張奇
(云南華電金沙江中游水電開發(fā)有限公司梨園發(fā)電分公司,云南 麗江 674100)
頂蓋取水作為機組技術(shù)供水的不適性研究
張奇
(云南華電金沙江中游水電開發(fā)有限公司梨園發(fā)電分公司,云南 麗江 674100)
頂蓋取水作為技術(shù)供水在運行實踐中存在不少問題,在國內(nèi)成功應(yīng)用極少。對新投產(chǎn)的600MW大型水輪機頂蓋取水作為技術(shù)供水的不適性進行了分析,為以后新建大型發(fā)電機組的技術(shù)供水設(shè)計選擇提供參考。
頂蓋取水;蝸殼取水;大型機組;技術(shù)供水
云南華電金沙江中游水電開發(fā)有限公司梨園發(fā)電分公司(以下簡稱梨園發(fā)電分公司)水輪機單機容量為600MW,技術(shù)供水設(shè)計了2種取水方式,一種是頂蓋取水,一種是蝸殼取水,如圖1所示。設(shè)計用頂蓋取水作為主用,蝸殼取水作為備用,以期達到節(jié)能目的。
圖1 梨園發(fā)電分公司技術(shù)供水系統(tǒng)
當(dāng)用頂蓋取水作為技術(shù)供水來調(diào)試運行時,機組推力瓦溫升高,使本來就逼近報警值的瓦溫和油溫更加處于風(fēng)險的邊緣;機組主軸密封漏水量增加,3臺頂蓋排水泵同時啟動也無法控制水位,梨園發(fā)電分公司被迫放棄頂蓋取水作為技術(shù)供水的運行方式,改用蝸殼取水。
頂蓋取水不適于作為該項目技術(shù)供水的原因有以下幾方面。
3.1 技術(shù)供水增加機組軸向水推力
技術(shù)供水對水溫、水壓、水質(zhì)、水量有要求,尤其是導(dǎo)軸承冷卻器水壓一般需要控制在0.20~0.40 MPa。而梨園發(fā)電分公司機組主變壓器冷卻器高程為1524m,頂蓋處的高程為1496m,這2處的高程差為28m(0.28MPa),加上主變壓器冷卻器自身需求壓力為0.20~0.40MPa,高程差所需壓力與冷卻器自身壓力需求相加,使頂蓋的壓力需要達到0.48 MPa以上才能滿足技術(shù)供水的水壓要求。如圖1所示,電站采用蝸殼取水后,頂蓋沒有憋壓需要,頂蓋內(nèi)腔水暢通無阻地流向尾水,此時的頂蓋壓力為0.02MPa(現(xiàn)場實采數(shù)據(jù))。梨園發(fā)電分公司水輪機水推力分布如圖2所示,在這些推力中,上、下止漏環(huán)外側(cè)表面所受軸向水推力F11和F21非常大,而其他各項水推力則相對很小,可以忽略其影響,因此轉(zhuǎn)輪軸向水推力的計算值主要取決于F11和F21。由于F21在轉(zhuǎn)輪下方,其大小與上腔是否憋壓無關(guān),加之考查的是頂蓋憋壓和不憋壓2種情況對推力負(fù)載的影響,因此只需計算頂蓋取水方式與蝸殼取水方式下所產(chǎn)生水推力F11的相對大小。
轉(zhuǎn)輪上冠承受的軸向水推力計算式為
式中:F為軸向水推力;p0為已知點處的靜壓力,Pa;ρ為水的密度,kg/m3;n為轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速,r/min;r0為已知點處的半徑,m;r1為轉(zhuǎn)輪聯(lián)軸處法蘭半徑,r1=1.6m;r2為轉(zhuǎn)輪上冠半徑,r2=3.45m;K0為圓周速度系數(shù),一般取0.5。
圖2 水輪機軸向水推力分布
由于式中的變量只有壓力,因此只需考慮p0=0.02MPa和p0=0.48MPa時兩者之間的差值,便可得出頂蓋壓力為0.48MPa時新增的水推力,即
頂蓋水壓增加,推力負(fù)載也增加,加重了推力瓦的負(fù)擔(dān),瓦溫比蝸殼取水方式下增加了約2℃,油溫增加了3℃左右,證明頂蓋取水對機組推力溫度有一定影響。
3.2 頂蓋內(nèi)腔憋壓導(dǎo)致主軸密封漏量劇增
梨園發(fā)電分公司主軸密封水系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 主軸密封水系統(tǒng)
水輪機工作時用清潔潤滑水注入主軸密封動、靜密封環(huán)之間,此時清潔水壓克服彈簧壓力強行頂開動、靜密封環(huán),以達到動密封外漏水的目的,同時起到潤滑、冷卻旋轉(zhuǎn)密封面的作用,總體構(gòu)想是利用少量清潔水來密封住大量外漏的渾水。動密封環(huán)是一個直徑3m、截面寬180mm的環(huán)形平面,有8個潤滑水進水點。為了測量動、靜密封環(huán)在注入清潔潤滑水時的脫開高度,沿密封環(huán)圓周選取了8個測點,架表監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)在注入清潔潤滑水后密封環(huán)面平均脫開了0.05mm,但各點脫開高度并不一致。由于機組運行時存在擺度和振動,整個密封環(huán)面的脫開高度沿圓周是不均勻的,各處的水壓也不一致,造成了渾水外漏。從大型電站阿海水電站的情況來看,無論電站把主軸密封水壓調(diào)高還是調(diào)低,每年汛期,機組頂蓋上都有厚厚的一層細(xì)膩泥沙,這些都是汛期時頂蓋渾水突破了動、靜密封面外漏產(chǎn)生的,說明在實際運行時清潔水不可能完全密封住渾水。這0.05mm的脫開空間在機組旋轉(zhuǎn)加上振擺的作用下,既是清潔潤滑水的外排通道,也是部分頂蓋內(nèi)腔水的外漏通道,即機組在運行時,清潔水部分流向了頂蓋內(nèi)腔,部份流向了頂蓋外部,渾水也部分突破了清潔水防線流向了頂蓋外部。既然外排通道截面積大體一定,頂蓋內(nèi)腔的渾水壓力越大,外漏能力也就越大。頂蓋憋壓作為技術(shù)供水的后果是導(dǎo)致該型密封的外漏量會有較大增加。
由于在機組旋轉(zhuǎn)時,任何時刻動、靜密封環(huán)沿圓周的狀態(tài)不易確定,無法定量計算外漏量,梨園發(fā)電分公司從維持頂蓋水位的排水泵流量上獲取了各種影響因素的數(shù)據(jù)。當(dāng)主軸密封潤滑水壓調(diào)節(jié)為0.40MPa,流量為600L/m時,用頂蓋泄壓管排水作為技術(shù)供水,隨著機組負(fù)荷的增加,頂蓋內(nèi)腔壓力逐步增加,外漏量也隨之增加,數(shù)據(jù)見表1。
表1 在不同頂蓋內(nèi)腔渾水水壓下注入相同壓力潤滑水時的排水?dāng)?shù)據(jù)
由表1可知,頂蓋內(nèi)腔壓力增高時,渾水突破防線的外漏能力增大,外漏流量也大幅增加。此時的密封水壓偏高,導(dǎo)致清潔水流量增加,自然外漏部分也會加大不少。用頂蓋內(nèi)腔憋壓作為技術(shù)供水存在這樣的矛盾。
3.3 機組在空轉(zhuǎn)和低負(fù)荷時水壓不夠
轉(zhuǎn)輪上部密封環(huán)和頂蓋之間的間隙為2.8mm,此間隙就是各種工況下的漏水通道。梨園發(fā)電分公司在壩前水位為1612m時做過試驗,當(dāng)機組在空轉(zhuǎn)和低負(fù)荷運行時,導(dǎo)葉開度為18%,導(dǎo)葉后壓力僅為0.5MPa,而額定負(fù)載時壓力為1.0MPa。轉(zhuǎn)輪迷宮環(huán)的過水能力較小,通過節(jié)流降壓后,由于壓頭不足,上送至上導(dǎo)軸承及主變壓器的流量不滿足冷卻要求,導(dǎo)瓦溫度偏高,主變壓器流量也不足。若汛期壩前水位在汛限水位1605m時運行,機組導(dǎo)葉后壓力還會進一步降低,矛盾會更突出。
極少數(shù)電站用頂蓋取水作為技術(shù)供水時往往考慮了一套補充供水系統(tǒng)來滿足低負(fù)荷時的冷卻水量要求,但這無疑又加大了初期投資和設(shè)備維護量,且環(huán)節(jié)越多越不可靠。
梨園發(fā)電分公司單機容量達600MW,其額定引用流量為625m3/s。當(dāng)用蝸殼取水時,取水流量為1800m3/h,即0.5m3/s,占額定引用流量的0.08%,其影響可以忽略不計。加上梨園發(fā)電分公司建在金沙江干流上,來水充沛,每年的河道流量達500億m3以上,遠遠高于機組的使用量,汛期大部分流量都是棄走的,不存在損失。不僅如此,蝸殼取水可靠性非常高,多廠實踐證明,幾乎沒有設(shè)備維護成本和安全風(fēng)險。若用頂蓋取水后,不僅存在前期安裝管路及輔助供水設(shè)施的成本,而且主軸密封流量增加后將導(dǎo)致頂蓋泵全部啟動,既耗電又存在水位難以控制的安全風(fēng)險。因此,從安全風(fēng)險和經(jīng)濟角度考慮,頂蓋取水作為技術(shù)供水對建在大江大河上的大型機組是完全沒有必要的。
通過分析,頂蓋取水作為技術(shù)供水存在多方面缺點:一是增大推力負(fù)載,導(dǎo)致推力溫度增加;二是主軸密封漏量增加,導(dǎo)致頂蓋泵外排負(fù)擔(dān)加重,增加了水位控制風(fēng)險和耗電;三是在低負(fù)荷時技術(shù)供水水壓難以滿足。雖然我國近年來也逐步在一些機組上嘗試采用頂蓋取水技術(shù),但有些應(yīng)用效果難以達到設(shè)計要求,加之大型機組用蝸殼取水作為技術(shù)供水在耗用流量上占比極小,且建設(shè)大型機組的電站每年都存在大量棄水的情況,因此,在選擇和設(shè)計時不推薦用頂蓋取水來作為大型機組的技術(shù)供水。
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(本文責(zé)編:弋洋)
TV732
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1674-1951(2015)09-0017-02
張奇(1973—),男,四川自貢人,工程師,從事大型水電廠水輪發(fā)電機機組技術(shù)管理工作(E-mail:814478821@qq.com)。
2014-04-20;
2015-07-25