姜春明 汪東哲 張文佳
【摘 要】立式輥磨是一個現(xiàn)代化程度相對較高的設備,在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)了全部自動化生產(chǎn)控制,所有操作過程都是在中央控制室內(nèi)進行,所以,我們所總結(jié)的故障停車及處理方法也主要是針對中央控制室的操作人員。
【關(guān)鍵詞】立磨;磨輥;故障;處理方法
我們牡丹江水泥有限公司是一個有著悠久歷史的老廠,許多設備已不能滿足現(xiàn)代化大生產(chǎn)的需求,為了了改善這種現(xiàn)狀,在2001年,我公司進行了一號窯的技術(shù)改造,將老一號窯系統(tǒng)改造為日產(chǎn)2000噸的五級浮預熱器窯。
在窯系統(tǒng)改造的同時,生料制備方面也進行了徹底改造。引進了德國菲凡兄弟公司生產(chǎn)的MPS3350立式輥磨。經(jīng)過一段時間的使用,我公司在故障停車及處理方面摸索出了一定的經(jīng)驗,我們進行了總結(jié),希望能得到業(yè)內(nèi)廣大人士的指導與糾正。
立式輥磨是一個現(xiàn)代化程度相對較高的設備,在生產(chǎn)過程中實現(xiàn)了全部自動化生產(chǎn)控制,所有操作過程都是在中央控制室內(nèi)進行,所以,我們所總結(jié)的故障停車及處理方法也主要是針對中央控制室的操作人員。
一、對于物料方面的故障,主要是喂料機皮帶斷料故障,造成這種故障的原因有以下幾個方面:
(1)物料倉斷料。
(2)物料倉下料口堵塞或物料倉內(nèi)棚倉。
(3)板式給料機出現(xiàn)故障電機跳閘。
(4)調(diào)速定量給料機出現(xiàn)故障電機跳閘。
(5)皮帶出現(xiàn)斷裂或皮帶電機跳閘。
(6)皮帶上出現(xiàn)異物或大塊。
(7)三道鎖風閥卡住,不能正常下料。
其處理方法為
(1)如果不能在短時間內(nèi)及時處理恢復正常喂料,則要按正常停機程序進行停磨處理,并針對故障進行相應排除。
(2)物料倉斷料時,要向物料倉內(nèi)及時加料。在正常的生產(chǎn)過程中,各物料倉要保證相應的庫存量。
(3)疏通堵住的下料口,清理棚倉。
(4)檢查板式給料機和定量給料機的故障,盡快恢復給料。
(5)清除皮帶上的異物及大塊。
(6)三道鎖風閥內(nèi)部經(jīng)常磨損,會出現(xiàn)不平整現(xiàn)象,要經(jīng)常檢查,及時修復。
二、磨機本身的故障停機,它的主要原因有:
(1)減速機的液壓給恒壓小于正常值。
(2)減速器的液壓站溫度傳感器軸承溫度大于標準值。
(3)密封壓力表的一個表指標值報警,這三個指示值任何一個報警都會造成故障停機。
(4)張緊裝置壓力繼電器小于正常值。
(5)磨機減速器輸入軸上的絕對傳感器振動速度大于4。
(6)合格成品輸送系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
(7)電收塵器后的風機,磨的主風機,分離器等設備的故障跳閘。
以上的故障將造成立式輥磨直接停車,它的處理方法有以下幾種。
(1)通知現(xiàn)場技術(shù)人員及時檢查處理,盡快找到故障原因,并針對相應的故障采取有效措施。
(2)如果不能在短時間內(nèi)處理完畢,就要按停機順序?qū)⒏綄僭O備停下,以免浪費設備,浪費能耗。
(3)清理油路系統(tǒng),使溫度壓力恢復正常。
(4)如因振動過大而造成停磨,則首要清查振動原因,排除振動故障,切不可強行開磨。
三、磨機在正常運行時出現(xiàn)異常響聲,其產(chǎn)生的原因主要有以下幾點:
(1)磨機內(nèi)物料過多,造成磨機超載。
(2)磨機內(nèi)的物料過少,料層過薄,引起振動。
(3)磨機內(nèi)的物料過大或過小,使料層無法穩(wěn)定。
(4)磨機內(nèi)有金屬異物。
磨機的過大振動會對磨機造成極大損壞,以上故障的排除方法有幾下幾種。
(1)馬上停磨,清查原因。
(2)料多時,要進磨機內(nèi)部進行清料處理。
(3)料少時,可以增大喂料量。
(4)進磨機內(nèi)部清除異物,并要判斷異物是否是由外部帶入還是磨機內(nèi)脫落。
(5)從礦山方面解決物料過大或過小的問題。
四、張緊壓力下降,造成這種故障的原因有以下幾方面:
(1)導管泄漏。
(2)壓力安全溢流閥失靈。
(3)張緊裝置泵站工作中斷。
(4)壓力開關(guān)失常。
(5)液壓油缸漏油嚴重。
具體的處理方法有以下幾點
(1)對于完好的設備,重新啟動油泵建立工作壓力。
(2)停磨查找故障及時處理。
五、磨機正常工作時的壓差過大,其產(chǎn)生的原因有:
(1)喂料過多,超過磨機的研磨能力。
(2)磨盤噴口環(huán)堵。
(3)入磨風量過高或過低。
(4)分離器轉(zhuǎn)速過高,成品的細度太細,磨內(nèi)循環(huán)物料過多。
它的處理方法有以下幾點
(1)立刻減少喂料量,調(diào)整風量,觀察壓差指示是否向正常趨勢好轉(zhuǎn)。
(2)檢查清理噴口環(huán)。
(3)減慢分離器轉(zhuǎn)數(shù),成品細度達到指標范圍就可以,過細會造成磨機產(chǎn)量下降,影響磨機的工藝狀況。
六、磨機正常運轉(zhuǎn)時壓差過小,其產(chǎn)生此故障的原因主要有:
(1)喂料過小或斷料。
(2)指示失誤,壓力表連接管堵住。
(3)風量過小,拉不起物料。
(4)分離器過慢,成品較粗。
其處理方法主要有
(1)檢查是否斷料,加大喂料量。
(2)檢查儀表指示是否準確。
(3)加大磨內(nèi)能風量。
(4)加大分離器的速度。
七、立式輥磨分離器產(chǎn)生故障停止運轉(zhuǎn),這種故障產(chǎn)生的原因有:
(1)變量泵磨損,供油量不夠。
(2)濾油器堵塞,兩端油壓差過大。
(3)冷卻水不暢,油溫太高。
(4)電機故障。
其處理方法有
(1)檢查變量泵,并予以更換。
(2)清洗濾油泵或更換。
(3)清理冷卻水,保持良好的冷卻效果。
(4)由電氣人員檢查電機。
八、另外,立式輥磨還有一種常見的不正?,F(xiàn)象,磨機外循環(huán)系統(tǒng)物料過多,這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因是
(1)磨機內(nèi)存料過多,磨機過載。
(2)磨機內(nèi)通風過小。
(3)噴口環(huán)擋料環(huán)損壞。
其處理方法有
(1)減小喂料量。
(2)增加系統(tǒng)風量。
(3)停磨檢查噴口環(huán)擋料板并進行更換。
就立式輥磨本身而言,以上幾個方面是在生產(chǎn)過程中常見的故障,這是我們公司在一段時間的使用之后總結(jié)出來的經(jīng)驗,知道了這些故障,并掌握了如何能盡快排除這些故障的方法,對于我們以后的生產(chǎn)有著十分重要的指導意義,能讓我們及時有效的發(fā)現(xiàn)并處理好故障,減少立式輥磨的停機時間,提高立式輥磨的運轉(zhuǎn)率,使立式輥磨能發(fā)揮出最好的效用。