鄭偉俊,朱衛(wèi)兵,涂勇,吳海鎖,李月中(.江蘇維爾利環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆K常州35;.江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院,江蘇南京0036)
·環(huán)保與循環(huán)經(jīng)濟(jì)·
溧陽填埋場滲濾液處理提標(biāo)改造工程實(shí)例
鄭偉俊1,朱衛(wèi)兵1,涂勇2,吳海鎖2,李月中1
(1.江蘇維爾利環(huán)??萍脊煞萦邢薰?,江蘇常州213125;2.江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院,江蘇南京210036)
摘要:溧陽垃圾填埋場滲濾液處理站結(jié)合新的排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提標(biāo)改造,采用兩級生化的膜生化反應(yīng)器和納濾/反滲透系統(tǒng)組合工藝處理滲濾液,系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定,達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889- 2008)表2限值要求。
關(guān)鍵詞:垃圾滲濾液;硝化反硝化;提標(biāo)改造
溧陽垃圾填埋場滲濾液處理站建于2006年,處理規(guī)模為100 m3/d,工藝路線為“調(diào)節(jié)池+水解酸化+厭氧+好氧硝化+二沉池+超濾+反滲透”,出水水質(zhì)執(zhí)行《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889- 1997)一級標(biāo)準(zhǔn)。隨著環(huán)保部要求新舊填埋場自2008年7月1日起執(zhí)行GB16889- 2008新標(biāo)準(zhǔn),該填埋場滲濾液不僅處理的出水水質(zhì)不能達(dá)標(biāo)排放,而且存在滲濾液原水可生化性變差和老年化的問題[1]。隨著城市的擴(kuò)大化,原處理規(guī)模也無法滿足實(shí)際滲濾液量的要求,鑒于此該處理站實(shí)施了提標(biāo)擴(kuò)容改造工程。
(1)設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)不合理。原滲濾液處理工藝設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)時沒有對滲濾液水質(zhì)進(jìn)行實(shí)際測量,同時也沒有考慮季節(jié)變化,設(shè)計水質(zhì)與實(shí)際情況差距較大。當(dāng)時設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)與實(shí)際情況見表1。
表1 原設(shè)計水質(zhì)與實(shí)際情況的對比
(2)厭氧運(yùn)行不正常。由于厭氧池中穿孔布水管堵塞現(xiàn)象嚴(yán)重,同時水解池和厭氧池污泥濃度明顯偏低,未形成懸浮污泥層,污泥濃度只有5g/L,達(dá)不到設(shè)計要求,有機(jī)污染物幾乎無降解,影響了厭氧的生化處理效果。
(3)二沉池不起作用。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)二沉池池面附著大量浮泥,主要是中、老填埋場滲濾液水質(zhì)中有機(jī)污染物和氨氮濃度相對較高[2],污泥膠體基質(zhì)解體而解絮,導(dǎo)致污泥膨脹形成的,可見二沉池沒有發(fā)揮其功能。
(4)膜處理系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。原超濾設(shè)計采用0.044微米孔徑的中空纖維膜,在二沉池的活性污泥中含有大量的有機(jī)物和氨氮,生化效果差;污泥膨脹嚴(yán)重,懸浮物含量高,使得中空纖維膜易堵塞污染,膜通量低,且不易清洗,使用壽命短,更換頻繁。原反滲透采用的常用苦咸水低壓反滲透膜元件,產(chǎn)水率低,出水水質(zhì)差,堵塞嚴(yán)重。同時,采用中空纖維膜超濾工藝,出水水質(zhì)不穩(wěn)定,污泥流失進(jìn)入反滲透膜中,使膜元件受堵,使用不到3個月就因衰減不能出水而報廢。
2.1設(shè)計水質(zhì)、水量
本項(xiàng)目滲濾液處理規(guī)模擴(kuò)建至200 m3/d。出水執(zhí)行《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889- 2008)中表2規(guī)定的水污染排放濃度限值[3]。
2.2工藝流程
改造后的工藝流程如圖1。
圖1 改造后的工藝流程圖
調(diào)節(jié)池的滲濾液通過水泵提升至均質(zhì)池進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié),再由生化進(jìn)水泵提升進(jìn)入外置式膜生化反應(yīng)器[4]中的一級反硝化池并自流至一級硝化池、二級反硝化池和二級硝化池。通過超濾進(jìn)水泵將二級硝化池內(nèi)的活性污泥送至外置式超濾單元進(jìn)行泥水分離。超濾濃縮液回流至一級反硝化池,超濾清液進(jìn)入納濾單元,納濾清液出水再通過反滲透進(jìn)一步深度處理后排放[5]。
膜生化反應(yīng)器中產(chǎn)生的剩余污泥部分從超濾濃縮液中或二級硝化池排入污泥濃縮池,經(jīng)離心脫水后泥餅回填埋區(qū),脫水清液輸送至二級反硝化池。納濾濃縮液和反滲透濃縮液[6]經(jīng)混凝沉淀預(yù)處理后直接回灌[7]填埋場。
2.3主要構(gòu)筑物工藝參數(shù)
2.3.1水質(zhì)預(yù)處理系統(tǒng)
調(diào)節(jié)池:利用原有構(gòu)筑物,有效容積6000m3,倒梯形結(jié)構(gòu),上部尺寸80 m×40 m,池體平均深度6.5 m。為防止調(diào)節(jié)池內(nèi)滲濾液惡臭氣體對周邊環(huán)境造成二次污染,本次改造過程中在調(diào)節(jié)池上部表面采用2 mm厚的HDPE膜覆蓋。在調(diào)節(jié)池的四周設(shè)置DN150的PE穿孔花管,錨固在調(diào)節(jié)池壁體,將沼氣導(dǎo)排至調(diào)節(jié)池外。在膜下設(shè)置浮球并串聯(lián),通過浮球的浮力將HDPE膜托起;在膜上采用PE管壓重,防止沼氣壓力較大時將膜頂起。同時在膜上形成凹槽,利于雨水匯集導(dǎo)排。
均質(zhì)池:利用原有沉淀池進(jìn)行改造,池頂增設(shè)玻璃鋼蓋板封閉池面;尺寸為6.7 m×3.5 m×6.0 m,設(shè)計有效水深5.0 m,停留時間12 h。
2.3.2膜生化反應(yīng)器系統(tǒng)
膜生化反應(yīng)器系統(tǒng)由生化和超濾兩部分組成。生化部分設(shè)計成兩級。利用原厭氧池和好氧硝化池改建為一級反硝化池,新建一級硝化池及二級反硝化和二級硝化池。設(shè)計二級反硝化和二級硝化為生物深度脫氮處理單元。當(dāng)一級反硝化和硝化脫氮不完全時,在二級反硝化和二級硝化池中進(jìn)行強(qiáng)化脫氮反應(yīng)。
一級反硝化池:利用原有水解厭氧組合池,尺寸為6.1 m×13.4 m×6.0 m,設(shè)計有效水深5.0 m,池頂增設(shè)玻璃鋼蓋板封閉整個池面,拆除原攪拌器,池內(nèi)重裝液下攪拌器2臺,每臺功率2.2 kW。
一級硝化池:新建1座,尺寸為16.6 m×8.3 m×9.5 m,有效水深8.0 m,池內(nèi)設(shè)射流曝氣器2臺,PP材質(zhì);池外設(shè)射流水泵1臺,流量為360 m3/h,揚(yáng)程13 kPa,功率18.5kW。
二級反硝化池:新建1座,尺寸為3.9m×5.5m×9.5m,有效水深8.0m,池內(nèi)設(shè)液下攪拌器2臺,每臺功率1.5kW。
二級硝化池:新建1座,尺寸為3.5 m×5.5 m×9.5 m,有效水深8.0 m,池內(nèi)設(shè)射流曝氣器1臺,PP材質(zhì);池外設(shè)射流水泵1臺,流量為90 m3/h,揚(yáng)程13 kPa,功率5.5kW。
原中空纖維超濾設(shè)備報廢,新增超濾集成裝置1套,處理量200m3/d。配備德國berghof公司的8英寸管式超濾膜,分離粒徑為20nm,數(shù)量6支,串聯(lián)使用。內(nèi)循環(huán)泵1臺,循環(huán)流量為275m3/h,揚(yáng)程45kPa,功率45kW。
2.3.3輔助系統(tǒng)
供氣單元:原鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓不能滿足新設(shè)計的要求,報廢處理。新增羅茨鼓風(fēng)機(jī)3臺,2用1備,每臺風(fēng)量為1500 Nm3/h,風(fēng)壓為8m水柱,功率75 kW。鼓風(fēng)機(jī)安裝于頂棚及內(nèi)墻壁采取了吸聲處理的風(fēng)機(jī)房內(nèi)。
冷卻單元:新增冷卻系統(tǒng)1套,主要將生化過程中產(chǎn)生的熱量先通過板式換熱器將其轉(zhuǎn)移到循環(huán)水系統(tǒng)中,再由冷卻塔通過循環(huán)水將熱量移出至大氣,使生化池中溫度夏季保持在36~38℃范圍。冷卻單元配備板式換熱器1臺,換熱面積為150 m2。方形橫流式低噪音型玻璃鋼冷卻塔1座(JN-250L/S型)。污泥泵及冷卻水泵各1臺,流量皆為250 m3/h,揚(yáng)程15 kPa,功率22 kW。
2.3.4膜深度處理系統(tǒng)
原反滲透系統(tǒng)報廢處理,新增膜深度處理系統(tǒng)包括納濾和反滲透兩部分??筛鶕?jù)出水水質(zhì)的實(shí)際運(yùn)行效果確定串聯(lián)或并聯(lián)運(yùn)行方式,在達(dá)標(biāo)排放的前提下,盡可能保證較大的出水量和較低的運(yùn)行成本。
納濾集成裝置1套,處理量200m3/d;進(jìn)水泵1臺,流量為10m3/h,揚(yáng)程30kPa,功率3.0kW;增壓泵1臺,流量為10m3/h,揚(yáng)程180kPa,功率7.5kW;設(shè)計有3支標(biāo)準(zhǔn)6芯8英寸耐壓膜殼,膜殼內(nèi)分別裝填5支、5支、4支納濾膜元件,膜元件選用陶氏NF270型卷式膜;每支膜殼設(shè)有獨(dú)立的循環(huán)泵,流量為15m3/h,揚(yáng)程30kPa,功率3.0kW。
反滲透集成裝置1套,處理量200m3/d。進(jìn)水泵1臺,流量為10 m3/h,揚(yáng)程30 kPa,功率5.5 kW;增壓泵1臺,流量為10 m3/h,揚(yáng)程680 kPa,功率18.5 kW;設(shè)計有3支標(biāo)準(zhǔn)6芯8英寸耐高壓膜殼,每支膜殼內(nèi)裝填5支陶氏SW30型卷式膜元件。每支膜殼設(shè)有獨(dú)立的循環(huán)泵,流量為15 m3/h,揚(yáng)程30 kPa,功率5.5 kW。
2.3.5污泥和濃縮液處理系統(tǒng)
污泥處理系統(tǒng)主要采用離心脫水單元,脫水后產(chǎn)生含水率約為80%的泥餅,送回填埋場回填處置。污泥泵選用單螺桿泵,流量5~8 m3/h,揚(yáng)程30 kPa,功率2.2 kW。離心機(jī)1臺,脫水能力5 m3/h,LW 250DA型,總功率為14 kW;PAM制備裝置1臺,功率1.5 kW。
濃縮液預(yù)處理系統(tǒng)采用混凝沉淀預(yù)處理單元,設(shè)計混凝反應(yīng)池和混凝沉淀池各1座,鋼砼結(jié)構(gòu),尺寸為3.0m×2.2 m×5.0 m,池內(nèi)設(shè)置雙漿攪拌機(jī)1臺,總功率4 kW,處理量為35m3/d。
3.1生化調(diào)試
生化調(diào)試時,分別向反硝化和硝化池中注入清水至4m高左右,由常州夾山填埋場滲濾液處理站取得經(jīng)脫水后的含有硝化菌的活性脫水干污泥,經(jīng)現(xiàn)場配制成污泥濃度為15 g/L左右的混合液,打入一級硝化池內(nèi)并使各生化池水位平衡。當(dāng)一級硝化池液位高約6m時,停止投加活性污泥,對硝化池進(jìn)行悶曝氣培菌。根據(jù)池內(nèi)DO值控制曝氣量,經(jīng)過3~5天曝氣后,通過菌檢微形動物活性及數(shù)量正常后,向一級反硝化池內(nèi)加入滲濾液,并開啟超濾進(jìn)水泵,利用超濾濃縮液輸送實(shí)現(xiàn)反硝化、硝化系統(tǒng)管路循環(huán),同時每天對超濾清液出水進(jìn)行COD和NH3- N指標(biāo)檢測,約8~10天菌檢發(fā)現(xiàn),微形動物活性增強(qiáng),數(shù)量增加,活性污泥出現(xiàn)分層,COD和NH3- N化驗(yàn)數(shù)據(jù)明顯下降,此時逐步加大進(jìn)水量提高負(fù)荷,并啟動超濾系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)固液分離,完成接種生化調(diào)試培菌工作。
3.2膜濾系統(tǒng)調(diào)試
(1)超濾系統(tǒng):超濾進(jìn)水泵將硝化池內(nèi)的污水通過進(jìn)水分布管輸送到超濾集成設(shè)備的膜組件中,在超濾循環(huán)泵的作用下,使污水在超濾膜組件中形成一定的流速,清液透過膜管壁后匯集流入清液罐中,超濾濃縮液回流到反硝化池中。
(2)納濾和反滲透系統(tǒng):打開系統(tǒng)電源開關(guān),PLC控制器開始運(yùn)行,系統(tǒng)的水位、壓力檢測信號有顯示。依次開啟進(jìn)水泵、循環(huán)泵和高壓泵,系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)濃水閥,達(dá)到規(guī)定的流量和壓力后進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)納濾和反滲透系統(tǒng)串聯(lián)使用時,反滲透系統(tǒng)對納濾清液進(jìn)一步深度處理達(dá)標(biāo)排放;當(dāng)納濾和反滲透系統(tǒng)并聯(lián)使用時,反滲透系統(tǒng)處理對象為超濾清液。
3.3系統(tǒng)運(yùn)行效果
該工程經(jīng)過一段時間調(diào)試后進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期,處理效果可靠。表2中列出2014年2月11~25日系統(tǒng)進(jìn)出水水質(zhì)的平均檢測結(jié)果。
表2 各系統(tǒng)污染物平均處理效果
由表2可知,有機(jī)污染物及NH3- N的去除主要體現(xiàn)在膜生化反應(yīng)器系統(tǒng)上,在超濾系統(tǒng)出水中NH3- N指標(biāo)雖已達(dá)標(biāo),但TN濃度仍然很高,因此需依靠NF和RO系統(tǒng)作深度處理后脫除水中的TN。
該工程總投資約1566萬元,其中土建投資為450萬元,設(shè)備及安裝調(diào)試費(fèi)用為839萬元,折合噸水投資約7.83萬元/噸。
運(yùn)行期間電耗約3300 kW·h/d,電價按1.00元/ (kW·h)計,則電費(fèi)為16.50元/m3;藥劑費(fèi)用包括葡萄糖、酸堿和膜清洗劑等共計3.66元/m3;運(yùn)行人員11人,人均工資為5萬元/a,人工費(fèi)用為7.53元/m3;不包括維修和膜更換費(fèi)用,噸水直接運(yùn)行費(fèi)用為27.69元/m3。
溧陽垃圾填埋場滲濾液處理站采用兩級生化的膜生化反應(yīng)器和納濾/反滲透系統(tǒng)組合工藝,系統(tǒng)出水水質(zhì)達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889- 2008)表2限值要求。
改造過程中,通過改變生化、硝化、反硝化生物脫氮系統(tǒng),調(diào)整超濾膜的結(jié)構(gòu)形式,增加了納濾和反滲透系統(tǒng),將生物脫氮和物理過濾相結(jié)合,保證了總氮效果。采用混凝沉淀對膜處理的濃縮液進(jìn)行預(yù)處理,經(jīng)濟(jì)合理地解決了濃縮液回灌過程中重金屬富集的問題。
該改造項(xiàng)目工藝流程先進(jìn),出水水質(zhì)穩(wěn)定,達(dá)標(biāo)排放,可供其它填埋場滲濾液處理提標(biāo)改造借鑒。
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doi:10.3969/j.issn.1008- 553X.2015.01.024
中圖分類號:X703
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B
文章編號:1008- 553X(2015)01- 0085- 04
收稿日期:2014- 07- 11
作者簡介:鄭偉?。?959-),男,江蘇常州人,工程師,主要從事垃圾滲濾液處理研發(fā)及工程施工管理工作,0519- 85125884,13861221800,zhengweijun@jswelle.com。
Upgrading and Reconstruction Project Case in Liyang Landfill Leachate Treatment Station
ZHENG Wei-jun1, ZHU Wei-bing1, TU Yong2, WU Hai-suo2, LI Yue-zhong1
(1.Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd., Changzhou 213125,China 2.Jiangsu Provincial Academyof Environmental Science, Nanjing 210036,China)
Abstract:Liyang landfill leachate treatment station was doing upgrading and reconstruction by adopting two- stage biochemical MBR and NF/RO system combined process to treat leachate to satisfy the requirements of neweffluent standard. The quality of effluent is stable and can reach the limit requirements of table 2 in Pollution Control on the Landfill Site of Municipal Solid Waste (GB16889- 2008).
Key words:Landfill leachate; simulataneous nitrification denitrification(SND); upgradingand reconstruction