摘要:隨著礦山機(jī)械化、自動(dòng)化水平的不斷提高,實(shí)現(xiàn)礦山水倉清淤的機(jī)械化已經(jīng)是擺在礦山企業(yè)面前急需解決的問題,所以研制一種全新的、高效可靠的、符合井下工作要求的水倉清理工作裝置具有非常重要和長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。文章以平煤股份一礦井下三水平大巷主水倉為具體研究背景,從工藝設(shè)計(jì)、各配套設(shè)備基本參數(shù)的確定以及新設(shè)備應(yīng)用等方面系統(tǒng)地對(duì)該礦水倉機(jī)械清倉系統(tǒng)進(jìn)行了研究。
關(guān)鍵詞:井下水倉;機(jī)械清倉系統(tǒng);工藝設(shè)計(jì);水倉清倉技術(shù) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TD744 文章編號(hào):1009-2374(2015)21-0019-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.21.010
1 水倉清倉技術(shù)現(xiàn)狀
水倉在煤礦井下煤炭開采過程中起著極其重要的作用。它是井下同一水平處水的流經(jīng)通道,同時(shí)還肩負(fù)著沉淀水中的煤粉及雜質(zhì)的作用,其出口處的清水由水泵排至地面。由于煤粉及雜質(zhì)不斷沉積,水倉被淤泥裝滿后必須及時(shí)地清理,否則會(huì)影響礦井的正常排水,甚至導(dǎo)致淹井等重大事故。水倉的清理主要是對(duì)其內(nèi)淤積的固液流態(tài)混合物進(jìn)行清理,清理的技術(shù)關(guān)鍵是對(duì)煤泥進(jìn)行連續(xù)清挖、輸送及脫水處理。目前,水倉清理方式主要有直接清理及脫水處理兩種。直接清理是指用人工、水力或機(jī)械等方法,將水倉內(nèi)淤積的煤泥直接由人工裝罐(礦車)后,用絞車?yán)胫飨锏阑驈U棄的巷道進(jìn)行沉淀、晾干,再將晾干后的煤泥塊通過提升系統(tǒng)運(yùn)送到地面。這種清挖方式工人勞動(dòng)強(qiáng)度大、勞動(dòng)效率低、清倉周期長(zhǎng);由于煤泥含水量較大,煤泥只能裝多半礦車,運(yùn)輸煤泥占用礦車多,另外煤泥有一定的黏性,卸載后礦車內(nèi)留有較多的煤泥,運(yùn)輸效率低;礦車是敞開性的運(yùn)輸工具,礦車受到震動(dòng)后,車內(nèi)的煤泥撒落到道軌上,污染了大巷內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,不利于礦井的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。煤泥運(yùn)到地面上要么運(yùn)到矸石山上扔掉,要么運(yùn)到空地上晾曬,占用大片空地,且造成環(huán)境污染。脫水處理主要是使用水倉清倉機(jī)等設(shè)備進(jìn)行脫水處理,通過專用泥漿泵將煤泥漿輸送到各種脫水
設(shè)備進(jìn)行脫水。主要有以下三種方案:
1.1 使用雜污泵配合板框式壓濾機(jī)
該方案通過雜污泵將煤泥輸送到板框式壓濾機(jī)中進(jìn)行壓濾,壓濾機(jī)的適用范圍廣,結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單。板與框的壓緊和拉開、卸渣和清洗濾布都可實(shí)行自動(dòng)化操作,有利于壓濾機(jī)向大型化發(fā)展。
1.2 雜污泵配合振動(dòng)篩
該方案使用高頻篩作為主要的篩分設(shè)備,可以有效的提高清倉效率,保證清倉質(zhì)量。設(shè)備簡(jiǎn)單,維修方便,目前廣泛應(yīng)用于井下水倉清倉。
1.3 使用雜污泵配合振動(dòng)篩、壓濾機(jī)
該方案同時(shí)使用振動(dòng)篩與壓濾機(jī)作為脫水設(shè)備,脫水效果明顯,將帶式壓濾機(jī)等設(shè)備結(jié)合到水倉煤泥清理系統(tǒng)中來,在井下實(shí)現(xiàn)煤泥的脫水及連續(xù)處理,脫水效率高,使用方便。采用脫水處理的清倉方式既可以減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,又能夠提高工作效率,與當(dāng)前煤礦開采機(jī)械化速度的迅速提高相適應(yīng),是目前煤礦清倉系統(tǒng)首選方式。
2 應(yīng)用環(huán)境介紹
2.1 水倉概況
文中水倉位于平煤股份一礦三水平,是該水平面容水及排水的主要場(chǎng)所,在正常生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。隨著煤炭開采所產(chǎn)生的廢水及地下涌水的不斷匯集,該水倉有效蓄水容積逐漸減少,影響礦井安全生產(chǎn),所以需要對(duì)其進(jìn)行清淤處理。由于該水倉煤泥淤積量大,井下環(huán)境復(fù)雜,如果采用以前的人力清理或水力清理方式直接將淤泥運(yùn)出,勞動(dòng)強(qiáng)度及勞動(dòng)量大,清理周期長(zhǎng),效果不是很理想,且對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重,因此需要采用合理的清挖設(shè)備對(duì)其清理。
2.2 煤泥粒度分析
為研制更加合理及適用性的設(shè)備,對(duì)該水倉的煤泥粒度進(jìn)行了測(cè)試分析:
從煤樣粒度分布圖可以看出,水倉煤樣中直徑小于300目(53μm)的顆粒,其體積占煤樣的80%左右,直徑300目(53μm)與200目(75μm)之間的顆粒僅占5%~10%。
3 水倉清理設(shè)備的選擇
3.1 使用雜污泵配合板框式壓濾機(jī)
由于其壓濾不連續(xù),設(shè)備占用空間大(僅壓濾機(jī)長(zhǎng)近6m、寬約1.5m),需要人工將濾餅從壓濾機(jī)中清理下來,影響效率。由于沒有前過濾措施,雜物及大顆粒也一同進(jìn)入壓濾機(jī)中進(jìn)行壓濾,對(duì)壓濾機(jī)損壞過大,設(shè)備損耗嚴(yán)重,并不推薦使用。
3.2 使用雜污泵配合振動(dòng)篩
振動(dòng)篩的最佳篩分范圍是300目(53μm)與200目(75μm)之間,從煤樣粒度分布圖可以看出,該水倉顆粒分布并不在振動(dòng)篩最佳篩分范圍之內(nèi),減小篩孔尺寸可以提高清倉效率和質(zhì)量,但容易糊網(wǎng),脫水效果差;增大篩孔尺寸,雖然可以解決糊網(wǎng)問題,但容易出現(xiàn)跑粗,清倉效率低,清倉不徹底,影響清倉質(zhì)量。所以使用雜污泵配合振動(dòng)篩并不適合該水倉進(jìn)行煤泥清理。
3.3 使用雜污泵配合振動(dòng)篩和壓濾機(jī)
此種方案符合該水倉的實(shí)際狀況,是一種有效的水倉清倉系統(tǒng),克服了現(xiàn)有機(jī)械水倉清倉方法所存在的問題。
4 機(jī)械水倉清挖系統(tǒng)
機(jī)械水倉清挖系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)井下水倉煤泥的連續(xù)抽排、粗分、濃縮、脫水、裝車自動(dòng)化和機(jī)械化的流水作,不僅降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了作業(yè)環(huán)境,而且效率高,對(duì)實(shí)現(xiàn)煤礦水倉清倉機(jī)械化有推動(dòng)意義,具有投資少、效率高、運(yùn)行成本低和運(yùn)行可靠的特點(diǎn),有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
4.1 系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
4.2 系統(tǒng)組成及工作原理
機(jī)械水倉清挖系統(tǒng)采用雜污泵配合振動(dòng)篩與壓濾機(jī)系統(tǒng),由雜污泵、高頻振動(dòng)篩、泥漿泵、壓濾機(jī)等組成,結(jié)構(gòu)如圖2所示:
1.雜物泵;2.礦車;3.高頻振動(dòng)篩;4.泥漿泵;5.壓濾機(jī)
系統(tǒng)工作原理:水倉的煤泥經(jīng)稀釋后用雜污泵打到粗煤泥回收篩(高頻篩),首先回收粗煤泥;篩下物泵入調(diào)整槽,在調(diào)整槽內(nèi)將煤泥調(diào)整到合適的濃度,再將濃度調(diào)整好的煤泥用給料泵打到壓濾機(jī)系統(tǒng)處理。處理后接近清水的低濃度濾液返回水倉,含水量較低的煤泥餅可直接裝礦車運(yùn)輸。
4.3 系統(tǒng)特點(diǎn)
(1)處理的最小粒度達(dá)300目(53μm),清倉徹底。(2)將帶式壓濾機(jī)等設(shè)備結(jié)合到水倉煤泥清理系統(tǒng)中,在井下現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)煤泥的脫水及連續(xù)處理。采用的是緊湊型帶式壓濾機(jī),占用空間為普通壓濾機(jī)的1/3。(3)將高頻篩和帶式壓濾機(jī)配合使用,分別對(duì)粗煤泥和細(xì)煤泥過濾,清理徹底。(4)脫水后的煤泥含水量少,可直接通過傳送帶或礦車運(yùn)輸,分離出來的清水通過橡膠管排至另一水倉或附近水溝,改變了過去煤泥會(huì)對(duì)運(yùn)輸巷道造成污染的現(xiàn)象。(5)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,所需設(shè)備少,結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小。操作、維護(hù)容易,可自動(dòng)控制。(6)考慮到井下安全性,電器設(shè)備(電機(jī)、控制箱等)做防爆處理。
5 應(yīng)用效果分析
投運(yùn)12個(gè)月的基本試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄如下:(1)進(jìn)料量及進(jìn)料濃度:進(jìn)料使用四寸泥漿泵(出口管徑100mm),進(jìn)料濃度在(煤泥含量)30%~60%之間。(2)振動(dòng)篩內(nèi)煤泥存量:在進(jìn)料濃度為45%~50%時(shí),振動(dòng)篩篩網(wǎng)上煤泥厚度為50mm,長(zhǎng)400~500mm。(3)壓濾時(shí)間:在進(jìn)料濃度為45%~50%時(shí),壓濾機(jī)壓滿一槽需15分鐘左右,卸料時(shí)間5分鐘左右。(4)整機(jī)處理能力:整套設(shè)備每小時(shí)出煤量在3噸左右,每班篩選出干煤3礦車左右。
試驗(yàn)表明,該水倉在使用了機(jī)械水倉清挖系統(tǒng)后,與以前的人工清倉方式相比,清理效率提高了3倍左右,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,巷道環(huán)境得到了改善,篩選的煤可以直接裝車升井,省去了煤泥的后續(xù)處理環(huán)節(jié)。
6 結(jié)語
通過對(duì)平煤股份一礦三水平水倉做煤泥樣品粒度分析,發(fā)現(xiàn)該水倉煤泥中直徑300目(53μm)與200目(75μm)之間的顆粒僅占5%~10%,比較目前常用的三種脫水清倉方案,采用雜污泵配合振動(dòng)篩與壓濾機(jī)系統(tǒng)。該系統(tǒng)處理的最小粒度達(dá)300目(53μm),適用于該水倉煤泥清理,清倉徹底,效率提高了2~3倍。該水倉清倉方案的整個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)化程度高、設(shè)備布局合理,使工人勞動(dòng)強(qiáng)度大為降低,既節(jié)省了用工,又提高了工效;回收的煤泥含煤率很高,可回收利用,為國(guó)家節(jié)約了更多的煤炭資源。回收的煤泥含水量少,改變過去煤泥對(duì)運(yùn)輸巷道的污染現(xiàn)象,利于礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),避免了單水倉運(yùn)行的安全隱患。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:張靜波(1979-),山西臨汾人,平煤股份一礦助理工程師,研究方向:煤礦機(jī)電技術(shù)管理。
(責(zé)任編輯:周 瓊)