婁林毅,李 輝,孫建明,李海洋(新疆獨(dú)山子石化公司乙烯電氣車間,新疆 克拉瑪依 833699)
改善工作環(huán)境降低低壓電容器故障率
婁林毅,李 輝,孫建明,李海洋
(新疆獨(dú)山子石化公司乙烯電氣車間,新疆 克拉瑪依 833699)
摘 要:在現(xiàn)代工礦企業(yè)中,電力電容器的廣泛的應(yīng)用滿足了現(xiàn)代電網(wǎng)對(duì)無功補(bǔ)償?shù)囊?,改善?yōu)化低壓電容器的工作環(huán)境可以有效提高電容器使用壽命,提高運(yùn)行安全系數(shù),保證其能長(zhǎng)周期、安全穩(wěn)定運(yùn)行。這對(duì)提高企業(yè)電力系統(tǒng)功率因數(shù)、改善電壓質(zhì)量、降低線路損耗有重要作用。
關(guān)鍵詞:低壓電容器;工作環(huán)境;長(zhǎng)周期;穩(wěn)定運(yùn)行
在眾多廠礦企業(yè)中,400V低壓電力系統(tǒng)上有眾多電氣設(shè)備,其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行直接影響到企業(yè)生產(chǎn)成本,因此發(fā)揮好低壓電力電容器改善電壓質(zhì)量、降低線路損耗的作用,保證其長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行成為企業(yè)電力工作的一個(gè)重要內(nèi)容。本文主要就結(jié)合廠區(qū)的實(shí)際情況就改善電容器的工作環(huán)境必要性做一些探討。
我廠某變電所共6面低壓電容盤,補(bǔ)償量300KVar/面,內(nèi)含低壓電容約一百多個(gè)。每面盤分為7組分組控制,按照功率因數(shù)補(bǔ)償設(shè)定進(jìn)行智能投切。自投用以來電容器補(bǔ)償裝置無法長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,低壓各段因沒有有效無功功率補(bǔ)償,功率因數(shù)長(zhǎng)期保持在較低的水平。類似情況普遍存在于我廠多個(gè)變電所,成為技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)分析和一段時(shí)間的監(jiān)測(cè),我們發(fā)現(xiàn):
(1)電抗器發(fā)熱嚴(yán)重,導(dǎo)致電容器柜內(nèi)溫度遠(yuǎn)高于電容器最優(yōu)工作溫度。
(2)電容器、電抗器距離太近,發(fā)熱互相影響,距離電抗器越近電容溫度越高。
(3)盤柜內(nèi)空間三層設(shè)計(jì),上下層間距僅有33cm,上層板距離下層設(shè)備最小距離僅有不到6cm,元器件布局過密,散熱不良,柜內(nèi)平均溫度高達(dá)35度。
(4)電容器在長(zhǎng)達(dá)一年的統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各類故障共發(fā)生20次,其中電容器本體發(fā)生鼓脹就占12次之多。
根據(jù)電容器的特性和使用說明,我們了解到過高的溫度對(duì)產(chǎn)品的工作可靠性影響非常大。
(1)溫度影響電容的容量,溫度每超過極限值8℃,電容器的容值衰減三分之一。
(2)溫度與電容的損耗成正比, 一般情況下,損耗值會(huì)隨溫度的升高而加大。
(3)溫度影響電容的絕緣電阻,一般情況下,電容絕緣電阻隨溫度的升高而降低。
(4)溫度對(duì)電容器壽命的影響,一般情況下,電容的壽命隨溫度的升高而縮短。一個(gè)極限工作溫度為85℃的電解電容器,20℃一般情況可以保證181019小時(shí)的正常工作時(shí)間;而在極限溫度85℃時(shí),一般僅可以保證2000小時(shí)的正常工作時(shí)間。
(5)溫度影響電容的工作電壓,由于電路產(chǎn)生的熱量積聚, 溫度的升高會(huì)導(dǎo)致電容的漏電流增加,因此實(shí)際使用必須降低電壓等級(jí)才能保證電容的正常工作。
因此,我們認(rèn)為要有效延長(zhǎng)電容器壽命、降低故障率就必須嚴(yán)格控制電容器的運(yùn)行環(huán)境,避免其他元器件熱輻射,盡量使電容在正常條件下工作,在盤柜設(shè)計(jì)時(shí)盡量考慮到電容器的散熱,布局盡量考慮電容遠(yuǎn)離發(fā)熱區(qū),同時(shí)增強(qiáng)通風(fēng)效能,降低內(nèi)部環(huán)境溫度,避免溫度對(duì)電容諸多參數(shù)的影響。
3.1 改盤柜內(nèi)3層為2層設(shè)計(jì),撤除多余電容
原來電容每面盤18只電容,實(shí)際最大補(bǔ)償量451.8kVar遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的300kVar,電容在全負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下也未能全部投入。根據(jù)計(jì)算所得僅需12只電容補(bǔ)償量即可能滿足要求。改造工作將盤柜原來18只電容三層設(shè)計(jì)更改為12只電容兩層布置,層間距由33cm擴(kuò)大至52cm,同時(shí)元器件散熱空間明顯增大,元器件間熱量傳導(dǎo)減弱。
3.2 改善盤柜通風(fēng)狀況
考慮到電容器柜內(nèi)散熱不暢的情況,改善盤柜通風(fēng)狀況成為考慮重點(diǎn)。我們?cè)陔娙莨裣露诵掳惭b了進(jìn)風(fēng)風(fēng)扇,在電容柜上部開設(shè)了附帶除塵網(wǎng)的熱量釋放口。風(fēng)扇控制回路中增加電容器分組接觸器的常開觸點(diǎn),柜內(nèi)任一組電容器投用,風(fēng)扇都會(huì)開始工作對(duì)電容柜內(nèi)元器件進(jìn)行降溫。
3.3 統(tǒng)一歸置電容,增加隔熱板
在電抗器和電容器之間添加塑膠板材質(zhì)的隔熱板,避免熱量橫向傳導(dǎo)至電容,降低電容運(yùn)行溫度。
改造后通過為期三個(gè)月的持續(xù)測(cè)溫觀察發(fā)現(xiàn),6面低壓盤內(nèi)電抗器本體最高溫度由原來的110℃降至85℃,電容器本體最高溫度由原來的88℃降至65℃,柜內(nèi)平均溫度也由原來的35℃降至27℃,可見元器件溫度大約有20度的削減,柜內(nèi)平均溫度也降低了8度左右。觀察期間,該變電所低壓電容器運(yùn)行穩(wěn)定,未見異常,故障得到了徹底控制。
由于低壓電容器故障在我廠比較普遍,因此該項(xiàng)改造工作得到了推廣應(yīng)用,截止目前,廠內(nèi)低壓電容器運(yùn)行情況都已經(jīng)得到了極大改善。可見,在我們的生產(chǎn)實(shí)際中,設(shè)備出現(xiàn)故障率高發(fā)的情況時(shí)應(yīng)做好故障統(tǒng)計(jì)和分析工作,只要抓好要點(diǎn),有針對(duì)性進(jìn)行技術(shù)和管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新,設(shè)備就一定會(huì)煥發(fā)新的“活力”。
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