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基于DCS的聚酯熱媒控制系統(tǒng)改造

2015-06-24 14:39:53高永斌耿海洲趙健
合成技術(shù)及應用 2015年4期
關(guān)鍵詞:熱媒循環(huán)泵酯化

高永斌,耿海洲,趙健

(1.中國石化儀征化纖有限責任公司研究院,江蘇儀征 211900;2.揚州惠通化工技術(shù)有限公司,江蘇揚州225000)

設(shè)備改造

基于DCS的聚酯熱媒控制系統(tǒng)改造

高永斌1,耿海洲2,趙健1

(1.中國石化儀征化纖有限責任公司研究院,江蘇儀征 211900;2.揚州惠通化工技術(shù)有限公司,江蘇揚州225000)

根據(jù)PU1000聚合裝置熱媒系統(tǒng)的工藝流程,采用ECS-100集散控制系統(tǒng)進行技術(shù)改造,對熱媒系統(tǒng)的各個控制點進行I/O登記和硬件架構(gòu)的組合,按照安全、可靠、優(yōu)化的原則,對熱媒爐的工藝聯(lián)鎖進行程序設(shè)計,達到了控制及時、優(yōu)化工藝、運行穩(wěn)定的效果。

集散控制 I/O 聯(lián)鎖控制 工藝優(yōu)化

在聚酯生產(chǎn)工藝中,熱煤爐是關(guān)鍵性的供熱設(shè)備,它將冷態(tài)熱媒加熱到一定的溫度,通過管道輸送到聚酯裝置系統(tǒng)的各個使用點,以保證酯化、縮聚反應的運行。2014年底到2015年上半年,某單位針對1 000噸試驗聚合裝置進行了工藝流程增容改造。為了提高熱媒爐控制系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性,將整個聚合流程的控制系統(tǒng)改成DCS控制,與之相應的熱煤爐加熱循環(huán)改成具有上位機的DCS控制方式,在組態(tài)設(shè)計中,對整個熱媒控制系統(tǒng)進行了電氣聯(lián)鎖保護設(shè)置。

1 熱媒系統(tǒng)工藝流程及控制要求

1.1 熱媒系統(tǒng)工藝流程

該裝置熱煤系統(tǒng)的一次熱媒有兩臺熱煤爐、兩臺熱媒泵以及熱媒總管和熱媒膨脹槽等組成。一次熱媒系統(tǒng)是一個完善的閉合循環(huán)回路,熱媒通過熱媒泵從熱煤爐頂端進入爐內(nèi)盤管加熱,并從爐底輸出進入總管,各個熱煤爐出口都有一個溫度控制回路,控制出口溫度在300℃左右。熱媒總管通過兩個調(diào)節(jié)閥和兩個屏蔽熱媒泵后,變成二次熱媒,分別給聚合裝置的兩臺酯化釜和一臺縮聚釜使用。另外,在一次熱媒循環(huán)系統(tǒng)總管之間設(shè)有差壓控制回路,即壓力薄膜調(diào)節(jié)器來控制總管傳熱熱媒的流動壓差,從而完成一次熱媒系統(tǒng)與二次系統(tǒng)的熱量傳遞,工藝流程見圖1。

1.2 聚合熱媒系統(tǒng)聯(lián)鎖控制要求

圖1 熱媒系統(tǒng)工藝流程圖

按照熱媒爐控制系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性的要求,熱煤系統(tǒng)聯(lián)鎖控制具體要求如圖2所示。

圖2 熱媒系統(tǒng)聯(lián)鎖控制圖

2 熱媒爐控制系統(tǒng)的改造

2.1 聚合裝置系統(tǒng)DCS控制總貌

該千噸聚合裝置增容改造,控制系統(tǒng)采用的是浙大中控ECS-100集散控制系統(tǒng),它融合了最新的現(xiàn)場總線技術(shù)、嵌入式軟件技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),它具有系統(tǒng)組態(tài)清晰、界面操作方便、流程圖功能強大、實時和歷史趨勢操作靈活,以及能提供實時的數(shù)據(jù)服務和報警服務[1]。圖3是采用的DCS系統(tǒng)的硬件架構(gòu)圖。

圖3 聚合裝置DCS硬件架構(gòu)

2.2 熱媒系統(tǒng)I/O表登記及硬件分配

此次熱媒系統(tǒng)電氣控制部分改造采用的是利舊原則,即主加熱和熱媒循環(huán)控制柜保留,而原先的繼電控制改成DCS控制方式,經(jīng)統(tǒng)計共有28個開關(guān)量輸入、輸出點,8個模擬量輸入、輸出點,所以在硬件方面只增加了三塊開關(guān)量和模擬量輸入輸出卡件。

2.3 熱媒系統(tǒng)控制操作組態(tài)

根據(jù)熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制原則和聯(lián)鎖控制要求,按照I/O控制點硬件分布,運用ECS-100控制系統(tǒng)中的AdvanTrd實時監(jiān)控軟件,設(shè)計了以下的熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制組態(tài),如圖4所示。

圖4 熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制組態(tài)

3 熱媒控制聯(lián)鎖程序設(shè)計

為了保證熱媒爐可靠、穩(wěn)定、安全有效的運行,運用ECS-100控制系統(tǒng)中的Scontrol圖形化編程軟件,設(shè)計了以下的熱媒加熱循環(huán)系統(tǒng)控制聯(lián)鎖程序。

3.1 酯化/縮聚熱媒爐加熱聯(lián)鎖(E01)

酯化熱媒泵(30P61)啟動,酯化熱媒爐才可以啟動加熱;酯化爐出口溫度(TT-3041)大于超高限,則停酯化熱媒爐加熱;縮聚熱媒泵(30P62)啟動,縮聚熱媒爐才可以啟動加熱;縮聚熱媒爐出口溫度(TT-3042)大于高高限,則??s聚熱媒爐加熱。如圖5所示。

圖5 熱媒爐加熱高高報

3.2 熱媒總管壓力(PT-3000)聯(lián)鎖(G01)

熱媒總管壓力值(PT3000)高于高高限,則關(guān)閉 酯化熱媒泵(30P061)和縮聚熱媒泵(30P062)。如圖6所示。

圖6 熱媒總管壓力高高報

3.3 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力高限報警(現(xiàn)場電接點壓力表)

對于熱媒爐現(xiàn)場接電接點壓力表,縮聚釜熱媒循環(huán)泵出口壓力高(PAH-30042),縮聚釜熱媒循環(huán)泵(HS-30P061)為OFF;酯化釜熱媒循環(huán)泵出口

壓力高報(PAH-30041),酯化釜熱媒循環(huán)泵觸點(HS-30P062)為OFF。如圖7所示。

3.4 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力低限報警(現(xiàn)場電接點壓力表)

圖7 熱媒爐出口壓力高報

酯化熱媒爐加熱啟動60秒后若泵出口壓力(PAL-30041)小于低限值(1MPa)則停止酯化加熱自動、手動1、手動2);縮聚熱媒爐加熱啟動60秒后若泵出口壓力(PAL-30042)小于低限值(1MPa)則停止縮聚加熱自動、手動1、手動2。如圖8所示。

3.5 自動控制系統(tǒng)正反作用的選擇和PID參數(shù)的調(diào)整

該熱媒系統(tǒng)有六組閉環(huán)自動控制,它們分別是兩臺熱媒爐加熱控制、三只調(diào)節(jié)閥熱媒開度控制以及熱媒總管壓力調(diào)節(jié)控制。自動控制系統(tǒng)正反作用的選擇原則和PID參數(shù)調(diào)整方法如下:

反作用:調(diào)節(jié)輸出信號越大,則被控制對象的參數(shù)值減小。例如:氣動調(diào)節(jié)閥控制熱媒管道溫度值,總管熱媒溫度越接近或超過設(shè)定值,則氣動調(diào)節(jié)閥開度越小,從而熱媒流量越小使總管熱媒溫度降低。

正作用:調(diào)節(jié)輸出信號越大,則被控制對象的參數(shù)值減增大。例如:氣動調(diào)節(jié)閥控制分餾柱溫度,分餾柱溫度越接近或超過設(shè)定值,則氣動調(diào)節(jié)閥開度越大,從而冷卻水流量越大使分餾柱降溫。

PID參數(shù)的調(diào)整:

P值:比例度,值越大則控制值增加幅度越大。

I值:積分時間,作用是消除余差,值越大則消除余差能力幅度越小。

D值:微分時間,也叫超調(diào),值越小則系統(tǒng)超調(diào)能力幅度越大。[1]

圖8 熱媒爐循環(huán)泵出口壓力高報

4 綜合效果

該千噸聚合裝置熱媒爐采用DCS控制系統(tǒng)以及相關(guān)的安全聯(lián)鎖設(shè)計以后,整個熱媒系統(tǒng)的運行狀況在上位機屏幕上一目了然。在實際應用中,采用DCS控制技術(shù)的主要優(yōu)點有:提高了熱媒循環(huán)的熱效率,保證了系統(tǒng)高效安全穩(wěn)定運行;從控制性能來看:調(diào)節(jié)及時,超調(diào)不大,熱媒主要控制參數(shù)運行穩(wěn)定。

另外從節(jié)能效果來看,熱媒系統(tǒng)在優(yōu)化控制以后,提高了熱媒系統(tǒng)的可靠性。與改造前熱媒爐運行相比較,按照每天連續(xù)運行24小時來計算,一年可減少故障停車時間約兩百小時,給科研試驗運行帶來可觀的經(jīng)濟效益。

[1] 劉巨良.過程控制儀表(第二版).北京:中國電力出版社,2011:121-122.

DCS designed for polyester HTM control system

Gao Yongbin1,Geng Haizhou2,Zhao Jian1

(1.Research Institute of Sinopec Yizheng Chemical Fiber Co.,Ltd.,Yizheng Jiangshu 211900,China;2.Yangzhou Huitong Chem ical Industry Technique Co.,Ltd.,Yangzhou Jiangsu 225000,China)

According to the process of PU1000 polYester heat transfermaterial(HTM)control sYstem,transforming into ECS-100 sYstem,checked in input/output interface(I/O)and combined hardware for everY control point.An arrangement programm ing designed for the HTM furnace in accordance with safetY,reliable,and optim ization principles.

distributed control sYstem;input/output;interlocking control sYstem;technical optimization

TQ 320.5

B

1006-334X(2015)04-0049-04

2015-11-16

高永斌(1969—),江蘇儀征人,技師,主要從事電氣設(shè)備的維修改造工作。

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