雷 湘,吳海國,郭 慶,孫 亮
(1.湖南有色金屬研究院,湖南 長沙 410100;2.湖南有色鈹業(yè)有限責任公司,湖南 長沙 410015)
·冶 金·
鈹冶煉廠鋁銨礬處理工藝研究
雷 湘1,吳海國1,郭 慶2,孫 亮2
(1.湖南有色金屬研究院,湖南 長沙 410100;2.湖南有色鈹業(yè)有限責任公司,湖南 長沙 410015)
介紹了綜合利用硫酸沉淀法生產(chǎn)工業(yè)氧化鈹過程中產(chǎn)出的鋁銨礬危險固體廢渣的方法。采用冷水洗滌方法回收鋁銨礬中的氧化鈹,洗滌后的礬渣加入碳酸鈣沉淀、硫酸溶解可制備硫酸鋁,硫酸銨可用于鈹冶煉生產(chǎn)過程中結(jié)晶除鋁工序的添加劑。
鋁銨礬渣;氧化鈹;冷水洗滌
某廠硫酸沉淀法生產(chǎn)工業(yè)氧化鈹過程中,蒸發(fā)結(jié)晶除鋁工序產(chǎn)出大量鋁銨礬渣,其主要成分是硫酸鋁銨[NH4Al(SO4)2·12H2O],并含有少量鈹、鐵、鎂、鈣等的硫酸鹽,屬危險固廢。每生產(chǎn)1 t工業(yè)氧化鈹要產(chǎn)出14~18 t鋁銨礬渣。目前,鋁銨礬渣大都是直接倒入渣壩,當遇到雨水時,鋁銨礬中的水溶性鈹就會溶于水中,進入地表、農(nóng)田及江河等,造成嚴重的環(huán)境污染。為減少有害固廢對環(huán)境的危害、對該鈹冶煉廠產(chǎn)生的鋁銨礬渣進行了綜合回收利用試驗研究,在回收鈹資源的同時,礬渣轉(zhuǎn)換物硫酸鋁、硫酸銨也得到了充分利用。
1.1 試驗原料
試驗所用的原料為該廠硫酸沉淀法生產(chǎn)工業(yè)氧化鈹過程中產(chǎn)生的鋁銨礬,其主要成分為BeO 0.1% ~0.3%,Al2O310%~12%,其余主要為氨、鐵等。
1.2 試驗思路
先將鋁銨礬用冷水(常溫)洗滌回收其中的水溶性氧化鈹,同時可洗去鐵、氨等雜質(zhì)得到比較純凈的鋁銨礬,再將鋁銨礬轉(zhuǎn)化成硫酸鋁和硫酸銨。其中,硫酸銨作為浸出液濃縮結(jié)晶的添加劑,硫酸鋁溶液結(jié)晶成硫酸鋁產(chǎn)品或制備聚合氯化鋁。
2.1 鋁銨礬的洗滌
由于鋁銨礬在冷水中的溶解度比熱水中低很多,且硫酸鈹易于溶解在冷水中,使用冷水對鋁銨礬進行洗滌,使其中吸附的硫酸鈹和大部分鐵溶解洗去。
試驗過程對洗滌次數(shù)、固液比和攪拌時間進行條件試驗,選擇固液比1∶1、逆流洗滌2次、攪拌30 min后過濾是最合理的洗滌技術條件,洗滌數(shù)據(jù)結(jié)果分析見表1。在此條件下,洗滌的洗液含BeO≤2 g/L,且含鐵、鋁較高。洗液中氧化鈹?shù)幕厥辗椒ǎ翰捎冒彼{(diào)節(jié)pH=8,使鈹、鐵、鋁等全部沉淀,過濾后的氫氧化物返回蒸發(fā)結(jié)晶工序。冷水洗滌鋁銨礬,方法簡便,BeO能夠得到有效回收,且不會因為NH4+的存在而堵塞管道影響生產(chǎn)操作,也不會影響B(tài)eO的質(zhì)量和回收率。
2.2 鋁銨礬生產(chǎn)硫酸鋁
冷水洗后的鋁銨礬氧化鈹和鐵的含量比較低,鋁含量基本上超過10%,可用于生產(chǎn)硫酸鋁并回收硫酸銨。硫酸銨(其N含量以干基計約為18%~22%)直接包裝,置于陰涼處風干。在硫酸沉淀法生產(chǎn)工業(yè)氧化鈹?shù)倪^程中,結(jié)晶除鋁過程需要添加硫酸銨與浸出液中的硫酸鋁形成鋁銨礬渣,所以硫酸銨可返回結(jié)晶除鋁工序。硫酸鋁溶液結(jié)晶成硫酸鋁產(chǎn)品。
2.2.1 硫酸鋁生產(chǎn)原理和工藝流程
洗滌后的鋁銨礬比較純凈,制備硫酸鋁主要通過調(diào)整pH值使鋁銨礬分解。鋁銨礬用熱水溶解后,加碳酸鈣沉淀,沉淀物洗滌除氨后,用硫酸溶解可得到硫酸鋁溶液,經(jīng)濃縮結(jié)晶產(chǎn)出硫酸鋁產(chǎn)品。試驗工藝流程圖如圖1所示。主要化學反應式如下:
表1 冷水洗滌鋁銨礬試驗數(shù)據(jù)
圖1 硫酸鋁生產(chǎn)工藝流程
2.2.2 試驗過程
將洗后鋁銨礬1 200 g加水3 000 mL于燒杯中,邊攪拌邊加熱溶解,當溶液清亮后慢慢加入碳酸鈣450 g,操作過程中防止冒槽。當pH值5.1~5.4時,繼續(xù)攪拌30 min,過濾。沉淀廢液可蒸發(fā)回收硫酸銨,濾渣用6 000 mL水洗去NH+4。洗液可用于洗滌鋁銨礬。洗后渣倒入5 000 mL燒杯中加水(或上批鈣渣洗水 1 200 mL)打漿,慢慢加入硫酸約 200 mL溶解。當pH值1.5~2時,停止加入硫酸,攪拌30 min后過濾、洗滌(洗水可用于下批酸溶),洗后渣烘干,副產(chǎn)品為CaSO4·2H2O,沉淀酸溶數(shù)據(jù)見表2。
將溶解液2 000 mL加入燒杯放電爐上濃縮并不斷攪拌,直到基本上不冒水汽時放到天平上稱量,計算密度≥1.68 g/mL時,倒入盆中,吹風冷卻結(jié)晶,破碎即為產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量分析見表3。
表2 綜合試驗參數(shù)
由表2、表3可知,洗滌后的鋁銨礬能生產(chǎn)出符合質(zhì)量標準的硫酸鋁。
2.2.3 各工序技術條件
2.2.3.1 水溶解碳酸鈣沉淀工序
溶解固液比1∶2.5;溶解溫度70~85℃;CaCO3加入量:鋁銨礬∶CaCO3=1∶0.4;反應時間1.2~1.5 h;終點pH值5.2~5.4;渣洗水量:鋁銨礬∶水=1∶5~6。
2.2.3.2 硫酸溶解工序
溶解固液比:沉淀渣∶洗水=1∶1;硫酸加入量:按理論量加入,控制終點pH=2;溶解溫度:70~80℃;鈣渣洗滌:硫酸鈣渣用pH=2的熱水淋洗,淋洗固液比1∶2。
表3 硫酸鋁結(jié)晶試驗參數(shù)
2.3 硫酸鋁溶液生產(chǎn)聚合氯化鋁
由表2可知,硫酸鋁溶解液中Al2(SO4)3· 18H2O的濃度約為0.6 mol/L。將CaCl2·6H2O溶于水,配成3.4 mol/L的溶液和 Ca(OH)2粉末備用。
2.3.1 試驗過程
將硫酸鋁溶液在燒杯中攪拌并加熱到溫度約95℃后,慢慢加入CaCl2·6H2O水溶液,當加入到溶液中有懸浮物時,停止加熱,繼續(xù)攪拌一段時間,加入Ca(OH)2粉末調(diào)pH值,過濾,除去固體懸浮物過濾后的清液進行熟化,得到粘稠的淺黃色液體聚合氯化鋁。
2.3.2 聚合氯化鋁制得的條件
制得PAC的最佳條件為:配料比為wAl2(SO4)3·18H2O∶wCaCl2·6H2O∶wCa(OH)2=1∶2.75∶1.2,加入氯化鈣的溫度為95℃,加入時間為20 min,加入氫氧化鈣的溫度為50℃,時間為20 min,熟化反應溫度為60℃,熟化時間為4 h。
鋁銨礬通過兩次冷水逆流洗滌,洗液用氨水沉淀后返回蒸發(fā)結(jié)晶工序回收鈹,洗后鋁銨礬再進一步處理成硫酸鋁或聚合氯化鋁;回收的硫酸銨用于蒸發(fā)結(jié)晶除鋁工序的添加劑。
對于現(xiàn)有的硫酸沉淀法生產(chǎn)氧化鈹工藝,鋁銨礬渣這種有毒有害固體廢料的處理是勢在必行,此方法能將鋁銨礬經(jīng)濟效益最大化,是可靠的。但本試驗只是對綜合回收鋁銨礬處理方法的初步探索,最終方案還需要進一步論證。
[1] 雷湘,吳海國.鋁銨礬洗滌高氟鈹?shù)V脫氟、碳酸鹽脫硫酸根的研究[J].湖南有色金屬,2013,29(4):16-19.
[2] 北京師范大學化學系無機化學教研室.簡明化學手冊[M].北京:北京出版社,1981.205-206.
[3] 章小芬.聚合氯化鋁的制備及其應用[J].化工時刊,2012,26(3):29-31.
A Process Research on Aluminium Ammonium Sulfate from a Beryllium-metallurgic Plant
LEI Xiang1,WU Hai-guo1,GUO Qing2,SUN Liang2
(1.Hunan Research Institute of Nonferrous Metals,Changsha 410100,China,2.Hunan Nonferrous Beryllium Co.,Ltd.,Changsha 410015,China)
This paper presents a comprehensive utilization method of waste aluminium ammonium sulfate from commercial beryllium oxide using sulfuric-acid precipitation process.Recycling beryllium oxide from aluminium ammonium sulfate is washed by cold water,and Al2(SO4)3is prepared by adding CaCO3,which could be used in defluorination processfrom high-fluorine beryllium ore,moreover,(NH4)2SO4could be used as additive in crystallization and aluminum removal process during industrial BeO production.
aluminium ammonium sulfate;beryllium oxide;cold water washing
TF824
A
1003-5540(2015)05-0026-03
2015-07-19
雷 湘(1974-),女,高級工程師,主要從事鈹冶煉、稀有金屬冶金科研設計工作。