張德佑 張俊峰
摘 要:陶瓷生產(chǎn)工藝過(guò)程中產(chǎn)生大量的污水,陶瓷企業(yè)在污水處理時(shí),通過(guò)添加污水處理藥劑,使污水澄清后循環(huán)使用,加入到球磨機(jī)內(nèi)球磨制漿。由于污水處理后水中含有的陽(yáng)離子和陰離子影響漿料解膠,如果解膠劑選擇不當(dāng),會(huì)造成漿料水份偏高、粘度大,球磨效率降低,球磨和噴霧干燥的能耗增加??茖W(xué)設(shè)計(jì)陶瓷污水處理工藝及正確選擇解膠劑,對(duì)降低漿料水份和黏度,滿(mǎn)足漿料工藝參數(shù)要求,實(shí)現(xiàn)水資源循環(huán)利用,節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn),推進(jìn)陶瓷行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
關(guān)鍵詞:陶瓷;循環(huán)利用;污水處理;工藝;解膠劑
1 前言
中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)在改革開(kāi)放的30多年歷程中高速發(fā)展,陶瓷生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)銷(xiāo)量均得到快速提升,甚至遠(yuǎn)超GDP增速。與此同時(shí),環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng),探索治污方案成為從事陶瓷行業(yè)的技術(shù)人員及專(zhuān)家的課題。
陶瓷生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水,大多數(shù)因含有多種無(wú)機(jī)和有機(jī)鹽,直接排放將導(dǎo)致環(huán)境污染,另外從節(jié)約水資源的角度講,也是浪費(fèi)水資源。近年來(lái),迫于生產(chǎn)成本及環(huán)保意識(shí)增強(qiáng),陶瓷企業(yè)在“三廢”(廢水、廢氣、廢渣)處理方面也在做多方面的努力,設(shè)備和技術(shù)的研究及應(yīng)用日趨完善,對(duì)廢水、廢渣基本實(shí)現(xiàn)零排放。
目前,陶瓷行業(yè)基本上是在污水中添加污水處理劑,使污水中懸浮物、膠體、溶解物、油污等產(chǎn)生物理化學(xué)反應(yīng),形成絮凝、沉淀等物質(zhì)后同水分離,分離后的水經(jīng)中和、脫色澄清后循環(huán)利用,加入到原料球磨工序制漿。加入球磨機(jī)的水雖然表面看是澄清的,但由于水中可溶性離子,如Al3+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Rx- (陰離子型有機(jī)離子)、Cl-、SO42-離子的存在,對(duì)漿料解膠具有較大的影響,通常導(dǎo)致漿料參數(shù)變差:解膠不好,觸變性大,流速變差,粘度增大,水份偏高;以至球磨及噴霧干燥制粉能耗增加,粉料顆粒級(jí)配不合理(假顆粒和微粉偏多),粉料壓制后的坯體致密度差,強(qiáng)度降低,燒成后良品率低。
針對(duì)陶瓷污水處理后水中含有的有害離子,研發(fā)及應(yīng)用合適的解膠劑,才能有效降低漿料水份,滿(mǎn)足漿料生產(chǎn)要求。
2 污水處理
工業(yè)廢水處理方法按其作用原理可分為四大類(lèi),即物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法和生物處理法。
陶瓷工業(yè)污水中主要污染物有:無(wú)機(jī)物、有機(jī)物、酚水。來(lái)源主要有四個(gè)工序:原料車(chē)間、拋光線(xiàn)、窯爐尾氣處理的脫硫(脫硝)塔、煤氣發(fā)生爐水封等,其他工序產(chǎn)生的污水則相對(duì)較少。
陶瓷污水通常以物理處理法、化學(xué)處理法和物理化學(xué)處理法為主,即向污水處理池添加水處理藥劑,形成化學(xué)沉淀和混凝物,經(jīng)過(guò)多級(jí)沉降、過(guò)濾、脫色后的清水再經(jīng)中和調(diào)節(jié)pH值至中性或弱酸、弱堿性后供原料球磨使用。沉淀物經(jīng)壓濾后按比例加入坯料配方中。
目前陶瓷行業(yè)普遍應(yīng)用的污水處理劑主要有:聚丙烯酰胺(PAM),堿式氯化鋁(BAC),聚合氯化鋁( PAC),硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)或堿式硫酸鐵(Fe4(OH)2(SO4)5)。污水處理后期,酸性較高的多采用燒堿、石灰進(jìn)行中和調(diào)節(jié)pH值;堿性較高的多采用硫酸或者鹽酸進(jìn)行中和調(diào)節(jié)pH值。在污水處理的循環(huán)利用中,無(wú)形中引入了對(duì)解膠不利的離子,影響漿料的解膠,使?jié){料性能變差。
拋光線(xiàn)產(chǎn)生的污水中,主要有害離子為拋光耗材料中的磨石成份所造成,大量含有Al3+、Ca2+、Mg2+、Cl-等離子,污水處理后多數(shù)Al3+、Ca2+、Mg2+形成沉淀物分離,但少量離子及Cl-還溶解于循環(huán)水中,對(duì)漿料的解膠不利。
對(duì)漿料解膠影響較大的的離子多數(shù)來(lái)源于污水處理劑、脫硫脫銷(xiāo)塔的污水和拋光線(xiàn)污水,其次是煤氣發(fā)生爐的酚水,再則為車(chē)間清洗設(shè)施產(chǎn)生的污水。這些污水中對(duì)解膠有害的離子,須采用高效解膠劑或有機(jī)解膠劑(以液體類(lèi)型為主)才能對(duì)漿料有效解膠;酚水目前多數(shù)陶瓷企業(yè)不再加入原料球磨工序,而是直接用在水煤漿制備球磨工序,也是通過(guò)選擇或者調(diào)整水煤漿添加劑配方來(lái)達(dá)到水煤漿解膠,使其具有最佳水份和黏度(流速),以滿(mǎn)足工藝要求。
因污水中有害離子對(duì)陶瓷漿料和水煤漿解膠的影響,所以在選擇解膠劑和水煤漿添加劑的時(shí)候,須針對(duì)性的進(jìn)行實(shí)驗(yàn),確定合適的解膠劑和水煤漿添加劑,以兼顧成本和效果。
3 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
3.1 土樣和水
實(shí)驗(yàn)采用廣東J廠(chǎng)和A廠(chǎng)的坯體配方料進(jìn)行實(shí)驗(yàn),漿料參數(shù)依據(jù)各陶瓷企業(yè)的工藝參數(shù)。坯料化學(xué)成份見(jiàn)表1。
土樣預(yù)處理:土樣經(jīng)曬干或自然晾干后用鄂式破碎機(jī)粉碎并通過(guò)10目篩,混合均勻備用。
水采用陶瓷企業(yè)經(jīng)污水處理后加入球磨機(jī)的生產(chǎn)用循環(huán)水。
3.2 解膠劑
解膠劑采用佛山市富威順化工有限公司生產(chǎn)的解膠劑, L021為液體解膠劑,其余的為固體解膠劑,固體解膠劑全部研磨成細(xì)粉并混合均勻備用,解膠劑的化學(xué)組成如表2所示。
3.3 試驗(yàn)設(shè)備及儀
立式快速實(shí)驗(yàn)球磨機(jī),電子天平(常熟市雙杰測(cè)試儀器廠(chǎng),型號(hào):JJ1000,Max=1000 g,d=0.01 g,e=0.01 g),電子天平(上海良平儀器儀表有限公司,型號(hào):FA1004,Max=200 g,d=0.0001 g,e=0.001 g),NDJ-5型涂-4粘度計(jì),比重杯,秒表。
3.4 實(shí)驗(yàn)對(duì)比
精確稱(chēng)量實(shí)驗(yàn)樣品:土樣精確到0.05 g,水精確到0.01 g,解膠劑和增強(qiáng)劑精確到0.0005 g;依據(jù)生產(chǎn)細(xì)度要求,選擇合適的球磨時(shí)間,滿(mǎn)足漿料細(xì)度達(dá)到生產(chǎn)參數(shù)要求;球磨好的漿料經(jīng)NDJ-5型涂-4黏度計(jì)檢測(cè)流速,每一漿料連續(xù)測(cè)三次,取第二次檢測(cè)數(shù)據(jù)作為漿料黏度(流速)判斷漿料解膠的好壞;檢測(cè)比重判斷水份差異大小,比重偏差≤0.0030。
3.4.1 J面料坯料配方解膠
實(shí)驗(yàn)條件如下:
解膠劑為2425#和2425-B添加量為0.30%~1.4%進(jìn)行試驗(yàn),采用生產(chǎn)水同自來(lái)水比較,試驗(yàn)結(jié)果如表3、圖1所示。
由實(shí)驗(yàn)可知,在自來(lái)水中,普通解膠劑(2425#)即可正常解膠,而且添加量比較正常,解膠范圍在0.4%~0.6%、水份32%~34%、流速在30s~40s之間、比重在1.723。
生產(chǎn)水中因含有大量的有害離子,導(dǎo)致在正常添加量下,漿料黏度大,流速由30 s變差到100 s左右;即使解膠劑添加量增加到0.6%,流速還是偏差,達(dá)到70 s以上,解膠劑的添加量也增加到0.8%~0.9%,流速還是55 s多;在實(shí)際生產(chǎn)中,如果不調(diào)整解膠劑及其添加量,漿料黏度大,球磨效率低,出球較慢甚至不能出球,嚴(yán)重時(shí)影響正常生產(chǎn)。陶瓷企業(yè)原料車(chē)間為了正常出球,使流速恢復(fù)正常,一般通過(guò)提高漿料水份和解膠劑的添加量來(lái)保證漿料正常的黏度。
當(dāng)污水處理后的循環(huán)水中含有較多有害離子時(shí),需重新試驗(yàn)確定解膠劑型號(hào),比如2425-A或者同液體解膠劑L-021共同使用以對(duì)漿料有效解膠。這樣一來(lái),漿料的解膠成本會(huì)有所變化,漿料粘度也同用自來(lái)水有差異,只能達(dá)到35 s左右,流速稍差5 s,但完全可滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝參數(shù)要求。
3.4.2 A仿古磚坯料配方解膠
實(shí)驗(yàn)條件如下:
解膠劑為515-A,添加量為0.30%~1.4%進(jìn)行試驗(yàn),采用生產(chǎn)水同自來(lái)水比較。解膠實(shí)驗(yàn)如表4、圖2所示。 仿古磚坯料在自來(lái)水中解膠,解膠劑515-A的添加量為0.7%~0.9%范圍時(shí)解膠正常。但因污水處理后的循環(huán)水作原料球磨用生產(chǎn)水時(shí),解膠劑515-A的添加量增加到1.3%以上,幾乎是用自來(lái)水中解膠的兩倍,也就意味著解膠成本增加了一倍。
另外,漿料流速比自來(lái)水要差10 s左右,30 s提高到了40 s。這也是近期困擾該企業(yè)技術(shù)人員的問(wèn)題之所在:原料(泥砂石等),工藝均未變,漿料在一段時(shí)間里黏度波動(dòng)較大,黏度增大時(shí)球磨效率低下,出球困難,嚴(yán)重影響生產(chǎn);經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察并分析后,同該企業(yè)技術(shù)及相關(guān)部門(mén)探討后發(fā)現(xiàn):該公司由于在污水處理工序上某一設(shè)備故障,導(dǎo)致污水處理藥劑不能均勻添加,員工在添加藥劑時(shí),隨意性較大,一天多的時(shí)候添加20~30包(25kg/包),少的時(shí)候添加5~7包,這樣一來(lái),加入球磨機(jī)的循環(huán)水中,對(duì)解膠有害的離子濃度波動(dòng)較大,解膠劑的添加量卻一直維持不變,甚至漿料黏度大時(shí),出球困難;后經(jīng)設(shè)備修繕后,污水處理劑的添加做到均衡添加后,問(wèn)題迎刃而解。
4 結(jié)論與探討
在陶瓷生產(chǎn)中,漿料解膠的好壞,關(guān)系到漿料水份、黏度、流動(dòng)性的大小,好的解膠能改善漿料性能、降低水份、改善粉料性能,減少缺陷,提高成品優(yōu)良率,降低能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,清潔生產(chǎn),推進(jìn)陶瓷行業(yè)的持續(xù)性發(fā)展。
由于陶瓷污水處理工藝的不完善,循環(huán)水對(duì)陶瓷漿料解膠的影響較大。為避免漿料黏度大、水份高、能耗多、球磨效率低的局面,解膠劑的選擇將更加嚴(yán)格。
影響坯釉料解膠劑的因素及注意事項(xiàng)如下:
(1) 因坯料配方組成的變化,尤其是礦物成份,風(fēng)化陳腐程度,對(duì)解膠劑的類(lèi)型、添加量均有不同需求。
(2) 污水處理劑對(duì)漿料解膠影響較大,因陶瓷行業(yè)污水處理技術(shù)的不成熟,不同企業(yè)對(duì)污水處理藥劑選擇及添加量的差異,甚至在同一企業(yè)因添加量的不穩(wěn)定,導(dǎo)致漿料參數(shù)較大的波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)直接影響到生產(chǎn)。
因此,在陶瓷污水循環(huán)利用的過(guò)程中,污水處理技術(shù)的完善,管理的規(guī)范,是保證生產(chǎn)正常進(jìn)行前提。
針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中遇到的因污水處理問(wèn)題對(duì)漿料的影響提出幾點(diǎn)建議:
(1) 科學(xué)設(shè)計(jì)污水處理工藝,合理選擇污水處理劑。在選擇處理劑時(shí)充分了解其對(duì)漿料解膠的影響,降低對(duì)解膠不利離子的過(guò)多引入。另外,煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的酚水,重點(diǎn)防止煤焦油的富聚,做到煤焦油的分離回收,盡量不要加入到水煤漿制漿中,否則將影響生產(chǎn)。
(2) 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,均衡添加污水處理藥劑和利用循環(huán)水,避免不利離子的富聚,導(dǎo)致解膠不好引起漿料黏度波動(dòng)過(guò)大。
(3) 針對(duì)污水處理藥劑的影響,因引入類(lèi)型的不同,解膠劑類(lèi)型及添加量也將發(fā)生改變,需試驗(yàn)確定并調(diào)整。