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環(huán)己酮氨肟化裝置廢水預(yù)處理運行總結(jié)

2015-06-25 03:03車小軍李軍游華彬
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年21期
關(guān)鍵詞:預(yù)處理廢水

車小軍 李軍 游華彬

摘 要:環(huán)己酮氨肟化裝置的廢水量大,COD高,如直接排入污水處理系統(tǒng)會對生化處理裝置造成很大的沖擊,文章通過對目前常用的幾種環(huán)己酮氨肟化廢水預(yù)處理工藝比較,確定了加酸預(yù)處理工藝,同時對公司加酸預(yù)處理裝置運行情況進行了總結(jié)。

關(guān)鍵詞:環(huán)己酮氨肟化;廢水;預(yù)處理

環(huán)己酮肟是生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的關(guān)鍵中間體,傳統(tǒng)的環(huán)己酮肟工業(yè)生產(chǎn)采用羥胺法,是通過環(huán)己酮與羥胺的某種鹽進行反應(yīng)來實現(xiàn)的。工業(yè)化的主要有三種工藝:一是瑞士Inventa公司開發(fā)的拉西法(HSO法);二是德國BASF公司和瑞士Inventa公司開發(fā)的氧化氮還原法(NO法);三是荷蘭DSM公司開發(fā)的磷酸羥胺法(HPO法)[1]。20世紀(jì)80年代初,由意大利Enichem公司首先開發(fā)在新型催化材料——鈦硅分子篩催化作用下,環(huán)己酮與氨、過氧化氫可進行氨肟化反應(yīng),一步直接高選擇性地制備環(huán)己酮肟,反應(yīng)具有較高的轉(zhuǎn)化率和選擇性,該工藝可大大簡化生產(chǎn)流程、大幅度減少裝置投資、降低生產(chǎn)成本,是一種符合原子經(jīng)濟的工藝路線,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。

1 氨肟化裝置廢水介紹

環(huán)己酮氨肟化裝置的廢水主要來至:氨肟化主反應(yīng)及副反應(yīng)生產(chǎn)的廢水,原料雙氧水、環(huán)己酮帶入的廢水,尾氣吸收塔頂為吸收尾氣中的氨、叔丁醇而加入的除鹽水。這些廢水通過萃取塔塔底、回流槽水相側(cè)進入廢水汽提塔回收廢水中大部分的甲苯、叔丁醇等后到廢水預(yù)處理裝置降低廢水中的氨氮及COD,最后送至廢水生化處理裝置與其他裝置來的廢水集中處理。

目前,有關(guān)環(huán)己酮氨肟化工藝廢水中雜質(zhì)分析,尤其是難降解成份分析資料極少,已知成分有甲苯、叔丁醇、環(huán)己酮肟、環(huán)己酮等,未知成分主要為氨肟化反應(yīng)釜內(nèi)副反應(yīng)生成的其他有機雜質(zhì)。目前公司10萬噸/年環(huán)己酮氨肟化裝置廢水量約30-35m3/h,COD一般在5000-6000mg/L,直接排入污水處理系統(tǒng)會對生化處理裝置造成很大的沖擊,嚴(yán)重影響廢水的達(dá)標(biāo)排放。因而該廢水的處理問題已成為影響正常生產(chǎn)的瓶頸。文章通過對目前常用的幾種環(huán)己酮氨肟化廢水預(yù)處理工藝比較,確定了加酸預(yù)處理工藝,同時對加酸預(yù)處理裝置運行情況進行了總結(jié)。

2 氨肟化廢水預(yù)處理工藝對比

2.1 催化氧化法

高級氧化技術(shù)廣泛用于去除廢水中的難降解有機物,提高廢水的可生化性,使廢水進一步的生化處理成為可能[2],其反應(yīng)機理目前普遍認(rèn)為是自由基氧化機理,即利用催化劑催化等作用,誘發(fā)差生多種形式的強氧化活性物質(zhì),尤其是氫氧自由基能夠使絕大多數(shù)的有機污染物完全礦化或部分分解。該方法能顧有效的降低廢水COD,但是因其催化劑屬外購、設(shè)備投資高、能耗、物耗大的缺點,在肟化廢水預(yù)處理中并不實用。

2.2 萃取法

采用有機溶劑萃取的方法將有機物從廢水中萃取出來,其主要流程為:需處理的含有機物廢水經(jīng)泵加壓后送入新增的有機物萃取塔塔頂進料口;有機溶劑經(jīng)泵加壓后送入有機物萃取塔塔釜進料口;兩相在有機物萃取塔塔內(nèi)充分接觸后,使得有機溶劑將含有機物廢水中的有機物萃取出來,萃取后的萃取相從塔頂出料返回精餾裝置回收;其余仍溶有極少量有機物廢水從塔釜出料,送至終端污水進行生化處理。該方法能夠起到一定回收物料的效果,但是實際應(yīng)用中有以下幾個缺點:

(1)新增萃取塔及進出料泵,增加了投資。(2)廢水有機物環(huán)己酮肟:400-500ppm,叔丁醇:30-40ppm,環(huán)己酮:0-40ppm,總計約500ppm。因此萃取劑的量過小,且萃取效果并不明顯。(3)萃取相返回精餾系統(tǒng)增加了精餾系統(tǒng)的負(fù)荷。

2.3 加酸預(yù)處理

廢水汽提塔出來的含有機物的廢水與一定量的煙酸經(jīng)進料混合器、靜態(tài)混合器強制混合后,一同進入廢水反應(yīng)釜內(nèi)發(fā)生強氧化反應(yīng),使得廢水中有機物發(fā)生部分分解,從而起到降低COD的目的。

該方法采用的煙酸為10-15%的含三氧化硫的發(fā)煙硫酸,為我公司磷肥廠自產(chǎn),原料易得。且該方法僅需引入煙酸這一種物質(zhì),不需要再加入其他反應(yīng)物,反應(yīng)產(chǎn)生的含SO2、NO2等氣體用堿液吸收即可。因此結(jié)合本公司實際情況,基于節(jié)約生產(chǎn)成本整合資源的目的,確定了廢水加酸預(yù)處理工藝。

廢水加酸使用的煙酸為H2SO4·xSO3,x=0.15-0.20,其反應(yīng)原理為利用發(fā)煙硫酸的強氧化性質(zhì),使部分有機物氧化分解,化學(xué)反應(yīng)為:

H2SO4·xSO3+CxHyNzO→SO2+NO2+CO32-

3 運行情況總結(jié)

目前公司10萬噸/年環(huán)己酮氨肟化裝置廢水量約30-35m3/h,COD一般在5000-6000mg/L。在廢水量穩(wěn)定在30m3/h時,按一定配比加入一定量的煙酸,在不同pH值下測定COD值,見表1:

表1

結(jié)論:(1)經(jīng)過加酸預(yù)處理后,廢水COD從5000mg/l下降至3100mg/l,COD去除率最高達(dá)到了38%。(2)發(fā)煙硫酸與廢水的最佳配比為1.83-2.0L/m3,pH值為3.5-3.8。(3)過量的發(fā)煙硫酸及較低的pH值,COD沒有繼續(xù)下降,說明已經(jīng)達(dá)到了一個飽和,過量的煙酸加入,不會起到降低COD的作用。

3 結(jié)束語

公司廢水加酸裝置運行已有兩個月有余,共處理廢水約45000t,煙酸加入量約90t,運行效果非常好,目前廢水COD基本控制在3300mg/l以下,大大減輕了生化處理裝置的壓力。同時廢水加酸工藝流程簡單,原料煙酸為我公司自產(chǎn),來源有保障,且加入量僅為60L/h左右(對應(yīng)廢水排放量30m3),消耗較低,且無難處理的副產(chǎn)物,反應(yīng)產(chǎn)生的尾氣可用稀堿液吸收。因此本項目實施后節(jié)省了企業(yè)治污的成本,減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),具有明顯的環(huán)境、經(jīng)濟和社會效益。

參考文獻

[1]車小軍,李軍,游華彬.氨肟化裝置中的節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用總結(jié)[J].化工管理,2014,(32):220.

[2]肖光輝,高峰.難降解化纖廢水預(yù)處理工業(yè)化實驗[J].工業(yè)水處理,2013,33(10):67-69.

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