国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

氧化鎂脫硫在350MW燃煤機(jī)組上的應(yīng)用

2015-06-24 23:25:51易勇智
關(guān)鍵詞:氧化鎂石灰石吸收塔

摘要:沙角B電廠地處珠三角大氣污染物防治重點(diǎn)地區(qū),需執(zhí)行50mg/m3的二氧化硫排放限值,原有石灰石-石膏濕法煙氣脫硫能力不能滿足即將實(shí)施的新環(huán)保要求。文章針對(duì)沙角B電廠的脫硫裝置狀況和現(xiàn)場(chǎng)條件,通過(guò)對(duì)氧化鎂和石灰石-石膏濕法增效改造方案綜合比較,確定采用氧化鎂工藝完成脫硫增效改造。

關(guān)鍵詞:石灰石-石膏濕法脫硫;氧化鎂脫硫;300MW燃煤機(jī)組;脫硫裝置;環(huán)保要求 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類號(hào):X701 文章編號(hào):1009-2374(2015)25-0047-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.25.024

根據(jù)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》(環(huán)境保護(hù)部公告2013年第14號(hào)),沙角B電廠地處珠三角重點(diǎn)控制區(qū)域,鍋爐煙氣SO2排放濃度需執(zhí)行50mg/m3的排放限值。機(jī)組原有石灰石/石膏濕法煙氣脫硫能力不能滿足新的環(huán)保要求,必須進(jìn)行脫硫系統(tǒng)增效改造。

1 氧化鎂脫硫增效改造背景概述

1.1 原脫硫系統(tǒng)概況

沙角B電廠#1、#2燃煤發(fā)電機(jī)組(2×350MW)脫硫工程原設(shè)計(jì)燃煤含硫量為1.06%,煙氣脫硫(flue-gas desulfurization,F(xiàn)GD)入口SO2濃度為2379.8mg/m3,由山東三融工程有限公司總承包建設(shè),采用德國(guó)魯奇比曉夫公司的石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝、一爐一塔脫硫系統(tǒng)逆流布置,設(shè)計(jì)脫硫效率不小于95%,脫硫后凈煙氣SO2濃度不大于120mg/m3,噴淋塔內(nèi)徑11.5m,塔高34.3m,每座吸收塔配置3臺(tái)漿液循環(huán)泵,設(shè)兩級(jí)屋脊型除霧器。

1.2 新標(biāo)準(zhǔn)需達(dá)到的脫硫效率

沙角B電廠原設(shè)計(jì)燃煤含硫量為1.06%,校核煤種含硫量為1.2%,鍋爐煙氣SO2排放要達(dá)到50mg/m3的新標(biāo)準(zhǔn)要求,脫硫系統(tǒng)效率需達(dá)到97.9%,考慮脫硫GGH 1%的泄漏率,脫硫增效改造設(shè)計(jì)的吸收塔脫硫效率需達(dá)到98.9%以上。

1.3 脫硫裝置摸底測(cè)試

委托西安熱工院進(jìn)行了二號(hào)機(jī)組滿負(fù)荷工況下的脫硫系統(tǒng)性能測(cè)試,測(cè)試的脫硫效率為92.89%,SO2排放濃度不滿足國(guó)家對(duì)重點(diǎn)區(qū)域SO2小于50mg/m3的環(huán)保要求;測(cè)試煙氣換熱器(gas gas heater,GGH)泄漏率為1.1%,兩側(cè)總壓差909Pa。若不改造GGH,則吸收塔脫硫效率需達(dá)到98.9%以上才能達(dá)到新環(huán)保要求。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)同類電廠調(diào)研情況,GGH新改造后其泄漏率可以控制在0.5%左右,長(zhǎng)期運(yùn)行且維護(hù)充分時(shí)其泄漏率一般在1%左右。

2 氧化鎂脫硫工藝原理

氧化鎂工藝是以氧化鎂作為原料,通過(guò)與水熟化后生成Mg(OH)2,再通往吸收塔內(nèi)與SO2反應(yīng)生成MgSO3或MgSO4。由于鎂離子的溶解性大大高于鈣離子,對(duì)二氧化硫(SO2)的吸收反應(yīng)強(qiáng)度高數(shù)十倍,在相對(duì)較低的液氣比下顯示出很高的脫硫效率,可以達(dá)到99%以上,是一種先進(jìn)、高效的脫硫技術(shù)。氧化鎂脫硫包括四個(gè)工藝過(guò)程、兩種運(yùn)行模式。

四個(gè)工藝過(guò)程包括:(1)氧化鎂熟化制漿:MgO+H2O→Mg(OH)2(漿液);(2)脫硫吸收:Mg(OH)2+SO2→MgSO3+H2O(漿液);(3)氧化:MgSO3+1/2O2→MgSO4(溶液),脫硫形成的副產(chǎn)物中主要含有固態(tài)的MgSO3·3H2O,MgSO3·6H2O及溶液中的MgSO4·H2O;(4)脫水:對(duì)脫硫排出的漿液進(jìn)行脫水后得到以MgSO3為主要成份的副產(chǎn)品,含水量<10%。

脫硫漿液的氧化程度決定了兩種運(yùn)行模式:(1)溶液模式:即對(duì)脫硫副產(chǎn)物漿液進(jìn)行強(qiáng)制氧化,全部生成硫酸鎂溶液,經(jīng)廢水處理后達(dá)標(biāo)排放;(2)固態(tài)模式:即抑制氧化,產(chǎn)生亞硫酸鎂固體,經(jīng)脫水后成為固態(tài)副產(chǎn)物,便于利用。

3 脫硫增效改造方案比較

根據(jù)脫硫劑及副產(chǎn)品進(jìn)出吸收器的狀態(tài),煙氣脫硫技術(shù)分為干法、半干法和濕法煙氣脫硫。干法和半干法脫硫效率很低,一般脫硫效率只能達(dá)到70%左右,濕法主要有石灰石-石膏法、氧化鎂濕法、海水法、氨法等。在石灰石-石膏濕法脫硫工藝上進(jìn)行增效改造,宜采用氧化鎂或石灰石-石膏法工藝。

氧化鎂脫硫(方案一)工藝流程與石灰石-石膏法基本接近,氧化鎂濕法脫硫吸收塔也為與石灰石/石膏濕法脫硫工藝相似的噴淋塔,可通過(guò)改造現(xiàn)有脫硫塔噴淋層噴嘴來(lái)實(shí)現(xiàn),很大程度上利舊原有脫硫設(shè)備,且近年來(lái)國(guó)內(nèi)具有300MW燃煤機(jī)組的應(yīng)用業(yè)績(jī),是一種可選擇的高效脫硫方法。在沙角B電廠設(shè)計(jì)燃煤含硫量下,可滿足脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度≤50mg/m3的排放要求。

石灰石/石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝是技術(shù)成熟、應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硫技術(shù),但從國(guó)內(nèi)石灰石/石膏脫硫噴淋塔運(yùn)行情況來(lái)看,噴淋單塔效率難以保證脫硫效率98.9%以上,需考慮串聯(lián)雙塔模式,新建串聯(lián)塔投資大,且沙角B電廠場(chǎng)地緊湊,無(wú)法滿足串聯(lián)吸收塔布置。在現(xiàn)有塔高下增加兩層噴淋層(方案二)或增加一層噴淋層和一層持液層(方案三),改造后吸收塔效率可以達(dá)到98%以上。通過(guò)適當(dāng)選擇燃用低硫份煤種,控制FGD入口原煙氣SO2濃度在2000mg/Nm3以下,可滿足脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度≤50mg/m3的排放要求。

氧化氧化鎂(方案一)與石灰石/石膏法(方案二、方案三)脫硫增效改造技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較如表1所示:

備注:本次技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較采用97.9%的脫硫效率為基準(zhǔn),石灰石價(jià)格到廠價(jià)格按150元/噸計(jì),氧化鎂到廠價(jià)格按750元/噸計(jì),石灰石純度(CaCO3)按91%計(jì),氧化鎂純度(MgO)按85%計(jì),廠用電價(jià)格按0.51元/kWh計(jì)算。

氧化鎂法與石灰石/石膏法(方案一、方案二)增效改造方案比較,初期投資費(fèi)用最低,運(yùn)行成本最低,脫硫劑成本最高,綜合運(yùn)營(yíng)成本與石灰石/石膏濕法脫硫相當(dāng)。經(jīng)上述綜合比較分析,確定選擇采用氧化鎂工藝實(shí)施脫硫增效改造。

4 氧化鎂脫硫增效改造實(shí)施方案

4.1 氧化鎂脫硫工藝流程

氧化鎂脫硫劑原料用“噸袋”海運(yùn)到場(chǎng)后,儲(chǔ)存在廠區(qū)倉(cāng)庫(kù)內(nèi),然后由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)至制漿車間,拆包后輸送進(jìn)入熟化罐,加水熟化制成氫氧化鎂漿液,然后經(jīng)熟化泵送入漿液罐中存儲(chǔ),漿液罐中的漿液再通過(guò)漿液輸送泵輸送至脫硫塔中。

現(xiàn)系統(tǒng)的原煙氣經(jīng)GGH降溫后從下部進(jìn)入噴淋吸收脫硫塔,脫硫漿液經(jīng)循環(huán)泵自上而下循環(huán)噴淋,與煙氣逆向接觸吸收,凈化后的煙氣經(jīng)除霧后排出,經(jīng)GGH 加熱后經(jīng)煙囪排放。吸收了SO2的亞硫酸鎂漿液經(jīng)排漿泵進(jìn)入旋流器進(jìn)行一級(jí)脫水,底液進(jìn)入真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行二級(jí)脫水,形成干態(tài)的亞硫酸鎂副產(chǎn)物(含水10%~15%),旋流器的上清液進(jìn)入回收水池,回收水池大部分清液返回脫硫系統(tǒng)重新回用,小部分則進(jìn)入廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,控制系統(tǒng)內(nèi)的氯離子濃度。

4.2 SO2吸收系統(tǒng)改造

(1)保留現(xiàn)有三臺(tái)循環(huán)泵,更換吸收塔內(nèi)的三層噴淋層及對(duì)應(yīng)噴嘴,每層噴淋層布置72個(gè)噴嘴。由于氧化鎂液氣比低,增效改造后循環(huán)泵的流量?jī)H為原有循環(huán)泵的60%,可采用二運(yùn)一備的運(yùn)行方式,降低耗電,提高可靠性;(2)保留主循環(huán)管道;(3)除霧器利舊,新增一層管式除霧器;(4)吸收塔入口增加事故緊急降溫噴淋系統(tǒng);(5)脫硫漿液不需要氧化,拆除氧化風(fēng)機(jī)和塔底漿池內(nèi)氧化器設(shè)施。

4.3 煙氣系統(tǒng)改造

(1)保留GGH,對(duì)GGH密封進(jìn)行改造,減少GGH泄漏率;(2)更換GGH低泄漏風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)施。

4.4 制漿系統(tǒng)改造

采用氧化鎂做脫硫劑,氧化鎂的消耗量?jī)H為石灰石耗量的40%左右。按98.9%效率設(shè)計(jì)的氧化鎂耗量為4.6噸/小時(shí)(85%MgO),機(jī)組利用小時(shí)按5500小時(shí)計(jì),年耗量約2.5萬(wàn)噸。制漿系統(tǒng)主要設(shè)備改造情況如下:(1)新增一座氧化鎂儲(chǔ)存與漿液制備車間;(2)新增漿液輸送泵,每塔配置一臺(tái),一臺(tái)備用,將漿液輸送至吸收系統(tǒng);(3)拆除原有磨機(jī)制漿設(shè)備,包括球磨機(jī)、磨機(jī)漿液箱、磨機(jī)漿液泵、磨機(jī)旋流站、附屬管道。

5 氧化鎂脫硫改造效果

兩臺(tái)機(jī)組脫硫裝置采用氧化鎂脫硫工藝增效改造后,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。2014年12月,委托廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院對(duì)改造后的一號(hào)機(jī)組煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,氧化鎂脫硫FGD系統(tǒng)的總體性能達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。設(shè)計(jì)工況下,脫硫吸收塔脫硫效率為99.48%,系統(tǒng)整體脫硫效率為98.60%,GGH出口凈煙氣SO2穩(wěn)定排放濃度小于40mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基6%O2),滿足設(shè)計(jì)和新的環(huán)保要求。GGH漏風(fēng)率為0.5%,滿足1%的保證值要求。

6 結(jié)語(yǔ)

(1)氧化鎂脫硫改造后效率試驗(yàn),在設(shè)計(jì)工況下,脫硫效率可達(dá)99%以上。沙角B電廠通過(guò)氧化鎂脫硫增效改造,可滿足污染物重點(diǎn)防治區(qū)域脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度≤50mg/m3的排放要求,并可適應(yīng)使用周期內(nèi)環(huán)保要求的進(jìn)一步提高;(2)氧化鎂脫硫活性好,與鈣法脫硫相比,液氣比小,只需鈣法的1/3~1/5,脫硫漿液循環(huán)泵容量較小,吸收塔阻力小,節(jié)省廠用電力;(3)在石灰石/石膏濕式脫硫的基礎(chǔ)上采用氧化鎂脫硫工藝進(jìn)行增效改造,改造初投資和運(yùn)行成本低,脫硫劑成本增加,綜合運(yùn)行成本與石灰石/石膏濕式脫硫相當(dāng),若進(jìn)一步做好副產(chǎn)品的綜合利用,優(yōu)勢(shì)更加明顯;(4)與鈣法脫硫相比,氧化鎂脫硫在脫硫效率方面有其獨(dú)特的優(yōu)越性,在國(guó)家新污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和超潔凈排放概念下,是一種具有競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展前景的脫硫增效改造技術(shù)。

參考文獻(xiàn)

[1] 呂天寶.鎂法脫硫技術(shù)在2×330MW機(jī)組上的應(yīng)用[J].電力科技與環(huán)保,2011,(4).

[2] 郭如新.鎂法煙氣脫硫技術(shù)國(guó)內(nèi)應(yīng)用與研發(fā)近況[J].硫磷設(shè)計(jì)與粉體工程,2010,(4).

[3] 童裳慧.一種基于鎂法脫硫生產(chǎn)硫酸鎂肥技術(shù)的DBO+V商業(yè)模式在燒結(jié)機(jī)脫硫行業(yè)的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)[A].2012中國(guó)(唐山)綠色鋼鐵高峰論壇[C].2012.

[4] 唐志剛,蘇強(qiáng).鎂法脫硫技術(shù)應(yīng)用的影響因素探討[J].能源研究與利用,2009,(1).

[5] 許瑤,張立娟,望西萍,叢元元.鎂法煙氣脫硫技術(shù)在工程中的應(yīng)用及運(yùn)行中若干問(wèn)題的探討[J].廣東化工,2009,(6).

[6] 韓雙,宋寶華,陸詩(shī)詣,韓穎杰,王衛(wèi)星,Zuyao Yang.鎂法煙氣脫硫技術(shù)在燃煤電廠的應(yīng)用[J].中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè),2008,(6).

[7] 任安娟,張修平,劉紅娟,孫毓振,孔憲文.濕法脫硫增效改造的技術(shù)探討[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2014,(2).

[8] 閆志謙,程艷坤,張濱,霍鵬.濕式氧化鎂法煙氣脫硫中吸收塔系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2013,(2).

作者簡(jiǎn)介:易勇智(1963-),男,沙角B電廠工程師,研究方向:電廠技術(shù)管理。

(責(zé)任編輯:陳 倩)

猜你喜歡
氧化鎂石灰石吸收塔
昆鋼120t轉(zhuǎn)爐石灰石造渣留渣操作工藝生產(chǎn)實(shí)踐
昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:14
萊鋼400m2燒結(jié)機(jī)提升石灰石配比實(shí)踐
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
低溫甲醇洗H2S吸收塔和CO2吸收塔流程模擬
山東化工(2019年8期)2019-05-13 09:44:20
電廠脫硫吸收塔漿液循環(huán)泵振動(dòng)問(wèn)題的治理
石灰石燒結(jié)法從CFB灰中提取氧化鋁
氧化鎂煙氣脫硫廢渣在廢水脫色中的應(yīng)用研究
催化裂化裝置脫硫脫硝單元急冷吸收塔水珠分離器兩種組裝工藝的介紹
一種由老鹵制備高純氧化鎂的方法
氧化鎂兩步法制備阻燃型氫氧化鎂
小型石灰石礦地下開(kāi)采采礦方法的改進(jìn)
金屬礦山(2013年6期)2013-03-11 16:53:53
砀山县| 哈密市| 北安市| 龙井市| 太保市| 资中县| 天长市| 林口县| 镇安县| 绥芬河市| 台北市| 砀山县| 新蔡县| 名山县| 仲巴县| 宕昌县| 庆阳市| 和静县| 临高县| 白银市| 青铜峡市| 香格里拉县| 蓝田县| 濮阳市| 历史| 岳池县| 临安市| 荃湾区| 吉安县| 玛纳斯县| 上蔡县| 辽中县| 三门峡市| 宁安市| 静宁县| 上栗县| 合川市| 镇远县| 会同县| 东源县| 永福县|