)備的運行能耗。在低低溫技術(shù)煙氣余熱利用方面,根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)驗,主要有加熱汽輪機(jī)凝結(jié)水、加熱鍋爐燃燒用空氣和脫硫凈煙氣再加熱三種方式。但是如將煙氣余熱用來加熱凝結(jié)水將會使改造范圍擴(kuò)大,使系統(tǒng)更復(fù)雜。且在中低負(fù)荷或冬季時,排煙溫度一般在130℃~135℃,所能回收的熱量十分有限。因此,本次實踐將余熱利用段回收的熱量全部用來加熱再熱段煙氣。其系統(tǒng)示意圖如下圖1:

圖1 低低溫系統(tǒng)示意圖

4 低低溫技術(shù)改造后運行效果

為了檢驗改造后的實際效果,特聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)在實施改造機(jī)組脫硝系統(tǒng)進(jìn)口(A側(cè)、B側(cè))、出口(A側(cè)、B側(cè))設(shè)置4個監(jiān)測點,煙囪入口處設(shè)1個測點;檢測煙塵、二氧化硫、氮氧化物的排放濃度、排放速率及去除效率,檢測2天,每天3次。

檢測結(jié)果表明:檢測期間,#3機(jī)組排放口廢氣中SO2、煙塵排放濃度分別為15~19mg/m3、2.08~3.24mg/m3,滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13223-2011)》中燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值要求。SO2、煙塵綜合去除效率分別為98.9%~99.2%、99.989%~99.993%,說明改造后電除塵系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)均正常投運,且達(dá)到預(yù)計目標(biāo)效率。

5 結(jié)語

此次低低溫電除塵技術(shù)改造實踐,進(jìn)一步證明了這一技術(shù)在我國大型燃煤機(jī)組超低排放方面的作用。同時,也對低低溫技術(shù)的具體實施方法進(jìn)行了摸索,為今后在同類型機(jī)組中實施低低溫電除塵改造提供了十分有價值的參考。

參考文獻(xiàn)

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作者簡介:王田園(1990-),女,山東濰坊人,望亭發(fā)電廠助理工程師,研究方向:環(huán)保。

(責(zé)任編輯:秦遜玉)

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